郭 穩(wěn),張春靜
燒結(jié)礦質(zhì)量對(duì)高爐生產(chǎn)起到非常重要的作用,高爐冶煉要求燒結(jié)礦品位高,堿度適宜,化學(xué)成分穩(wěn)定,有害雜質(zhì)少,粒度組成均勻、<5mm粉末少,冷強(qiáng)度高等。長(zhǎng)期以來(lái),燕鋼燒結(jié)礦堿度一直穩(wěn)定在2.0左右,冶金性能和轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度基本滿足高爐要求。兩會(huì)過(guò)后,受環(huán)保限產(chǎn)政策不斷加碼等外圍因素的影響,出現(xiàn)燒結(jié)礦產(chǎn)能不斷下降,生產(chǎn)上頻繁啟停機(jī),燒結(jié)機(jī)頭機(jī)尾料增加等問(wèn)題,燒結(jié)礦的量和質(zhì)均成為制約高爐穩(wěn)定的突出因素。前期公司采購(gòu)?fù)赓?gòu)燒結(jié)礦進(jìn)行補(bǔ)充,但外購(gòu)燒結(jié)成本高、質(zhì)量差,高爐表現(xiàn)不理想。后來(lái)將生產(chǎn)高堿度燒結(jié)作為解決問(wèn)題的關(guān)鍵,通過(guò)采取優(yōu)化配礦體系、設(shè)備改造、合理生產(chǎn)組織等多項(xiàng)措施來(lái)穩(wěn)定燒結(jié)生產(chǎn),有效緩解了當(dāng)前困境。
燕鋼燒結(jié)現(xiàn)有300m2燒結(jié)機(jī)三臺(tái),222m2燒結(jié)機(jī)一臺(tái),全負(fù)荷生產(chǎn)產(chǎn)量42000t/天,近年來(lái),燒結(jié)礦堿度一直穩(wěn)定在2.0左右,機(jī)械強(qiáng)度和冶金性能基本能夠滿足高爐需求。
表1 2020年堿度中線調(diào)整
11月2日 2.0~2.1
“雙碳”目標(biāo)提出后,環(huán)保限產(chǎn)政策不斷加碼,要求燒結(jié)常態(tài)限產(chǎn)30%,重污染天氣期間停產(chǎn),生產(chǎn)組織極為困難,日均影響燒結(jié)礦產(chǎn)量在15000t以上。3月份以來(lái)已消耗落地庫(kù)存燒結(jié)礦25萬(wàn) t。
燒結(jié)礦堿度的確定以獲得較高的強(qiáng)度和良好還原性為原則。通過(guò)不同堿度的燒結(jié)杯試驗(yàn)可以看出,堿度過(guò)高不利于改善燒結(jié)礦粒度組成,小粒級(jí)燒結(jié)礦占比隨堿度上升而增加,燒結(jié)礦平均粒徑隨堿度上升而降低。轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度呈現(xiàn)先升高后降低的趨勢(shì)。
圖1 高堿度燒結(jié)礦微觀圖
在燒結(jié)礦產(chǎn)量大幅降低的前提下,為保持高爐生產(chǎn)連續(xù),燒結(jié)礦堿度被迫大幅提高。由于初期倉(cāng)促調(diào)整,給高爐生產(chǎn)帶來(lái)較大影響,高爐球礦比頻繁調(diào)整,產(chǎn)量降低,消耗上升。
面對(duì)新情況,公司成立高堿度燒結(jié)攻關(guān)協(xié)調(diào)部門(mén),結(jié)合高爐實(shí)際表現(xiàn),從原料結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)組織、生產(chǎn)工藝、設(shè)備改造等方面逐步摸索,采取如下措施。
圖2 堿度中線
表2 2020年原料結(jié)構(gòu)與高爐指標(biāo)
