鄭洪濤
(河南省有色金屬礦產(chǎn)探測工程技術(shù)研究中心,河南 鄭州 450002)
礦區(qū)地處熊耳山臺(tái)穹東南側(cè),西側(cè)與小秦嶺和崤山基底隆起區(qū)成島鏈狀列布,屬長期強(qiáng)烈活動(dòng)的地臺(tái)邊緣地帶,發(fā)育有構(gòu)造蝕變巖型與石英脈型兩種金礦類型[1-2]。噴出巖主要為中元古代熊耳群陸相火山巖,具有良好的成礦地質(zhì)條件,區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源十分豐富,主要有金、鉬、鐵等。礦區(qū)內(nèi)斷裂構(gòu)造極為發(fā)育,F(xiàn)1及F14斷裂為金礦主要賦存位置。上部地層為第四系砂礫石、黃土、亞粘土,易發(fā)生坍塌、漏失;下部為英安巖、灰紫色流紋斑巖夾綠色安山巖、蝕變安山巖,破碎嚴(yán)重,RQD值<60%,蝕變帶內(nèi)的礦物高嶺石化、綠泥石化嚴(yán)重,遇水膨脹,易垮塌、縮徑。詳細(xì)的出露地層情況如表1 所示,礦區(qū)35號(hào)礦脈勘探線剖面示意如圖1 所示。
圖1 礦區(qū)35 號(hào)礦脈勘探線剖面示意Fig.1 Profile of the exploration line for No.35 mineralization vain in the mining area
表1 礦區(qū)地層巖性概況Table 1 Lithology of the mining area
2017 年設(shè)計(jì)鉆孔有直孔與斜孔,要求穿礦直徑≮75 mm,孔深在150~450 m 之間,技術(shù)要求如下:
(1)未經(jīng)地質(zhì)人員同意,不可隨意移動(dòng)孔位,移孔距離超過20 m 需報(bào)主管部門同意。
(2)礦體及其頂?shù)装?~5 m 范圍內(nèi)巖心采取率>85%,圍巖采取率>75%。礦層內(nèi)鉆進(jìn),回次進(jìn)尺一般不大于2 m,如礦心采取率<80%,則應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施。
(3)每50 m 測斜一次,開孔25 m 處加測一次,每100 m 允許頂角誤差彎曲及方位角偏差不超過勘探線間距的1/4,見礦、終孔均需測量,孔斜、孔深測量同時(shí)進(jìn)行。
(4)其它技術(shù)指標(biāo)參照《地質(zhì)巖心鉆探規(guī)程》(DZ/T 0227—2010)執(zhí)行。
目前礦區(qū)經(jīng)過多年開采已面臨閉坑的威脅,資源儲(chǔ)量嚴(yán)重危機(jī),急需對礦山深部和外圍進(jìn)行科技攻關(guān)。該礦區(qū)內(nèi)地層復(fù)雜,鉆孔縮徑、垮塌、漏失、涌水等多種復(fù)雜情況頻發(fā),斷鉆桿、粘卡、燒鉆等事故層出不窮。鄰近礦區(qū)在同類地層中施工,均出現(xiàn)了鉆進(jìn)困難、巖心采取率低、提大鉆頻率高等情況,如大西溝礦區(qū)鉆孔報(bào)廢率高達(dá)35%,平均臺(tái)月效率僅82 m[3];槐樹坪礦區(qū)由于多種原因處理無效而被迫遷孔17 次,平均臺(tái)月效率為130.38 m[4];東灣金礦區(qū)因漏失嚴(yán)重導(dǎo)致臺(tái)月效率為165.4 m[5]。
泥漿對鉆孔成功與否起著關(guān)鍵作用,而繩索取心金剛石鉆進(jìn)對泥漿的性能要求更加苛刻[6-8]。前期施工過程中總結(jié)該礦區(qū)主要的施工難點(diǎn)包括如下幾個(gè)方面:
(1)地層破碎嚴(yán)重,成孔難度大,巖心采取率低,泥漿漏失嚴(yán)重。
(2)該地區(qū)地下水較豐富,存在涌水地層,小環(huán)空間隙下抽吸作用強(qiáng),鉆孔涌水情況時(shí)有發(fā)生。
(3)部分地層蝕變嚴(yán)重,褐鐵礦化明顯,長石高嶺土化,局部硅化強(qiáng)烈,水敏性強(qiáng),井壁易垮塌。
(4)由于高嶺土化蝕變嚴(yán)重,在鉆具高速回轉(zhuǎn)產(chǎn)生強(qiáng)烈的攪拌作用下,鉆屑不斷分散,導(dǎo)致泥漿的密度、粘度快速上漲,摩阻越來越高,出現(xiàn)憋泵現(xiàn)象。
