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    全鋼工程機械子午線輪胎胎面膠配方的優(yōu)化

    2022-07-20 06:23:10王曉雷張明香
    輪胎工業(yè) 2022年5期
    關鍵詞:壓壓全鋼子午線

    王曉雷,王 坤,張明香

    [雙錢集團(新疆)昆侖輪胎有限公司,新疆 烏魯木齊 831400]

    據(jù)統(tǒng)計,中國市場轎車輪胎子午化率已達100%,載重輪胎子午化率為70%~80%,而工程機械輪胎子午化率僅為4%左右,相比歐美國家50%~70%的工程機械輪胎子午化率,中國工程機械子午線輪胎擁有廣闊的市場前景[1-3]。工程機械子午線輪胎主要用于井下、礦山等惡劣路面環(huán)境下使用的鏟運車和自卸車[4-7]。由于路面條件苛刻、車輛載荷量大且連續(xù)作業(yè)等使用條件,因此要求工程機械子午線輪胎胎面膠具有良好的耐熱、耐疲勞、耐老化、抗切割和抗崩花掉塊性能[8-10]。

    我公司于2019年年底成功開發(fā)了14.00R20全鋼工程機械子午線輪胎,經(jīng)過2020年上半年的市場驗證,使用40 d后胎面崩花掉塊嚴重(見圖1),大大縮短了輪胎的使用壽命。本工作對全鋼工程機械子午線輪胎胎面膠的配方進行優(yōu)化,通過增大丁苯橡膠(SBR)用量,減小天然橡膠(NR)用量,同時調整硫化體系,最終解決了胎面崩花掉塊問題,從而延長了輪胎的使用壽命。

    圖1 使用40 d后的全鋼工程機械子午線輪胎胎面

    1 實驗

    1.1 主要原材料

    NR,STR20復合膠,市售工業(yè)品;SBR,牌號1500E,中國石油蘭州石化公司產品;炭黑N234和N326,新疆峻新化工有限公司產品;白炭黑,牌號975MP,無錫恒亨白炭黑有限公司產品;氧化鋅,新疆科庫金屬有限公司產品;芳烴油,新疆金雪馳科技股份有限公司產品。

    1.2 配方

    全鋼工程機械子午線輪胎胎面膠配方見表1。

    表1 全鋼工程機械子午線輪胎胎面膠配方 份

    1.3 主要設備和儀器

    XK-150型開煉機,廣東湛江機械廠產品;F270型和F370型密煉機,大連橡膠塑料機械股份有限公司產品;VSMV-100B型門尼粘度計,上海諾甲儀器儀表有限公司產品;MDR2000E型硫化儀,美國阿爾法科技有限公司產品;T2000型電子拉力機,美國英斯特朗公司產品;RH-2000型橡膠壓縮生熱試驗機,中國臺灣高鐵檢測儀器有限公司產品。

    1.4 混煉工藝

    1.4.1 小配合試驗

    膠料混煉全部在XK-150型開煉機上進行?;鞜捁に嚍椋杭覰R復合膠和SBR破膠過輥→加氧化鋅、防老劑、樹脂等配合劑→加炭黑、白炭黑→下片→調整輥距→加硫黃和促進劑→下片停放。

    1.4.2 大配合試驗

    NR塑煉及膠料混煉均在F370型密煉機中進行,終煉在F270型密煉機中進行。密煉機三區(qū)溫控,密煉室、轉子和卸料門的溫度均為(25±4) ℃,F(xiàn)370型密煉機的壓砣壓力為0.6 MPa,F(xiàn)270型密煉機的壓砣壓力為0.4 MPa,混煉工藝如下。

    (1)NR的塑煉:加NR復合膠(轉子轉速為55 r·min-1)→壓壓砣(80 s)→提壓砣(轉子轉速為27 r·min-1,保持35 s)→壓壓砣→排膠(172 ℃),停放2 h。

    (2)一段混煉:加NR塑煉膠、SBR、炭黑、氧化鋅、防老劑和樹脂(轉子轉速為55 r·min-1)→壓壓砣(19 s)→提壓砣(保持5 s)→壓壓砣(150 ℃)→提壓砣(轉子轉速為20 r·min-1,保持30 s)→壓壓砣→排膠(生產配方和試驗配方膠料的排膠溫度分別為155和160 ℃),停放6 h。

    (3)終煉:加一段混煉膠、普通硫黃和促進劑CBS(轉子轉速為37 r·min-1)→保持10 s→壓壓砣(40 s)→提壓砣(轉子轉速為32 r·min-1)→壓壓砣(50 s)→提壓砣(轉子轉速為15 r·min-1,保持10 s)→壓壓砣→排膠(120 ℃)。

    1.5 性能測試

    各項性能均按相應的國家標準進行測試。

    2 結果與討論

    2.1 小配合試驗

    小配合試驗結果如表2和3所示。

    表2 小配合試驗膠料的硫化特性(145 ℃)

    表3 小配合試驗硫化膠的物理性能

    從表2和3可以看出:與生產配方膠料相比,試驗配方膠料的Fmax減小,t90延長;硫化膠的定伸應力和拉伸強度減小,撕裂強度明顯增大。這主要是由于試驗配方中使用了更多的SBR,從而提高了硫化膠的抗撕裂性能。

    2.2 大配合試驗

    大配合試驗結果如表4和5所示。

    表4 大配合試驗膠料的硫化特性

    表5 大配合試驗硫化膠的物理性能

    從表4可以看出,與生產配方膠料相比,試驗配方膠料的門尼粘度減小,門尼焦燒時間延長。這主要是由于試驗配方中使用了芳烴油,且使用的軟化劑類物質較多,膠料的硫化特性與小配合試驗結果一致。

    從表5可以看出,與生產配方硫化膠相比,試驗配方硫化膠的定伸應力和拉伸強度減小,撕裂強度明顯增大,壓縮生熱略高。這主要是由于試驗配方中SBR用量增大,因此硫化膠的生熱較高。

    2.3 成品性能

    采用試驗配方膠料生產50條14R22.5 KT701全鋼工程機械子午線輪胎進行路試。經(jīng)跟蹤,試驗輪胎在使用70 d后,胎面磨面平整,無崩花掉塊現(xiàn)象,即使有切割的裂口,也沒有出現(xiàn)沿裂口撕裂膠料的現(xiàn)象(見圖2)。經(jīng)后續(xù)跟蹤,試驗輪胎使用5個月后逐步因其他病象而損壞,胎面整體磨面平整,無崩花掉塊現(xiàn)象,說明試驗配方膠料的抗撕裂和抗刺扎性能明顯提高,滿足了市場對產品質量的要求。

    圖2 使用70 d后的試驗配方全鋼工程機械子午線輪胎胎面

    2.4 成本分析

    根據(jù)2021年1月合成橡膠和NR價格,結合配方配合比例,試驗配方比生產配方的含膠率低,經(jīng)計算,試驗配方膠料的成本比生產配方膠料低0.4元·kg-1,每月可為公司節(jié)約成本約40萬元。

    3 結論

    對全鋼工程機械子午線輪胎胎面膠的配方進行優(yōu)化,通過增大SBR用量,減小NR用量,同時調整硫化體系,提高了膠料的抗撕裂性能,使成品輪胎在使用過程中不容易被石子等割傷胎面,從而延長了輪胎的使用壽命。

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