張祥安(中國石化催化劑有限公司工程技術(shù)研究院,北京 101111)
在整個顆粒狀聚烯烴高效催化劑的制作過程中,想要減少生產(chǎn)產(chǎn)品的成本費用,以及固體廢物的產(chǎn)生量,就要提高在生產(chǎn)制作過程中有關(guān)溶劑的回收再利用,相關(guān)溶劑包括已烷和甲苯以及氯化鈦等。在制作回收的過程當(dāng)中,采用精餾的方法回收到的甲苯內(nèi)包含著微量己烷及TiCl4,其中甲苯的實際純度可以達(dá)到≥98%,能夠直接用來生產(chǎn)部分甲苯的鈦元素處理制作工序,卻不能達(dá)到投料溶解生產(chǎn)工序中使用甲苯的標(biāo)準(zhǔn)要求。如果只是使用純甲苯進(jìn)行投料,則剩下回收的甲苯就會越積越多。由此,研究人員為了讓回收的甲苯可以達(dá)到投料溶解的要求,選擇采取水洗的辦法,把甲苯內(nèi)存有的微量TiCl4清理掉,經(jīng)過水洗后的甲苯再使用甲苯塔成功脫除其中的已烷及水分,然后再同溶解劑甲苯根據(jù)相應(yīng)配比混合后使用精制塔加工精制,通過精制之后的溶解劑甲苯可以達(dá)到生產(chǎn)合成整個過程中所有制作環(huán)節(jié)的工藝處理標(biāo)準(zhǔn)。
通過甲苯制作精餾塔得到的甲苯質(zhì)量能夠達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)是:甲苯精度值>98%;其中含有的氯化鈦值是<0.2 mg/mL;含有的已烷值是0~2.5 mg/mL 之間。將回收溶解劑甲苯和新鮮的水根據(jù)相應(yīng)比例投入搪瓷釜內(nèi)進(jìn)行水洗去掉里面含有的TiCl4,經(jīng)過水洗之后,再將水與甲苯靜置分離,從而獲得沒有TiCl4的溶解劑甲苯。用于水洗工藝生成的工業(yè)廢水是一種富含弱濃度物質(zhì)的酸水[1]。將水洗之后取得的甲苯進(jìn)行靜置分離,再把游離狀的水進(jìn)行分離處理投入到甲苯塔內(nèi),再利用水洗型甲苯塔將所含的水及已烷去掉,在水洗型甲苯塔的側(cè)線回收的甲苯中所含已烷量小于0.5%。這里的甲苯再同純甲苯加以混合后投入到精制工藝系統(tǒng)中用于合成生產(chǎn),具體流程如圖1 所示。
圖1 水洗甲苯工藝流程圖
根據(jù)水洗甲苯工藝流程進(jìn)行生產(chǎn),在水洗回收甲苯的整個過程中每個月要產(chǎn)生總量為75 t 的低含量酸水。在這些酸水中,有50 t 可以在其他制作工序中使用,還有大約25 t 為剩水。在水洗回收甲苯塔的塔頂回收到的甲苯濃度為90%,而這些高含量物質(zhì)需要按照固態(tài)廢物委托給持有專業(yè)資質(zhì)的處置單位進(jìn)行規(guī)范化處理,造成一定的甲苯資源浪費。
對生產(chǎn)工藝進(jìn)行升級改造主要分為兩個部分:一部分是要把水洗回收甲苯剩余的微含量酸水運(yùn)用在尾氣凈化系統(tǒng)中,用做生產(chǎn)生成副產(chǎn)物產(chǎn)品鹽酸,以降低這方面的固態(tài)廢物量;第二部分是對水洗回收甲苯塔的生產(chǎn)工藝進(jìn)行升級改造,以有效降低溶劑的生成量[2]。
要想解決剩余弱含量酸水的浪費問題,就必須從生產(chǎn)的擠出設(shè)備的優(yōu)化組合入手,首先要選擇具有循化功能的循環(huán)泵和吸收器以及儲液罐等三種裝置,通過三種裝置的組合,搭建出一套治理尾氣的吸收凈化系統(tǒng),本裝置設(shè)置在原有尾氣凈化流程之前,以這種弱含量的酸水充當(dāng)尾氣的凈化吸收液。尾氣首先通過吸收裝置對酸性的氣體進(jìn)行吸收,然后再通過吸收堿液塔與吸收水塔進(jìn)行處理。低濃酸水在吸收時,其濃度會不斷增高,在處理過程中HCl 濃度升高到一定之后,可對其進(jìn)行商用鹽酸加工。經(jīng)過各級吸收,能夠有效地降低催化裝置在放空時產(chǎn)生的沖擊,進(jìn)而減輕吸收塔放熱的難題,從而穩(wěn)定了吸收裝置的工作狀態(tài),提升了設(shè)備的吸收效能,使得氯化氫排放能夠達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)[3]。圖2 為利用尾氣進(jìn)行水吸收的工藝系統(tǒng)流程圖。
