張良標(biāo),張 磊,王衛(wèi)新
(安徽銅冠有色金屬(池州)有限責(zé)任公司,安徽 池州 247099)
安徽銅冠有色金屬(池州)有限責(zé)任公司煙化爐爐床面積為8.4 m,南北兩側(cè)各分布有12 個(gè)風(fēng)嘴,主要處理來(lái)自側(cè)吹爐的熱渣,每爐爐渣量為20 ~30 t,每爐爐期接近2 h,其間搭配處理部分含鋅雜料,產(chǎn)出次氧化鋅和棄渣。其中,棄渣作為企業(yè)外售產(chǎn)物,控制棄渣含鋅量顯得尤為重要,棄渣中鋅品位越高,意味著鋅損失越大。從2018年三連爐投產(chǎn)以來(lái),棄渣鋅品位就時(shí)有波動(dòng),最高可達(dá)4%。本公司主要從渣型、煤質(zhì)、還原時(shí)間、冷料加入方式和加入量等方面著手,探索出降低煙化爐棄渣含鋅量的有效方法。
渣型調(diào)整分為兩方面,一是在進(jìn)煙化爐之前調(diào)整側(cè)吹爐渣型,二是側(cè)吹爐爐渣進(jìn)煙化爐后再進(jìn)行渣型調(diào)整。側(cè)吹爐爐渣的SiO含量主要由底吹爐渣型決定,側(cè)吹爐不單獨(dú)補(bǔ)充石英砂,而CaO 含量可由側(cè)吹爐自行調(diào)整。正常生產(chǎn)時(shí),底吹爐渣型控制要求為:Fe/SiO=1.5,CaO/SiO=0.3 ~0.5。為了驗(yàn)證渣型對(duì)棄渣的影響,按照計(jì)劃將底吹爐爐渣Fe/SiO逐步調(diào)整至1.2,即增加爐渣的SiO含量,提高爐渣的硅酸度,側(cè)吹爐爐渣Fe/SiO隨之由1.4 降至1.1,但棄渣鋅品位無(wú)明顯下降。試驗(yàn)結(jié)果如表1所示。
從表1 可以看出,調(diào)整側(cè)吹爐渣型,并未達(dá)到降低棄渣鋅品位的目的。從底吹爐調(diào)整渣型,再到煙化爐,流程長(zhǎng),不確定因素多。因此,直接在煙化爐爐內(nèi)調(diào)整渣型,煙化爐進(jìn)渣期間在冷料添加口人工往爐內(nèi)投加石英砂。為不影響煙化爐正常生產(chǎn),采用定量添加方式,每爐加入200 kg,持續(xù)時(shí)間為2 d,經(jīng)試驗(yàn)分析,棄渣鋅品位未有明顯變化。
表1 渣型調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果
一直以來(lái),本公司采購(gòu)的煙煤品質(zhì)為:發(fā)熱量≥19 673 kJ/kg,揮發(fā)分≤26%,灰分≤30%,固定碳含量≥45%。與同行對(duì)比,其固定碳含量、發(fā)熱量和揮發(fā)分偏低,灰分偏高。為探究煤質(zhì)對(duì)棄渣鋅品位的影響,采用發(fā)熱量更大的粒煤與煙煤混配,然后利用球磨機(jī)進(jìn)行破碎。不同混煤配比(煙煤∶粒煤)條件下,試驗(yàn)結(jié)果如表2所示。
表2 煤質(zhì)優(yōu)化試驗(yàn)結(jié)果
采用混煤后,吹煉溫度明顯上升,三次風(fēng)口火光更加明亮,無(wú)論采用哪種配比,棄渣鋅品位均有不同程度的降低,配比越小,棄渣鋅品位越低,但配比不大于2 時(shí),存在燃燒不完全、低壓汽包易超壓、爐內(nèi)頻繁跳渣等問(wèn)題。經(jīng)分析,原因是粒煤揮發(fā)分較煙煤低許多,燃點(diǎn)高,難以在進(jìn)渣前期低溫階段著火。因此,從生產(chǎn)成本和爐況控制等方面來(lái)看,配比選擇2 ~3 最為經(jīng)濟(jì)合理。
煙化爐的常規(guī)生產(chǎn)周期為進(jìn)渣15 min,升溫 10 min,還原65 min,再升溫10 min,最后放渣15 min,空爐期為5 min,則單爐期為120 min。為探究還原時(shí)間對(duì)棄渣鋅品位的影響,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)管理,壓縮空爐期,取消進(jìn)渣后的升溫期,將還原時(shí)間由65 min延長(zhǎng)至75 ~80 min,在控制鍋爐進(jìn)口溫度≤900 ℃的前提下,將給煤螺旋頻率升到最高,加強(qiáng)爐內(nèi)還原氣氛。但從一周的試驗(yàn)結(jié)果來(lái)看,棄渣鋅品位無(wú)明顯降低,說(shuō)明常規(guī)的生產(chǎn)周期控制還原時(shí)間65 min,反應(yīng)強(qiáng)度足夠?qū)t渣中鋅元素吹煉出來(lái),此時(shí)棄渣中的鋅已無(wú)法通過(guò)延長(zhǎng)還原時(shí)間來(lái)提取。
煙化爐處理的冷料主要為含鋅雜料,經(jīng)干燥后,控制水分≤10%,由斗式提升機(jī)帶至皮帶。人工開(kāi)停皮帶來(lái)控制冷料加入量,存在加料不均勻現(xiàn)象,且含鋅雜料來(lái)源不一、成分復(fù)雜,一般在精礦庫(kù)用挖機(jī)攪拌均勻后入爐。為解決加料不均勻問(wèn)題,現(xiàn)場(chǎng)重新制作加料斗,配備計(jì)量皮帶,通過(guò)鏟車將冷料加入料斗,設(shè)定皮帶頻率10 Hz,確保勻速入爐。在同等的加料頻率下,通過(guò)改變加料時(shí)間研究棄渣鋅品位變化,試驗(yàn)結(jié)果如表3所示。
表3 冷料加入試驗(yàn)結(jié)果
從表3 可以看出,加入冷料后,棄渣鋅品位明顯上升,加入量越大,上升越快。經(jīng)分析,主要原因有兩點(diǎn)。一是冷料含有大量硫酸鹽,入爐后需要消耗大量熱量進(jìn)行熔化、分解,造成爐溫降低,極大地放慢了爐內(nèi)反應(yīng)進(jìn)程;二是冷料入爐后迅速被爐渣包裹,加料區(qū)熔融金屬溶液流動(dòng)性、翻涌性變差,反應(yīng)難以穿透爐渣層,造成冷料中的鋅元素?zé)o法被吹煉出來(lái)。
生產(chǎn)試驗(yàn)表明,調(diào)整側(cè)吹爐渣型,難以有效降低棄渣鋅品位,在現(xiàn)有爐型條件下,還原時(shí)間65 min即能保證爐內(nèi)還原反應(yīng)充分,而煤質(zhì)和冷料加入量對(duì)棄渣含鋅量影響較大,選用發(fā)熱量、固定碳較高的煤質(zhì),不僅能大大加快爐內(nèi)反應(yīng)進(jìn)程,而且有利于降低煤耗,給予主控人員更大的操作空間。原則上,冷料加入時(shí)間越短,越有利于降低棄渣鋅品位。綜合考慮冷料處理效益和指標(biāo)影響,建議選用混煤配比2、冷料加入時(shí)間5 ~10 min 的生產(chǎn)組織方式。