黃小春
[摘? 要]:文章結(jié)合某山區(qū)公路橋梁工程中一端承樁樁身缺陷,查找、分析原因,淺談其處理方法,從處理后的實際效果和處理成本論證該方法的實際可行性,為類似工程提供參考價值。
[關(guān)鍵詞]:端承樁; 樁身缺陷; 處理
U445.55+1B
在公路工程橋梁樁基礎(chǔ)施工中難免會遇到樁身質(zhì)量缺陷,比如:夾渣、夾泥、出現(xiàn)斷樁、混凝土離析等影響成樁質(zhì)量的缺陷問題。根據(jù)不同的缺陷狀況,處理方法不一,處理后效果以及處理成本有所差異。結(jié)合某工程實例,淺談山區(qū)橋梁端承樁樁身缺陷的處理方法,論證其可行性。
1 工程概況
該橋位于四川天全縣境內(nèi)國道干線上某山區(qū)一沖溝處,沖溝兩側(cè)自然坡度較陡,邊坡坡度為1∶0.65~1∶0.8之間,巖層為中風化閃長巖,基礎(chǔ)采用嵌巖樁,樁基有效嵌巖深度嵌入中風化巖層不小于2.5倍樁徑,上部構(gòu)造為:2×30 m+3×30 m 預應力混凝土(后張法)簡支T梁,橋面連續(xù),橋梁寬9 m,橋長153.8 m。5#橋臺基礎(chǔ)為2根樁徑2.0 m鋼筋混凝土嵌巖樁,5-0#樁基長10 m,采用人工挖孔成孔,灌注C30鋼筋混凝土成樁,樁頂臨崖寬度不足1 m(圖1)。
2 樁身缺陷
樁基澆筑完成21天,在第三方檢測單位采用超聲波透射法進行樁身完整性檢測后,所出具的基樁完整性檢測報告顯示:整樁平均聲速為4.518 m/s,樁身完整性存在缺陷,缺陷位置為1-2剖面樁頂向下8.00~8.70 m,1-3剖面樁頂向下7.90~8.70 m,2-3剖面樁頂向下8.10~8.70 m,1-4剖面樁頂向下8.10~8.70 m,2-4剖面樁頂向下8.00~8.70 m,3-4剖面樁頂向下8.10~8.70 m,所有剖面8.7~10.0 m因聲測管堵塞無法檢測樁身完整性。樁身完整性判定為Ⅲ類,不滿足設(shè)計及JTG F80/1-2017《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準 第一冊 土建工程》8.5.3條中對樁身完整性的質(zhì)量要求。
3 樁身缺陷成因分析及處理
首先,結(jié)合出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行成因查找及分析。通過對現(xiàn)場施工情況的了解,發(fā)現(xiàn)5-0#樁基成孔時孔壁無明顯滲水,成孔后孔底無明顯積水,在澆筑混凝土前孔內(nèi)已有約1.5 m深積水,系降雨時路面散水和隧道流出的水直接流入到孔內(nèi)所致。澆筑時現(xiàn)場未對孔內(nèi)積水進行抽排,仍然采用干孔灌注方式澆筑,且在灌注了3 m3混凝土時出現(xiàn)堵管,出現(xiàn)堵管后,現(xiàn)場直接將導管拔出,未對積水進行抽排,也未對已澆筑的混凝土進行振搗,隨著混凝土繼續(xù)灌注,孔內(nèi)積水部分從臨崖側(cè)裂隙滲出,部分與混凝土摻和,孔內(nèi)無明顯積水后,人工下孔采用插入式振搗器進行混凝土振搗,后按設(shè)計每灌注1 m振搗一次最終成樁。
通過對施工過程的了解和分析,質(zhì)量缺陷的成因主要是:由于灌注前孔內(nèi)積水未做抽排,灌注過程中也未及時采取補救措施(及時抽排積水),未按相關(guān)要求進行分層振搗澆筑,進而造成樁底缺陷。
其次,針對出現(xiàn)的缺陷問題結(jié)合實際施工環(huán)境,選擇合適的處理方法。考慮樁徑達2 m,若選擇鉆孔高壓注漿的方式,鉆孔偏多,注漿后效果難以保證。如果全部重新開挖,工程量較大,開挖后原有鋼筋籠無法繼續(xù)使用,將出現(xiàn)資源浪費。結(jié)合實際情況綜合考慮采用水磨鉆機進行局部鉆孔開挖至樁底,對缺陷位置及以下至樁底的混凝土進行全部清除,加放一3 m長鋼筋籠(起冗余加強、連接作用),后采用C35混凝土并按設(shè)計要求重新澆筑成樁。
4 樁身缺陷處理工藝流程
