郭海娟,吳利芳
(1.秦皇島益興重工科技有限公司,河北秦皇島,066000;2.北京鐵路電氣化學(xué)校,北京,102202)
對鏜床進行電氣系統(tǒng)改造時,利用原有的伺服控制器,原先電氣柜不滿足新設(shè)計要求,故棄用,新增加一個700*350*1250的電氣柜,選用西門子PLC,原先電氣柜中的斷路器,保險以及繼電器能用的都利用,由于伺服控制器線束上沒有線號,而且接頭處有掉焊,所以新買入伺服控制器插頭,重新配線,原有的電纜有破損的地方,故棄用。
根據(jù)生產(chǎn)工序的要求,改造后的工藝需要滿足:工件放到工位后,自動完成找零位,確定原點位置,保證后續(xù)工序位移正確,夾緊氣缸自動夾緊工件,然后兩邊的刀頭開始自動前進,行進到慢速位,根據(jù)提前設(shè)定好的行進位移,刀頭開始自動鏜工件,一直行進到停止位,夾緊氣缸松開,刀頭自動退到起始位,開始下一次動作循環(huán)。整個過程要求定位精準(zhǔn),行進位移完全按照設(shè)定參數(shù),從而保證該道工序的精準(zhǔn)度。
圖1 動作順序
改造后的鏜床需要具備以下基礎(chǔ)功能:
手動:操作按鈕集中在觸摸屏上,要求操作相應(yīng)的功能按鈕完成相應(yīng)的動作,各功能操作互不干涉。
自動:工件放到工位后,先“回到零位”,然后按下電氣柜上的“啟動”按鈕,工件自動按照程序設(shè)定進行一輪循環(huán)動作。
參數(shù)設(shè)置:根據(jù)工藝需求,設(shè)定各個位置的參數(shù)。
報警顯示:當(dāng)設(shè)備有報警時,主畫面的報警指示燈會閃爍,然后切換到“報警畫面”,查找相關(guān)報警。
整個操作集中在觸摸屏上。
整個電氣系統(tǒng)的主要I/O點如圖2所示。
圖2 I/0點
另外,設(shè)備配備有一套小型液壓系統(tǒng),兩套夾緊油缸,PLC通過控制電磁閥的開與關(guān),通過油缸的伸縮,實現(xiàn)對工件的夾緊和松開。整個系統(tǒng)只有開關(guān)量,沒有其它模擬量,相對來說,控制比較簡單,只需要將伺服控制器的參數(shù)設(shè)置好,通過PLC控制伺服,進而實現(xiàn)位移的更改。
按照生產(chǎn)要求以及預(yù)算規(guī)定,制定新的電氣元件采購計劃,原先電氣柜內(nèi)能用的電氣元件都利用,采購新的電氣元件秉著性價比,以最低的成本實現(xiàn)最好的功能。
元件清單如表1所示。
表1
8 斷路器OSMC32N2C10A 3 個 施耐德9 斷路器 OSMC32N1C6A 1 個 利舊10 保險 6A 1 個 利舊11 接觸器 LC1-D32 2 個 施耐德12 接觸器 LC1-D25 1 個 施耐德13 熱繼電器 LRD-22C 16~24A 2 個 施耐德14 熱繼電器 LRD-14C 7~10A 1 個 施耐德15 插座 三孔 1 個 利舊16 中間繼電器 DRM270024LT 10 個 魏德米勒 利舊17 X6插頭 55100-0600 2 個18 X5端子座 54306-5011 2 個19 X5外殼 54331-0501 2 個20 急停按鈕 1 個 施耐德21 電控柜700×350×1250+200mm 1 個22 輔材 1 套
基于系統(tǒng)功能要求、性價比,采購周期等,綜合考慮,選擇西門子的S7-200 smart系列里的6ES7 288-1ST60-0AA0模塊,晶體管輸出,DC24V供電,此CPU含有36個開關(guān)量輸入,24個開關(guān)量輸出,點數(shù)在滿足實際需求的同時,還有余量,滿足要求,而且它屬于西門子里比較經(jīng)濟型的CPU模塊,在小型自動化設(shè)備上應(yīng)用比較廣泛。自帶以太網(wǎng)口,可以方便的與觸摸屏進行連接,同時有高速脈沖輸出,可以和伺服控制器連接,實現(xiàn)設(shè)備的調(diào)速和定位等,基本指令執(zhí)行時間非???,完全滿足現(xiàn)場控制需求。
觸摸屏需滿足系統(tǒng)穩(wěn)定,性價比高,綜合考慮,選擇昆侖通態(tài)的TPC1061Ti,10.2英寸高亮度顯示屏,圖像顯示和數(shù)據(jù)處理都可以滿足設(shè)計要求,而且該型號的觸摸屏,在工廠內(nèi)其它設(shè)備上也有安裝,方便出現(xiàn)故障后,能夠快速維修更換,節(jié)省時間,保證生產(chǎn)。