(5)斜孔中內(nèi)管投放難度大,鉆桿柱在重力作用下自然向下傾斜,導(dǎo)致摩阻增大,鉆具磨損嚴(yán)重,易發(fā)生鉆具折斷等事故。
(6)施工場地范圍受限,無法有效配備固控設(shè)備及開挖沉淀池,鉆進(jìn)過程中由于巖粉混入泥漿中,從而導(dǎo)致泥漿劣質(zhì)固相含量增加,惡化泥漿性能。
礦區(qū)鉆孔地表第四系地層采用?110 mm 普通金剛石鉆頭進(jìn)行鉆進(jìn)至微風(fēng)化層巖后用?108 mm套管護(hù)壁;微風(fēng)化層采用?91 mm 普通金剛石鉆頭,利用繩索取心技術(shù)進(jìn)行鉆進(jìn)至穩(wěn)定基巖處左右,下入?89 mm 套管,預(yù)留復(fù)雜地層或處理事故孔徑;基巖層采用?76 mm 普通金剛石鉆頭進(jìn)行繩索取心鉆進(jìn),鉆進(jìn)至終孔。具體鉆孔結(jié)構(gòu)詳見圖2。
圖2 礦區(qū)ZK35087 鉆孔結(jié)構(gòu)示意Fig.2 Structure of ZK35087 borehole in the mining area
上部地層巖性以粘土、礫石為主,礫石成分為下伏風(fēng)化殘積英安巖,粒徑10~20 mm 不等,成孔難度大,孔壁容易坍塌,也容易發(fā)生漏失。對于該類地層,決定采用高濃度膨潤土漿開孔,通過較高的粘度增加孔壁顆粒間的膠結(jié)力[9]。泥漿具體配置方法為:如使用體積為1 m3的泥漿罐進(jìn)行沖洗液配置,首先將80 kg 優(yōu)質(zhì)膨潤土充分預(yù)水化,然后補(bǔ)充1.5 kg燒堿以引起粘土膠粒適度絮凝,增加結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,補(bǔ)充1 kg HV-CMC 以進(jìn)一步提高粘度并控制失水量。其大致性能為:漏斗粘度為55 s 左右、中壓失水量10 mL 左 右、pH 值10.5 左右。
下部復(fù)雜層段主要為強(qiáng)蝕變的英安巖,綠泥石化、高嶺石化嚴(yán)重,具有一定的水敏性,泥漿浸泡條件下很快發(fā)生水化膨脹、崩散,常規(guī)分散型泥漿難以起到穩(wěn)定孔壁的作用。為此,需要提高泥漿的抑制性,嚴(yán)格控制失水量[10-12]。現(xiàn)場嘗試了聚乙烯醇無固相泥漿以及低固相鉀銨聚合物泥漿等體系,并對比了其使用效果。
5.2.1 聚乙烯醇無固相泥漿性能試驗(yàn)
所用聚乙烯醇的醇解度為99%以上,分子式為-CH2-CH(OH)-,聚合度n約2000,其良好的成膜性取決于疏水主鏈上帶有親水側(cè)基,而且該親水側(cè)基與水的吸引力大于其本身的內(nèi)聚力,單分子鏈節(jié)與巖石表面發(fā)生牢固的“平臥式”吸附,從而起到膠結(jié)松散巖石的作用[13]。
配制不同濃度的聚乙烯醇溶液,分別測試其表觀粘度值如圖3 所示。
圖3 表觀粘度隨聚乙烯醇濃度的變化Fig.3 The apparent viscosity changes with the concentration of polyvinyl alcohol
由于金剛石繩索取心鉆進(jìn)環(huán)空間隙小,泵壓不能過高,泥漿的粘度不可過高,要求表觀粘度AV≯20 mPa·s,這樣聚乙烯醇的濃度不能超過3%。
將粘土球分別置于1%~3%濃度的聚乙烯醇溶液中,觀察其外觀形貌變化,結(jié)果如表2 所示。
表2 巖心在不同類型泥漿中浸泡效果Table 2 Effect of different types of mud on cores
從試驗(yàn)結(jié)果來看,巖心在清水中浸泡時(shí)迅速分散,20 s 內(nèi)全部垮塌。在PVA 中浸泡的巖心,只有在1%溶液中才會(huì)逐漸膨脹,在50 min 以后表面出現(xiàn)一些肉眼可見的細(xì)裂紋,10 h 后有發(fā)生少量脫落,但粘土球表面基本完整。當(dāng)PVA 濃度高于1%時(shí),所浸泡的巖心表面仍比較完整。說明PVA 泥漿具有良好的防塌性能,加量在3%濃度范圍內(nèi)就能夠起到良好的護(hù)壁效果。
