孟 軍,陳風(fēng)琴,陳 磊,郭 江
(山西中條山機電設(shè)備有限公司,山西運城 043700)
消失模鑄造工藝生產(chǎn)的鑄件沒有飛邊、毛刺和拔模斜度,尺寸誤差小,機械加工時間短,費用低,而且型砂中無化學(xué)粘結(jié)劑,低溫下泡沫塑料對環(huán)境無害,是一種近無余量、精確成型的綠色鑄造工藝,越來越被廣泛推廣和應(yīng)用。其砂處理生產(chǎn)線可實現(xiàn)鑄件落砂、雜質(zhì)篩分、鐵豆磁選輸送和舊砂輸送與冷卻自動進行,舊砂回收和再利用率達95%以上。而磁選機能否及時分選出鐵豆,直接關(guān)系著砂處理系統(tǒng)的自動運行和冷卻效果及舊砂回收再利用,牽制著正常生產(chǎn)。
我公司設(shè)計規(guī)模為每年產(chǎn)量10000t 的消失模生產(chǎn)線,于2018 年4 月安裝投產(chǎn),運行不到3個月就出現(xiàn)舊砂中鐵豆多(圖1)、不能及時去除,被迫停產(chǎn)現(xiàn)象。每周不少于1 次清理沸騰冷卻床,而且清理出來的舊砂、鐵豆混合料還得人工二次磁選(圖2);另一方面沸騰冷卻床內(nèi)沸騰不好,冷卻效果差,砂溫高不能正常造型,不得不停產(chǎn)降砂溫。另外,軸承室、磁滾筒進砂(圖3),軸承壽命短(圖4),軸磨損(圖5)等設(shè)備故障頻發(fā),漏料(圖6)……嚴(yán)重束縛了車間的連續(xù)生產(chǎn),牽制了公司的發(fā)展經(jīng)營。
圖1 鐵豆多
圖2 人工二次磁選
圖3 滾筒內(nèi)進砂
圖4 軸承壞
圖5 軸磨損
圖6 漏料
該生產(chǎn)線的工藝流程如圖7 所示。
圖7 工藝流程
磁選機原設(shè)計結(jié)構(gòu)如圖8 所示,其傳動結(jié)構(gòu)在左側(cè)。
圖8 磁選機外形圖
2.1.1 組成及原理
磁選機由傳動裝置(包含電機+減速機等)、磁滾筒(內(nèi)有磁塊)、調(diào)整手柄、分選室、入料板(多級折流)、進料溜槽、出鐵溜槽、出砂溜槽及除塵等部分組成。磁塊材質(zhì)為Y20,工作溫度<80℃(瞬時100℃),磁場強度0.175T。
生產(chǎn)時,翻箱后初次篩分后的物料由斗式提升機輸送到磁選機。經(jīng)入料溜槽進入分選室,再經(jīng)入料板多次折流揚灑,自然下落到磁滾筒上,鐵豆、鐵屑磁塊作用下被吸附在滾筒上,砂子重力作用下落下,入出砂溜槽并進入下道工序設(shè)備(沸騰冷卻床)中。隨著滾筒的連續(xù)旋轉(zhuǎn),滾筒上吸附的鐵豆被帶入到非磁場區(qū)(出鐵溜槽上方),重力作用下離開滾筒下落到出鐵溜槽,再經(jīng)溜管排出。細(xì)砂粉(塵)在系統(tǒng)引風(fēng)機作用下進入除塵管道。
2.1.2 實際生產(chǎn)情況
(1)入磁選機的砂子溫度達152℃以上,遠(yuǎn)大于80℃,磁塊受溫度升高而磁性衰減,不能及時分選,鐵豆隨砂落入沸騰冷卻床,沉積在床面(圖9),越積越多(圖10),甚至堵塞風(fēng)嘴(圖11),束縛了沸騰冷卻效果,更不能與床內(nèi)冷卻水進行充分熱交換,制約了砂溫的冷卻;同時也束縛了砂子的正常輸送。
圖9 鐵豆沉積在床面
圖10 冷床內(nèi)鐵豆多
圖11 鐵豆堵風(fēng)嘴
(2)在入料口處,落料點位于滾筒正上方,滾筒與末級入料板間隙達40mm,部分砂子會倒流,落入出鐵溜槽內(nèi),增加了出砂量。
(3)在出料口處,與滾筒間隙達50mm,部分砂子會隨滾筒旋轉(zhuǎn)的氣流隨鐵豆落入出鐵溜槽,增加了出砂量。
(4)出料溜槽管道材質(zhì)為Q235,易磁化,下料管局部有向上翹起現(xiàn)象(圖12),集收的鐵豆吸附在溜槽內(nèi)壁,和著細(xì)粉和砂粒堆積在上翹起處,不利于物料順暢下落造成堵料。
圖12 出料溜管不通暢
(5)造型砂子粒徑小(425~850μm),重量輕,尤其在多次使用后,磨損、破碎,粒度更小,閥門開度不合理導(dǎo)致部分砂進入除鐵溜槽方。
(6)篩網(wǎng)孔徑大。選擇6 目(規(guī)格為4mm×4mm),有部分鐵豆“漏網(wǎng)”(圖13),需再人工篩選(圖14)。
圖13 部分鐵豆漏網(wǎng)
