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      硫精礦機(jī)械脫水研究及應(yīng)用

      2022-07-06 06:43:58劉迎春董遂珍李衛(wèi)昌
      中國(guó)鉬業(yè) 2022年3期
      關(guān)鍵詞:過濾機(jī)旋流器礦漿

      劉迎春,董遂珍,于 玲,李衛(wèi)昌

      (金堆城鉬業(yè)股份有限公司,陜西 華州 714102)

      0 引 言

      我國(guó)絕大多數(shù)選礦廠采用濕式選礦,在磨礦、分級(jí)和選別過程中,需向礦石里加入大量的水。這樣選出的精礦含有相當(dāng)數(shù)量的水,如浮選精礦礦漿一般含水量為60%~80%。精礦含水量是精礦質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)之一,因此,國(guó)家制定了精礦水分限制標(biāo)準(zhǔn),夏、秋季節(jié)應(yīng)不大于10%,春、冬季節(jié)應(yīng)不大于12%[1]。為了滿足用戶和運(yùn)輸要求,必須對(duì)精礦產(chǎn)品進(jìn)行脫水處理。

      脫水一般由濃縮、過濾和干燥3個(gè)作業(yè)組成。選擇脫水方法時(shí)應(yīng)根據(jù)物料的性質(zhì)(粒度、比重、磁性等)和脫水后產(chǎn)品的水分質(zhì)量要求來決定。

      1 精礦脫水現(xiàn)狀及存在的問題

      某鉬業(yè)公司年產(chǎn)硫精礦70余萬噸,硫精礦脫水工藝流程為:浮選后的硫精礦礦漿經(jīng)泵輸送到沉淀池先自然沉降脫水,然后經(jīng)倒運(yùn)車多次露天翻曬,水分達(dá)到合格后用裝載車裝車外運(yùn)?,F(xiàn)工藝存在以下問題:

      (1)硫精礦露天堆放揚(yáng)塵。硫精礦直接堆放在露天料場(chǎng),產(chǎn)生粉塵,對(duì)周圍的環(huán)境以及人員身體健康會(huì)產(chǎn)生一定的危害。

      (2)污染地下水。在硫料場(chǎng)地進(jìn)行硫精礦晾曬脫水的過程中,大部分水揮發(fā)到空氣中,小部分水滲入地下,對(duì)周圍的地下水產(chǎn)生污染。

      (3)自然晾曬,硫精礦水分波動(dòng)大,受天氣影響較大。若出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間雨雪天氣,將無法進(jìn)行硫精礦晾曬及運(yùn)輸,因晾曬場(chǎng)地堆存能力限制,嚴(yán)重影響硫精礦生產(chǎn)組織。

      (4)自然脫水,溢流水濃度大,溢流中硫精礦損失大。

      (5)場(chǎng)地多,地方分散。3個(gè)硫精礦堆料場(chǎng)地,人員多、料場(chǎng)分散,不利于公司統(tǒng)一調(diào)配指揮,生產(chǎn)成本高。

      (6)倒運(yùn)費(fèi)用較高。硫精礦在脫水晾曬過程中需要大量的機(jī)械設(shè)備(裝載機(jī)和倒運(yùn)卡車)進(jìn)行倒運(yùn),機(jī)械倒運(yùn)費(fèi)用高。

      2 硫精礦機(jī)械脫水試驗(yàn)研究

      2.1 陶瓷過濾機(jī)脫水試驗(yàn)

      2.1.1 試驗(yàn)設(shè)備與流程

      試驗(yàn)設(shè)備采用TT-2陶瓷過濾機(jī)(陶瓷板微孔為2~5 μm),自制φ1 m深錐濃密機(jī),ZJQ15-15-3潛水渣漿泵、烘箱等。試驗(yàn)流程見圖1,即將試驗(yàn)礦漿用潛水渣漿泵輸送到濃密機(jī)內(nèi)進(jìn)行濃縮,濃縮后的礦漿自流到陶瓷過濾機(jī)槽體內(nèi),通過陶瓷過濾機(jī)進(jìn)行過濾脫水。濃密機(jī)溢流和陶瓷過濾機(jī)溢流及過濾水通過管道排放到生產(chǎn)事故泵池內(nèi)再回收。

      圖1 陶瓷過濾機(jī)脫水試驗(yàn)流程圖

      2.1.2 試驗(yàn)樣

      從生產(chǎn)中直接截取一部分硫精礦礦漿進(jìn)行試驗(yàn)和采取不同場(chǎng)地自然晾曬干后的硫精礦加水兌成礦漿進(jìn)行試驗(yàn)。

      2.1.3 試驗(yàn)結(jié)果

      生產(chǎn)礦漿進(jìn)行陶瓷過濾機(jī)脫水試驗(yàn)結(jié)果見表1,用干礦調(diào)漿進(jìn)行陶瓷過濾機(jī)脫水試驗(yàn)結(jié)果見表2。

