岳本龍
(北京汽車研究總院有限公司,北京 100029)
市場上經(jīng)常有車輛出現(xiàn)儀表氣囊故障燈亮的問題,維修人員使用診斷儀讀取故障碼解析為“氣囊回路阻值高”,憑經(jīng)驗認(rèn)為是氣囊回路斷路,通常采用的解決措施是重新插拔線束護(hù)套,更換氣囊總成、控制器甚至整車線束以達(dá)到消除故障的目的,但車輛行駛或放置一段時間后故障復(fù)現(xiàn),無法從根本上解決問題,引起用戶抱怨。
現(xiàn)有一車輛報副駕側(cè)氣囊回路阻值高故障,維修人員在不拆卸零部件的前提下,將位于副駕座椅下方的側(cè)氣囊線束與車身線束的對接護(hù)套拆開檢查,確認(rèn)無異常重新對接后故障消除。車輛放置一周后故障復(fù)現(xiàn),聯(lián)系多方對該車進(jìn)行徹底檢查。
要解決該問題,需先了解安全氣囊系統(tǒng)的構(gòu)成及工作原理。
圖1為安全氣囊系統(tǒng)示意簡圖,由氣囊控制器、氣囊總成(正面/側(cè)面氣囊)、安全帶預(yù)緊系統(tǒng)、碰撞傳感器(正碰/側(cè)碰傳感器)、連接線束等部分組成。組合儀表通過CAN網(wǎng)絡(luò)接收氣囊系統(tǒng)的狀態(tài)信息并顯示。
圖1 安全氣囊系統(tǒng)示意圖
車輛發(fā)生碰撞時,碰撞傳感器的信號傳給控制器,控制器經(jīng)運算判斷需要展開氣囊時,便向氣體發(fā)生器輸出持續(xù)電壓,產(chǎn)生點火電流。當(dāng)點火電流和持續(xù)時間達(dá)到系統(tǒng)設(shè)定的條件,引燃?xì)怏w發(fā)生劑,產(chǎn)生大量氣體,經(jīng)過濾并冷卻后進(jìn)入氣囊,使氣囊在極短的時間內(nèi)突破襯墊迅速展開。
控制器對氣囊回路的阻值進(jìn)行實時監(jiān)測。若氣囊回路的阻值過高,ECU輸出的電壓值不變,根據(jù)歐姆定律:I=UR,點火電流I變小,低于設(shè)定值,則氣囊不能展開,系統(tǒng)便會通過CAN網(wǎng)絡(luò)向組合儀表發(fā)信息,點亮氣囊燈提醒駕駛員氣囊系統(tǒng)發(fā)生故障。
該車氣囊系統(tǒng)的電氣拓?fù)淙鐖D2所示,氣囊控制器安裝在副儀表臺中間,側(cè)碰傳感器布置在左、右B柱,側(cè)氣囊布置在主、副駕座椅頭枕外側(cè),氣囊線束埋在座椅靠背后部,在座椅下方與車身線束對接。三者通過儀表板線束、機(jī)艙線束、車身線束實現(xiàn)信息傳遞。氣囊系統(tǒng)的各個部件包括整車線束均按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)布置和固定。
圖2 故障車安全氣囊系統(tǒng)電氣拓?fù)涫疽鈭D
通過圖2可知,氣囊回路的阻值由氣體發(fā)生器阻值和線束系統(tǒng)的阻值兩部分組成。氣體發(fā)生器阻值用防爆歐姆表可直接測量,重點分析線束系統(tǒng)的阻值構(gòu)成。
線束系統(tǒng)的理論阻值計算公式如下:
式中:R——線束系統(tǒng)的電阻總和;R——線束系統(tǒng)中導(dǎo)線的電阻;R——線束系統(tǒng)中接觸電阻總和;R——導(dǎo)線內(nèi)部阻值特性,常溫下為37.1mΩ/m;L——線束系統(tǒng)中電線總長度;N——回路中端子與端子接觸數(shù)量;N——回路中端子與導(dǎo)線接觸數(shù)量;R——端子與端子的接觸電阻,10mΩ;R——端子與導(dǎo)線(0.5mm)的接觸電阻,0.6mΩ。
該車氣囊系統(tǒng)對各模塊的阻值規(guī)定了具體的數(shù)值范圍,見表1。通過表1可以看出,若氣體發(fā)生器阻值正常,側(cè)氣囊線束回路阻值不大于1.1Ω便符合設(shè)計要求,系統(tǒng)不會報故障。
表1 安全氣囊系統(tǒng)各分系統(tǒng)阻值范圍設(shè)定 Ω
