荊松
(山東濱華新材料有限公司,山東 濱州 251907)
為進一步提高四氯乙烯裝置的綜合自動化水平,穩(wěn)定工藝技術(shù)指標,確保裝置安全穩(wěn)定運行,濱化集團有限公司化工分公司(以下簡稱“濱化化工分公司”)在四氯乙烯裝置原料預處理工序、反應急冷工序、壓縮精制工序引進先進過程控制技術(shù),實施裝置精細化控制,更好地滿足了企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的要求。
單回路PID控制是近幾十年來流程工業(yè)生產(chǎn)過程穩(wěn)定操作的主要控制方法,單回路一般是基于誤差的控制,其關(guān)注點是針對單個控制點,或者非常有限的局部控制。先進過程控制(Advanced Process Control,簡稱APC)是基于模型的多變量控制,將一組工藝變量或一段工藝過程整體控制,并在穩(wěn)定控制的前提下,利用預訂的、有效的操作策略,依據(jù)內(nèi)置的線性或非線性規(guī)劃優(yōu)化算法,對模型進行預先估計的控制,將工藝過程穩(wěn)定在優(yōu)化操作點上,解決大時滯、強耦合的多變量過程控制問題,從而最大限度地提高產(chǎn)品產(chǎn)率、降低消耗、增加經(jīng)濟效益。隨著自動化技術(shù)的快速發(fā)展和不斷完善,先進過程控制技術(shù)越來越多地被成功應用于工業(yè)生產(chǎn)中,并取得了顯著成效。
四氯乙烯裝置在投用APC之前,自動化控制系統(tǒng)采用的是以單回路或串級控制為主要調(diào)節(jié)手段進行單參數(shù)調(diào)節(jié),雖然能產(chǎn)出合格產(chǎn)品,但是會增大操作人員的操作強度,而且很難在眾多約束條件下找到最佳操作點,無法滿足裝置在高負荷下平穩(wěn)、高效以及節(jié)能降耗的需求;而且四氯乙烯裝置工藝較為復雜,變量較多,隨著裝置負荷不斷增大,變量之間的影響較大,常規(guī)的PID單回路控制很難滿足裝置穩(wěn)定生產(chǎn)的需求。
四氯乙烯主要以碳三以下有機物和氯氣為原料生產(chǎn)的。碳三以下有機物經(jīng)原料預處理工序提純后,在反應器中與氯氣高溫下反應,后經(jīng)急冷工序、壓縮精制工序得到產(chǎn)品四氯乙烯和副產(chǎn)品。濱化化工分公司四氯乙烯設計生產(chǎn)能力為8萬t/a。
該工序主要是反應原料碳三以下有機物的精餾提純,分別經(jīng)脫輕組分塔T-16350、脫重組分塔T-16351和產(chǎn)品精餾塔T-16353提純后得到精制原料。該工序的控制關(guān)鍵點如下。
(1)T-16350的作用是脫除原料中的水等輕組分,該精餾操作為共沸精餾,其塔頂溫度的控制對后續(xù)產(chǎn)品的質(zhì)量具有重要的影響。
(2)T-16351的作用是脫除原料中的碳四及以上重組分,其塔底溫度的控制對于能耗以及產(chǎn)品收率具有重要影響。
(3)T-16353的作用是對原料的進一步提純,以得到合格產(chǎn)品,產(chǎn)品原料由其底部產(chǎn)出,因此底溫的控制對最終產(chǎn)品的質(zhì)量具有決定性的影響。
(4)3個塔的精餾尾氣最終匯入同一管線,進行有組織焚燒處理,因此,3個塔的壓力控制對于整個原料提純操作具有重要的影響。
該工序主要是碳三以下有機物高溫氯化生成四氯乙烯以及其他副產(chǎn)品,經(jīng)后續(xù)的五級冷卻分離后進入壓縮精制工序進一步提純,該工序的關(guān)鍵控制點如下。
(1)從安全環(huán)保方面考慮,整個反應過程中始終保持氯氣過量。但是氯氣過量會增大副反應的發(fā)生,從而影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量和收率,因此如何精確地控制好反應原料的配比,成為提高產(chǎn)品質(zhì)量和收率、保證安全生產(chǎn)的關(guān)鍵因素。