      表1 硫精礦礦漿陶瓷過濾機(jī)脫水試驗(yàn)結(jié)果 %

      表2 硫精礦調(diào)漿后陶瓷過濾機(jī)脫水試驗(yàn)結(jié)果 %

      從試驗(yàn)現(xiàn)象觀察,硫精礦礦漿和自然晾干的硫精礦粉再調(diào)漿經(jīng)過濾機(jī)過濾后硫精礦濾餅顏色和厚度無明顯變化,說明選硫礦漿中遺留的少量起泡劑和捕收劑對(duì)陶瓷過濾效果無明顯影響。兩種試樣每平米每小時(shí)處理硫精礦均為400~1 000 kg。

      從表1和表2可以看出:

      (1)陶瓷過濾機(jī)對(duì)粒度較大的物料吸附能力有限。給料粒度粗時(shí),不適宜用陶瓷過濾機(jī)脫水。當(dāng)給料物料細(xì)度-0.074 mm小于52.0%,過濾機(jī)不吸量。

      (2)陶瓷過濾機(jī)處理能力受給料濃度影響較大。給料濃度越大,濾餅越厚,過濾機(jī)處理能力越大。

      (3)硫精礦過濾后的水分較低。過濾后濾餅水分在9.85%~8.51%之間,滿足硫精礦水分不大于10%產(chǎn)品質(zhì)量要求。

      2.2 旋流器+脫水篩脫水試驗(yàn)

      陶瓷過濾機(jī)試驗(yàn)過程中,當(dāng)硫精礦粒度較粗時(shí),過濾機(jī)不吸量,因此采用旋流器+脫水篩進(jìn)行脫水試驗(yàn)。

      2.2.1 試驗(yàn)設(shè)備與流程

      試驗(yàn)設(shè)備分別為FX350-GX-P旋流器,ZKJ1127脫水篩(篩孔0.3 mm,振動(dòng)電機(jī)功率2.4 kW×2),ZJQ15-15-3潛水渣漿泵、烘箱等。試驗(yàn)流程見圖2。即硫精礦原礦漿用潛水渣漿泵輸送到旋流器進(jìn)行濃縮分級(jí),旋流器底流進(jìn)入脫水篩進(jìn)行脫水,旋流器溢流排放到生產(chǎn)事故泵池內(nèi)再回收,篩上物作為脫水后的產(chǎn)品,篩下物返回旋流器。

      圖2 旋流器+脫水篩脫水試驗(yàn)流程圖

      2.2.2 試驗(yàn)結(jié)果

      試驗(yàn)過程中,由于給料泵小,流量少,脫水篩篩面只用了三分之一。硫精礦篩析結(jié)果見表3,旋流器+脫水篩脫水試驗(yàn)結(jié)果見表4。數(shù)質(zhì)量流程圖見圖3。

      表3 硫精礦篩析結(jié)果

      表4 旋流器+脫水篩脫水試驗(yàn)結(jié)果 %

      圖3 旋流器+脫水篩脫水試驗(yàn)數(shù)質(zhì)量流程圖

      從表3、表4和圖3可以看出:

      (1)硫精礦細(xì)度-0.074 mm含量在50.81%~59.45%之間,大于0.180 mm的含量在10%左右。

      (2)精礦中-0.150+0.038 mm粒級(jí)之間品位最高,粗粒級(jí)和細(xì)粒級(jí)品位較低。尤其是+0.180 mm粒級(jí)品位降低的幅度稍大一些,但都在45%以上,滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。篩上物濃度在89.01%~89.92%之間,即篩上物水分為10.99%~10.02%之間,平均為10.59%,滿足硫精礦水分不大于12%產(chǎn)品要求。

      (3)篩上物-0.074 mm含量在5.20%~9.00%之間,平均為6.66%,篩上物中夾帶部分-0.074 mm細(xì)粒級(jí)。

      (4)篩下物-0.074 mm含量在25.20%~34.20%之間,平均為28.97%,粒度較粗;篩下物濃度在23.00%~35.00%之間,平均為30.10%。

      (5)旋流器沉砂-0.074 mm含量在17.15%~19.79%之間,平均為18.60%;旋流器沉砂濃度為75.81%~79.85%,平均為78.03%。

      (6)旋流器溢流濃度為16.85%~18.27%,平均為17.90%。旋流器溢流細(xì)度-0.074 mm含量在78.93%~83.93%之間,平均為81.15%,該粒度適合陶瓷過濾機(jī)脫水。

      3 脫水方案設(shè)計(jì)

