商攀峰,郭俊山,鞏志強,韓 悅,鄭 威
(國網山東省電力公司電力科學研究院,山東 濟南 250003)
我國電網夏季負荷通常處于高位運行,特別是空調負荷增長迅速。2019 年的山東電網全網最高用電負荷8 410.8 萬kW,出現(xiàn)在7 月26 日;2020 年的8月17 日至18 日,全省普遍高溫,山東電網全網用電負荷連續(xù)兩天突破歷史最高紀錄,其中制冷負荷超過3 000 萬kW。山東電網電源結構復雜,風電、光伏等新能源發(fā)電受天氣影響有時無法保證有效供給,為響應電網電力調度,進一步提升火電機組在夏季負荷高峰時的頂峰出力能力十分必要。
構建并網機組負荷模型,監(jiān)測機組的最大出力能力,及時發(fā)現(xiàn)出力受阻因素,可以有效地提升火電機組在夏季負荷高峰時的頂峰出力能力?;痣姀S的冷端終參數(shù),不僅與凝汽設備有關,還與汽輪機的低壓部分以及循環(huán)水冷卻系統(tǒng)有關,需要通過電廠的冷端系統(tǒng)測試來確定[1-2],建立負荷與上述參數(shù)的多因素分析模型尤為復雜。而通過凝汽器的排汽壓力pc表征蒸汽終參數(shù)可以簡化機組負荷模型,則不需要考慮不同機組的終端參數(shù)[3-5]。背壓—負荷模型是基于火電廠冷端優(yōu)化設計方法而提出的:維持汽輪機進汽量恒定,通過優(yōu)化冷端參數(shù),改變汽輪機背壓,達到調整功率的目的,建立背壓與功率的關系。
山東省內統(tǒng)調機組夏季工況背壓多數(shù)采用11.8 kPa,因此本文以11.8 kPa 作為背壓-負荷模型的基準背壓,研究夏季高溫時段真空偏離基準背壓時的負荷分布情況?;痣姀S驗收試驗工況通常分為額定工況、T-MCR 工況、VWO 工況、能力工況(夏季工況)、高加切除工況等,基本覆蓋機組熱耗率、供電煤耗率、發(fā)電煤耗率、汽輪機出力、各缸效率和通流效率,其中的夏季工況是指汽輪機在夏季高背壓、補水率3%、額定電功率下的出力工況[6-7],對于夏季極端天氣負荷高峰時的頂峰出力研究十分重要。針對以上驗收工況,根據(jù)靜態(tài)參數(shù)和動態(tài)參數(shù)分別建立相關模型公式。
第一步,根據(jù)選取的基準背壓(11.8 kPa)測試機組在純凝、額定功率因數(shù)下連續(xù)、穩(wěn)定的最大出力Pmax,以及最大主蒸汽流量Gmax。
第二步,根據(jù)機組TMCR 工況和TRL 工況熱平衡圖,選取靜態(tài)參數(shù)為:TMCR 工況設計出力;TMCR工況設計背壓;TRL工況試驗背壓;TRL工況試驗調節(jié)級壓力;TRL工況設計出力;TRL工況試驗一抽壓力;TRL工況設計背壓;調節(jié)級壓力報警值;TRL工況試驗主蒸汽流量;一抽壓力報警值;TRL工況試驗出力。
采用靜態(tài)參數(shù)計算背壓對出力的影響系數(shù)K。
式中:PTMCRd、PTRLd分別為TMCR 工況設計出力、TRL工況設計出力,MW;pbpTRLd、pbpTMCRd分別為TRL 工況設計背壓、TMCR工況設計背壓,kPa;K有量綱1/kPa。