(2)反應溫度對整個反應影響很大。反應器溫度高則副產(chǎn)高沸物的量增多,反應器溫度低則四氯乙烯的收率減少。為平衡裝置生產(chǎn)需求,須將反應器溫度控制在某一固定區(qū)間。而反應器的溫度是由循環(huán)稀釋劑的量來控制的,循環(huán)稀釋劑量的精準動態(tài)控制是該工序的關(guān)鍵控制點。
(3)當反應負荷一定時,所需要的循環(huán)稀釋劑的量是一定的,主要是調(diào)節(jié)氣、液相稀釋劑的比值來影響反應。在反應負荷一定、溫度一定,反應副產(chǎn)高沸物的產(chǎn)量并不會因為氣、液相稀釋劑用量比值而發(fā)生變化,但是四氯乙烯的收率會隨著氣、液相稀釋劑用量比值的減小而減小,因此,氣、液相稀釋劑用量比值也是該工序的一個關(guān)鍵控制點。
該工序是處理來自反應急冷工序的物料,來自反應急冷工序的物料分為液相和氣相。氣相物料經(jīng)壓縮機壓縮后精餾提純,液相物料經(jīng)產(chǎn)品脫輕組分塔T-16309和脫重組分塔T-16310后產(chǎn)出合格四氯乙烯,由于壓縮機系統(tǒng)自動化程度較高且運行穩(wěn)定,因此壓縮機系統(tǒng)暫不考慮投用APC。該工序的精餾操作關(guān)鍵點如下。
(1)T-16309的塔壓對該塔的操作穩(wěn)定性影響較大,塔壓的變化將直接影響后續(xù)產(chǎn)品的質(zhì)量,因此,T-16309的塔壓是該工序的一個關(guān)鍵控制點。
(2)T-16310塔頂物料將作為最終產(chǎn)品產(chǎn)出,塔頂物料的質(zhì)量由塔頂溫度決定,因此,T-16310塔頂溫度是該工序的一個關(guān)鍵控制點。
通過測試得出的原料預處理工序先進控制器結(jié)構(gòu)如表1所示。
表1 原料預處理工序控制器變量列表Table 1 Variables of controllers for raw material pretreatment procedure
蒸汽壓力波動和進料流量為不可控因素,作為干擾變量,T16350回流罐內(nèi)設隔板,通過上部溢流進入回流,下部分離的雜質(zhì)通過排液實現(xiàn)分離。T16350回流罐液位是非常重要的控制指標,將其設置為CV01以保證產(chǎn)品質(zhì)量和回流泵的正常運行。為保證各塔的出料合格率,將各塔的回流比作為被控變量(CV03、CV07、CV09)加以控制。通過各操縱變量、被控變量與干擾變量的相互配合調(diào)節(jié),實現(xiàn)各塔的穩(wěn)定運行,降低蒸汽消耗。
通過測試得出的反應急冷工序先進控制器結(jié)構(gòu)如表2所示。
表2 反應急冷工序控制器變量列表Table 2 Variables of controllers for reaction quench procedure
進反應器精制原料和氯氣的溫度易受反應負荷及系統(tǒng)壓力等變量的影響,故將其設為干擾變量(DV01、DV02)。反應器出入口溫差及過氯含量都是反應的重要指標,急冷塔塔頂溫度則直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量,故將這3個變量設定為重要控制參數(shù)(CV03、CV04、CV06)加以控制,保證過氯量在安全范圍內(nèi),使反應正常進行。反應溫度、原料配比及稀釋劑的配比是極其重要的參數(shù),其波動將會影響整個系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,將其設定為小范圍波動(CV01、CV02、CV09),以保證各物料配比的精確性。通過以上控制,反應急冷工序在安全穩(wěn)定運行的前提下,達到了物料反應的最大化,大大提高了裝置的生產(chǎn)水平和穩(wěn)定性。
通過測試得出的壓縮精制工序先進控制器結(jié)構(gòu)如表3所示。
表3 壓縮精制工序控制器變量列表Table 3 Variables of controllers for compression refinement procedure
