徐星宇
(中國石化儀征化纖有限責(zé)任公司BDO部,江蘇儀征 211900)
某化工裝置是以正丁烷和壓縮空氣為主要原料,在一定條件和催化劑的作用下發(fā)生氧化反應(yīng),主要產(chǎn)物為順丁烯二酸酐,副產(chǎn)物為過度氧化的COx、焦油、磷化合物、馬來酸(MAC)和富馬酸(FAC)等。氧化反應(yīng)器產(chǎn)生的高溫富產(chǎn)品氣經(jīng)過氣體冷卻器進(jìn)行初步冷卻,然后經(jīng)過切換冷卻器進(jìn)一步冷卻,終冷氣體再送至吸收和汽提單元進(jìn)行吸收和提純精致,直至生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。吸收剩余的廢氣送至余熱鍋爐燃燒產(chǎn)生過熱蒸汽,供給工廠自用或外輸給其他裝置。
副產(chǎn)物在第一氣體冷卻器不易析出,在第二冷卻器即切換冷卻器中,大部分的焦油、磷化合物、MAC、和FAC會(huì)附著在固定管板式切換冷卻器中。按照操作指導(dǎo)書和同類型工藝裝置經(jīng)驗(yàn),切換冷卻器在線運(yùn)行480~520小時(shí)左右需要進(jìn)行切換清洗作業(yè),使附著的焦油和磷化物等副產(chǎn)品從切換冷卻器中分離出來。如果不能及時(shí)將焦油等雜質(zhì)清理出,輕則會(huì)降低換熱效果增加裝置能耗,重則造成裝置非計(jì)劃停產(chǎn)或安全環(huán)保事故。
為了提高裝置生產(chǎn)效率和使效益最大化,某裝置三臺(tái)反應(yīng)器各配備一臺(tái)固定管板式切換冷卻器,三臺(tái)共同備用一臺(tái)切換冷卻器。切換冷卻器工藝流程概圖如圖1所示。每臺(tái)切換冷卻器經(jīng)過三周連續(xù)在線運(yùn)行后,換熱效率降低、能耗急劇增加,產(chǎn)品中各種雜質(zhì)含量明顯升高,對后續(xù)工藝操作和產(chǎn)品質(zhì)量影響很大。
圖1 切換冷卻器工藝流程圖
原設(shè)計(jì)的切換冷卻器切換方式為純手動(dòng)控制,切換前需要操作人員手動(dòng)降低正丁烷進(jìn)料濃度,降低氣體冷卻器和切換冷卻器的溫度,再確認(rèn)此切換冷卻器工藝路線上的聯(lián)鎖儀表運(yùn)行狀態(tài)后,在現(xiàn)場手動(dòng)按照工藝規(guī)程順序操作在線臺(tái)的進(jìn)出口閥門和備用臺(tái)的進(jìn)出口閥門,逐步確認(rèn)后,切入離線臺(tái)切換冷卻器進(jìn)行升溫操作,待狀態(tài)確認(rèn)后才可將備臺(tái)儀表切回在線狀態(tài),隨后逐步升高正丁烷濃度,切換流程如圖2所示。
人工確認(rèn)正常后清洗切換冷卻器,恢復(fù)正常生產(chǎn)。操作人員工作量和工作強(qiáng)度較大,對操作人員的技術(shù)要求較高。
圖2 手動(dòng)切換操作流程圖
通過控制系統(tǒng)內(nèi)部邏輯改造,重新設(shè)計(jì)切換模型來實(shí)現(xiàn)切換冷卻器一鍵全自動(dòng)切換[1-2]。針對每臺(tái)切換冷卻器分別設(shè)計(jì)一套程序?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)切換,在每一步切換過程中,執(zhí)行邏輯程序之前,都對現(xiàn)場狀態(tài)進(jìn)行判斷和比較,確保安全無誤后再執(zhí)行后續(xù)操作,執(zhí)行完畢再次與預(yù)設(shè)目標(biāo)狀態(tài)比較,執(zhí)行過程中如有異常,隨時(shí)中斷并執(zhí)行安全步驟。改造后的操作流程如圖3所示。
圖3 一鍵切換操作流程圖
首先,系統(tǒng)自動(dòng)確認(rèn)吸收塔塔釜液位(LT)滿足條件,備用切換冷卻器已用鍋爐水預(yù)熱且溫度(TT)滿足條件和反應(yīng)器出入口壓力控制設(shè)定為手動(dòng)控制后,通過調(diào)節(jié)正丁烷進(jìn)料控制閥FV的開度來控制反應(yīng)進(jìn)料的濃度,當(dāng)流量計(jì)(FT)檢測到流量小于預(yù)設(shè)值時(shí),控制程序自動(dòng)依次先打開備用切換冷卻器的出口閥門,出口閥門已開信號反饋給控制程序后,延時(shí)打開備用切換冷卻器的入口閥門,系統(tǒng)再次確認(rèn)出入口閥門開關(guān)狀態(tài)是否正常。至此,備用切換冷卻器和在用切換冷卻器切入并列運(yùn)行,兩臺(tái)切換冷卻器的出入口閥門均為打開狀態(tài)。然后程序依次自動(dòng)關(guān)閉在用切換冷卻器的入口閥門和出口閥門,每一步都需要反饋狀態(tài)信號給控制程序。至此,在用臺(tái)切換冷卻器完成切出。然后控制程序自動(dòng)調(diào)節(jié)進(jìn)料流量控制閥的開度,待流量計(jì)(FT)檢測到流量正常后,對分析儀入口的電磁閥進(jìn)行切換。至此,所有切換工作均自動(dòng)完成,程序再進(jìn)行初始化設(shè)置,計(jì)時(shí)器及緩存清空,為下一次切換操作做準(zhǔn)備工作。自動(dòng)切換過程中的每一步均有容錯(cuò)設(shè)計(jì),如切換不正常或者現(xiàn)場動(dòng)作不到位,都會(huì)進(jìn)入到異常中斷程序步驟,防止安全環(huán)保事故發(fā)生和后續(xù)切換步驟的執(zhí)行錯(cuò)誤。
