宮首超
(中國石化揚子石油化工有限公司,江蘇南京 210000)
某石化公司作為重要的高硫原油加工基地,自2014年原油劣質(zhì)化和油品質(zhì)量改造升級后,煉油加工能力達到1 250萬t/a。近年來,企業(yè)加強節(jié)能管理、采取節(jié)能技術(shù)措施,煉油能耗有一定程度下降,2020年煉油綜合能耗55.78 kg(以生產(chǎn)1 t汽油所消耗的標油計,下同),與2015年相比下降4.08 kg;但與先進企業(yè)相比還有一定差距。為對標一流,挖潛增效,進一步降低煉油能耗,該文通過介紹該企業(yè)目前煉油能耗結(jié)構(gòu)及水平、近年來所采取的節(jié)能降耗措施,分析煉油節(jié)能工作中存在的問題,提出進一步降低煉油能耗的建議。
該企業(yè)煉油能耗主要包括水耗、電耗、燃料氣單耗、蒸汽單耗、催化燒焦、外輸熱量共6項,從2020年能耗情況看,目前占比最大的是燃料氣單耗,為18.58%;其次是電耗,為13.95%;催化燒焦和蒸汽單耗分別占12.59%及11.19%。
2020年該企業(yè)煉油綜合能耗55.78 kg,較集團企業(yè)平均值高0.76 kg,排名第6位。其它煉油綜合能耗較低企業(yè)的具體數(shù)值分別為49.86 kg(不含重整裝置)、50.90 kg和52.27 kg。該企業(yè)綜合能耗處于中等水平。
從單因耗能來看,2020年12家千萬噸級煉油企業(yè),該企業(yè)單因耗能累計完成7.97 kg/因數(shù),排名第8位,比集團公司平均值高0.16 kg/因數(shù),處于中下水平,與能效領(lǐng)跑者存在較大差距,高1.48 kg/因數(shù)。
該企業(yè)能源管理中心和能源管理體系一直保持有效運行并發(fā)揮積極作用。能源管理中心是以覆蓋能源產(chǎn)、存、轉(zhuǎn)、輸、耗全過程為主線的企業(yè)級能源管理業(yè)務(wù)平臺,為該企業(yè)節(jié)能降耗提供了有效的技術(shù)手段和管理手段。能源管理體系是依照系統(tǒng)管理原則,根據(jù)策劃、實施、檢查、處理(PDCA)循環(huán)方法,對裝置用能進行全方面管理,確定主要能源使用、管控關(guān)鍵能源績效參數(shù)、開展主要設(shè)備能量平衡、識別節(jié)能改進機會[1-2]。是對節(jié)能規(guī)劃、節(jié)能計劃、能源統(tǒng)計、能源審計等一系列傳統(tǒng)能源管理方法的綜合,也是一體化管理體系的重要組成部分。
該企業(yè)定期編制節(jié)能計劃和節(jié)能審計報告,并全面組織和推進節(jié)能規(guī)劃的實施。每年年初下發(fā)年度“節(jié)能計劃”,明確節(jié)能目標、措施和各單位相應(yīng)考核指標等內(nèi)容,并逐月對“節(jié)能計劃”中各項指標完成情況進行分析和總結(jié)。
結(jié)構(gòu)調(diào)整方面,該企業(yè)按照分子煉油的原理,進行流程優(yōu)化調(diào)整,提高資源利用效率,加快技術(shù)升級步伐,進行適應(yīng)性和削瓶頸改造,以提高能源利用效率。1)結(jié)合油品質(zhì)量升級,在原有的“常減壓+焦化+催化”加工路線基礎(chǔ)上,增加了“常減壓+渣油加氫+催化”路線,使公司的生產(chǎn)操作優(yōu)化空間更大、資源能源利用效率更高;2)從煉油新區(qū)干氣提濃裝置提取富C2/C3組分送化工片乙烯裝置做原料,提高資源利用效率;3)利用變壓吸附技術(shù)將大煉油部分貧氫氣、干氣進行提純利用。
2.3.1 低溫?zé)崂?/p>
