李興,陳敏,陳聰穎,張曉峰
(中國石化股份有限公司 江蘇油田分公司 采油一廠,江蘇 江都 225265)
中國石化股份有限公司江蘇油田是典型的水鄉(xiāng)油田,河道水網密布,部分油井地處水網中的孤島,地理位置偏遠,孤立于整裝區(qū)塊的生產系統(tǒng),形成獨特的單干井生產系統(tǒng)[1]。單干井長期實行人員輪換倒班、駐守值班的生產管理模式,綜合管理難度大。全油田單干井點多,勞動用工量大,駐守人員工作量不大、但工作時間長,勞動用工效率低;人均管井數(shù)少,人工駐井成本高。
近年來,大數(shù)據、人工智能技術與油田生產深度融合,在油氣田勘探、開發(fā)等多個環(huán)節(jié)發(fā)揮重要作用[2],油田信息化建設向“自動化監(jiān)控、無人值守”模式快速發(fā)展[3-4],中國部分油田已實現(xiàn)整裝區(qū)塊油井、井站、集輸站庫的無人值守[5-6]。但對于單干井生產系統(tǒng)信息化研究沒有得到重視,為實現(xiàn)油田信息化全覆蓋、降低勞動用工,開展相關內容的研究十分必要。
單干井日常管理的“無人值守”模式取代“人員倒班值守”的生產模式必須從單干井生產管理需求出發(fā),實現(xiàn)單干井資料錄取、監(jiān)測、操作的“無人化”。油田單干井的日常管理主要包括:油井生產資料的錄取,井口設備、流程及抽油機等的巡回檢查;單井生產儲罐液位、溫度、壓力錄?。簧a流程倒換操作、罐車裝油操作與計量等三個方面的內容。前兩個方面主要是生產參數(shù)的錄取與監(jiān)測,現(xiàn)場實現(xiàn)信息化難度較小,后者涉及的操作節(jié)點多、工藝控制復雜程度高、現(xiàn)場處于野外較為惡劣環(huán)境,因此是需要解決的關鍵難點。
某采油廠根據單干井拉油點無人遠程值守技術需求,開展了現(xiàn)場硬件設計與改造;依據操作工藝過程和生產管理要求,設計出遠程值守系統(tǒng)控制邏輯,開發(fā)配套系統(tǒng)控制模塊,形成單干井拉油遠程值守系統(tǒng)。
對現(xiàn)有的單干井車拉油生產工藝進行改造達到無人值守的技術條件,現(xiàn)場主要硬件改造工作包括:生產全流程壓力監(jiān)測點改造;儲罐液位、壓力監(jiān)測改造;生產全流程閥組控制改造;視頻音頻及電氣控制改造。選用硬件的技術參數(shù)根據實際生產需求進行優(yōu)選和確定,主要硬件技術參數(shù)見表1所列。
表1 主要硬件技術參數(shù)
依據罐車裝油操作工藝過程,單干井車拉油裝車操作主要分四個階段控制:
1)車拉油前準備工作。該系統(tǒng)根據設定的油溫遠程啟停電加熱裝置,預熱罐內原油準備車拉油。
2)拉油罐車進場就位及準備。中心控制室人員通過對話系統(tǒng)及視頻系統(tǒng)遠程檢查核實車輛信息、接地裝置、防火罩等情況。
3)遠程控制原油裝車。與承運人員核實現(xiàn)場安全等條件后,中心控制室人員在系統(tǒng)中設定放油量,發(fā)出裝油指令,外輸油罐出口、輸油泵出口電動閥打開,輸油泵啟動,開始裝油,當放油量達到設定值時,輸油泵出口電動閥自動關閉,停輸油泵。
4)生成報表,完成輸油任務。
單干井拉油遠程值守系統(tǒng)的結構設計包括:生產流程自動切換模塊和控制單元的設計。
1)生產流程自動切換模塊設計。生產流程自動切換模塊由液位檢測、控制器、執(zhí)行機構3個單元組成。該模塊首先實現(xiàn)生產儲罐的倒換罐生產控制:控制器根據參數(shù)設置,判斷儲罐油位高低,當生產油罐液位到達預定液位,控制器發(fā)出指令,打開另一儲罐的進油閥,并關閉原儲罐進油閥,實現(xiàn)進油流程遠程切換;其次是接受中心控制室遠程裝油指令,以實現(xiàn)拉油點生產流程與車裝油自動切換。拉油點工藝流程及裝油過程控制如圖1所示。
圖1 拉油點工藝流程及裝油過程控制示意