此改造無需增加硬件成本,只需要對原過程控制系統(tǒng)的各種信號及參數(shù)重新進(jìn)行組合優(yōu)化即可[3]。在檢修窗口期,按照圖4所示邏輯圖進(jìn)行控制程序設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)完成后,首先手動(dòng)模擬各種觸發(fā)條件進(jìn)行系統(tǒng)軟件測試,然后進(jìn)行現(xiàn)場無負(fù)荷測試,最后在開車低負(fù)荷情況下進(jìn)行聯(lián)動(dòng)有負(fù)荷的測試,測試通過后投入正常使用[4]。
圖4 一鍵切換操作控制程序圖
改造實(shí)施前后,切換冷卻器切換異常故障次數(shù)統(tǒng)計(jì)對比如表1所示。
表1 改造前后異常故障次數(shù)分析表
改造前,工藝操作人員按照工藝操作指導(dǎo)書和工藝操作卡操作,無安全措施和防誤操作措施,全部依靠操作人員的技術(shù)水平和責(zé)任心,必須嚴(yán)格按照操作指導(dǎo)書和操作步驟操作,否則會(huì)造成管道和設(shè)備超壓,輕則停產(chǎn),重則釀成安全環(huán)保事故。改造后,每一步操作前,系統(tǒng)自動(dòng)對允許切換準(zhǔn)備條件進(jìn)行驗(yàn)證和判斷,每一步操作后都有狀態(tài)的反饋和程序二次自動(dòng)確認(rèn),確保在安全條件下進(jìn)行自動(dòng)操作。如果條件不滿足或者執(zhí)行異常,則會(huì)自動(dòng)執(zhí)行安全運(yùn)行模式。改造后的操作和執(zhí)行回路通過IEC61508和IEC61511認(rèn)證的SIL認(rèn)證和HOZAP分析驗(yàn)證,異常故障(包括切換不成功和切換異常中斷)概率達(dá)到10-2數(shù)量級[5]。
改造前,較難把握固定式管板換熱器冷卻器切換時(shí)間點(diǎn),只能靠空氣進(jìn)料控制閥門的開度趨勢及經(jīng)驗(yàn)值人工判斷。改造后,設(shè)計(jì)出一套程序,綜合整個(gè)切換冷卻器系統(tǒng)的溫度差、壓力降及鍋爐水系統(tǒng)的液位變化等工藝過程參數(shù)趨勢,系統(tǒng)預(yù)測出切換冷卻器切換剩余時(shí)間倒計(jì)時(shí),給工藝切換操作提供強(qiáng)有力的數(shù)據(jù)支撐和量化依據(jù)。
改造前,整個(gè)切換過程需要2~3名有經(jīng)驗(yàn)的操作人員配合,在切換冷卻器三層樓高強(qiáng)度工作約15~16 h,且整個(gè)車間可以勝任此工作的人員較少,不利于裝置向自動(dòng)化智能化發(fā)展。改造后,無需人員現(xiàn)場操作,僅需要一名中控操作人員在中控點(diǎn)擊開始切換按鈕,監(jiān)控操作過程即可,減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度,縮減了切換時(shí)間。改造前后切換用時(shí)對比如下表2所示,改造前平均切換耗時(shí) 14.67 h,改造完成后平均耗時(shí)4.74 h,較改造前效率提高3倍。
表2 改造前后切換用時(shí)統(tǒng)計(jì)表
通過順序控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目的,達(dá)到預(yù)期效果。隨著集散控制系統(tǒng)的不斷發(fā)展,順控系統(tǒng)也有了進(jìn)一步的發(fā)展,順序控制已不再局限于對設(shè)備啟停的簡單步序操作,而發(fā)展成為包含步序控制、聯(lián)鎖保護(hù)、動(dòng)態(tài)試驗(yàn)等多功能的綜合控制系統(tǒng)。順序控制減少了運(yùn)行人員的工作強(qiáng)度,減少了誤操作的可能。該方法適用于復(fù)雜回路等多條件判斷與多步驟分步執(zhí)行控制方案,能極大的提高勞動(dòng)生產(chǎn)率,但是對過程控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與維護(hù)人員的能力和素質(zhì)要求較高。