煉油新區(qū)裝置1 000~1 500 m3/h,95℃的循環(huán)熱水以及200 m3/h,130℃的凝結(jié)水熱量一直沒有明確用途,需消耗大量循環(huán)水冷卻才能重復(fù)使用,熱量浪費巨大。該企業(yè)統(tǒng)籌考慮合理利用煉油新區(qū)富余的低溫?zé)豳Y源,在催化裂化聯(lián)合裝置余熱回收預(yù)留地,新建廠區(qū)采暖換熱站及發(fā)電站,采暖季為企業(yè)生活區(qū)供暖,非采暖季發(fā)電,提高了能源利用率,創(chuàng)造了節(jié)能效益。
自2019年年底低溫?zé)岵膳瘬Q熱站投運以來,一直保持穩(wěn)定運行,為該企業(yè)生活區(qū)冬季采暖提供高溫水熱源,其中循環(huán)熱水可提供熱量約43.5 MW,凝水可提供熱量約21.2 MW,合計約64.7 MW,基本滿足生活區(qū)供暖的負荷需求。低溫?zé)岵膳c以往利用熱電廠蒸汽供暖相比,不但節(jié)約大量新鮮蒸汽,用能更加合理,而且使煉油綜合能耗下降0.85 kg。
低溫?zé)岚l(fā)電項目分為熱水發(fā)電機組和凝水發(fā)電機組,低溫?zé)嵩磁c采暖項目保持一致,接采暖季結(jié)束開始運行,經(jīng)過不斷優(yōu)化調(diào)整,2020年全年發(fā)電量779.68萬kW·h,全年節(jié)約能耗1 793 t。
2.3.2 減溫減壓的能量回收
該企業(yè)煉油新區(qū)2#抽提裝置原設(shè)計使用1套減溫減壓器,將3.91 MPa,370℃的過熱蒸汽減溫減壓至2.00 MPa,212℃(飽和溫度),產(chǎn)出的低品位蒸汽作為脫庚烷塔、抽提蒸餾塔等塔底再沸器熱源,以避免環(huán)丁砜溶劑在高溫下發(fā)生降解。雖然高壓蒸汽在減溫減壓前后總熱量不變(絕熱過程),但減溫減壓后蒸汽品質(zhì)變差。裝置增加1套蒸汽透平發(fā)電機組,利用蒸汽減壓前后壓差能量進行發(fā)電,以降低生產(chǎn)工藝能耗。項目投運后,裝置能耗下降約1.70 kg,使煉油綜合能耗下降約0.15 kg。
2.3.3 新型保溫材料應(yīng)用
2A#中壓蒸汽管線主要為煉油片區(qū)裝置供汽,由熱電廠至煉油老區(qū),因距離較長、保溫效果較差、蒸汽焓降較大,影響了煉油裝置能耗。該企業(yè)采用50 mm熱盾氈替代原有170~200 mm硅酸鋁針刺氈,進行蒸汽管線保溫節(jié)能改造,節(jié)能效果顯著,經(jīng)第三方監(jiān)測項目節(jié)能率達63.05%。2A#蒸汽管線改造前后參數(shù)對比見表1。
表1 改造前后參數(shù)對比
2.3.4 其他節(jié)能措施
2#常減壓裝置二級減壓塔增壓器蒸汽耗量一直較大,后續(xù)冷卻與酸水處理負擔(dān)重,特別是夏天高溫時段,冷卻能力不足影響減壓深拔效果。因此對2#常減壓抽空器更新改造,更換為新型節(jié)能增壓器,既滿足抽真空要求,又大幅節(jié)約蒸汽耗量,改造投運后節(jié)約蒸汽約10%,緩解了夏季冷卻能力不足的狀況,節(jié)能降耗效果顯著。
渣油加氫裝置一直存在原有進出料換熱器面積不足的問題,使加熱爐在裝置運行后期超負荷運行,裝置燃料單耗偏高。針對此情況,2017年停工檢修期間,裝置增加高壓換熱器(E-102A)與原有高壓換熱器(E-102)串聯(lián)。項目投運節(jié)約燃料0.5 t/h,降低裝置能耗2.0 kg,全年節(jié)約能耗5 380 t。
目前,常減壓與渣油加氫、加氫裂化、延遲焦化以及渣油加氫與催化裂化裝置間實現(xiàn)了相對充分的熱聯(lián)合,但在延遲焦化與汽柴油加氫、常減壓與柴油加氫、柴油加氫與催化柴油改質(zhì)(LTAG)等裝置間熱聯(lián)合水平仍不夠,裝置混合進料溫度低,增加了上游裝置冷卻用能及下游裝置加熱能耗。熱聯(lián)合直供是最有效的用能優(yōu)化措施之一,投資省、見效快、效果好,后續(xù)可完善技術(shù)及管線等相關(guān)問題,加強熱直供管理,有效降低煉油綜合能耗。