該車氣囊系統(tǒng)所用導(dǎo)線為0.5mm的德標(biāo)FLRY-B雙絞線,護(hù)套及端子均為氣囊系統(tǒng)專用,端子表面鍍金。
針對車輛故障信息,對側(cè)氣囊回路阻值的組成要素進(jìn)行對比分析。表2為側(cè)氣囊系統(tǒng)阻值相關(guān)參數(shù)。
表2 側(cè)氣囊系統(tǒng)阻值相關(guān)參數(shù)
側(cè)氣囊系統(tǒng)中R與R理論計算值分別見表3、表4。
表3 R導(dǎo)線數(shù)值計算(常溫)
表4 R接觸數(shù)值計算(常溫)
根據(jù)2.2公式可得:主駕側(cè)氣囊回路的R=412.9+47.2=460.1mΩ;副 駕 側(cè) 氣 囊 回 路 的R=382.9+47.2=430.1mΩ。兩者均小于1.1Ω,符合氣囊系統(tǒng)對線束回路阻值的設(shè)計要求。
測試設(shè)備:筆記本(CANoe)、HIOKI RM3545電阻測試儀、防爆歐姆。
根據(jù)該車故障信息描述、首次故障解決措施、系統(tǒng)零部件布置特點及現(xiàn)有測試工具,對主駕和副駕側(cè)氣囊回路的相關(guān)阻值進(jìn)行測量,制定排查步驟如下。
1)首先用CANoe讀取車輛主、副駕側(cè)氣囊回路的當(dāng)前阻值,記為A組數(shù)據(jù)。
2)調(diào)節(jié)座椅開關(guān),使主、副駕座椅前后移動,再用CANoe讀取側(cè)氣囊回路的阻值,記為B組數(shù)據(jù),觀察故障是否消失。
3)將前排座椅下方車身線束與側(cè)氣囊線束的對接護(hù)套重新插拔,再用CANoe讀取側(cè)氣囊回路阻值,記為C組數(shù)據(jù),觀察故障是否消失。
4)從座椅上拆下氣囊總成,用防爆歐姆表測量氣體發(fā)生器的阻值,記為D組數(shù)據(jù)。
特別提醒:測量氣體發(fā)生器一定要使用防爆歐姆表,使用其他設(shè)備存在引爆氣體發(fā)生器的風(fēng)險。
按上述步驟完成測量,結(jié)果見表5。
表5 實車測量數(shù)據(jù) Ω
分析表5數(shù)據(jù)可以得出如下結(jié)論。
1)主駕側(cè)氣囊回路測量阻值自始至終無變化,且小于3.3,該回路正常。
2)副駕側(cè)氣囊回路阻值初始值7.39,大于3.3,引起系統(tǒng)故障;重新插拔護(hù)套后阻值恢復(fù)正常,故障消失,說明“護(hù)套重新插拔”這個動作導(dǎo)致了阻值變化,排查范圍縮小到該對護(hù)套附近。
3)主、副駕氣囊的氣體發(fā)生器阻值在1.8~2.2區(qū)間,正常。
4)C組數(shù)值減去D組數(shù)值即為正常情況下側(cè)氣囊線束系統(tǒng)的阻值,主駕側(cè)氣囊線束系統(tǒng)阻值為0.51Ω,副駕側(cè)氣囊線束系統(tǒng)阻值為0.41Ω,接近理論計算值。
上述測試結(jié)果排除氣體發(fā)生器和控制器發(fā)生故障的可能。為了繼續(xù)查找原因,將車身線束和側(cè)氣囊線束從故障車拆下做進(jìn)一步分析。
考慮到車身線束與副駕側(cè)氣囊線束的對接護(hù)套重新插拔引起系統(tǒng)阻值變化,判斷該處的接觸電阻存在異常。
對車身線束氣囊功能分支和側(cè)氣囊線束進(jìn)行初步目視檢查,導(dǎo)線、護(hù)套和端子外觀良好,無明顯損壞狀況。兩護(hù)套對接牢固,將端子挑出重新插入護(hù)套,能清晰地聽到鎖片與端子卡接到位的聲音,鎖定后拉拽導(dǎo)線無法將端子從護(hù)套拔出,說明端子和護(hù)套固定良好,不會存在端子退針導(dǎo)致的虛接,影響阻值變化。
用電阻測試儀檢測對接護(hù)套根部導(dǎo)線之間的阻值,如圖3所示,該阻值由1個R與2個R組成,理論數(shù)值為11.2mΩ。測試過程中不斷對護(hù)套及導(dǎo)線進(jìn)行摔打撕扯,阻值始終穩(wěn)定在5.8~6.5mΩ之間,低于理論值,說明此時該護(hù)套內(nèi)的接觸電阻正常。
