中海油深圳分公司流花油田作業(yè)區(qū) 朱志星
南海勝利FPSO(Floating Production Storage and Offloading)隋氣來自于鍋爐燃燒后的煙氣,通過IGS(Inert Gas System)處理后得到干凈的隋氣,在原油外輸時用于補充大艙壓力,隋氣系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠性直接影響到原油外輸作業(yè)。原有的控制系統(tǒng)采用繼電器及氣動儀表進行控制,現(xiàn)場設(shè)備主要是六七十年代的氣動組合儀表,系統(tǒng)故障頻繁,檢修難度大,為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定、安全、可靠性,保證外輸質(zhì)量,對系統(tǒng)進行升級改造,由繼電器及氣動儀表進行控制升級為PLC控制。
IGS系統(tǒng)隋氣來自于鍋爐燃燒后的煙氣,首先經(jīng)過洗滌塔進行冷卻、除塵、除硫等作用,然后通過風(fēng)機進行增加,增壓后的隋氣通過出口控制閥進行壓力調(diào)節(jié),最終經(jīng)過甲板水封后進入到大艙,系統(tǒng)流程圖如圖1所示。
圖1 IGS系統(tǒng)流程圖
原有的IGS(Inert Gas System)系統(tǒng)采用繼電器邏輯控制。由于繼電器控制存在著觸點接觸不良或相互粘連且線圈容易燒壞的問題,從而使系統(tǒng)控制存在著安全隱患;并且系統(tǒng)如果需要改造時比較困難,控制方案的少許改變可能導(dǎo)致現(xiàn)場繼電器接線全部重接,系統(tǒng)修改和擴容極不方便。
現(xiàn)場設(shè)備主要是氣動組合儀表,包括氣動變送器和氣動控制器等。氣動組合儀表是上個世紀六七十年代的儀表水平,一方面儀表調(diào)校比較麻煩,調(diào)校中需要標準氣源和氣壓表,調(diào)校的結(jié)果誤差較大;另一方面氣動組合儀表備件在市場上極少,儀表損壞后往往得不到及時修復(fù),直接導(dǎo)致系統(tǒng)控制存在重大隱患。同時部分控制邏輯不合理,邏輯控制圖不直觀,檢修不方便;系統(tǒng)液位開關(guān)沒有防波動功能,容易產(chǎn)生誤報警問題,并且沒有歷史報警記錄功能,找不到報警點;系統(tǒng)首次啟動IG時,當檢測到氧含量到8%時候系統(tǒng)會關(guān)停;元件壽命到期,系統(tǒng)不穩(wěn)定。以上幾個缺陷為公司管理層升級改造為PLC邏輯控制提供了依據(jù)。
由于外輸計量單元的邏輯控制系統(tǒng)采用的是AB SLC500的PLC,系統(tǒng)穩(wěn)定正常,備件充足,在綜合考慮下,基于現(xiàn)在的控制狀況,我們選擇ROCKWELL AUTOMATION公司的1747-L542C CPU作為IGS的控制系統(tǒng),選用12寸觸摸屏作為用戶HMI界面,采用梯形圖編程方式,能夠輕易實現(xiàn)防液位波動功能,易懂,便于現(xiàn)場人員掌握,方便在線故障排除。觸屏內(nèi)存大小能夠存儲幾個月的歷史報警記錄,以及氧含量曲線圖并可以實時打印,為操作人員查找故障提供依據(jù)。PLC內(nèi)有FLASH卡,程序不會丟失。系統(tǒng)架構(gòu)主要組成:HMI(Panelview Plus 1250,A-B #2711P-T12C4D1),工業(yè)以太網(wǎng)交換機(EtherNet Switch,Moxa #EDS305),SLC 5/05 CONTROLLER(16K)。系統(tǒng)設(shè)計架構(gòu)圖如圖2所示。
