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      G12MnMo7-4鋼異常組織分析及調(diào)質(zhì)工藝優(yōu)化

      2022-06-29 07:20:30常有余宋仲明李富燕茍春林
      金屬熱處理 2022年6期
      關(guān)鍵詞:索氏體板條調(diào)質(zhì)

      常有余,宋仲明,李富燕,茍春林

      (中車長江銅陵車輛有限公司,安徽 銅陵 244100)

      G12MnMo7-4鋼為德國標(biāo)準(zhǔn)焊接性能良好的高強(qiáng)度鋼,執(zhí)行SEW 520-1990標(biāo)準(zhǔn)。在某型鑄件的生產(chǎn)過程中,采用910℃保溫3.5 h預(yù)正火,890~910℃保溫3 h急冷淬火+580℃保溫3 h回火工藝進(jìn)行調(diào)質(zhì)處理。調(diào)質(zhì)后金相檢驗時,部分試樣發(fā)現(xiàn)局部出現(xiàn)異常組織。

      淬火鋼在500~650℃回火時,滲碳體(Fe3C)聚集成較大顆粒,同時馬氏體針狀形態(tài)消失,形成多邊鐵素體,這種鐵素體與滲碳體的機(jī)械混合物稱為回火索氏體[1]。而生產(chǎn)鑄件取樣觀察顯微組織時發(fā)現(xiàn)淬火后馬氏體的特征依然大量保留,且局部出現(xiàn)保留長束的馬氏體特征的回火組織,與產(chǎn)品技術(shù)條件要求的回火索氏體無法嚴(yán)格對應(yīng),對生產(chǎn)和檢驗判定工作造成困難。本文通過對異常組織試樣的化學(xué)成分、力學(xué)性能、顯微組織進(jìn)行檢測分析,研究異常組織產(chǎn)生原因。同時對該鋼種試樣分別在不同溫度進(jìn)行淬火和回火試驗,進(jìn)行工藝優(yōu)化。

      1 異常組織試樣分析

      G12MnMo7-4鋼鑄件調(diào)質(zhì)后異常組織見圖1中灰色部位,深色部位為回火索氏體組織,且整體組織不均勻。利用PDA-7000型直讀光譜儀進(jìn)行化學(xué)成分分析,結(jié)果如表1所示。該鋼種屬于低碳合金鋼,合金元素含量較高,且添加一定量的Mo元素。

      表1 異常組織試樣的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)Table 1 Chemical composition of the abnormal microstructure specimen(mass fraction,%)

      圖1 G12MnMo7-4鋼鑄件調(diào)質(zhì)后的顯微組織Fig.1 Microstructure of the G12MnMo7-4 steel casting after quenching and tempering

      采用CMT萬能材料試驗機(jī),PTM2100-C1型擺錘式?jīng)_擊試驗機(jī)對一次調(diào)質(zhì)后有異常組織的試樣進(jìn)行性能分析,結(jié)果見表2??梢娫撲摲N屈強(qiáng)強(qiáng)度(以Rp0.2計)和低溫沖擊吸收能量遠(yuǎn)高于SEW 520-1990要求,綜合性能良好。

      表2 異常組織試樣的力學(xué)性能Table 2 Mechanical properties of the abnormal microstructure specimen

      采用顯微硬度測試儀對組織中回火索氏體區(qū)域(見圖2(a))和異常組織區(qū)域(見圖2(b))進(jìn)行顯微硬度檢測,硬度測量結(jié)果見圖3。可見正常的回火索氏體區(qū)域硬度明顯高于異常組織區(qū)域,異常組織區(qū)域顯微硬度平均值較正常區(qū)域低40 HV0.2。

      圖2 異常組織試樣硬度檢測點Fig.2 Hardness test points of the abnormal microstructure specimen

      圖3 異常組織試樣的硬度Fig.3 Hardness of the abnormal microstructure specimen

      采用掃描電鏡對G12MnMo7-4鋼調(diào)質(zhì)組織進(jìn)行觀察,結(jié)果如圖4所示。由圖4可見,其組織中存在重新結(jié)晶的不規(guī)則鐵素體晶粒,以及保留板條馬氏體特征的回火組織,異常組織晶粒粗大且保留了板條馬氏體的形態(tài),而正常組織為細(xì)小均勻的回火索氏體。通常,合金馬氏體在高溫回火時,鐵素體往往難以再結(jié)晶,仍然保持條片狀形貌,其上分布著粒狀碳化物,這種組織常被稱為回火索氏體[2]。另有研究表明[3]P91鋼經(jīng)淬火+高溫回火后,得到回火托氏體組織。由于這種鋼中含有大量合金元素,阻礙再結(jié)晶,故淬火板條狀馬氏體在高溫回火時,鐵素體尚沒有發(fā)生再結(jié)晶,仍然保持著板條狀形貌[3]。