油泵電機啟動:油泵電機無論在手動畫面和自動畫面都可以啟動和停止,而且沒有連鎖條件。
伺服電機動作:X軸是面向設(shè)備操作的左側(cè),Y軸是面向設(shè)備操作的右側(cè)。
為了方便操作者校尺,伺服電機動作有兩種操作方式:
相對運動:以X軸操作為例,在X軸相對位移中輸入一個值M,然后再按下“X軸進”,X軸前進M,按下“X軸退”,X軸后退M。
絕對運動:以X軸操作為例,先按下“X軸回原點”后,“X軸定位位置”中輸入一個值N,按下“X軸定位啟動”,無論X軸電機在哪個位置,都會回到位移N處。
刀頭電機動作:按下“左電機啟動”,左電機啟動,按下“左電機停止”,左電機停止;按下“右電機啟動”,右電機啟動,按下“右電機停止”,右電機停止。
夾緊松開電磁閥動作:手動時,夾緊松開電磁閥都是點動控制。
一直按著“左夾緊”,左夾緊電磁閥得電,左夾緊,“左夾緊到位”指示燈亮;
一直按著“左松開”,左松開電磁閥得電,左松開,“左松開到位”指示燈亮。
右邊同理。
定位進退:按下“定位進”氣動閥得電,工裝夾緊;按下“定位退”,定位退啟動閥得電,工裝松開。
圖3 手動畫面
在“X軸手動速度”或“Y軸手動速度”中輸入相應(yīng)速度,最大值為10。
自動操作:以X軸為例,在圖4參數(shù)設(shè)置畫面中,分別輸入“X軸起點坐標(biāo)”為0,“慢速位坐標(biāo)”、“停止位坐標(biāo)”、“快速速度”、“慢速速度”、“定位進延時”、“定位退延時”。
圖4 參數(shù)設(shè)置
圖5 主畫面
按下“回零”,等“X軸回零成功”和“Y軸回零成功”指示燈亮后,正常上料,按下觸摸屏下方的“啟動”按鈕,自動程序開始。
“單次回零根數(shù)”設(shè)定為實際需要的根數(shù),產(chǎn)量到設(shè)定值后,程序自動回零。
參數(shù)設(shè)置:參照圖4的參數(shù)設(shè)置界面,X軸和Y軸的慢速坐標(biāo)位數(shù)據(jù)設(shè)置應(yīng)一致。
參數(shù)設(shè)置界面中有“二次夾緊位置1”、“二次夾緊位置2”、“二次夾緊位置3”,操作者可自行設(shè)置相應(yīng)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)設(shè)置是以X軸為參考軸,數(shù)據(jù)設(shè)置范圍必須在“X軸慢速坐標(biāo)位”到“X軸停止坐標(biāo)位”之間。
報警畫面:在系統(tǒng)出現(xiàn)報警后,界面的報警指示燈會閃爍,進入“報警畫面”后,查看相關(guān)報警信息。
故障處理:當(dāng)需要處理故障后,維修人員在“手動畫面”中按下“設(shè)備維護”按鈕,進入維修界面。
圖6 維修畫面
此時,操作工無法進行任何操作,可以避免誤操作傷害到維修人員。
當(dāng)夾夾緊限位有任何一個損壞時,緊急處理方式是在“參數(shù)設(shè)置”界面按下“夾緊強制到位”,在“強制夾緊延時”框內(nèi)輸入時間,這個時間為操作人員根據(jù)夾緊到位的時間具體來設(shè)置,松開限位同理。
原先的操作系統(tǒng)由于缺少初始資料,無法實現(xiàn)全自動操作,操作者只能靠手動操作,改造后,操作者只需要每次在上料完成后,在柜門上按下“啟動”按鈕,即可實現(xiàn)全自動操作,生產(chǎn)效率提高很多。
原始設(shè)備采用運動控制板加PC機,現(xiàn)場有一個電氣柜加一個操作柜,中間有好幾個線束,并且都有輕微受損,電氣元件沒有統(tǒng)一到一個柜內(nèi),當(dāng)出現(xiàn)故障時,查找故障極其費勁,維修時間增長,嚴(yán)重影響到生產(chǎn),改造后,有了完整的電氣圖紙,每個線路上都有線號,由于操作和元件集中到一個柜內(nèi),故障率大幅降低,即使出現(xiàn)輕微小故障時,操作者完全可以根據(jù)觸摸屏屏幕上的提醒,去查找原因,省去了專業(yè)維修工去查找故障,查找故障和處理故障速度很快,極大的節(jié)省了維修時間。
隨著工廠中對生產(chǎn)效率提升的要求,廠內(nèi)設(shè)備需要滿足24小時全自動化運行,設(shè)備能否穩(wěn)定運行成為提高生產(chǎn)效率的關(guān)鍵性因素,電氣系統(tǒng)設(shè)計必須要滿足穩(wěn)定,維修快。對于一些以前的破舊設(shè)備,在機械結(jié)構(gòu)和液壓系統(tǒng)完好的情況下,電氣系統(tǒng)非常有必要做出改造。