      3.1 設(shè)計(jì)工藝流程

      根據(jù)試驗(yàn)研究結(jié)果:陶瓷過濾機(jī)適用于給料粒度較細(xì)的硫精礦脫水,脫水后水分在8.51%~9.85%之間,每平米每小時(shí)處理硫精礦為400~1 000 kg,濾液清澈;旋流器+脫水篩適合較粗粒級(jí)的硫精礦脫水,脫水后硫精礦水分為10%~11%,篩下產(chǎn)物濃度較大,含細(xì)粒級(jí)較多,篩下物需要經(jīng)過過濾脫水。

      從以往多次流程考察結(jié)果可知硫精礦粒度-0.074 mm在48%~68%之間,礦漿濃度為18%~35%,細(xì)度和濃度波動(dòng)較大。因此結(jié)合生產(chǎn)實(shí)踐,采用旋流器+脫水篩+濃密機(jī)+陶瓷過濾機(jī)的工藝流程進(jìn)行脫水。即將選礦廠的硫精礦礦漿直接由各生產(chǎn)單位用泵輸送到最大選礦廠硫精礦脫水廠房?jī)?nèi)新建旋流器給礦泵池,然后經(jīng)泵輸送到旋流器進(jìn)行濃縮分級(jí),旋流器沉砂直接進(jìn)入脫水篩進(jìn)行脫水,篩上產(chǎn)物作為硫精礦產(chǎn)品經(jīng)皮帶輸送機(jī)輸送至硫精礦礦倉儲(chǔ)存,篩下產(chǎn)物返回旋流器給料泵池;旋流器溢流自流至濃密機(jī)進(jìn)行濃縮,濃密機(jī)底流經(jīng)泵輸送至攪拌槽,由攪拌槽分料到陶瓷過濾機(jī)進(jìn)行過濾;過濾后的硫精礦經(jīng)皮帶輸送機(jī)輸送至礦倉堆存;過濾后的濾液自流至濾液沉淀池,經(jīng)沉淀后部分水作為陶瓷過濾機(jī)清洗用水,多余的濾液和濃密機(jī)溢流水經(jīng)河西污水泵輸送入河?xùn)|φ24 m濃密機(jī)進(jìn)行回收利用?,F(xiàn)有硫精礦沉降池,作為硫精礦堆料場(chǎng)地。設(shè)備形象聯(lián)系圖見圖4。

      圖4 設(shè)備形象聯(lián)系圖

      3.2 設(shè)計(jì)指標(biāo)

      處理量:97.30 t/h;旋流器給料濃度:21%;過濾機(jī)給料濃度:50%;硫精礦產(chǎn)品水分為11%。設(shè)計(jì)礦漿流程圖見圖5。

      圖5 設(shè)計(jì)礦漿流程圖

      3.3 主要設(shè)備選型

      根據(jù)設(shè)計(jì)工藝流程及設(shè)備選型計(jì)算并結(jié)合現(xiàn)有廠房情況選擇的主要設(shè)備見表5。

      表5 硫精礦機(jī)械脫水主要設(shè)備選型表

      4 工業(yè)應(yīng)用

      硫精礦機(jī)械脫水工業(yè)應(yīng)用后各產(chǎn)物濃度考察結(jié)果見表6。篩上硫精礦水分平均為10.66%,過濾機(jī)過濾后濾餅水分平均為8.59%,混合后水分小于10%,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。

      表6 硫精礦機(jī)械脫水各產(chǎn)物濃度考察結(jié)果 %

      5 經(jīng)濟(jì)效益

      硫精礦機(jī)械脫水應(yīng)用后3個(gè)廠減少的成本為裝硫、倒硫、打掃料場(chǎng)及其他2個(gè)選礦廠硫精礦自然脫水崗位的人員工資,增加的成本主要是新增設(shè)備備件消耗,電費(fèi)消耗及設(shè)備折舊費(fèi)等費(fèi)用。經(jīng)核算脫水運(yùn)行成本降低600余萬元[5]。

      6 結(jié) 論

      (1)硫精礦機(jī)械脫水采用旋流器+脫水篩+濃密機(jī)+陶瓷過濾機(jī)工藝,生產(chǎn)中整個(gè)工藝暢通。

      (2)實(shí)現(xiàn)了硫精礦機(jī)械脫水工業(yè)應(yīng)用,篩上產(chǎn)品水分平均為10.66%,陶瓷過濾機(jī)過濾后水分平均在8.59%,脫水產(chǎn)品混合水分小于10%。

      (3)硫精礦機(jī)械脫水工藝工業(yè)成功應(yīng)用,減少了硫精礦損失,杜絕了環(huán)境污染,成功解決了硫精礦自然晾曬造成的揚(yáng)塵污染和滲水污染,實(shí)現(xiàn)了清潔環(huán)保生產(chǎn),滿足國(guó)家環(huán)保要求,節(jié)約了生產(chǎn)成本,減少了資源浪費(fèi)。

      (4)該工藝的成功應(yīng)用可為類似礦山產(chǎn)品脫水提供參考。

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