圖2 利用尾氣進(jìn)行水吸收的工藝系統(tǒng)流程
水洗甲苯過程生成低濃酸水中存在氯化氫檢測分析如表1 所示。
表1 低濃度的酸水檢測酸度表
根據(jù)表1 中的數(shù)據(jù)可知,水洗甲苯過程中生成的低濃酸水顯現(xiàn)為透明狀液體。其中氯化氫的含量占5%,這一含量能夠用在尾氣的吸收,對其中的氯化物進(jìn)行吸收,從而使鹽酸濃度符合規(guī)定的要求[4]。
加入低濃酸水量以及循環(huán)所使用的時間和鹽酸濃度的關(guān)系如表2 和表3 所示。
表2 低濃度的酸水加入2 500 L 以及循環(huán)時間與鹽酸濃度的關(guān)系
表3 低濃度的酸水加入3 000 L 以及循環(huán)時間與鹽酸濃度的關(guān)系
根據(jù)表3 中的數(shù)據(jù)不難看出,如果加入一定數(shù)量的低濃酸水時,鹽酸中的HCl 濃度會隨時間不斷增大,在固定時間內(nèi),加入低濃酸水的量越大時,其鹽酸里的HCl 濃度會非常低。經(jīng)過對比可知,操作條件最佳的時間為96 h,最佳的低濃酸水用量是3 000 L。通過綜合計算獲得出每月使用甲苯水洗液在93 m3,產(chǎn)生的低濃酸水75 t,消耗用低濃酸水50 t,作為尾氣進(jìn)行吸收用低濃酸水25 t,最后生成的鹽酸達(dá)到應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)[5]。
當(dāng)吸收液中的HCl 濃度太高的時候,將會導(dǎo)致尾氣HCl 含量超過標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)吸收液中的HCl 濃度太低的時候,將會導(dǎo)致鹽酸的濃度過低,這無形中會導(dǎo)致成本提高與資源上的浪費。所以說,在工作中必須實時對吸收液的HCl 濃度實施實時的監(jiān)測。監(jiān)測的原理是借助HCl 的濃度和吸收液的導(dǎo)電率存在的關(guān)系,使用專用檢測設(shè)備對HCl 濃度進(jìn)行實時的檢測,進(jìn)而確保將吸收液中的HCl 濃度控制在一定范圍之內(nèi),同時也保證吸收率良好。
通過對樣品中HC1 的監(jiān)測數(shù)據(jù)可以看出,吸收液中的HCl 濃度會隨時間快速地升高到33%,隨后再降低到10%,然后再慢慢升高到34%,從而形成雙波形曲線。這種情況的發(fā)生,主要是因為儀器存在以前檢測時留下的殘留物質(zhì)造成的,當(dāng)循環(huán)運(yùn)行以后將會逐漸消除。表4 是線下測量與在線測量的數(shù)據(jù)。
表4 線上檢測和線下檢測對比數(shù)據(jù)
根據(jù)表4 中的數(shù)據(jù)變化不難看出,線下和在線對吸收液的HCl 濃度測量產(chǎn)生的誤差只有3%,因此,其檢測能夠滿足工作需求。在進(jìn)行實時監(jiān)測時,當(dāng)鹽酸在罐里的濃度升高到32% 的時候,要將其送入鹽酸專用的存儲罐里,同時將系統(tǒng)換成低濃度的酸水液體,從而繼續(xù)進(jìn)行HCl 的吸收。
甲苯水洗塔工作原理如圖3 所示。
圖3 甲苯水洗塔工作原理圖
在塔的里面設(shè)計8 m 填料區(qū),各區(qū)域為等高0.3~0.4 m 等高板隔離,使用20 塊進(jìn)行計算,其設(shè)計后運(yùn)行數(shù)據(jù)如表5 所示。
根據(jù)表5 中的數(shù)據(jù)不難看出,在塔頂?shù)牟沙鑫锢铮浼妆降暮窟_(dá)到90.2%,塔頂采出物均進(jìn)行固體廢物處理[6]。
表5 甲苯水洗塔工藝數(shù)據(jù)表
在對優(yōu)化塔進(jìn)行操作時,增加回流、降低其塔頂?shù)脺囟?,進(jìn)而能夠達(dá)到降低采出物里面甲苯的實際含量目的。可是在實際的操作過程中,增加回流量能夠降低在塔頂?shù)牟沙鑫镏械募妆綄嶋H含量。但是在側(cè)線的底部產(chǎn)生的甲苯,其純度會過低,這主要是回流量增大導(dǎo)致塔里氣液壓力加大,致使塔里出現(xiàn)反應(yīng)過程變差,最終致使精餾的效率變差。