動態(tài)參數(shù)模型分析背壓與負荷的關系,動態(tài)參數(shù)為:有功功率;主汽流量;給水流量;調節(jié)級壓力;工業(yè)抽汽流量1;工業(yè)抽汽溫度1;工業(yè)抽汽壓力1;工業(yè)抽汽流量2;工業(yè)抽汽壓力2;再熱蒸汽壓力;工業(yè)抽汽溫度2;再熱蒸汽溫度;冷再熱蒸汽壓力;無功功率;冷再熱蒸汽溫度;功率因數(shù);真空;大氣壓力;低壓缸排汽溫度(汽機側);低壓缸排汽溫度(電機側)。
第一步,根據(jù)機組運行工況下的背壓pbpc和主蒸汽流量Gc,計算出機組在主蒸汽流量Gmax下的背壓pbpcc。
式中:a為主蒸汽流量變化1%時背壓的增加量,取0.036 kPa。
第二步,結合靜態(tài)參數(shù)模型第一步測試結果,計算出機組在背壓pbpcc下的最大出力Pmaxc。同時需要考慮工業(yè)抽汽對負荷的影響。
當機組沒有對外供汽時
抽汽口在冷再熱器或冷再熱器之前時:
抽汽口在冷再熱器之后時:
式中:Gg為對外供汽流量,t/h;hg、hhrh、hcrh、hex分別為對外供汽焓、再熱蒸汽焓、冷再熱蒸汽焓、低壓缸排汽焓,kJ/kg;po為基準背壓,取11.8 kPa。hg、hhrh、hcrh根據(jù)機組當前工況下的相應壓力、溫度參數(shù),查水和水蒸汽表求得;hex根據(jù)壓力pbpcc、干度取0.92,查水和水蒸汽表求得。
第三步,比較Pmaxc和機組當前工況下出力Pc。
當Pmaxc≥Pc時,機組剩余出力為P=Pmaxc-Pc。
當Pmaxc<Pc時,機組剩余出力為P=0。
選取山東省統(tǒng)調公用機組進行模型實施,在山東省熱電在線監(jiān)測平臺上實時展示機組最大負荷預測值。通過山東省調度控制中心進行機組最大出力遠程在線測試試驗,測試機組在額定功率因數(shù)下連續(xù)、穩(wěn)定的最大出力Pm以及最大主蒸汽流量Gm,共111臺次。比對模型最大負荷預測值與最大出力遠程試驗實測值,若Pmaxc=Pc=PTRL,模型成功預測機組負荷且達到額定負荷出力;若Pmaxc=Pc<PTRL,模型成功預測機組負荷且低于機組額定工況負荷,及模型能夠成功預測機組降出力;若Pmaxc>Pc,模型預測結果大于實際出力,表明該機組存在受限因素未納入模型中。111臺次試驗比對中,成功預測機組負荷93臺次,其中包括成功預測降出力19臺次,存在受限因素18臺次。
通過背壓-負荷分析模型成功預測到機組降出力19臺次,降出力及預測結果如表1所示。
表1 模型實施-降出力機組 單位:MW
最大出力遠程在線測試試驗結果表明,存在機組無法達到銘牌工況負荷的情況,嚴重影響夏季高溫負荷高峰時電網升負荷。存在降出力是因為機組主蒸汽流量并未達到設計的主蒸汽流量,而造成這種問題的原因是復雜的,涉及到煤質、磨煤機、風機、空預器的運行情況[8-9],本文中統(tǒng)一用主蒸汽流量來表征對負荷的影響。
模型最大負荷預測值與最大出力遠程試驗實測值比對見表2。
結果表明,存在18 臺次模型計算值高于實際最大負荷,偏差值在5%以上,根據(jù)模型數(shù)據(jù)分析,機組具備滿負荷出力能力。影響機組繼續(xù)帶負荷的主要因素為背壓、工業(yè)抽汽和主蒸汽流量限制。
2.2.1 背壓對負荷的影響
TZ#3、SH#3、LQ#1、TZ#4 和LW#4 的最大出力遠程試驗結果如表3所示。
