周 孟, 劉方國, 翟春曉, 李 剛, 姚新寬, 楊 軻, 王冰姿
(淄博市特種設(shè)備檢驗研究院, 山東 淄博 255086)
某大型石化企業(yè)自備電廠1 臺型號為NG-410/9.8-M 的電站鍋爐在啟動點火過程中發(fā)生爆燃事故,造成爐膛膜式水冷壁、水平繞帶式剛性梁等發(fā)生嚴重變形。該鍋爐為單汽包、無中間再熱裝置、自然循環(huán)、帶雙高溫絕熱旋風(fēng)分離器的高溫、高壓循環(huán)流化床鍋爐,爐膛為單爐膛、膜式水冷壁結(jié)構(gòu)形式,水冷壁管材質(zhì)20G,規(guī)格?60 mm×5 mm。 爐膛寬13 400 mm、深7 340 mm、頂部標高39 000 mm,鋼 架 為M 型 露 天 布 置[1-2]。 鍋 爐 正 式啟用約3 a, 運行約12 000 h。 文中分析了鍋爐爆燃原因,并對爐膛水冷壁修復(fù)情況進行介紹。
鍋爐啟動點火前, 操作人員依次啟動一次風(fēng)機、二次風(fēng)機、高流風(fēng)機和A 引風(fēng)機,并完成各風(fēng)機順控聯(lián)鎖保護試驗以及鍋爐總?cè)剂咸l保護(MFT)聯(lián)合動作試驗,試驗合格后重新依次啟動上述各臺風(fēng)機。 調(diào)節(jié)一次風(fēng)量為96 000 m3/h(達到流化所需最低風(fēng)量),二次風(fēng)壓約4 kPa,爐膛壓力-0.2 kPa,鍋爐水位到達正常水位,具備鍋爐點火條件。 鍋爐點火流程見圖1。
圖1 鍋爐點火流程圖
鍋爐點火時, ①自動順控啟動1#點火燃燒器,但順控啟動不成功,退出燃燒器后改為手動操作,1#點火燃燒器油槍點火,未檢測到火焰,1#點火燃燒器遂立即停止點火。 ②順控啟動4#點火燃燒器,也不成功,改為手動操作,4#點火燃燒器成功點燃,但燃燒產(chǎn)生的火焰很不穩(wěn)定,調(diào)整二次風(fēng)量后,油槍自動退出并滅火。 之后4#點火燃燒器又自動進入并點火, 但火焰依然不穩(wěn)定, 退出4#點火燃燒器。 ③啟動2#點火燃燒器,發(fā)現(xiàn)2#點火燃燒器油槍后部絲扣有漏油現(xiàn)象。 經(jīng)檢修處理并未改善,遂立即退出2#點火燃燒器。 ④退出2#點火燃燒器的同時投入啟動3#點火燃燒器,其火焰信號良好,燃燒穩(wěn)定,可以維持運行。
在點火過程中,1#點火燃燒器火焰不穩(wěn)定,火檢信號時有時無, 小油槍過于頻繁地自動進、退,導(dǎo)致二次風(fēng)機的軸承溫度過高,引發(fā)風(fēng)機軸承溫度保護聯(lián)鎖動作,二次風(fēng)機發(fā)生跳閘,于是手動停止點火燃燒器。 但鍋爐MFT 未動作, 燃燒器點火程序仍在執(zhí)行,油槍仍然自動進入并點火。此時將一次風(fēng)量調(diào)大,調(diào)小引風(fēng)機風(fēng)量,來補充二次風(fēng)量的缺失,待二次風(fēng)機問題解決后恢復(fù)正常啟動。維持運行約1 h 后引風(fēng)機跳閘,鍋爐發(fā)生爆燃。
鍋爐爆燃只發(fā)生在爐膛內(nèi), 尾部煙道未發(fā)生任何異常。 對爐膛進行檢查發(fā)現(xiàn),①爐膛左側(cè)、右側(cè)爐墻在前后方向發(fā)生不同程度的位移, 兩側(cè)各6 道剛性梁發(fā)生彎曲變形,變形量約35 mm。 ②前側(cè)、 后側(cè)爐墻各8 道梁發(fā)生彎曲變形, 變形量約280 mm。③部分吊桿發(fā)生變形,承重柱未見明顯異常。 鍋爐爐膛水冷壁變形情況見圖2。
圖2 鍋爐爐膛水冷壁變形情況