圖2 系統(tǒng)設(shè)計架構(gòu)圖
現(xiàn)場設(shè)備改造內(nèi)容:將現(xiàn)場所有氣動壓力變送器改為電動壓力變送器,將現(xiàn)場調(diào)節(jié)閥氣動控制器改為PLC控制,同時將氣動定位器改為智能定位器,將現(xiàn)場分體式的溫度傳感器改為一體式溫度傳感器,將模擬式氧氣分析儀改為數(shù)字式氧氣分析儀表。
氧氣分析儀表改造解決了首次啟動IGS時,氧氣含量超過8%時系統(tǒng)會關(guān)停問題。由于IG管線里的空氣會含有超過8%的氧氣,并且氧氣分析儀的取樣管線也有可能殘留著低于5%的氧氣(殘留原因:校驗完成后的標準樣氣),這種情況下,氧氣分析儀檢測到的濃度會由合格變成不合格。根據(jù)繼電器控制邏輯圖,可以發(fā)現(xiàn),只要系統(tǒng)啟動后,氧氣分析儀檢測到的濃度會由5%變化到8%,系統(tǒng)就會認為氧氣含量高,導(dǎo)致風(fēng)機跳,系統(tǒng)關(guān)停。為了避免這種誤動作發(fā)生,需要校驗氧氣分析儀之后人為地給分析儀通壓縮空氣,保證取樣管線氧氣含量高于8%。繼電器邏輯控制圖如圖3所示。
圖3 繼電器邏輯控制圖
8%氧氣含量高高關(guān)斷邏輯控制不合理,應(yīng)該在系統(tǒng)穩(wěn)定之前,不管氧氣含量如何變化,系統(tǒng)都應(yīng)該運行,直到鍋爐氧氣含量穩(wěn)定后,8%氧氣含量高高關(guān)斷邏輯才投用。
經(jīng)過討論分析,通過利用進艙的調(diào)節(jié)閥首次動作信號作為8%氧氣含量高高關(guān)斷邏輯投入條件。因為在系統(tǒng)氧含量穩(wěn)定前,進艙的調(diào)節(jié)閥是一直關(guān)閉,氧氣含量穩(wěn)定后,由操作人員打開進艙調(diào)節(jié)閥給大艙補充壓力,調(diào)節(jié)閥上有全關(guān)與全開限位開關(guān),利用調(diào)節(jié)閥的全關(guān)復(fù)位信號來決定氧含量高高邏輯關(guān)斷投入條件。通過這樣的邏輯控制,氧氣分析儀校驗后就不需要兼顧取樣管的氧含量,有效地防止了誤動作,保證了系統(tǒng)合理、穩(wěn)定性。
洗滌塔水位低液位開關(guān),由于上部沖洗下來的水流很大,很容易造成液位開關(guān)誤動作,為解決此問題,升級為PLC控制后,在程序上做濾波功能,防止液位因水流沖擊導(dǎo)致誤動作關(guān)停。同時,對現(xiàn)場液位開關(guān)加裝防波動保護罩,進水口不能太大,設(shè)計太大同樣會受到水流沖擊影響,設(shè)計太小,不能實時反應(yīng)真實液位,經(jīng)過多次測試,孔徑設(shè)計大約在14mm左右,既可以避免水的沖擊影響,又能實時反應(yīng)真實液位,設(shè)計圖如圖4所示。
圖4 防波動保護罩
系統(tǒng)有兩個調(diào)節(jié)閥:一個是進艙的壓力調(diào)節(jié)閥,另一個是排空的壓力調(diào)節(jié)閥。改造前,進艙的壓力調(diào)節(jié)閥通過中控氣動控制器來進行控制,壓力輸入檢測點在甲板IG主管線上,有兩種方式:一個是自動調(diào)節(jié)(閉環(huán)),根據(jù)IG甲板主管線壓力來進行調(diào)節(jié)。另一個是手動調(diào)節(jié)(開環(huán)),調(diào)節(jié)控制面板的旋鈕來控制閥門開度。排空的壓力調(diào)節(jié)閥由現(xiàn)場控制器來進行控制:控制器壓力輸入檢測點在風(fēng)機出口,控制器壓力設(shè)定值為1400mmH2O,壓力大于1400mmH2O時,閥全開,壓力小于1400mmH2O時閥全關(guān),例如:在氧氣含量超過8%時,進艙調(diào)節(jié)閥全關(guān),IG管線壓力會上升,控制器檢測到壓力高于1400mmH2O就輸出氣信號把外排閥打開,把不合格的IG外排。
