宋昌銘 吳華芝 蘇世棟
關(guān)鍵詞:前保險杠;翼子板;V形間隙;匹配;離空量;前保險杠支架
0引言
新能源汽車市場近年呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢,屬于本司長期重要的戰(zhàn)略增長點。為快速占領(lǐng)新能源市場,滿足客戶的需求,以客戶為中心,本司要求新能源汽車產(chǎn)品的品質(zhì)更具競爭力。外觀間隙面差是評價汽車外觀精致感知非常重要的一項指標(biāo),如何保證實車最大程度地符合造型設(shè)計,成為汽車尺寸工程師考慮的重要問題[1]。
前臉匹配是整車外觀品質(zhì)的主要載體。前保險杠和翼子板匹配要求能直觀反饋整車的品質(zhì),其安裝點涉及零件多、尺寸鏈復(fù)雜,匹配的難度也非常高。如果存在匹配問題,需根據(jù)現(xiàn)場實際間隙或面差匹配情況,找出除尺寸鏈鏈環(huán)之外的影響因素,如零件重力影響、定位有效性差、密封條或撐桿頂起以及電泳后變形等因素,統(tǒng)計分析這些因素,實驗驗證更改措施,最終找到解決問題的對策[1]。本文基于某新能源車型的前保與翼子板間存在V形間隙問題,進行問題分析和改進,形成類似結(jié)構(gòu)的尺寸控制方案。
1問題描述
從2021年10月開始,本司某款新能源車型前保險杠與翼子板之間出現(xiàn)V形間隙。檢查發(fā)現(xiàn),上部間隙約1.00~2.00mm,故障率約40%,左側(cè)略高于右側(cè),不符合DTS(尺寸技術(shù)規(guī)范)定義的標(biāo)準F/AGap(前后向間隙):0.00~1.00mm。該問題下線返修困難,影響一次下線合格率,也影響客戶滿意度(圖1)。
前保險杠總成或其周邊件在生產(chǎn)制造、運輸和裝配等過程中出現(xiàn)問題,就可能對保險杠與翼子板的配合造成不良影響。所以當(dāng)有問題發(fā)生時,不僅要從設(shè)計上找原因,也要從過程中尋找答案[2]。最終確定關(guān)鍵需求為某車型前保險杠與翼子板V形間隙問題,據(jù)此展開問題分析和改進。
2原因分析
根據(jù)總裝車間、車身車間多次數(shù)據(jù)收集,從人、機、料、法四個方面進行分析,對問題進行逐層分析,整理成魚骨圖。最終,一共找到4個要素,逐一進行分析(圖2)。
2.1噴涂掛具
為減少掛具種類,降低成本,提高能效,本車型前保險杠掛具直接共用原有車型的前保險杠掛具。兩者前保險杠結(jié)構(gòu)上部之間有局部差異,而掛點位置恰好在差異位置上。本車型前保險杠安裝在原有車型的掛具上,不能完全匹配,從而引起掛點處位置變形,而變形處為故障模式的上部位置。
前保險杠掛點位置翹曲,零件變形。實車裝配后,變形導(dǎo)致前保險杠凸起,與翼子板上部間隙偏大0.70~0.80mm(圖3)。因此,噴涂掛具使用不適當(dāng)是故障要因。
2.2前保險杠支架與翼子板X向離空量
前保險杠支架與翼子板X向(前后)離空量是前保險杠與翼子板產(chǎn)生間隙的主要影響因素之一。前保險杠支架與前保險杠本體的配合處需要在X向上預(yù)留足夠的間隙,以免因累積公差導(dǎo)致前保險杠本體在裝配時被前保險杠支架卡住,在X方向無法裝配到位,即前保險杠與翼子板的配合拉力過大。X向離空量偏小,會導(dǎo)致前保險杠難以裝配;X向離空量偏大,會導(dǎo)致前保險杠易松動產(chǎn)生間隙問題。
本車型數(shù)模理論X向離空量為2.90mm,故障車前保險杠支架X向筋條到翼子板中上部約3.70mm,則X向離空量中上部約偏大0.80mm(圖4)。X向離空量中上部間隙偏大,與整車故障V形間隙相對應(yīng),對問題不利。