圖3 車身線束與側(cè)氣囊線束對接段阻值測試
端子和導(dǎo)線的連接方式為壓接,中國汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QC/T 29106—2014《汽車電線束技術(shù)條件》對壓接工藝與標(biāo)準(zhǔn)有詳細(xì)的規(guī)定。
將車身線束與副駕側(cè)氣囊線束的對接分支剪下,取護(hù)套中的端子(帶壓接導(dǎo)線)制成檢測樣本并做標(biāo)記,車身線束的端子樣本為1#、2#(316833-2:TE,母端),側(cè)氣囊線束的端子樣本為3#、4#(316834-2:TE,公端),其中1#、3#配對,2#、4#配對。
3.3.1 端子表面檢測
對4個樣本進(jìn)行初步檢測,結(jié)果如下。
1)端子結(jié)構(gòu)正常,無變形。
2)對2組端子進(jìn)行插拔,可以感受到相應(yīng)阻力,說明兩端子嚙合狀態(tài)良好。
3)用徠卡DM5000型金相顯微鏡對端子接觸面進(jìn)行觀察。
因無法觀測母端子內(nèi)部,只對3#、4#公端子正反面進(jìn)行觀測,鍍金層狀態(tài)良好,無氧化現(xiàn)象,有插拔引起的淺顯劃痕,但不會引起接觸電阻的明顯變化,觀測圖像如圖4所示。
圖4 3#、4#端子正反面鍍金層觀測圖像
根據(jù)上述結(jié)果,判斷端子與端子之間的接觸電阻正常。
3.3.2 端子與導(dǎo)線壓接檢測
將4個樣品委托第三方線束供應(yīng)商做電壓降測試和接點橫斷面檢測。中國汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QC/T 29106—2014《汽車電線束技術(shù)條件》對電壓降和接點橫斷面檢測有詳細(xì)要求。
樣品電壓降測試結(jié)果和計算后的接觸電阻見表6。
表6 電壓降測試結(jié)果
從表6數(shù)據(jù)可以看出,1#、2#樣品電壓降小于3mV,符合標(biāo)準(zhǔn)要求,3#、4#樣品電壓降超出標(biāo)準(zhǔn)要求。
隨后對4個樣品做接點橫斷面檢測,結(jié)果為:1#、2#樣品合格,3#、4#樣品不合格,如圖5、圖6所示。
圖5 1#、2#樣品橫斷面(合格)
圖6 3#、4#樣品橫斷面(不合格)
3#、4#橫斷面檢測詳細(xì)數(shù)據(jù)見表7,根據(jù)該供應(yīng)商內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn),畫“●”項為必檢項,其它項為參考項,評價標(biāo)準(zhǔn)為任一必檢項不合格,即判定壓接不合格。
表7 3#、4#樣品橫斷面數(shù)據(jù)
綜上可知,副駕側(cè)氣囊線束的導(dǎo)線和端子壓接不合格,不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
將副駕側(cè)氣囊線束接氣體發(fā)生器的2個帶線端子制成樣品5#、6#,再次進(jìn)行電壓降和橫斷面檢測,結(jié)果表明此2個樣品壓接仍不合格。電壓降檢測結(jié)果見表8。
表8 電壓降測試結(jié)果
接點橫斷面檢測結(jié)果如圖7所示,壓縮比率分別為107.97%和111.41%。
圖7 5#、6#樣品橫斷面(不合格)
若將副駕側(cè)氣囊回路中所有端子與導(dǎo)線的接觸電阻按照4#樣品的數(shù)值來計算,根據(jù)第2.2節(jié)的公式計算,副駕側(cè)氣囊線束回路系統(tǒng)阻值為483.38mΩ(即:382.9+10×4+5.04×12),小于1.1Ω,同樣滿足系統(tǒng)對線束回路阻值的設(shè)計要求,而用CANoe讀取的7.39Ω又該如何解釋?