5.2.2 聚合物泥漿性能試驗(yàn)
該類泥漿組成主要包括KPAM、KPAN、NH4HPAN 等,三者均具有良好的抑制性。其中KPAM 為高分子聚合物,具有良好的絮凝、包被能力,可顯著提高泥漿的粘度;KPAN 為聚丙烯腈鉀鹽,可用于降低失水量,當(dāng)加量超過0.3%時(shí)具有提粘效果;NH4HPAN 為水解聚丙烯腈銨鹽,具有降粘降失水的功能[14-15]。通過試驗(yàn)確定了最優(yōu)聚合物泥漿配比:
4% 膨潤土+0.05% NaOH+0.1% KPAM+0.3% KPAN+0.5% NH4HPAN+1% FT。其性能見表3。
表3 聚合物泥漿基本性能參數(shù)Table 3 Basic performance parameters of polymer mud
5.2.3 不同種類泥漿浸泡試驗(yàn)
如圖4 所示,將現(xiàn)場典型易散巖心碎塊分別浸泡在不同的漿液中,自左上至右下分別為清水、5%KCl 溶液、3%聚乙烯醇溶液、0.1% KPAM 膠液和5% Na2SiO3溶液。結(jié)果表明,除3% 聚乙烯醇和0.1% KPAM 膠液中的巖心在浸泡過程中較完整外,其余溶液中的巖心在不到1 min 的時(shí)間內(nèi)即產(chǎn)生裂紋,發(fā)生崩散。浸泡時(shí)間超過24 h 后,0.1%KPAM 膠液中的樣品仍然保持完整,說明其穩(wěn)定巖心碎塊的能力最強(qiáng)。故進(jìn)一步選用低固相聚合物泥漿進(jìn)行現(xiàn)場應(yīng)用試驗(yàn)。
圖4 巖心浸泡試驗(yàn)Fig.4 Core immersion test
現(xiàn)場聚合物泥漿具體配置方法:使用體積為1 m3的泥漿罐進(jìn)行沖洗液配置,首先將40 kg 優(yōu)質(zhì)膨潤土充分預(yù)水化,然后補(bǔ)充0.5 kg 燒堿以引起粘土膠粒適度絮凝,增加結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,然后緩慢加入1 kg KPAM,然后緩慢加入3kg KPAN、0.5 kg NH4HPAN,最后混入10 kg 瀝青。鉆進(jìn)過程中由于滲濾及鉆屑吸附,要根據(jù)實(shí)際情況持續(xù)補(bǔ)充各類處理劑,以維持泥漿性能。在孔壁較穩(wěn)定的層段,失水量指標(biāo)可適當(dāng)放寬,此時(shí)KPAN 及NH4HPAN 二者的加量可適當(dāng)降低;在強(qiáng)水敏層段,則需要提高二者的加量以嚴(yán)格控制失水量,并保證較強(qiáng)的抑制性;當(dāng)蝕變嚴(yán)重,地層散碎時(shí),還應(yīng)提高FT 瀝青粉濃度至2%,通過物理性封堵以增強(qiáng)膠結(jié)能力[16-17]。聚合物泥漿的現(xiàn)場配置情況如圖5 所示。
圖5 聚合物泥漿的現(xiàn)場配置Fig.5 Polymer mud on-site preparation
ZK301 孔前期采用分散型泥漿鉆進(jìn)過程中鉆遇強(qiáng)蝕變地層,垮塌現(xiàn)象嚴(yán)重,處理困難,改用該低固相聚合物泥漿后,孔內(nèi)穩(wěn)定性獲得較大提升,鉆穿多套蝕變地層而未產(chǎn)生較大的垮塌事故。期間部分層段出現(xiàn)孔壁失穩(wěn)時(shí),由于該泥漿流變性能良好,處理孔內(nèi)坍塌物也很快捷。相比于無固相聚乙烯醇泥漿而言,處理孔內(nèi)垮塌物的能力要強(qiáng),成本也低一些。不同孔深位置泥漿性能見表4。
表4 低固相聚合物泥漿性能Table 4 Low solid phase polymer mud performance
(1)高濃度膨潤土漿具有防塌、防漏、膠結(jié)松散巖石等作用,配制簡單、使用方便,適用于上部覆蓋層鉆進(jìn)。
(2)低固相聚合物泥漿抑制性強(qiáng),性能易于調(diào)控,成本可控,適用于高嶺石化嚴(yán)重的蝕變地層取心鉆進(jìn)。
(3)蝕變地層沖洗液配置時(shí)除應(yīng)考慮增強(qiáng)抑制性外,還應(yīng)適當(dāng)增加瀝青等封堵材料,通過物理性封堵提高孔壁的膠結(jié)。