圖14 人工篩分
結(jié)合設(shè)備結(jié)構(gòu)和特性,決定對磁選機進行改造。
(1)重新制作磁滾筒,采用跳躍式輥系(通過磁塊不同的強度等級,實現(xiàn)砂鐵的多次分離,進而提高分選效率)。輥皮材質(zhì)不銹鋼厚度由3mm 改為4mm;磁塊用釹鐵钅朋材質(zhì)代替原來的普通磁塊Y20,溫度由80~100℃提升到200℃;磁場強度由原設(shè)計的1750Gs 提高到3000Gs 以上,并調(diào)整磁系合理(圖15)。安裝時,根據(jù)磁極強度,調(diào)整傳動方向(左裝改成右裝,圖16)。
圖15 改造后磁滾筒
圖16 傳動裝置改為右裝
(2)延長末級入料板40mm,超過滾筒正上方,使物料順流分選不發(fā)生倒流(圖17)。
圖17 延長入料板
(3)出料口增加擋板,形成幕簾落料,提升分選效果(圖18)。
圖18 出料口增加擋板
(4)出料溜槽重新制作安裝,材料改為不銹鋼,下料角度≥50°,保證管道平直,下料通暢(圖19)。
圖19 出料溜槽重新制作
(5)增加檢查門,及時檢查、調(diào)整分選物料情況(圖20)。
圖20 增加檢查門
(6)入料板中增加調(diào)節(jié)板,調(diào)節(jié)下料量,保證滾筒上料層均勻(圖21)。
圖21 增加調(diào)節(jié)板
(7)適當(dāng)調(diào)整除塵閥門開度,保證分選室內(nèi)微負(fù)壓(圖22)。
圖22 調(diào)整除塵閥門
(8)篩分網(wǎng)由6 目改為12 目(孔徑為1.7mm×1.7mm),細(xì)化了篩分孔徑,及時篩出分選出來的鐵料(圖23)。
圖23 升級篩網(wǎng)
使用過程中,結(jié)合增加的檢查門及時查看落料、出料情況,同時摻入的適當(dāng)新風(fēng),增強了分選室內(nèi)氣流;調(diào)整調(diào)節(jié)板的高度,使?jié)L筒料層均勻,減小磁滾筒無料空運轉(zhuǎn)和厚料層堆積的不均勻現(xiàn)象。充分發(fā)揮輥系磁力,促進分選效果;適當(dāng)調(diào)整除塵閥門開度,減少保證分選室內(nèi)微負(fù)壓,可以將分選出來的細(xì)粉及時抽走。
經(jīng)實際運行,取得良好效果:分選效率大幅提升,沸騰冷卻床清理周期延長到5 個月以上,減少了被迫停產(chǎn)時間,為順利完成生產(chǎn)任務(wù)奠定了堅實的基礎(chǔ);篩網(wǎng)孔徑目數(shù)的提高,及時篩分出鐵豆,進行再利用,降低了生產(chǎn)成本;減小了鐵豆混入鐵液幾率和對鑄件質(zhì)量的影響,減少了清理打磨頻次和作業(yè)量;減小了自動生產(chǎn)線中各臺設(shè)備的負(fù)荷,減少了設(shè)備故障,延長了使用壽命;促進了砂溫冷卻,優(yōu)化了生產(chǎn)工藝條件。同時改善了作業(yè)環(huán)境,減小了揚塵,促進了環(huán)保綠色、清潔文明生產(chǎn),創(chuàng)造可觀的社會效益。
(1)直接效益:年可創(chuàng)效61.13 萬元。
改造前,沸騰冷卻床清理周期為至少每周1次,年需47 次;改造后延長到5 個月以上,年需2次,減少45 次。每次0.5 個班,折45×0.5=22.5 個班。即每年可減少清理冷卻床停產(chǎn)時間22.5 天,生產(chǎn)鑄件681.75t;及時回收鐵豆重復(fù)利用24.64t;減小設(shè)備故障和損耗等。
(2)社會效益
減輕了勞動強度,改善了作業(yè)環(huán)境,促進了綠色、環(huán)保、清潔文明生產(chǎn),創(chuàng)造了可觀的社會效益。
隨著國家鑄造行業(yè)的發(fā)展和智能化制造的推廣,自動化生產(chǎn)技術(shù)水平的不斷提高,消失模鑄造自動生產(chǎn)線將越來越廣泛的被應(yīng)用。其中砂處理自動生產(chǎn)線磁選機及時分選出生產(chǎn)過程中的鐵豆,減輕設(shè)備負(fù)荷,提高冷卻效率,增加舊砂回收,提高舊砂重復(fù)使用,減小對產(chǎn)品質(zhì)量的影響,可減少損耗,降低成本,實現(xiàn)降本增效,增強企業(yè)市場競爭力,其前景可觀。