將故障車的前保險杠支架上整車檢具(TAC)檢驗,以確認支架X向離空量是否滿足要求,結(jié)果離空量為3.00~3.10mm,即前保險杠支架符合設(shè)計標(biāo)準。因此故障車是在前保險杠裝配完成后才產(chǎn)生的X向離空量偏大問題。前保險杠支架與翼子板X向離空量偏大是故障要因。
2.3前保險杠Z向立柱安裝點尺寸偏低
前保險杠與白車身前部的裝配點為螺柱連接,前保險杠Z向(上、下)掛在螺柱上,X向螺栓緊固。因此需要研究白車身CMM三坐標(biāo)數(shù)據(jù),并且需要明確車身零件定位孔以及安裝孔尺寸是否出現(xiàn)誤差[3]。
前保險杠Z向在立柱安裝點10L/10R,立柱定位孔為13L/13R,安裝點和定位孔的三坐標(biāo)數(shù)據(jù)整體偏低約0.50mm,即立柱偏低約0.50mm。前保險杠Z向偏低會拉大前保險杠與翼子板的X向間隙,對問題不利(圖5)。
前保險杠Z向在立柱安裝點10L/10R與白車身的螺栓,在Z向存在0.25mm的過定位、過約束。前保險杠Z向活動量偏小會導(dǎo)致前保險杠與翼子板側(cè)面的X向尺寸受限,無法減小前保險杠與翼子板間隙,對問題不利。因此前保險杠Z向立柱安裝點尺寸偏低,是故障要因。
2.4翼子板裝調(diào)前部偏高
翼子板Z向安裝點直接決定翼子板在白車身上下的尺寸表現(xiàn)。通過白車身三坐標(biāo)監(jiān)控翼子板的2處Z向安裝點,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)偏差較小,對前保險杠與翼子板間隙問題影響較小,即翼子板的白車身安裝點尺寸沒有問題,排除了車身安裝點影響。
將翼子板上檢具確認單件尺寸狀態(tài),下角(與前門匹配下角)往-X(車頭方向)回彈約3.00~5.00mm。放置定位銷糾正回彈影響后,下角X向尺寸還偏小0.50mm,即翼子板本身的下角尺寸偏小0.50mm。
翼子板人工裝配完成后,進行白車身三坐標(biāo)掃描確認翼子板裝配尺寸位置狀態(tài),掃描數(shù)據(jù)顯示翼子板與前保險杠匹配的上部位置偏高1.60~1.70mm,與故障位置數(shù)據(jù)吻合。
經(jīng)調(diào)查,調(diào)整裝配時,為滿足翼子板下角與前門的X向間隙(下角偏?。环矫鏁霈F(xiàn)人為抬高翼子板與前保匹配位置,導(dǎo)致翼子板前部偏高;另一方面翼子板下角本身尺寸偏小,會無形加劇抬高翼子板前端。兩者疊加會進一步加大翼子板與前保險杠上端的V形間隙,對問題不利(圖6)。因此,翼子板裝調(diào)前部偏高是故障要因。
綜上所述,前保險杠掛具不匹配、前保險杠支架與翼子板X向離空量偏大、前保險杠立柱Z向安裝點偏低以及翼子板裝調(diào)前部偏高,這4個要因使前保險杠的Z向安裝點不在一條線上,易產(chǎn)生應(yīng)力,導(dǎo)致V形間隙的產(chǎn)生。因此確認這4個要因是導(dǎo)致故障問題的主要因素。3709D8D6-3FD3-4E71-9C1C-4BD9F02A060D
3解決措施
3.1改進噴涂掛具
在原有車型前保險杠掛具基礎(chǔ)上改造掛點1,掛齒下移至兩車型掛點位基本重合處,達到新舊車型共用(圖7)。通過改造掛具點位置,前保險杠變形問題改善明顯,變形位置符合檢具公差要求,滿足尺寸技術(shù)要求,達到解決零件變形問題的目的。
3.2前保險杠支架加膠,保險杠孔位更改
通過驗證,前保險杠支架上部5處筋條X向加膠0.30mm,既能滿足前保險杠易拍打裝配,支架根部不出現(xiàn)發(fā)白、開裂,又可減小支架與翼子板的X向離空量,約束前保險杠X向(圖8)。這能縮短前保險杠與翼子板X向的間隙,即支架上部加膠能有效改善V形間隙問題。