通過對相同容量的5 臺機組研究發(fā)現(xiàn),當主蒸汽流量達到機組設計工況下主蒸汽流量時,背壓的變化造成了負荷的變化,而夏季高溫條件下,循環(huán)水溫度較高,限制了真空,無法實現(xiàn)背壓的進一步下降,因此負荷的調整空間是有限的,表3 中數(shù)據(jù)表明試驗期間負荷的調整范圍在1.6%~5.4%之間。
表3 靜態(tài)參數(shù)與最大試驗數(shù)據(jù)對照
2.2.2 工業(yè)抽汽對負荷的影響
分析表2 數(shù)據(jù),結果表明工業(yè)抽汽對負荷預測存在影響,是機組升負荷時的受限因素。LB#1 機組模型計算值347.00 MW,實際負荷278.40 MW,預測結果高于實際值。分析發(fā)現(xiàn)LB#1 機組實際有兩路工業(yè)抽汽,總流量約200 t/h,實際出力受限。電網正備用緊張時可以采用錯峰供應工業(yè)抽汽實現(xiàn)機組的頂峰出力。
表2 模型計算值高于實際出力機組
2.2.3 主蒸汽流量限制對負荷的影響
分析表3 主蒸汽流量數(shù)據(jù),結果表明主蒸汽流量的受限是影響機組繼續(xù)帶負荷的重要因素。
HZ#2 機組模型計算值127.60 MW,實際負荷110.00 MW,模型計算值高于實際值。試驗期間機組主蒸汽流量為316.23 t/h,低于額定工況時的397.56 t/h,分析發(fā)現(xiàn)試驗期間HZ#2 機組的煤質差,爐內有結焦,影響機組帶負荷。
HD#1 機組模型計算值331.8 MW,實際負荷297.7 MW,模型計算值高于實際值。試驗期間機組主蒸汽流量為978.3 t/h,低于額定工況時的1 059.4 t/h,試驗期間引風機振動大,運行中升負荷受限。
LC#3 機組模型計算值334.3 MW,實際負荷308.9 MW,模型計算值高于實際值。試驗期間主蒸汽流量945.7 t/h,未達到考核試驗主蒸汽流量1 045.4 t/h,分析發(fā)現(xiàn)試驗期間磨煤機電流超限,給煤量下降,影響升負荷。
LY#5 機組模型計算值141.2 MW,實際負荷117.1 MW,模型計算值高于實際值。試驗期間主蒸汽流量362.32 t/h,未達到考核試驗主蒸汽流量455.64 t/h,分析發(fā)現(xiàn)試驗期間空預器存在堵塞情況,無法繼續(xù)升負荷。
通過模型計算最大負荷預測值與最大出力遠程試驗實測值比對分析,背壓-負荷分析模型能夠成功預測機組負荷,對存在降出力的機組同樣有效。對存在處理受限的機組,模型預測結果會高于實際出力,主要受限因素為背壓,工業(yè)抽汽和主蒸汽流量,其中主蒸汽流量受限可能是煤質、引風機、磨煤機、空預器等因素造成的。
通過構建背壓-負荷分析模型,分析夏季機組偏離汽輪機銘牌保證工況運行時的出力能力,能夠掌握機組夏季真空下的負荷可調度空間。
背壓-負荷模型結合最大出力試驗能夠有效預測機組降出力情況。
工業(yè)抽汽是影響機組帶負荷能力的重要因素,導致帶工業(yè)抽汽運行時機組負荷無法達到模型分析的最大負荷,可以通過錯峰供應工業(yè)抽汽的方法提供可調度負荷,緩解電網壓力。
背壓-負荷分析模型研究得出機組負荷的受阻因素包括主蒸汽流量、工業(yè)抽汽和機組背壓。
通過優(yōu)化真空,背壓的降低是有限的,最大出力遠程在線測試試驗中負荷的調整范圍在1.6%~5.4%之間。