李 程, 栗廣生, 徐 承, 韋尚軍
(東風(fēng)柳州汽車有限公司 商用車技術(shù)中心, 廣西 柳州 545005)
隨著物流行業(yè)運(yùn)行模式的轉(zhuǎn)變,業(yè)務(wù)競爭日趨激烈,物流運(yùn)輸車輛的運(yùn)價逐年持續(xù)下降,燃油費(fèi)占比最高,達(dá)到35%[1];當(dāng)車速達(dá)到80 km/h,空氣阻力占整車阻力的50%[2],氣動阻力的微小降低也會獲得相當(dāng)可觀的節(jié)能收益。因此,降低卡車的空氣阻力對整車油耗的降低有重要的意義。
對于廂式貨車,文獻(xiàn)[3-7]指出,絕大部分卡車氣動阻力產(chǎn)生于駕駛室前端、貨箱與駕駛室間隙、貨箱側(cè)面和貨箱后部四個區(qū)域,通過增加附件的方法實(shí)現(xiàn)局部氣流改善,達(dá)到降低整車阻力的目的。
本文主要針對國內(nèi)某廂式載貨車進(jìn)行空氣動力學(xué)優(yōu)化,基于CFD 數(shù)值模擬和試驗驗證的方法并制定相關(guān)風(fēng)阻優(yōu)化方案和進(jìn)行分析驗證,最后針對驗證結(jié)果提出相關(guān)結(jié)論。應(yīng)用降風(fēng)阻套件進(jìn)行整車降風(fēng)阻節(jié)油研究,為快遞公司的拖車、掛車匹配設(shè)計優(yōu)化提供參考依據(jù)。
本文以國內(nèi)某重型載貨車為基礎(chǔ)模型,如圖1所示。
由于整車外廓尺寸較大,長×寬×高為12 m×2.55 m×4 m,為了盡量減小風(fēng)洞阻塞比對計算精度的影響,建立虛擬風(fēng)洞的尺寸(長×寬×高)為120 m×15 m×16 m,外流場入口距整車前端距離為2 倍車長,出口距車尾為5 倍車長,高度為5 倍車高,左右各為2.5 倍車寬,網(wǎng)格設(shè)置及總量見表1。
表1 網(wǎng)格設(shè)置及總量
湍流模型及邊界設(shè)置見表2。
表2 物性參數(shù)及邊界條件
下頁圖3 為整車壓力分布圖,氣流直接沖擊車廂前端面,在車廂前端面存在較為明顯的高壓區(qū)。此外,因該車離地高度較大,在前橋工字梁、前輪處正壓區(qū)均較為明顯,是整車風(fēng)阻優(yōu)化的重點(diǎn)區(qū)域。
下頁圖4 為中間截面壓力圖,車廂前端上端面形成較大區(qū)域的“流動死區(qū)”,主要原因為流過頂導(dǎo)流罩的氣流產(chǎn)生較大的流動分離,未能實(shí)現(xiàn)較好的貼體流動造成;車廂的尾部氣流的分離造成了較大的負(fù)壓區(qū),這些區(qū)域是造成前后壓差阻力的關(guān)鍵位置,減少流動分離,減少前后壓力是該車型風(fēng)阻優(yōu)化的重點(diǎn)方向。
根據(jù)原車的流場信息,主要從降低前后壓差阻力的方向開展優(yōu)化方案設(shè)計,由于車型已定型,從成本及可實(shí)施的角度考慮,主要考慮通過優(yōu)化及增加導(dǎo)流組件方向開展整車風(fēng)阻優(yōu)化,確定了如圖5、圖6 所示的優(yōu)化方案。為了兼顧優(yōu)化效果及輕量化的目標(biāo),對每個從降阻效果、成本、輕量化進(jìn)行綜合考慮。
圖7 為各方案整車風(fēng)阻優(yōu)化效果,優(yōu)化組合方案風(fēng)阻改善15.1%,其中,單方案為尾翼降阻效果最優(yōu),頂導(dǎo)流罩優(yōu)化次之。
圖8 為優(yōu)化前后整車壓力云圖對比,通過加寬頂導(dǎo)流罩寬度及優(yōu)化頂導(dǎo)流罩尾部造型,有效的前面來流導(dǎo)向兩側(cè),避免了前方來流對車廂前端面的沖擊,改善了車廂前端面的正壓區(qū);增加前保下擾流板有效地改善了流過前保下邊緣的氣流導(dǎo)向,把氣流斜向?qū)虻孛?,避免了氣流沖擊工字梁、前輪等底盤件,改善了底盤正壓區(qū),有利于降低氣動阻力。
