毛 霖,張金成,秦福初,馬孝棟
(1.國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保工程有限公司重慶科技分公司,重慶 401122;2.通遼第二發(fā)電有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 通遼 028000)
為滿足居民對電力逐年增加的需求,國家大力提升電力建設(shè)速度。截至2021年5月底,全國發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到22.4 億kW,我國發(fā)電裝機(jī)容量和發(fā)電量已連續(xù)多年位居世界第一,其中,火力發(fā)電廠的裝機(jī)容量仍占50%左右。目前,火力發(fā)電廠幾乎都采用濕式石灰石-石膏法煙氣脫硫技術(shù)(FGD)減少二氧化硫的排放。在應(yīng)用過程中,為了降低吸收塔被腐蝕的速度,該技術(shù)需要控制塔內(nèi)脫硫漿液的氯離子濃度小于20 000 mg/L,因此必須外排一部分廢水,即脫硫廢水。隨著環(huán)保政策的收緊,國家要求新建火力發(fā)電廠必須實(shí)現(xiàn)廢水零排放。目前,我國電力行業(yè)脫硫廢水零排放思路較為一致,技術(shù)路線大體可分為預(yù)處理+濃縮+蒸發(fā)結(jié)晶三部分。很多火力發(fā)電廠新建、在建的脫硫廢水零排放項(xiàng)目廢水預(yù)處理和濃縮方式各有不同,但是最終的濃縮廢水都需要進(jìn)行蒸發(fā)結(jié)晶處理,實(shí)現(xiàn)水和鹽的分離,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)廢水零排放。
針對蒸發(fā)結(jié)晶工藝,國內(nèi)學(xué)者已經(jīng)開展了大量的數(shù)值模擬研究,解決了部分理論問題。翟明等[1]利用標(biāo)準(zhǔn)k(湍動能)-ε(湍流耗散率)模型,結(jié)合脈動燃燒器尾管的試驗(yàn)參數(shù),進(jìn)行湍流脈動與換熱的數(shù)值模擬。冉景煜等[2]建立了液滴在低溫?zé)煔庵羞\(yùn)動和蒸發(fā)的數(shù)學(xué)模型,獲得了液滴溫度、直徑隨時間的變化規(guī)律,分析了液滴直徑、速度和煙氣速度對蒸發(fā)的影響;吳帥帥等[3]建立了煙道內(nèi)氣液兩相流動、傳熱傳質(zhì)和霧化液滴蒸發(fā)的數(shù)學(xué)模型,并利用該模型對不同機(jī)組鍋爐空氣預(yù)熱器后主煙道內(nèi)霧化液滴的蒸發(fā)過程進(jìn)行模擬研究。本文對內(nèi)蒙古東部地區(qū)某660 MW機(jī)組旁路煙道廢水蒸發(fā)過程進(jìn)行數(shù)值模擬,分析相關(guān)參數(shù)對系統(tǒng)蒸發(fā)性能的影響,用以指導(dǎo)廢水蒸發(fā)系統(tǒng)的工藝設(shè)計(jì)。
該600 MW 機(jī)組的脫硫廢水零排放工程設(shè)計(jì)處理能力為8 m3/h,不包括電廠生活污水等其他廢水。按1 ∶1的比例對旁路蒸發(fā)器進(jìn)行建模,在煙道和蒸發(fā)器直接的變徑處設(shè)置2 層多孔板導(dǎo)流,在蒸發(fā)器變徑結(jié)束后 200 mm 處布置廢水噴射點(diǎn),每支噴槍設(shè)2 個噴嘴,每個噴嘴流量為500 kg/h,共需要4 支噴槍、8 個噴嘴,同層環(huán)形布置。噴嘴噴口與煙氣方向相同,液滴順流噴射。