水冷壁管沒有發(fā)生彎折、起槽及褶皺等現(xiàn)象,沒有發(fā)生塑性變形。 水冷壁管測厚最小值為4.8 mm,未見明顯減薄。 對水冷壁管割管取樣進行金相組織分析,發(fā)現(xiàn)金相組織為鐵素體+ 珠光體(圖3),組織均勻正常,沒有裂紋。
圖3 矯正前水冷壁管金相組織(500×)
鍋爐點火之前已經(jīng)對各項MFT 進行試驗,并未發(fā)現(xiàn)異常。一次風(fēng)機、二次風(fēng)機和引風(fēng)機額定電壓均為7 kV,產(chǎn)生電流較大,如果頻繁啟動會對設(shè)備產(chǎn)生較大損害。故采用一種優(yōu)化的試驗方式,即停引風(fēng)機, 同時聯(lián)鎖停其它各風(fēng)機的順控聯(lián)鎖與MFT 同時動作的聯(lián)合試驗, 此方式在鍋爐點火前驗證是可靠的。 但在二次風(fēng)機跳閘后,MFT 聯(lián)鎖保護回路出現(xiàn)故障, 導(dǎo)致MFT 沒有動作, 輸油系統(tǒng)沒有關(guān)閉,依然繼續(xù)向爐膛投送燃料。
在鍋爐點火過程中,火焰信號較弱時,因點火燃燒器火檢靈敏度存在問題, 點火燃燒器沒有檢測信號,程序自動默認點火失敗,點火燃燒器會非正常停止程序。點火燃燒器啟動程序混亂,頻繁地自動投入與退出,會導(dǎo)致點火失敗,只能手動停止點火燃燒器。而燃燒器點火程序比較復(fù)雜,即使手動操作退出油槍后,點火程序仍在運行,油槍一直重復(fù)點火程序,點火燃燒器風(fēng)門相應(yīng)打開和關(guān)閉。對點火燃燒器風(fēng)門的要求是全關(guān)與全開, 打開與關(guān)閉都需要一定的時間,造成風(fēng)量負荷變化較大,此時爐膛溫度只有200 ℃左右,存在部分油霧未燃燒或未燃燒完全的現(xiàn)象。
二次風(fēng)機的軸承溫度過高跳閘后, 點火燃燒器助燃風(fēng)量嚴重不足,使燃燒更加不穩(wěn)定,爐膛積存大量未燃盡油霧。當(dāng)引風(fēng)機發(fā)生故障后,油霧不能及時排除,達到爆炸極限時發(fā)生閃爆[3-6]。
通過對爐膛爆燃原因、 水冷壁變形和材質(zhì)的分析[7],決定先拆除剛性梁進行應(yīng)力釋放,然后利用滑輪、倒鏈、千斤頂和支撐件等部件組成一種簡單的機械矯正裝置(圖4)[8-9],對變形的水冷壁管屏整體進行修復(fù)。
圖4 水冷壁變形矯正裝置
水冷壁變形矯正原理見圖5。 在膜式水冷壁內(nèi)側(cè)鰭片上焊接焊耳作為牽引點, 并將倒鏈和鋼絲繩與對應(yīng)的焊耳連接, 在倒鏈的作用下形成牽引力F。 同時在與焊耳相對應(yīng)的水冷壁外側(cè)使用千斤頂調(diào)施加推力T, 在牽引力F 和推力T 的共同作用下,將變形的膜式水冷壁緩慢校平。
圖5 水冷壁變形矯正原理
對左側(cè)、右側(cè)爐墻水冷壁和前側(cè)、后側(cè)爐墻水冷壁分別進行矯正,以前側(cè)、后側(cè)爐墻水冷壁矯正為例介紹整個矯正修復(fù)過程。
4.2.1 第1 步
在鍋爐8 m 平臺爐膛左右側(cè)位置各布置1 臺卷揚機,用于變向起吊和臨時吊掛剛性梁。在對前側(cè)、后側(cè)爐墻水冷壁校正及拆除剛性梁前,應(yīng)從左側(cè)、 右側(cè)爐墻水冷壁剛性梁前后兩端分別引出加固槽鋼,并將其固定于鋼架或剛性平臺上,用于提高左側(cè)、右側(cè)爐墻剛性梁的強度。
4.2.2 第2 步
按剛性梁彎曲量由大到小依次進行拆除。 ①將變形剛性梁的角部裝置銷軸拆除, 使剛性梁脫離兩端角部裝置后, 利用倒鏈臨時牽引剛性梁兩端部, 并用卡環(huán)將吊耳與左右側(cè)卷揚機鋼絲繩連接。 ②將變形剛性梁在鍋爐中心線處固定點的焊縫切開,打磨干凈剩余的切割焊縫。③將剛性梁夾銷由鍋爐中心線向兩側(cè)依次抽出, 緩慢釋放牽引倒鏈直至鋼絲繩成垂直狀態(tài), 利用鍋爐兩側(cè)卷揚機將拆除的剛性梁放置在鍋爐旁以便后續(xù)安裝。