由于采用PLC來進行控制,可以在程序上進行PID調(diào)節(jié),同時在觸屏畫面上組態(tài)調(diào)節(jié)閥PID曲線,方便對閥門進行PID調(diào)節(jié)。
為了實現(xiàn)PLC輸出控制調(diào)節(jié)閥,把調(diào)節(jié)閥的氣-氣定位器更換為電-氣定位器。進艙調(diào)節(jié)閥和排空閥都由控制柜PLC進行調(diào)節(jié)。由于原排空閥非PID調(diào)節(jié),在對排空閥進行PID調(diào)節(jié)時,根據(jù)原來壓力設(shè)定點對PID參數(shù)進行調(diào)節(jié),調(diào)試時發(fā)現(xiàn)風(fēng)機出口壓力控制在1400mmH2O時候,風(fēng)機溫度63℃左右(正常溫度55℃左右,關(guān)斷溫度為75℃),溫度偏高。經(jīng)多次單機調(diào)試后,壓力設(shè)定值設(shè)定在1200 mmH2O時,溫度正常。
根據(jù)經(jīng)驗原控制系統(tǒng)壓力穩(wěn)定時,調(diào)節(jié)閥開度保持在35%,艙壓保持在500到600mmH2O,在外輸過程中,艙的空余量會增加,再根據(jù)壓力的變化來進行調(diào)節(jié)。由于整個系統(tǒng)的控制方式及條件有所變化,并且連調(diào)只有在外輸時候才可以進行,給調(diào)試帶來了一定的壓力。經(jīng)過討論研究,整個系統(tǒng)的壓力控制方式為:排空閥自動PID控制,進艙的調(diào)節(jié)閥手動控制。經(jīng)過調(diào)試排空閥壓力設(shè)定點在1150mmH2O,調(diào)節(jié)閥開度保持在55%時候,系統(tǒng)壓力穩(wěn)定。
需要注意的是,原氣-氣定位器的控制閥在關(guān)斷時,把定位器的信號氣切斷,并在恢復(fù)前手動復(fù)位所有信號。PLC控制的電信號輸出可以在關(guān)斷時候,通過MOV指令強制輸出0來實現(xiàn)。
整個項目涉及到整個原油外輸過程,主要難度是在于系統(tǒng)連調(diào),連調(diào)失敗將會帶來很大經(jīng)濟損失,由于連調(diào)需要在外輸過程中進行,系統(tǒng)改造后需要保證IG系統(tǒng)功能正常,能夠正常投用,如果改造失敗,需要保證原有系統(tǒng)能夠完全恢復(fù)。經(jīng)過系統(tǒng)連調(diào)后,IG系統(tǒng)穩(wěn)定正常,解決了老舊設(shè)備的隱患,獲得公司管理層的認可、表揚。整個項目工期二十三天,雖然由于圖紙不全,導(dǎo)致校線周期長,但在最后還是能夠順利完成項目的改造,通過了ABS檢查認證。經(jīng)過兩年的運行測試,系統(tǒng)穩(wěn)定正常。
結(jié)束語:舊船的IG系統(tǒng)基本采用繼電器控制,相信也同樣存在缺陷,可以采取升級改造為PLC控制使用IG系統(tǒng)更加穩(wěn)定可靠。在系統(tǒng)調(diào)研時需要進行資料的全面收集,對系統(tǒng)全面了解分析,能夠縮短工期。