張偉峰
(霍州煤電集團(tuán)李雅莊煤礦,山西 霍州 031400)
采煤機(jī)作為煤炭生產(chǎn)的關(guān)鍵裝備之一,其工作效率是影響煤礦產(chǎn)量及效率的最關(guān)鍵因素。導(dǎo)向滑靴為采煤機(jī)重要的零部件,導(dǎo)向滑靴滑行在銷(xiāo)軌上使采煤機(jī)沿工作面長(zhǎng)度方向?qū)蛐凶?,也保持行走輪和銷(xiāo)軌的正常嚙合。導(dǎo)向滑靴和銷(xiāo)軌在上下、左右各方向都留有間隙,間隙的大小是按中部槽連續(xù)向一個(gè)方向上下彎曲3°或水平方向連續(xù)彎曲1°設(shè)計(jì)的。工作磨損以后,間隙還會(huì)增加,間隙太大會(huì)影響導(dǎo)向和嚙合,間隙太小會(huì)在導(dǎo)向滑靴通過(guò)彎曲段時(shí)卡死,造成導(dǎo)向滑靴損壞,影響采煤機(jī)的正常工作,進(jìn)而影響煤礦開(kāi)采效率。
李雅莊煤礦屬霍州煤電生產(chǎn)礦井,各綜采工作面主要采用MG400/920-WD 型采煤機(jī)進(jìn)行截割煤體,是一種大功率采煤機(jī)。采煤機(jī)在井下復(fù)雜環(huán)境工作過(guò)程中,導(dǎo)向滑靴部件會(huì)出現(xiàn)不同程度的磨損、消耗甚至無(wú)法正常使用的情況。通過(guò)對(duì)李雅莊煤礦MG400/920-WD 型采煤機(jī)在工作過(guò)程中的故障統(tǒng)計(jì)可知,導(dǎo)向滑靴故障占采煤機(jī)總故障的28%,占行走部故障的90%,故障比例非常高。導(dǎo)向滑靴故障導(dǎo)致失效的情況主要有:滑靴側(cè)壁斷裂、裂紋擴(kuò)散、嚴(yán)重磨損,而滑靴斷裂是導(dǎo)向滑靴失效的主要表現(xiàn)形式。
統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明,李雅莊煤礦MG400/920-WD 型采煤機(jī)導(dǎo)向滑靴故障的維修和更換難度較大,每次故障停機(jī)處理的時(shí)間為6 h 左右,嚴(yán)重影響到采煤機(jī)的工作時(shí)間和工作效率,必須對(duì)采煤機(jī)導(dǎo)向滑靴失效問(wèn)題高度重視,并采取針對(duì)性的優(yōu)化措施[1-6],保障采煤機(jī)的工作時(shí)間和工作效率。
結(jié)合MG400/920-WD 型采煤機(jī)導(dǎo)向滑靴結(jié)構(gòu)尺寸,運(yùn)用SolidWorks 三維建模軟件完成對(duì)導(dǎo)向滑靴三維模型。采用ANSYS Workbench 模塊對(duì)其進(jìn)行有限元分析。
將采煤機(jī)導(dǎo)向滑靴的三維模型導(dǎo)入ANSYS Workbench 有限元分析軟件中進(jìn)行材料參數(shù)設(shè)置,進(jìn)行工程仿真分析。該導(dǎo)向滑靴使用的是ZG35CrMnSi 低合金鑄造調(diào)質(zhì)鋼材料,材料密度7800 kg/m3,材彈性模量為200 GPa,抗拉強(qiáng)度980 MPa,泊松比為0.29,屈服強(qiáng)度為835 MPa。對(duì)該導(dǎo)向滑靴材料進(jìn)行網(wǎng)格劃分,如圖1。
圖1 導(dǎo)向滑靴仿真計(jì)算模型示意圖
根據(jù)MG400/920-WD 型采煤機(jī)前后導(dǎo)向滑靴實(shí)際工作情況可知,前導(dǎo)向滑靴在y方向上(垂直方向)的受力最大值為-164 kN,在z 方向上(踩踏側(cè)方向)的受力最大值為-130 kN;后導(dǎo)向滑靴在y方向上(垂直方向)的受力最大值為164 kN,在z 方向上(踩踏側(cè)方向)的受力最大值為270 kN。對(duì)前、后導(dǎo)向滑靴的銷(xiāo)軸孔施加完全約束,模擬其實(shí)際工作情況。
啟動(dòng)ANSYSworkbench 有限元分析軟件,對(duì)采煤機(jī)前、后導(dǎo)向滑靴強(qiáng)度分析,提取前后導(dǎo)向滑靴應(yīng)力分布云圖如圖2、圖3。
圖2 前導(dǎo)向滑靴應(yīng)力分布云圖(Pa)