柳州市產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗所黃夢川同志根據(jù)端子壓接的一系列測試數(shù)據(jù)得出的結(jié)論:壓接松緊程度大致會引起端子壓接區(qū)電壓降0.3~0.7mV的偏差,屬于正常波動,壓接松緊度并非是引起端子壓接區(qū)電壓降不合格的主要因素,端子表面氧化才是導(dǎo)致端子壓接區(qū)電壓降不合格的主要原因。端子氧化產(chǎn)生氧化膜,產(chǎn)生膜層電阻,膜層電阻高于端子基材的電阻,使接觸阻值升高,從而造成電壓降升高。
需要注意的是,該處所說的氧化膜是在端子的接觸區(qū)產(chǎn)生的。為了加強(qiáng)端子的抗氧化性能,氣囊系統(tǒng)的線束回路一般都采用接觸區(qū)鍍金的端子。故障車的端子樣品接觸區(qū)表面鍍金層未發(fā)生氧化,因此只能是端子壓接區(qū)發(fā)生了氧化現(xiàn)象。
圖7、圖8可以看出,樣品的壓縮比率均不符合要求,銅絲之間充滿了縫隙,雖然端子壓接的導(dǎo)線匹配防水栓,但仍不能避免水氣進(jìn)入壓接區(qū)的縫隙中,3#、4#樣品所在的護(hù)套固定在駕座椅下方,直接暴露在外部環(huán)境中,甚至可能有細(xì)小的微塵或者其他污染物進(jìn)入壓接區(qū),加速在端子與銅絲之間形成氧化膜。氧化膜層與其他污染物質(zhì)構(gòu)成膜層電阻(又叫薄膜電阻),導(dǎo)致回路阻值升高。
該膜層有一個特點,在小電壓、小電流(≤20mV/100mA)情況下保持相對穩(wěn)定,在高電壓以及大電流情況下會被擊穿。氣囊控制器檢測回路阻值的電流小于100mA,不會擊穿膜層,因此CANoe檢測到回路阻值高達(dá)7.39Ω。
重新插拔護(hù)套后故障消失是因為該膜層另一個特性——脆弱。插拔護(hù)套的動作對壓接區(qū)膜層造成了損壞,使該處接觸電阻恢復(fù)正常。雖然端子壓接不合格,但除去膜層后線束系統(tǒng)阻值仍在允許范圍內(nèi),且膜層短時間內(nèi)不會形成,因而車輛氣囊系統(tǒng)短期內(nèi)運行正常。一段時間后壓接區(qū)又產(chǎn)生新的膜層,側(cè)氣囊系統(tǒng)阻值再次超過標(biāo)準(zhǔn),故障再現(xiàn)。
綜上所述,側(cè)氣囊線束的導(dǎo)線和端子壓接不合格,壓接區(qū)存在縫隙,產(chǎn)生膜層電阻,是導(dǎo)致側(cè)氣囊回路阻值高的根本原因。
在研發(fā)層面,氣囊線束的布置、固定和插接件選型都積累了豐富的經(jīng)驗,只要遵循設(shè)計規(guī)則便可以滿足要求;車輛總裝層面,主機(jī)廠對線束的裝配也非常重視。但在線束零部件的生產(chǎn)階段,某些細(xì)節(jié)的忽視往往會留下隱患,短期內(nèi)不會影響品質(zhì)指標(biāo),可以通過種種質(zhì)檢程序,但終究會在一定時間后引起質(zhì)變。
線束的壓接工藝發(fā)展到現(xiàn)在已經(jīng)非常成熟,如何保證端子的壓接品質(zhì),在此不做過多的討論,僅針對氣囊線束的制作管控聊一聊個人的看法。
首先保證氣囊線束在生產(chǎn)環(huán)節(jié)和運輸過程無塵且干燥,避免線束的端子及導(dǎo)線被空氣中的濕氣和雜質(zhì)污染。
再者端子壓接區(qū)的斷面檢測、拉拔力測試、電壓降測試頻率要高于普通功能的線束,做到每天一檢,一旦發(fā)現(xiàn)壓接異常立即整改,避免產(chǎn)生批量不合格品流轉(zhuǎn)至下工序,造成品質(zhì)隱患。
另外,隨著新能源汽車的迅速發(fā)展,超聲波焊接也更加廣泛地應(yīng)用于線束加工。
通過實驗數(shù)據(jù)對比可知,超聲波焊接和壓接兩種連接方式,兩者的拉拔力屬性差別不大,但在電壓降方面,超聲波焊接的性能優(yōu)于壓接,因此氣囊回路的端子與導(dǎo)線采用超聲波焊接也是一種選擇。