      圖4 G12MnMo7-4鋼調(diào)質(zhì)組織Fig.4 Microstructure of the G12MnMo7-4 steel after quenching and tempering

      參考ZG25MnCrNiMo金相圖譜[4],調(diào)質(zhì)組織中存在一部分保留馬氏體特征的回火組織仍定義為回火索氏體,而粗大組織定義為過熱組織。李國寶等[5]利用TEM等手段研究Cr在低碳鋼中作用時發(fā)現(xiàn),回火后,尤其是在較長的保溫時間下,基體中析出大量含Cr的碳化物,這些碳化物形貌不規(guī)則,且主要以鏈狀的聚集狀態(tài)沿晶界析出。因此G12MnMo7-4鋼的調(diào)質(zhì)組織仍屬于回火索氏體范疇。而其局部異常組織產(chǎn)生是因為G12MnMo7-4鋼屬低碳合金鋼,鑄件中難免存在局部元素偏析。調(diào)質(zhì)溫度較高時,局部產(chǎn)生過熱組織,因此需要進(jìn)行調(diào)質(zhì)工藝優(yōu)化。

      2 工藝優(yōu)化措施研究

      由于G12MnMo7-4鋼淬火組織局部馬氏體晶粒粗大,因此對同一熔煉爐次鋼樣經(jīng)910℃保溫3.5 h預(yù)

      正火后,分別在870~920℃保溫3 h淬火后觀察淬火馬氏體。圖5為該鋼不同溫度淬火后的顯微組織,組織為典型的板條狀馬氏體。其中910、920℃淬火馬氏體晶粒粗大,890℃淬火局部存在粗大馬氏體,870℃淬火后馬氏體晶粒細(xì)小,是相對比較合適的淬火溫度。

      圖5 不同溫度保溫3 h淬火后G12MnMo7-4鋼的顯微組織Fig.5 Microstructure of the G12MnMo7-4 steel quenched at different temperatures for 3 h

      將870℃淬火后試樣,分別在580~680℃保溫3 h進(jìn)行回火,分別觀察回火組織形態(tài),結(jié)果如圖6所示。從圖6可以看出,隨著回火溫度的升高,淬火組織中板條狀馬氏體的板條特征逐漸減弱,淬火馬氏體的板條形態(tài)發(fā)生了粗化,但在很大程度上仍然保持著淬火馬氏體的位向和板條形狀。當(dāng)回火溫度達(dá)到680℃時,其中大部分板條界已經(jīng)不太明顯,碳化物顆粒已經(jīng)明顯粗化。

      圖6 870℃淬火不同溫度回火后G12MnMo7-4鋼的顯微組織Fig.6 Microstructure of the G12MnMo7-4 steel quenched at 870℃and tempered at different temperatures

      表3給出了870℃淬火+580℃回火后G12MnMo7-4鋼的技術(shù)指標(biāo)和實際試樣的測量值,

      表3 G12MnMo7-4鋼經(jīng)870℃淬火+580℃回火后的力學(xué)性能Table 3 Mechanical properties of the G12MnMo7-4 steel after 870℃quenching+580℃tempering

      由表4可見,G12MnMo7-4鋼調(diào)質(zhì)處理后的抗拉強(qiáng)度及屈服強(qiáng)度(以Rp0.2計)分別為635 MPa和530 MPa,高出技術(shù)要求30 MPa以上。斷后伸長率和低溫沖擊吸收能量更是遠(yuǎn)高于技術(shù)要求。

      在生產(chǎn)中,綜合考慮組織及性能要求,回火溫度不能低于580℃,而在性能指標(biāo)富裕時,可提高回火溫度,使馬氏體充分轉(zhuǎn)變?yōu)榛鼗鹚魇象w組織,滿足產(chǎn)品技術(shù)條件要求。G12MnMo7-4鋼由于Mn含量較高,而鑄鋼偏析現(xiàn)象較為普遍,因此在熱處理過程中,為防止局部組織過熱長大,淬火溫度的控制尤為重要。

      3 結(jié)論

      G12MnMo7-4鋼經(jīng)預(yù)正火及調(diào)質(zhì)處理后,會出現(xiàn)晶粒粗大,保留馬氏體位向的回火索氏體組織。產(chǎn)生異常組織的原因是:G12MnMo7-4鋼屬于低碳合金鋼,調(diào)質(zhì)淬火溫度較高時,局部產(chǎn)生過熱組織。經(jīng)改進(jìn)調(diào)質(zhì)工藝(870℃保溫3 h急冷淬火+580℃保溫3 h回火)處理后,能夠獲得較細(xì)的回火索氏體組織,且綜合性能良好,滿足產(chǎn)品技術(shù)條件要求。

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