閆秀軍
(山西焦煤西山煤電集團公司官地礦 ,山西 太原 030022)
官地礦針對采煤工作面上隅角瓦斯治理主要采用埋管抽采的方式,該方法會造成大量瓦斯抽放管路埋入采空區(qū)內,導致回采成本增高,且埋管抽采時鉆孔易積水、堵塞,抽放系統穩(wěn)定性差[1-4]。本文以36406 工作面為工程背景,采用大直徑煤柱鉆孔抽采技術替代埋管抽采,通過大直徑鉆孔抽采治理回采工作面采空區(qū)瓦斯,以有效降低上隅角區(qū)域瓦斯?jié)舛龋〉昧肆己眯Ч?/p>
官地煤礦屬高瓦斯礦井,礦井絕對瓦斯涌出量為 92. 88 m3/min,相對瓦斯涌出量為 12. 73 m3/t。6#煤層均厚為2.8 m,平均傾角6°,煤層透氣性系數在0. 57~2. 13 m2/MPa2·d。36406工作面位于北四新區(qū),工作面布置位置如圖1 所示。工作面絕對瓦斯涌出量為 8. 62 m3/min,工作面采用順層鉆孔+高位鉆孔的方式進行本煤層及鄰近層的瓦斯治理,采用采空區(qū)埋管抽采采空區(qū)瓦斯。為防止工作面回采期間出現上隅角區(qū)域瓦斯超限現象,針對采空區(qū)埋管抽采效果不理想的情況,擬研究采用大直徑煤柱鉆孔進行上隅角區(qū)域瓦斯抽采治理。
圖1 36406 工作面平面圖
為掌握36406 工作面采空區(qū)內的瓦斯運移規(guī)律,根據工作面的賦存及開采條件,采用Fluent 數值模擬軟件,建立數值模型進行模擬分析。模型中設置回采工作面的尺寸為長×寬×高=180 m×3.5 m×3 m,采空區(qū)的尺寸為長× 寬× 高=180 m×200 m×3 m,采空區(qū)模型采用多孔介質進行模擬,模型中根據采空區(qū)垮落帶和裂隙帶進行模擬[5-7]。根據煤層瓦斯賦存情況,設置煤層瓦斯壓力梯度為1.69 MPa,工作面風流由進風巷進入,回風巷流出,設置進風配風量為710 m3/min。
數值模型的主要模擬方案為通過在煤柱布置直徑為380 mm、孔深為20 m 的抽采鉆孔,分別分析采空區(qū)在未采取抽采措施時、在距工作面15 m 布置一個抽采鉆孔、在距工作面15 m、30 m 布置兩個抽采鉆孔、在距工作面15 m、30 m、45 m 布置三個抽采鉆孔時采空區(qū)瓦斯的分布情況。具體模擬結果如圖2。
圖2 無抽采和大直徑鉆孔抽采時采空區(qū)瓦斯分布云圖
分析圖2 可知,在采空區(qū)未采取抽采措施時,隨著采空區(qū)埋深的增大,采空區(qū)內的瓦斯?jié)舛纫苍诓粩嘣龃?,采空區(qū)深部由于不受漏風風流影響,出現一定程度的瓦斯積聚;工作面回采期間,上隅角區(qū)域的瓦斯?jié)舛然驹?%~5%的范圍內,即回采期間上隅角區(qū)域瓦斯一直處于超限狀態(tài)。因此,工作面回采期間必須對采空區(qū)瓦斯進行抽采作業(yè)。從圖中能夠看出,采空區(qū)采用大直徑鉆孔抽采后,當布置一處大直徑抽采鉆孔時,回采期間上隅角區(qū)域的瓦斯?jié)舛瘸霈F了明顯降低;當布置兩處大直徑抽采鉆孔時,采空區(qū)內10~20 m 范圍內的瓦斯?jié)舛却蠓陆?,瓦斯?jié)舛冉档椭?%~5%,上隅角瓦斯始終小于0.8%;當采用三處大直徑鉆孔抽采時,抽采區(qū)域瓦斯?jié)舛冗M一步下降,上隅角區(qū)域瓦斯始終保持在0.7%以下,抽采效果顯著。