同樣的,壓縮精制工序?qū)⒁资芡饨缬绊懙淖兞俊羝麎毫?、T-16310進料量以及T-16310的補氮調(diào)節(jié)閥的閥位設定為干擾變量。T-16309底部物料是要進一步提純的產(chǎn)品,其物料的質(zhì)量是重要控制參數(shù),因此將塔底的溫度和壓力設定為重要被制變量(CV02、CV04),以保證塔底物料合格。T-16310塔的塔壓對整個塔的穩(wěn)定操作影響重大,其回流罐液位以及塔下部壓力是重要指標參數(shù),故將其設定為重要被控變量(CV05、CV08),以保證T-16310塔的穩(wěn)定操作。
通過以上控制,將各重要參數(shù)進行優(yōu)化,保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量,也最大程度地降低了裝置的能耗。
濱化化工分公司四氯乙烯裝置APC投用后在關(guān)鍵參數(shù)優(yōu)化以及提能降耗上取得了較好的效果(見表4~表7)。
表4 APC投用前后原料預處理工序關(guān)鍵參數(shù)的比較Table 4 Key parameters of raw material pretreatment procedure before and after APC is put into operation
表5 APC投用前后原料預處理工序產(chǎn)量及消耗對比Table 5 Output and consumption in raw material pretreatment procedure before and after APC is put into operation
表6 APC投用前后反應急冷工序及壓縮精制工序關(guān)鍵參數(shù)比較Table 6 Key parameters of raw material pretreatment procedure and those of compression refinement procedure before and after APC is put into operation
表7 APC投用前后反應急冷工序及壓縮精制工序產(chǎn)量及消耗對比Table 7 Output and consumption in raw material pretreatment procedure and in compression refinement procedure before and after APC is put into operation
濱化化工分公司四氯乙烯裝置實施APC后,在原料預處理工序、反應急冷工序和壓縮精制工序均取得了明顯的效果,主要體現(xiàn)在以下方面。
(1)提高裝置運行平穩(wěn)率,降低操作人員勞動強度。原料預處理工序的三塔T16350、T16351、T16353的回流罐及塔釜液位實現(xiàn)自動調(diào)節(jié),大幅減少了操作人員的工作量。壓縮精制工序的T16309及T16310塔實現(xiàn)了關(guān)鍵溫度測點(TI163040.PV、TIC163055.PV)的自動控制,使兩塔運行更加平穩(wěn)和安全。反應急冷的反應器實現(xiàn)了溫差、進料比、過氯量的約束協(xié)調(diào)控制。
(2)提高產(chǎn)品質(zhì)量,增加產(chǎn)品收率。APC的實施,極大地提高了裝置的自動控制水平,也提高了用來表征產(chǎn)品質(zhì)量的各被控變量(如T16309頂溫、T16310塔下部溫度)等主要參數(shù)的運行平穩(wěn)性,提高了產(chǎn)品質(zhì)量的均勻度,一定程度上提高了產(chǎn)品的合格率及收率。
(3)節(jié)能降耗。節(jié)能降耗主要體現(xiàn)在蒸汽單耗和用電單耗上,根據(jù)表5和表7的統(tǒng)計數(shù)據(jù),按四氯乙烯產(chǎn)能8萬t/a(精二氯丙烷4.4萬t/a)、電價0.5元/(kW·h)、蒸汽價格194元/t計算可得:減少蒸汽費用633.216萬元/a,減少電費68.862萬元/a。