①準備工作—②鉆孔點位布設(shè)—③鉆機就位—④鉆進取芯—⑤核心混凝土挖除—⑥孔壁鑿毛—⑦循環(huán)第2~第6步驟,至樁底、缺陷位置底(同時抽排孔內(nèi)積水)—⑧鑿除缺陷范圍內(nèi)全部混凝土—⑨孔底、缺陷范圍原鋼筋籠表面混凝土清理—⑩聲測管處理—B11報檢—B12加強鋼筋籠吊裝—B13混凝土澆筑—B14成樁復檢,處理方式見圖2~圖4。
步驟2中,鉆孔點位以樁位中心半徑為55 cm,環(huán)向等間距布設(shè)25處,以樁位中心半徑為20 cm,環(huán)向等間距布設(shè)4處,示意圖見圖3。
步驟3中,鉆機采用150 mm鉆筒,鉆機初期固定采取膨脹螺栓自錨于樁頂混凝土之上,當鉆機整體進入孔內(nèi)后,采取在孔壁加設(shè)橫向頂桿做為反力架固定鉆機,逐步鉆進,每循環(huán)鉆進40~60 cm。
步驟5中,將擴張器放入1、3孔位或2、4孔位,先將核心混凝土劈裂開,再兩兩劈裂。然后,采用鋼絲繩或吊帶將分塊混凝土分別吊出,遇較為破碎,人工裝桶吊出,后底部鑿平進行下一個循環(huán)鉆挖。
基樁缺陷范圍內(nèi)混凝土應全部徹底鑿除,原基樁鋼筋籠表面不得附著有較大零散混凝土殘余。
聲測管處理時采用砂輪鋸將原堵塞部分切除,后采用聲測管專用接頭,用液壓聲測管管鉗,鉗實加接,聲測管需加接至缺陷部位底(樁底),且安裝穩(wěn)固,接頭、堵頭處應密縫嚴實。
成孔完成報請監(jiān)理驗收合格后,吊裝加強鋼筋籠,鋼筋籠配筋及安裝見圖2、圖4。
澆筑混凝土采用比原樁強度高一個強度等級即C35混凝土,澆筑時混凝土和易性良好,坍落度控制在140~180 mm之間。采用導管法干孔分層澆筑,分層澆筑厚度控制在1 m以內(nèi)。然后人工入孔,采用插入式振搗器分層振搗密實。注意分層之間銜接處的二次振搗,特別注意新老混凝土銜接處(距樁底2.1 m高位置)的振搗。
處理后樁檢結(jié)果達到滿足設(shè)計及質(zhì)量檢驗標準要求。
5 樁身缺陷處理效果
水磨鉆機局部開挖處理方式用時19天,過程處理情況見圖5~圖7。
處理完成7天后采用超聲波透射法對5-0#基樁樁身完整性進行復檢,復檢結(jié)果為Ⅰ類樁,滿足設(shè)計及質(zhì)量檢驗標準要求。
在不考慮處理過程耗時造成成本影響的情況下,擬采取返工、鉆孔注漿法處理成本費用對比分析如見表1~表3。
返工處理方法,若全人工開挖耗費人工較多,作業(yè)時間長,進度緩慢,若采用爆破和人工開挖,過程中會涉及爆破,對原本臨崖邊的基樁周邊圍巖會造成不穩(wěn)定影響,給作業(yè)工人帶來一定安全風險,影響后續(xù)施工作業(yè),造成一定的資源浪費,且成本較高。
鉆孔注漿處理方法,鉆孔需專業(yè)鉆探設(shè)備和作業(yè)人員,注漿需專業(yè)成套設(shè)備,處理受實際問題狀況影響較大,處理效果不易掌控,處理成本稍微偏高。
水磨鉆機局部開挖處理方法,無需其他特殊機械設(shè)備和專業(yè)作業(yè)人員,處理過程簡單,處理問題徹底,問題隱患較小,費用較低。
6 結(jié)束語
通過實踐證明,水磨鉆機局部開挖法,處理受施工作業(yè)面限制影響較大的端沉樁樁身缺陷,從施工工藝、人員設(shè)備要求、處理后效果、處理費用等方面,都有一定的優(yōu)勢。該方法有效利用資源,節(jié)約成本,充分利用原有樁身及鋼筋籠形成雙重護壁,為操作人員提供更好的安全防護,避免開挖過程中采用鉆爆方式對樁周巖體的二次擾動,同時較全人工開挖更有效率。相比于鉆孔注漿法,水磨鉆機局部開挖法對人員、設(shè)備和技術(shù)要求較低,處理問題直接,就處理缺陷位置較深、范圍較小稍顯遜色。因該方法基于人工挖孔工藝,故考慮操作人員在孔內(nèi)便于鉆挖作業(yè),且滿足操作范圍不小于1 200 mm和安全要求,該方法適用于平面尺寸不小于1 500 mm基樁樁底或樁身其他位置缺陷范圍稍大的處理。
參考文獻
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