針對上述問題解決優(yōu)化的方案是:把塔頂?shù)牟沙鑫锝?jīng)過甲苯水洗塔工作空隙,對物料實施二次精餾,這一優(yōu)化的優(yōu)勢是,既不增加設(shè)備又能更好地回收高純度的甲苯。工藝流程如圖4 所示,二次進(jìn)行精餾和一次進(jìn)行的精餾存在的不同是:一次進(jìn)行精餾甲苯采出是通過側(cè)線實施的,二次進(jìn)行精餾時,側(cè)線需要關(guān)閉,甲苯的回收是通過塔釜實現(xiàn)的,在塔頂?shù)奈锪现兄挥猩倭考妆健?/p>
圖4 甲苯水洗塔精餾工藝流程
3.2.1 調(diào)整塔溫操作對塔釜的出料影響分析
根據(jù)模擬運(yùn)行計算結(jié)果的相應(yīng)數(shù)據(jù)分析為基礎(chǔ),在操作過程中,當(dāng)對塔釜進(jìn)行溫度調(diào)節(jié)的范圍在106~111 ℃時,觀察溫度變化對產(chǎn)生精餾物影響情況,同時在這一過程中要找出精餾塔最佳的運(yùn)行溫度,具體實驗數(shù)據(jù)如表6 所示。
根據(jù)表6 中的各項數(shù)據(jù)不難看出,當(dāng)塔釜的出料溫度不斷升高時,精餾物里的乙烷含量會發(fā)生降低的情況。但是從總體的結(jié)果數(shù)據(jù)也能看出,在上述溫度變化范圍之內(nèi),出料中乙烷的含量在規(guī)定范圍之內(nèi),符合工藝要求。因此,在生產(chǎn)中可將溫度控制在106~108 ℃之間,這時出料中所含甲苯可達(dá)98%。
3.2.2 塔頂?shù)臏囟茸兓突亓髁孔兓c采出物關(guān)系分析
研究塔頂?shù)臏囟茸兓突亓髁孔兓c采出物之間的關(guān)系,首先確定塔釜的溫度在106~108 ℃之間,調(diào)整塔頂?shù)臏囟仍?0~90 ℃,這時觀察塔頂?shù)牟沙鑫镒兓闆r,同時確定最佳的回流量以及最佳的塔頂溫度,具體實驗數(shù)據(jù)如表7 所示。
表7 頂采精餾塔樣品檢測
根據(jù)表6 中的各項數(shù)據(jù)不難看出,當(dāng)回流量沒有發(fā)生變化,但塔頂?shù)臏囟炔粩嗌邥r,塔頂?shù)牟沙鑫镏械募妆胶繒粩嗌撸?dāng)塔頂?shù)臏囟瓤刂圃?0~85 ℃的時候,其回流量可達(dá)200 L/h 左右。
表6 精餾塔檢測釜出料數(shù)據(jù)
經(jīng)過二次的精餾,儲量中的甲苯其純度可達(dá)98%,可是甲苯顏色顯現(xiàn)深黃,這主要是因為在一次精餾的過程中,塔釜存在一些的殘留物質(zhì)導(dǎo)致的,這時可將出料進(jìn)行第二次的精餾,和甲苯水洗重新精餾直至甲苯顏色以及指標(biāo)都符合要求為止[7]。通過一次與二次的循環(huán)精餾以后,新型甲苯水洗回收物料的各項參數(shù)如表8 所示。
根據(jù)表8 中的各項數(shù)據(jù)不難看出,850 kg 的甲苯水洗材料,通過兩次的精餾以后,其采出的甲苯合格達(dá)到786 kg,達(dá)到進(jìn)料的92.5%以上。塔頂產(chǎn)生的廢液在14 kg 左右,占總進(jìn)料的1.65% 左右。通過計算確定出,每月進(jìn)行處理甲苯水洗溶液在75.60 m3時,甲苯水洗塔優(yōu)化前,每月塔頂產(chǎn)生的廢液達(dá)4 t,經(jīng)過優(yōu)化后,從側(cè)線回收的甲苯達(dá)到69.9 m3,在塔頂采出的廢液為1.25 m3,約合1.08 t 左右。通過優(yōu)化實驗證明,優(yōu)化后的甲苯水洗塔每個月能夠減排廢液達(dá)到3 t左右,甲苯水洗塔的優(yōu)化具有一定的實用價值。
表8 新型甲苯水洗回收物料統(tǒng)計表
本文通過對傳統(tǒng)水洗甲苯工藝的研究分析,對現(xiàn)有設(shè)備工藝進(jìn)行了工藝優(yōu)化,從而達(dá)到對低濃度的酸水進(jìn)行了充分利用,提高了對甲苯的回收效率,進(jìn)而使回收生產(chǎn)甲苯時所產(chǎn)生的相應(yīng)催化劑達(dá)到了規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。另外,在生產(chǎn)工藝運(yùn)行的過程中,比傳統(tǒng)工藝產(chǎn)生的固體廢料降低了很多,這為企業(yè)的環(huán)保、綠色生產(chǎn)提供了技術(shù)上的幫助,同時也為同行業(yè)的綠色、環(huán)保生產(chǎn)提供了技術(shù)上的借鑒。