劉立強,趙永生,劉 婧,王振果
(濰柴(濰坊)材料成型制造中心有限公司,山東濰坊 261061)
筆者所在工廠生產(chǎn)的某型柴油機缸蓋,其結構復雜、布局緊湊、鑄造工藝較差,生產(chǎn)中存在較多的孔洞類缺陷。本文針對某型柴油機缸蓋的縮松缺陷進行了分析,并提出了解決方案。
某型柴油機缸蓋結構為四缸連體缸蓋(如圖1),材質為HT250,毛坯重量為28kg,單體砂芯重量45kg。砂芯包含底盤芯、上蓋芯、水夾層芯、進氣道芯、排氣道芯六種砂芯,前兩種砂芯為冷芯盒制芯,后四種砂芯為熱芯盒覆膜砂制芯。造型為潮模砂工藝,一箱四件,立澆底注工藝。
圖1 鑄件部分外觀
當前缸蓋主要缺陷為鑄件上表面內澆口位置孔洞缺陷(如圖2),占比70%,解剖后鑄件內部缺陷深度3~10mm 不等,且向內部延伸,造成鑄件產(chǎn)品性能較大隱患。
圖2 鑄件缺陷位置及形狀
缺陷位置取樣后通過掃描電鏡化驗分析,缺陷處經(jīng)超聲波清洗后進行電鏡觀察和分析(如圖3),判定缺陷處為縮松缺陷??s松縮孔形成的基本原因,主要是由于合金的結晶溫度范圍較寬,樹枝晶發(fā)達,液態(tài)和凝固收縮所形成的細小、分散孔洞得不到外部液態(tài)金屬的補充而造成的[1]。
圖3 電鏡分析
缸蓋本身是內腔復雜的薄壁鑄件,鑄件的熱節(jié)部位,被砂芯包圍,它們的凝固收縮得不到鐵液補充時,很容易形成縮松[2]。缺陷位于澆注系統(tǒng)內澆道與鑄件連接處,此處為鑄件厚大位置,冷卻條件較差,存在熱節(jié),易發(fā)生縮松縮孔等收縮缺陷[3]。
(1)改為底注澆注系統(tǒng)。鑄件內澆道布局考慮避開原有厚大位置,減少內澆口位置過熱風險。將原有的中注澆注系統(tǒng)改為底注澆注系統(tǒng),修改內澆道為5 根圓柱形澆道(如圖4),并移動至排氣側底部臍子,保持原來總澆道截面積不變。
圖4 澆注系統(tǒng)改進
(2)澆注生產(chǎn)驗證跟蹤結果。澆注驗證40 臺,打箱清理后,跟蹤缺陷情況,5 處內澆口缺陷集中在最右端一處位置(如圖5),缺陷率高達80%。
(1)改進底注澆注系統(tǒng)。將出現(xiàn)缺陷位置的內澆口去除(如圖6),并增大其余四處內澆口截面積,確??倽沧⒔孛娣e保持不變。
圖6 澆注系統(tǒng)改進
(2)澆注生產(chǎn)驗證跟蹤結果。澆注驗證40 臺,打箱清理后,跟蹤缺陷情況,縮松缺陷消除,但氣孔缺陷異常,氣孔缺陷率20%。
(1)改進底注澆注系統(tǒng)。恢復最右端內澆口設置,將內澆口形狀改為片狀扁澆道(如圖7)。
圖7 扁澆道位置
(2)澆注生產(chǎn)驗證跟蹤結果。澆注驗證40 臺,未發(fā)現(xiàn)縮松缺陷,氣孔缺陷3 臺,氣孔缺陷率7.5%。后續(xù)需要持續(xù)對澆注排氣系統(tǒng)進行優(yōu)化,持續(xù)改善跟蹤。
(3)修改進氣道芯頭及下夾層芯頭排氣結構(如圖8),增加與底盤芯配合位置溢流冒口尺寸。后續(xù)通過500 臺批量生產(chǎn)跟蹤,未出現(xiàn)縮松缺陷,氣孔缺陷控制在0.6%以內。
圖8 排氣系統(tǒng)更改
(1)結構緊湊的灰鐵連體缸蓋澆注工藝設計,內澆道布局不僅要考慮澆注過程的溫度梯度,更有必要避開產(chǎn)生熱節(jié)的厚大部位,減少收縮類缺陷產(chǎn)生。
(2)鑄造工藝更改不僅要關注單一缺陷的改善情況,要考慮綜合廢品率的波動情況,統(tǒng)籌解決鑄件缺陷問題。
(3)產(chǎn)品在工藝工裝設計階段,有必要提前考慮厚大部位熱節(jié)問題,合理布局澆注系統(tǒng),減少后續(xù)工藝更改驗證造成的生產(chǎn)成本和時間成本。