配礦是為了優(yōu)化燒結(jié)過(guò)程,燒結(jié)過(guò)程最終是為了使不同鐵礦粉的高溫?zé)Y(jié)行為和成礦結(jié)構(gòu)能夠相互匹配,從而獲得穩(wěn)定的燒結(jié)礦質(zhì)量和冶金性能,還需要考慮燒結(jié)礦品位、有害微量元素、成本等因素,以達(dá)到綜合效益最大化。
以2020年高爐產(chǎn)量大幅提高后的原料結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)為基礎(chǔ),再結(jié)合今年原料庫(kù)存、種類充裕的有利條件,構(gòu)建以巴西粉為主、澳粉為輔、小料種為補(bǔ)的主體配礦結(jié)構(gòu)。
具體為根據(jù)礦粉高溫基礎(chǔ)特性互補(bǔ)的原則,建立調(diào)料機(jī)制。如巴西卡粉:高鐵低硅,同化性差,單燒效果不好,與低鐵高硅同化溫度的低的礦粉搭配使用;超特粉:低品高鋁,燒損較大(8.5~9.5),能夠提高燒結(jié)透氣性,大比例配吃影響燒結(jié)礦強(qiáng)度,與高品位同化溫度高的赤鐵礦搭配使用等。
變料過(guò)程中,注重精細(xì)化調(diào)整,小比例微調(diào),長(zhǎng)周期過(guò)渡,以成份穩(wěn)定為前提。同時(shí)建立不同原料結(jié)構(gòu)冶金性能數(shù)據(jù)庫(kù),為不斷優(yōu)化調(diào)整做準(zhǔn)備。
燒結(jié)循環(huán)輔料是燒結(jié)礦有害元素的主要來(lái)源,燒結(jié)最大程度消耗的同時(shí)需嚴(yán)格管控有害微量元素含量,如燒結(jié)礦鋅小于0.023%,磷小于0.085%等,必要時(shí)可切斷循環(huán)路徑,平衡好外排、外賣與吃入的關(guān)系。
面對(duì)嚴(yán)峻的環(huán)保形式,強(qiáng)化啟、停機(jī)操作。不斷摸索經(jīng)驗(yàn),制定操作清單,優(yōu)化啟、停機(jī)步驟,要求各班組嚴(yán)格執(zhí)行,嚴(yán)密組織,提前準(zhǔn)備,上料料量由400提高到500,根據(jù)環(huán)保限產(chǎn)解除時(shí)間迅速組織開(kāi)機(jī)。
環(huán)保限產(chǎn)期間,周期性的檢修安排基本取消,為保證設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,合理利用限產(chǎn)停機(jī)時(shí)間,靈活檢修、分解檢修。
為有效提高高堿度燒結(jié)礦的產(chǎn)量,利用停機(jī)時(shí)間合理安排設(shè)備改造,逐步實(shí)現(xiàn)了富氧燒結(jié)和料面噴灑蒸汽技術(shù)。
燒結(jié)新增脫硝、冷凝設(shè)備后,存在主抽風(fēng)機(jī)后風(fēng)阻加大,風(fēng)量明顯不足的情況,通過(guò)微負(fù)壓點(diǎn)火項(xiàng)目改造,有效解決了這一問(wèn)題。采取如下改進(jìn)措施:在3#至4#風(fēng)箱支管之間增加隔斷,有效避免串風(fēng);校準(zhǔn)1-3#風(fēng)箱支管執(zhí)行器及壓力檢測(cè)儀,使其更加精準(zhǔn);生產(chǎn)后1-3#風(fēng)箱支管開(kāi)度控制在15°~30°,負(fù)壓降低3Kpa~5Kpa。燒結(jié)機(jī)改造及優(yōu)化操作后,燒結(jié)機(jī)料量提升35t/h~40t/h,產(chǎn)量提升300t~350t,達(dá)到歷史最好水平,自返配比14%,燒結(jié)礦質(zhì)量穩(wěn)定。