圖9 為底盤的流動矢量對比圖,增加主、掛車側(cè)裙后,可以避免由車輪旋轉(zhuǎn)引起的紊亂氣流沖擊主車和掛車底部及掛車后輪、后軸,對氣流起到導(dǎo)流的作用,有效地引導(dǎo)氣流加速通過底盤,降低了表面阻力。
車廂尾部渦流消耗的氣動阻力約占整車氣動阻力的25%,下頁圖10、圖11 為(TP=0)等值面壓力云圖,增加車廂尾翼后,在尾翼的作用下,氣流沿著翼板表面下壓、內(nèi)收,尾渦收縮明顯,車廂尾部下側(cè)大尺度的渦流已消失,車廂尾部的負(fù)壓區(qū)明顯減小,降低了整車前后的壓差阻力,有利于降低整車風(fēng)阻。
頂導(dǎo)流罩及前保下導(dǎo)流板采用玻璃鋼結(jié)構(gòu),側(cè)裙及尾翼則采用3 mm 厚鋁板。樣件試裝效果如圖12所示。
在江蘇鹽城中汽研試驗場開展了滑行及等速油耗試驗,為了節(jié)省實(shí)驗費(fèi)用,僅對單個風(fēng)阻組件開展了等速油耗試驗及組合狀態(tài)滑行試驗,車輛狀態(tài)如下表:
滑行實(shí)驗參照GB/T—12536—90 汽車滑行試驗方法,為了減少環(huán)境風(fēng)速對實(shí)驗誤差的影響,實(shí)驗在夜間開展,環(huán)境瞬時風(fēng)速均在0.8 m/s 以下,等速油耗實(shí)驗依據(jù)GB/T 27840《重型商用車輛燃料消耗量測量方法》。
表3 試驗車輛參數(shù)表
通過對比氣動阻力項系數(shù),增加氣動降風(fēng)阻附件能有效的降低整車風(fēng)阻。降阻效果為13.8%,與仿真結(jié)論15.1%,誤差為1.3%。
圖14 為等速油耗試驗對比,相對于Base 方案,優(yōu)化方案節(jié)油1.38 L。其中,優(yōu)化頂導(dǎo)流罩方案節(jié)油0.43 L,節(jié)油效果最佳,尾翼此之;而側(cè)裙在正風(fēng)工況下,節(jié)油0.21 L,節(jié)油效果略差。
在環(huán)境溫度25~32°C,大氣壓力99.51~99.71 kPa,風(fēng)速小于1 m/s 條件下,依據(jù)GB/T 27840《重型商用車輛燃料消耗量測量方法》開展?jié)M載工況80 km/h 道路模擬油耗試驗,以柳州—貴港—柳州高速180 km/h為測試驗證道路,為避免因司機(jī)操作習(xí)慣不同而引起的誤差,以相同司機(jī)開展Base 車型及優(yōu)化方案車型進(jìn)行測試。
下頁圖15 為道路油耗模擬實(shí)驗結(jié)果,優(yōu)化方案比Base 方案百公里節(jié)油1.21 L,節(jié)油效果明顯。
通過對該中型廂式載貨車氣動附件開展方案設(shè)計、仿真分析、樣件試裝試裝及實(shí)車驗證,多角度地驗證氣動附件降風(fēng)阻及節(jié)油效果,結(jié)論如下:
1)增加氣動減阻附件能有效的降低整車風(fēng)阻系數(shù),經(jīng)滑行實(shí)驗驗證,仿真與試驗誤差為1.3%;
2)80 km/h 等速油耗試驗,氣動附件優(yōu)化后頂導(dǎo)流罩、尾翼及前保下導(dǎo)流板節(jié)油效果較好;其中,優(yōu)化后頂導(dǎo)流罩百公里節(jié)油0.43 L,效果最優(yōu),尾翼此之,側(cè)裙效果略差,主要原因為等速油耗試驗無法開展側(cè)風(fēng)工況測試;
3)道路模擬油耗試驗,百公里實(shí)現(xiàn)節(jié)油1.21 L。