2)控制單元設計??刂茊卧倪x擇需滿足對拉油點遠程控制要求,從技術性能、使用性能、安全可靠性、環(huán)境適應性和經濟性五個方面綜合考慮。此次改造優(yōu)選了非常適合復雜過程順序控制的NJ300 PLC[7-8],單干井所有設備都可通過該PLC擴展相應的DI,DO,AI,AO,串口通信模塊等,通過設計PLC底層邏輯[9],完成對設備的數(shù)據采集和遠程控制。
控制單元可實現(xiàn)的功能包括:儲油罐液位、溫度、壓力實時監(jiān)測,參數(shù)高、低位報警,低液位聯(lián)鎖停止輸油泵、停電加熱裝置;儲油罐與輸油泵進、出口電動球閥遠程開關,狀態(tài)、閥開度反饋;電加熱裝置遠程啟動、停止;流程自動倒換、啟、停輸油泵;儲油罐實時油量、拉油量及歷史數(shù)據查詢;高清視頻實時監(jiān)控、與中心控制室語音對講、拉油點區(qū)域入侵報警等。
基于油田生產信息,開發(fā)了單干井拉油遠程值守管理系統(tǒng),實現(xiàn)拉油四聯(lián)單的電子化,同時對現(xiàn)場設備改造配套刷卡識別系統(tǒng),通過線上實現(xiàn)車拉油信息共享與管理。
該系統(tǒng)軟件基于VS.NET 2008開發(fā)環(huán)境和mysql5.5.8數(shù)據庫構建[10],由PLC組態(tài)模塊、OPC讀取組態(tài)數(shù)據模塊、中心控制室監(jiān)控模塊、過磅稱重臺模塊、卸油臺模塊和系統(tǒng)管理查詢模塊組成。
PLC組態(tài)模塊完成讀取及顯示各個單干井拉油點PLC的數(shù)據;OPC讀取組態(tài)數(shù)據模塊完成讀取組態(tài)軟件數(shù)據并保存到數(shù)據庫;中心控制室監(jiān)控模塊自動從數(shù)據庫中讀取該拉油點的實時庫存量,并計算此次拉油量;過磅稱重臺模塊監(jiān)控稱重臺智能卡數(shù)據程序和稱重臺工人操作程序;卸油臺模塊監(jiān)控卸油臺智能卡數(shù)據程序和卸油臺工人操作程序;系統(tǒng)管理查詢模塊實現(xiàn)查詢顯示指定拉油點、指定車輛、指定司機的指定時間內拉油明細、稱重臺指定時間內稱重、卸油明細,生成指定報表及完成系統(tǒng)設置。
單干井拉油遠程值守系統(tǒng)已在該采油廠SX23,CAO62,SHA54等10余個單干井拉油點進行推廣應用,實現(xiàn)中心控制室對單干井的生產進行遠程巡回檢查、視頻自動巡檢、遠程車裝油控制等日常管理與操作,取消單干井點人員駐守,減少駐井人員22人。
以SX23井應用單干井拉油遠程值守系統(tǒng)為例,該井的拉油點遠程控制界面如圖2所示。日常生產管理中,通過該系統(tǒng)實時采集生產數(shù)據,傳輸至中心控制室;中心控制室值班人員通過視頻系統(tǒng)對現(xiàn)場設備、流程進行定期巡回檢查;該系統(tǒng)根據儲罐庫存量進行自動倒換罐生產。
圖2 拉油點遠程控制界面示意
車輛裝油過程中,該系統(tǒng)根據儲罐庫存量進行預警提示,中心控制室值班人員派發(fā)拉油任務;拉油車輛就位后刷卡獲取車輛信息,并與中心控制室聯(lián)系裝油,中心控制室發(fā)出指令,實現(xiàn)遠程裝油控制。
針對水鄉(xiāng)油田特點開發(fā)了單干井拉油遠程值守系統(tǒng),較好解決了邊遠井的管理問題,形成適合水鄉(xiāng)油田特色的單干井遠程值守生產模式。
1)通過開展單干井遠程值守控制、自動裝油研究,設計一套集數(shù)據采集、語音對講、遠程控制、信息聯(lián)網為一體的值守系統(tǒng),實現(xiàn)中心控制室對單干井的生產進行遠程巡回檢查、視頻自動巡檢、遠程車裝油控制等日常管理與操作。
2)該系統(tǒng)的應用,取消單干井點人員駐守,減少用工,提高信息化管理水平、降低生產成本。
3)該系統(tǒng)的應用,在消除單干井油區(qū)“信息孤島”方面探索出了一種新方法,也為油田信息化全覆蓋拓寬了新思路。