不斷提高操作水平。穩(wěn)定混合料水分和配碳,提高混勻鐵礦和輔料混勻效果,保證燒結(jié)原料穩(wěn)定和連續(xù)。加強(qiáng)布料操作,布料平整均勻松散,具有一定的透氣性。穩(wěn)定的燒結(jié)機(jī)機(jī)速,保證點(diǎn)火效果良好,提高燒結(jié)礦內(nèi)部氧化還原氛圍。減少篦條糊堵和缺失現(xiàn)象,穩(wěn)定燒結(jié)環(huán)境,實(shí)現(xiàn)燒結(jié)連續(xù)生產(chǎn)能力。穩(wěn)定混合料溫,通過(guò)對(duì)添加水的熱處理以及蒸汽的使用避免季節(jié)變化對(duì)物料的影響。排查漏風(fēng)隱患部位,減少漏風(fēng)率,提升燒結(jié)整體水平。嚴(yán)格控制鋪底料粒級(jí),避免粒級(jí)偏析問(wèn)題對(duì)燒結(jié)整體透氣性的影響。
圖3 高爐燒結(jié)配比與產(chǎn)量
表4 燒結(jié)礦冶金性能
不斷優(yōu)化配加固廢方式。高爐冶煉過(guò)程中礦石中有害雜質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)越低越好,特別是堿金屬鉀、鈉及鋅。由于燒結(jié)配吃的固體廢棄物品種多且雜,成分也不穩(wěn)定,尤其煉鋼、煉鐵的各種除塵灰品位低、粒度細(xì)、親水性差,造球效果不好,在燒結(jié)過(guò)程中極易被負(fù)壓風(fēng)抽走,造成篦條糊堵,進(jìn)而影響燒結(jié)礦質(zhì)量。為此,不斷優(yōu)化配吃清單,合理分流高堿金屬、高鋅料給轉(zhuǎn)底爐配吃,包括高爐重力灰、布袋灰、燒結(jié)機(jī)頭灰、煉鋼二次除塵灰等。燒結(jié)部分配吃煉鋼污泥、軋鋼污泥、氧化鐵皮、煉鐵除塵灰、鋼渣固廢等,配吃原則:一是先預(yù)混,再與高返混合配吃,減少成分波動(dòng),二是針對(duì)固廢含碳波動(dòng)大影響配碳穩(wěn)定的問(wèn)題,固廢含碳按平均成分帶入配碳計(jì)算,減少配碳波動(dòng)。
制定合理的燒結(jié)礦庫(kù)存量。按全年常態(tài)70%產(chǎn)能生產(chǎn),日需燒結(jié)礦2.5萬(wàn)t,日虧燒結(jié)礦1萬(wàn)t,經(jīng)驗(yàn)看每次污染持續(xù)時(shí)間5天~7天,再考慮其它不確定性因素,庫(kù)存15萬(wàn)t燒結(jié)礦較為合理。
制定合理的高爐球礦比。從實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)看,高爐產(chǎn)量與燃料比隨高爐燒結(jié)配比的變化呈線性對(duì)應(yīng)關(guān)系。由圖4可以看出,高爐燒結(jié)配比在66%~69%時(shí),新區(qū)三座高爐產(chǎn)量在15000t左右,當(dāng)高爐燒結(jié)配比降低到58%~60%時(shí),新區(qū)三座高爐產(chǎn)量降到14000t,產(chǎn)量相差較大,為此,在環(huán)保限產(chǎn)期間,我們把燒結(jié)配比維持在65%左右,做到低耗燒結(jié)與高爐穩(wěn)產(chǎn)平衡。
以新區(qū)燒結(jié)礦為例,高堿度燒結(jié)礦生產(chǎn)期間,燒結(jié)礦產(chǎn)量單機(jī)組提產(chǎn)300t/天,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)由78%提高到81%,<5mm占比和平均粒徑均有所改善,燒結(jié)礦低溫還原粉化指數(shù)和還原性等冶金性能均表現(xiàn)尚可(表3)。
表3 外礦粉性能
受環(huán)保限產(chǎn)政策影響,燒結(jié)礦產(chǎn)能不足,高爐生產(chǎn)穩(wěn)定受到極大影響。燕山鋼鐵逐步摸索高堿度燒結(jié)生產(chǎn)方式,從原料結(jié)構(gòu)、設(shè)備改造、生產(chǎn)組織等方面完善燒結(jié)工藝,與高爐密切配合,為極端條件下燒結(jié)供料穩(wěn)定,高爐生產(chǎn)穩(wěn)定奠定了基礎(chǔ)。