目前,部分裝置與節(jié)能相關(guān)操作參數(shù)不合理,優(yōu)化節(jié)能操作待加強。一方面,主要生產(chǎn)裝置存在較大優(yōu)化空間,如常減壓換熱終溫與設(shè)計值偏差大,2020年2#常減壓換熱終溫平均277.5℃,3#常減壓換熱終溫平均300.7℃,分別比設(shè)計值低17.5℃和15.3℃。后續(xù)可加強換熱網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化,降低換熱流程各分支溫差及分餾塔取熱比例,提高各中段循環(huán)量及返塔溫度,提高原油換熱終溫(2#常減壓裝置提高至290℃以上,3#常減壓裝置提高至310℃以上)。
另一方面,溶劑再生、氣體脫硫、污水汽提等輔助裝置能耗高,尤其是蒸汽單耗超高。要通過對脫硫、再生及污水汽提部分開展一體化的模擬優(yōu)化,用模擬結(jié)果指導(dǎo)裝置優(yōu)化操作,尤其是降低蒸汽消耗。近5年再生等輔助裝置能耗合計占全廠能耗比例情況見表2。
表2 輔助裝置能耗及占比情況
目前,該企業(yè)煉油片區(qū)正常運行加熱共計31臺,總設(shè)計熱負荷589.48 MW,10.00 MW以下的有8臺,10.00 MW以上的有23臺。2020年煉油加熱爐平均熱效率91.62%,平均排煙溫度138.07℃,平均氧體積分數(shù)3.59%,整體水平與先進企業(yè)比存在一定差距。近3年煉油加熱爐運行情況對比見表3。
表3 煉油加熱爐運行情況
從煉油綜合能耗的組成看,燃料消耗占比最重;因此抓好加熱爐的管理對煉油節(jié)能至關(guān)重要。首先要加強加熱爐的日常運行管理,結(jié)合公司加熱爐競賽活動,加強加熱爐燃燒狀況調(diào)整,及時檢查并消除煙道漏風(fēng)等情況,對煙氣換熱器、空氣預(yù)熱器的換熱管束進行定期化學(xué)清洗,有效降低燃料消耗;其次要采取節(jié)能措施,完成2#重整余熱回收系統(tǒng)建設(shè)、制氫B系列加熱爐節(jié)能改造、2#常減壓加熱爐爐效提升項目,將加熱爐排煙溫度降到95℃以下,降低煉油能耗。
煉油片區(qū)現(xiàn)有一循、七循、十一循3套循環(huán)水系統(tǒng),主要承擔(dān)大部分煉油裝置的循環(huán)水供應(yīng),不足部分外購化工片循環(huán)水補充。普遍存在的問題是系統(tǒng)供水壓力高(0.5 MPa以上)、供回水溫差低(6℃以下),使循環(huán)水系統(tǒng)電耗居高不下,煉油綜合能耗中循環(huán)水折能系數(shù)偏高。因此,優(yōu)化循環(huán)水系統(tǒng)運行,對煉油能耗影響較大。可采取的具體優(yōu)化措施如下:1)回收利用循環(huán)水系統(tǒng)余壓進行發(fā)電,回收壓力能;2)將部分裝置換熱器并聯(lián)改串聯(lián),包括溫差小于2℃的水冷器、備用設(shè)備的水冷器和油冷器等;3)實施調(diào)速改造,選取部分冷水泵和風(fēng)機,增加永磁等調(diào)速設(shè)施;4)組織各裝置對水冷器測流速并調(diào)整,將供回水溫差提高到8℃以上。近3年煉油循環(huán)水系統(tǒng)運行情況見表4。
表4 近3年煉油循環(huán)水系統(tǒng)運行情況
通過一系列的節(jié)能降耗實踐,目前該企業(yè)煉油能耗下降明顯;但在集團千萬噸級煉油企業(yè)中,排名仍居中下游,說明整體煉油能耗水平還有很大的進步空間,節(jié)能潛力巨大。后續(xù)可通過提高裝置間熱聯(lián)合水平、優(yōu)化裝置關(guān)鍵能源績效控制參數(shù)、提升加熱爐熱效率、降低循環(huán)水系統(tǒng)電耗等節(jié)能措施,有效提高煉油能耗水平,提升企業(yè)競爭力。