圖3 后導(dǎo)向滑靴應(yīng)力分布云圖(Pa)
從圖2 數(shù)據(jù)可知,采煤機(jī)前導(dǎo)向滑靴在踩空側(cè)處于銷(xiāo)軸孔的下半圓位置時(shí)工作中出現(xiàn)最大應(yīng)力值為245.9 MPa,位于圖2 中的Max 位置處,最大應(yīng)力值小于導(dǎo)向滑靴材料最大應(yīng)力值490 MPa,能有效滿足前導(dǎo)向滑靴的工程要求。
從圖3 數(shù)據(jù)可知,采煤機(jī)后導(dǎo)向滑靴在煤壁側(cè)處于銷(xiāo)軸孔的下半圓位置時(shí)工作中出現(xiàn)最大應(yīng)力值為527.8 MPa,位于圖3 中的Max 位置處,最大應(yīng)力值大于導(dǎo)向滑靴材料最大應(yīng)力值490 MPa,無(wú)法有效滿足后導(dǎo)向滑靴的工程要求,必須改進(jìn)優(yōu)化。
從采煤機(jī)導(dǎo)向滑靴強(qiáng)度分析可知,后導(dǎo)向滑靴在工作過(guò)程中應(yīng)力集中明顯,超過(guò)ZG35CrMnSi 低合金鑄造調(diào)質(zhì)鋼材料的最大許用應(yīng)力值,后導(dǎo)向滑靴在煤壁側(cè)的銷(xiāo)軸孔位置區(qū)域存在嚴(yán)重的斷裂隱患,需要針對(duì)性地進(jìn)行改進(jìn)優(yōu)化設(shè)計(jì),提高采煤機(jī)后導(dǎo)向滑靴工作的安全性和可靠性。
基于采煤機(jī)后導(dǎo)向滑靴的實(shí)際應(yīng)用情況,確定了改進(jìn)優(yōu)化設(shè)計(jì)方案:(1)將銷(xiāo)軸孔耳板厚度尺寸在原基礎(chǔ)上增加15 mm;(2)將銷(xiāo)軸孔的倒角尺寸在原基礎(chǔ)上增加2 mm。
將銷(xiāo)軸孔耳板厚度和倒角尺寸大小改進(jìn)優(yōu)化設(shè)計(jì)后的后導(dǎo)向滑靴按上述方法重新建立三維模型,并進(jìn)行強(qiáng)度分析,應(yīng)力分布云圖如圖4。
圖4 改進(jìn)優(yōu)化設(shè)計(jì)后的后導(dǎo)向滑靴應(yīng)力分布云圖(Pa)
從圖4 數(shù)據(jù)可知,改進(jìn)優(yōu)化設(shè)計(jì)后的采煤機(jī)后導(dǎo)向滑靴在工作中出現(xiàn)的最大應(yīng)力值為442.6 MPa,位于圖4 中的Max 位置處,比之前降低了85.2852 MPa。最大應(yīng)力值小于導(dǎo)向滑靴材料最大應(yīng)力值490 MPa,此時(shí)能有效滿足后導(dǎo)向滑靴的工程要求。采煤機(jī)后導(dǎo)向滑靴的改造優(yōu)化設(shè)計(jì)有效提高了后導(dǎo)向滑靴的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,取得了預(yù)期效果。
后導(dǎo)向滑靴按上述改進(jìn)優(yōu)化設(shè)計(jì)方案進(jìn)行加工制備后,在MG400/920-WD 型采煤機(jī)上進(jìn)行了安裝調(diào)試,并投入到實(shí)際應(yīng)用中。從2020 年10 月截至2021 年9 月,已對(duì)改進(jìn)后的后導(dǎo)向滑靴在李雅莊煤礦MG400/920-WD 型采煤機(jī)中應(yīng)用情況進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)一年的效果觀察。觀察結(jié)果表明:改進(jìn)后的后導(dǎo)向滑靴在MG400/920-WD 型采煤機(jī)中的應(yīng)用可靠穩(wěn)定,滿足采煤機(jī)截割煤體作業(yè)的要求;采煤機(jī)工作效率提高近12%;導(dǎo)向滑靴零部件的使用壽命提高2.5 倍;工作面停工時(shí)間降低22%。該項(xiàng)目的改造應(yīng)用預(yù)計(jì)一年內(nèi)為煤礦創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益約180 萬(wàn)元。