前保險杠中部安裝孔與車身螺栓間隙通過改模具,由0.25mm放大至1.30mm,減少過約束力,保證前保險杠Z向活動量,避免卡滯而導(dǎo)致前保險杠X向被限制,對問題不利。
綜上可知,前保險桿支架加膠、前保險杠孔位更改,可以減少前保險杠支架與翼子板X向離空量,有效改善問題,達到目標(biāo)。
3.3調(diào)高前保前部Z向(高度)安裝點
在廠內(nèi)車身車間調(diào)整工裝夾具,左、右上彎梁支撐板焊合件(立柱)前部+Z向抬高定位銷及定位面1.00mm。車身安裝點抬高可以滿足前保險杠往+Z向高度調(diào)整,能有效減小前保險杠與翼子板的X向間隙。
完成工裝調(diào)整,在廠內(nèi)篩選15臺車身,收集CMM測量調(diào)整前后的前保險杠安裝點尺寸。數(shù)據(jù)顯示,工裝調(diào)整后,+Z向可以抬高至1.00mm左右,達到工裝調(diào)整目的,對問題解決有利(圖9)。
綜上可知,通過廠內(nèi)工裝調(diào)整,可實現(xiàn)抬高前保險杠+Z向立柱安裝點尺寸,達到目標(biāo)。
3.4翼子板型面整改、調(diào)整裝調(diào)標(biāo)準
翼子板通過修配模具,整改下角X向間隙,由原來偏小0.50mm往間隙偏大0.50mm的方向整改。根據(jù)實際裝車調(diào)整零件公差帶走向,有利于翼子板下角尺寸調(diào)整。車身調(diào)整線裝配翼子板,落實現(xiàn)場工藝文件要求,明確與前保匹配面Z向不可抬高裝調(diào),防止翼子板Z向被拉高。調(diào)整白車身檢測標(biāo)準,翼子板下角與前門間隙裝調(diào)標(biāo)準較之前放大0.50mm(圖10)。
綜上可知,整改翼子板下角尺寸、調(diào)整裝調(diào)標(biāo)準,工藝要求不能抬高裝調(diào),有利問題解決,達到目標(biāo)。
4方案效果
經(jīng)過4個要因的改進,歷經(jīng)掛具、零件斷點及工藝文件更新,再連續(xù)跟蹤4周生產(chǎn)線,線上裝配不存在前保險杠難裝配問題,前保險杠支架根部無發(fā)白、開裂情況。線下檢測前保險杠與翼子板故障位置并進行統(tǒng)計,前保險杠與翼子板間隙在0.60~0.80mm,狀態(tài)穩(wěn)定且間隙小而美觀,符合DTS(尺寸技術(shù)規(guī)范)中0.00~1.00mm的要求。
經(jīng)過驗證,改進方案制定正確,前保險杠與翼子板產(chǎn)生V形間隙的問題得到徹底解決。措施實施形成新的工作方式并加以保持。而且根據(jù)故障位置統(tǒng)計,故障率由改善前的40%下降至改善后的3%,目標(biāo)達成(圖11)。
5結(jié)束語
本文通過某車型前保險杠與翼子板V形間隙問題的分析和改進,利用魚骨圖分析要因項,介紹汽車前臉常見尺寸問題的分析解決過程,徹底解決了項目的匹配問題。其中涉及白車身、總裝工藝、產(chǎn)品設(shè)計方法以及零部件質(zhì)量管控等各項專業(yè)能力,是一個綜合性工程制造問題的分析案例[4]。汽車外觀間隙質(zhì)量的改善涉及汽車整個產(chǎn)品生命周期[5]。
本研究基于問題的方案數(shù)據(jù),形成系統(tǒng)、科學(xué)的分析,可形成經(jīng)驗學(xué)習(xí)(LessonLearn)以指導(dǎo)后續(xù)新項目開發(fā),對于項目問題解決、尺寸控制方法有較好的指導(dǎo)意義,為汽車間隙/面差類問題的解決提供了重要的方法和途徑。3709D8D6-3FD3-4E71-9C1C-4BD9F02A060D