首先,采用混合網(wǎng)格劃分上述物理模型。由于四面體網(wǎng)格在節(jié)點(diǎn)排列方式上沒有特定的規(guī)則,比較適用于流場變化較大的工況,多數(shù)結(jié)構(gòu)采用四面體網(wǎng)格劃分,部分結(jié)構(gòu)采用六面體網(wǎng)格劃分。其次,設(shè)定相鄰網(wǎng)格節(jié)點(diǎn)的間距(50 mm),得到網(wǎng)格單元355 324個。再次,根據(jù)液滴在氣流中破碎的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),受液滴變形破碎過程影響較大的區(qū)域進(jìn)行了局部網(wǎng)格加密,加密后,網(wǎng)格單元增加到860 035 個。然后,針對純氣相的流場跡線圖采用標(biāo)準(zhǔn)k-ε模型,模擬液滴蒸發(fā)時采用可形變部件模型(DPM),分別建立連續(xù)性方程、能量方程、動量方程等。最后,利用FLUENT 軟件求解。當(dāng)計(jì)算氣體流動方程時,若相關(guān)控制方程殘差值小于10-4,則認(rèn)為結(jié)果收斂;當(dāng)計(jì)算液滴蒸發(fā)時,若相關(guān)控制方程殘值差小于10-3,則認(rèn)為結(jié)果收斂。
數(shù)值模擬結(jié)果顯示,在蒸發(fā)器入口加裝兩層多孔板可以有效均勻蒸發(fā)器內(nèi)部流場,減少偏流帶來的影響。通過分析多孔板后200 mm 處(噴嘴安裝位置)的速度云圖可知,安裝多孔板后整流效果明顯。加裝多孔板前后檢測平面的速度云圖對比如圖1所示。
圖1 加裝多孔板前后的速度云圖對比
經(jīng)過多孔板整流后,蒸發(fā)器內(nèi)的流場較為均勻,沒有偏流現(xiàn)象,液滴沒有碰壁現(xiàn)象。為保證液滴在蒸發(fā)器內(nèi)蒸發(fā)完畢,不會穿過蒸發(fā)器進(jìn)入下游主煙道中,本研究通過數(shù)值模擬分析了不同粒徑液滴的蒸發(fā)距離。結(jié)果顯示,當(dāng)液滴粒徑小于120 μm 時,液滴皆能在8 m 以內(nèi)蒸發(fā)完畢,不會有液滴進(jìn)入主煙道中。
數(shù)值模擬結(jié)果對工程設(shè)計(jì)有重要的指導(dǎo)作用,也需要實(shí)際工程運(yùn)行來進(jìn)行驗(yàn)證。該600 MW 機(jī)組脫硫廢水零排放項(xiàng)目已于2019年3月完成168 h 試運(yùn)行,交付業(yè)主單位。經(jīng)過1年多的運(yùn)行,系統(tǒng)裝置于2020年5月機(jī)組停運(yùn)期間進(jìn)行了檢修,蒸發(fā)器內(nèi)壁如圖2 和圖3 所示。經(jīng)過長時間運(yùn)行,蒸發(fā)器內(nèi)壁上部和下部都沒有明顯的積灰和堵塞現(xiàn)象,說明液滴在觸碰內(nèi)壁之前已經(jīng)完全蒸干,與數(shù)值模擬結(jié)果相吻合。如果數(shù)值模擬結(jié)果有偏差,沒有完全蒸發(fā)的液滴會裹挾飛灰粘在蒸發(fā)器內(nèi)壁,形成大面積的污垢,污垢在長時間累積下會板結(jié),最終造成蒸發(fā)器的堵塞。
圖2 蒸發(fā)器內(nèi)壁上部(含噴槍與多孔板)
圖3 蒸發(fā)器內(nèi)壁下部(含溫度計(jì))
數(shù)值模擬技術(shù)在燃煤電廠廢水零排放領(lǐng)域發(fā)揮著不可或缺的作用,主要優(yōu)勢體現(xiàn)在成本低、速度快、周期短、信息完整、具有模擬真實(shí)條件的能力等方面。本文以燃煤發(fā)電機(jī)組旁路煙道脫硫廢水零排放項(xiàng)目為例,闡述了數(shù)值模擬工作流程,分析了蒸發(fā)過程中煙道和蒸發(fā)器內(nèi)的氣液分布情況。經(jīng)過導(dǎo)流裝置和煙道的調(diào)整,液滴顆粒在蒸發(fā)器內(nèi)完全蒸發(fā)且不碰壁。經(jīng)過長時間的運(yùn)行,蒸發(fā)器內(nèi)壁光滑,沒有積灰和堵塞現(xiàn)象,證明數(shù)值模擬結(jié)果與實(shí)際工程相一致,也證明數(shù)值模擬技術(shù)在燃煤電廠廢水零排放工程中的可靠性。