4.2.3 第3 步
依據(jù)具體變形情況,在離鍋爐中心線兩側(cè)3 m內(nèi),采用氣割方法將變形的前側(cè)、后側(cè)爐墻水冷壁管屏鰭片割開約4 m 長度, 用來釋放爆燃造成的彎曲應(yīng)力。切割過程中應(yīng)避免割傷水冷壁管。在前側(cè)、 后側(cè)爐墻膜式壁鰭片上焊接鋼絲繩焊耳作為牽引點,并用倒鏈和鋼絲繩連接對應(yīng)的牽引點。調(diào)節(jié)各牽引倒鏈的受力,緩慢校平變形膜式壁,并及時檢測水冷壁平整度情況。對局部不平處,可以適當(dāng)割開部分管屏鰭片,利用千斤頂緩慢調(diào)平。水冷壁矯正現(xiàn)場見圖6。
圖6 水冷壁矯正現(xiàn)場
4.2.4 第4 步
初步校平后, 對水冷壁管屏進行可靠加固,按照圖樣要求安裝各道重新加工的剛性梁。 將剛性梁夾銷自鍋爐中心線向兩側(cè)依次穿入, 對膜式壁進行整體調(diào)整校平,并保證鍋爐、剛性梁及水冷壁管屏各中心線相對偏差在允許范圍內(nèi)。
4.2.5 第5 步
對爐膛整體尺寸進行復(fù)核, 尺寸合格后用槽鋼將各層剛性梁和水冷壁加固焊接[10]。
4.2.6 第6 步
按照圖樣要求對水冷壁四角及部分鰭片進行密封焊接。 對無法形成膜式壁的部位, 采用特殊的密封塊、 密封板和梳型板與內(nèi)護板相互焊接的全密封結(jié)構(gòu)。 矯正完成后的水冷壁管屏平整度不大于15 mm,對角線偏差不大于17 mm,長度偏差不大于20 mm,整體效果見圖7。
圖7 水冷壁矯正整體效果
4.3 修復(fù)后的驗證
對矯正修復(fù)后的水冷壁管進行磁粉檢測[11],水冷壁管表面及近表面未發(fā)現(xiàn)裂紋。 對水冷壁管表面進行硬度檢查, 布氏硬度值基本在112 HB 左右,符合DL/T 438—2016《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》[12]中對管子硬度的要求。 對水冷壁管材質(zhì)進行金相組織分析,組織均勻正常,未見晶間裂紋,見圖8。
圖8 矯正后水冷壁管金相組織(500×)
對水冷壁管進行力學(xué)性能試驗, 測得其抗拉強度為434 MPa,下屈服強度為259 MPa,縱斷、橫斷后延伸率分別為24.8%、22.3%,縱向、橫向沖擊吸收能量分別為41.6 J、28.5 J, 各項力學(xué)性能完全符合GB/T 5310—2017 《高壓鍋爐用無縫鋼管》[13]中對20G 鋼管的要求。最后,對矯正后的水冷壁管按照鍋筒壓力的1.25 倍進行整體水壓試驗,未發(fā)現(xiàn)水冷壁管有滲漏、褶皺、彎曲和變形等現(xiàn)象, 滿足TSG G7002—2015 《鍋爐定期檢驗規(guī)則》[14]以及TSG 11—2020《鍋爐安全技術(shù)規(guī)范》[15]中的相關(guān)要求。
鍋爐啟停過程是鍋爐運行中最危險的階段,任何一項保護措施和部件發(fā)生故障或失效, 都有可能引發(fā)爐膛爆燃。 分析了爆燃導(dǎo)致某410 t/h電站鍋爐爐膛發(fā)生變形的原因。 根據(jù)力學(xué)和機械學(xué)原理,采用合理的矯正裝置,將變形后的水冷壁修復(fù)到可正常安全使用的狀態(tài)。 到目前為止,該電站鍋爐已安全運行約半年, 并未出現(xiàn)水冷壁爆管、 開裂等現(xiàn)象。 證明采用的矯正裝置和修復(fù)方法簡單、安全、可靠,能極大縮短檢修時間并節(jié)約大量維修成本,值得推廣應(yīng)用。