結合工作面特征,確定采空區(qū)采用大直徑煤柱鉆孔抽采期間鉆孔布置間距為15 m,每次布置三處大直徑鉆孔同時進行抽采作業(yè)。
36406 工作面采用大直徑煤柱鉆孔進行上隅角的瓦斯治理作業(yè),煤柱鉆孔治理上隅角瓦斯技術主要是利用抽采負壓來改變上隅角區(qū)域的瓦斯流場,通過抽采在上隅角區(qū)域形成一個負壓區(qū),進而使得上隅角區(qū)域的瓦斯向大直徑鉆孔處移動,最后進入礦井低負壓瓦斯抽采系統,進而改變上隅角風流流場,避免瓦斯在上隅角區(qū)域積聚。根據采空區(qū)瓦斯運移規(guī)律的分析結果,設計在36406 工作面瓦斯治理巷布置煤柱鉆孔進行采空區(qū)瓦斯的抽采,具體抽采方案如下:
(1)煤柱鉆孔參數。鉆孔由瓦斯治理巷向正巷方向施工,方位角定為90°(鉆孔與煤壁順時針方向的夾角),終孔位置為離36406 工作面正巷頂板300 mm 處,開孔位置:從36406 工作面瓦斯治理巷末端開始依次往瓦斯治理巷口施工,孔口離底板1.5 m,鉆孔直徑為380 mm,鉆孔長度為20 m。具體大直徑鉆孔參數見表1。
表1 大直徑鉆孔參數表
大直徑瓦斯抽采鉆孔的布置方式如圖3。
圖3 36406 工作面煤柱鉆孔布置平面圖
(2)煤柱孔封孔及封堵工藝。① 封孔工藝。鉆孔采用套筒+水泥砂漿封孔。鉆孔成孔后,用鉆機往鉆孔里下325 mm 的套筒,套筒每根1 m。套筒與煤壁的間隙用水泥砂漿進行封孔,下完套筒之后的大孔徑鉆孔用Φ325 mm 的抽采軟彎頭和蝶閥帶入低濃抽采系統中,蝶閥另一端連接350 mm 不銹鋼瓦斯抽采管,350 mm 不銹鋼瓦斯管與36406 工作面瓦斯治理巷最近的不銹鋼瓦斯抽采管的350 mm三通進氣口連接。② 封堵工藝。使用完畢的煤柱鉆孔采用馬麗散封堵劑對煤柱鉆孔進行封堵,封堵深度為10 m,并對封堵完畢的煤柱鉆孔進行檢查,發(fā)現有漏氣情況的進行重新封堵,直到封堵合格為止。
(3)在36406 工作面瓦斯治理巷敷設一趟直徑為325 mm 的低濃瓦斯抽采管路,通過三通連接波紋管穿入380 mm煤柱鉆孔進入采空區(qū)抽采瓦斯。巷道末端的前三組鉆孔將帶入采空區(qū),隨工作面的推進不斷移動。工作面每推進15 m,在綜采工作面檢修班安排人員連接下一個煤柱鉆孔,始終保持三組煤柱鉆孔帶抽采空區(qū),以此類推。管路敷設如圖4。
圖4 煤柱抽采管路布置示意圖
礦井安裝的低負壓抽放泵站在正常工作時抽放總流量約為 854 m3/min,工作面上隅角低負壓抽放流量約為110 m3/min。
大直徑煤柱鉆孔抽采方案應用后,在工作面回采期間進行抽采濃度及純量的監(jiān)測分析,并對工作面區(qū)域瓦斯?jié)舛冗M行測試,結果見表2。
表2 大直徑鉆孔抽采數據及工作面瓦斯情況表
分析表2 可知,大直徑鉆孔抽采濃度及抽采純量均較高,工作面回采期間,上隅角區(qū)域及回風巷內的瓦斯?jié)舛确謩e保持在0.3%以下,抽采效果顯著。
(1)根據36406 工作面賦存情況,通過Fluent數值模擬軟件進行采空區(qū)瓦斯運移規(guī)律的模擬分析,基于模擬結果確定采空區(qū)采用大直徑煤柱鉆孔抽采期間鉆孔布置間距為15 m,每次布置三處大直徑鉆孔同時進行抽采作業(yè)。
(2)基于大直徑煤柱鉆孔抽采原理,具體設計抽采方案,確定鉆孔直徑、長度、角度、封孔及封堵工藝等參數。抽采方案應用后效果顯著,有效解決了上隅角區(qū)域瓦斯易超限的問題。