馮連坤 李洪亮 陳曉華 李彥榮
1.中石油云南石化有限公司 2.中國(guó)石油蘭州石化分公司化肥廠
隨著GB 17930-2016《車用汽油》及GB 19147-2016《車用柴油》的頒布實(shí)施,對(duì)車用油提出了更高的要求,在國(guó)Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)中,車用柴油的硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)要求不大于10 μg/g,多環(huán)芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)不大于7%,降低了柴油密度,這對(duì)煉化企業(yè)提出了更高的要求;同時(shí),受疫情、經(jīng)濟(jì)增速放緩、新能源汽車迅速發(fā)展的影響,成品油銷售緩慢。有數(shù)據(jù)表明,疫情導(dǎo)致的封鎖防疫和居家辦公使得全球汽油需求比2019年下降9.54%,預(yù)計(jì)2022年可基本恢復(fù)到疫情前水平[1],專家建議:目前,煉油型煉廠應(yīng)盡快將產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從以油品為主轉(zhuǎn)向以石化原料和材料為主,生產(chǎn)更多的化工用料[2]。
為滿足催化重整多產(chǎn)優(yōu)質(zhì)汽油原料的要求,中石油云南石化有限公司(以下簡(jiǎn)稱云南石化)對(duì)原180×104t/a汽柴油改質(zhì)裝置進(jìn)行局部改造,實(shí)現(xiàn)了增產(chǎn)汽油的目的。改造內(nèi)容主要包括以下幾方面:
(1)將原兩個(gè)床層的改質(zhì)反應(yīng)器作為精制反應(yīng)器,原三個(gè)床層的精制反應(yīng)器作為改質(zhì)反應(yīng)器,并裝填新型改質(zhì)催化劑。加氫精制反應(yīng)器設(shè)兩個(gè)床層,分別裝填型號(hào)為FF-66和FF-36A的加氫精制催化劑;加氫改質(zhì)反應(yīng)器設(shè)3個(gè)床層,裝填型號(hào)為FC-52A的加氫裂化催化劑。根據(jù)文獻(xiàn)[3],該催化劑是由中國(guó)石油化工股份有限公司撫順石油化工研究院(FRIPP)針對(duì)國(guó)內(nèi)煉油企業(yè)降低柴汽比、多產(chǎn)優(yōu)質(zhì)化工原料開(kāi)發(fā)的富含介孔結(jié)構(gòu)的新型加氫裂化催化劑,該催化劑以金屬鉬-鎳為加氫組分,采用混捏技術(shù)制備而成,具有良好的加氫開(kāi)環(huán)性能和加氫裂化活性,已在國(guó)內(nèi)多套加氫裂化裝置上應(yīng)用[4]。
(2)考慮耗氫情況,裝置新增一臺(tái)新氫壓縮機(jī)。
(3)由于多產(chǎn)石腦油,更換了循環(huán)氫脫硫塔筒體及內(nèi)件。分餾塔更換塔內(nèi)件,增加中斷回流。
為了進(jìn)一步評(píng)估改造后裝置催化劑性能及產(chǎn)品分布、產(chǎn)品性質(zhì)等情況,在運(yùn)行7個(gè)月后,對(duì)裝置進(jìn)行了滿負(fù)荷標(biāo)定,考查了催化劑生產(chǎn)國(guó)Ⅵ柴油的能力,測(cè)算了石腦油產(chǎn)出比例,通過(guò)計(jì)算,改造達(dá)到了預(yù)期目的。
云南石化180×104t/a汽柴油改質(zhì)裝置于2017年8月一次開(kāi)車成功,加工的原料為催化柴油、渣油加氫柴油、渣油加氫石腦油、焦化汽油、焦化柴油,所需氫氣為制氫裝置的PSA氫氣。2020年12月完成第1個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)周期后進(jìn)行改造,改造后裝置加工的原料不變,相應(yīng)的工藝流程示意圖見(jiàn)圖1。
汽柴油改質(zhì)裝置采用爐前混氫技術(shù),循環(huán)氫和混合油經(jīng)過(guò)加熱爐加熱后,首先進(jìn)入加氫精制反應(yīng)器進(jìn)行加氫脫硫、脫氮、烯烴飽和、芳烴加氫飽和等反應(yīng),然后進(jìn)入加氫改質(zhì)反應(yīng)器主要進(jìn)行芳烴開(kāi)環(huán)、環(huán)烷烴裂解等反應(yīng),反應(yīng)產(chǎn)物依次進(jìn)入冷高溫分離器、冷低溫分離器進(jìn)行油、氣、水三相分離,頂部氣相進(jìn)入循環(huán)氫脫硫塔,脫除循環(huán)氫中H2S,底部油相進(jìn)入汽提塔、分餾塔,分餾塔頂部和底部分別產(chǎn)出石腦油和柴油產(chǎn)品。
裝置采用催化劑的物化性質(zhì)見(jiàn)表1。
表1 催化劑物化性質(zhì)項(xiàng)目活性金屬組分形狀長(zhǎng)度/mm孔體積/(mL·g-1)壓碎強(qiáng)度/(N·cm-1)比表面積/(m2·g-1)保護(hù)劑FBN-03B01Mo-Ni鳥(niǎo)巢12.0~18.0≥0.10保護(hù)劑FBN-03B04Mo-Ni鳥(niǎo)巢4.0~8.0≥0.10FF-36A再生精制劑Mo-Ni齒球2.0~8.0≥0.40≥190≥180精制劑FF-66Mo-Ni三葉草2.0~8.0≥0.40≥190≥180精制劑FF-66Mo-Ni齒球2.0~8.0≥0.40≥150≥170改質(zhì)劑FC-52Mo-Ni齒球2.0~8.0≥0.40≥130≥350
裝置2臺(tái)反應(yīng)器均采用自然裝填,加氫精制反應(yīng)器2個(gè)床層裝填FF-36A再生精制催化劑95.25 t、FF-66精制催化劑(齒球)16.1 t,頂部裝填FBN-03B01和FBN-03B04保護(hù)劑;加氫改質(zhì)反應(yīng)器3個(gè)床層裝填FC-52裂化催化劑94.88 t、FF-66精制催化劑14.21 t。催化劑裝填量與理論值基本相當(dāng),符合裝填要求。
催化劑采用濕法硫化,硫化時(shí),高壓分離器壓力為9.9 MPa;硫化油處理量為139 t/h;循環(huán)氫流量(0 ℃,101.325 kPa下)120 000 m3/h;硫化劑為DMDS,硫化油為直餾柴油,鈍化劑為液氨;累計(jì)加注硫化劑40 t,液氨5.2 t。
催化劑預(yù)硫化結(jié)束后,以10 ℃/h的降溫速度將溫度降至260 ℃,液氨繼續(xù)以0.5 t/h的流量注入系統(tǒng),并按照50 t/h的流量逐步引入直餾柴油新鮮進(jìn)料替代硫化油。經(jīng)過(guò)6 h的替代后,裝置處理量保持在130 t/h,投用循環(huán)氫脫硫系統(tǒng),分析得到精制柴油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為6.7 μg/g(指標(biāo)≤9 μg/g),產(chǎn)品合格,改入合格線。產(chǎn)品合格后,按照15 t/h的流量緩慢引入催化柴油,最終催化柴油穩(wěn)定在50 t/h,并將反應(yīng)器入口溫度升至270 ℃,穩(wěn)定1 h后,系統(tǒng)停止注氨,并緩慢切入焦化柴油、焦化汽油、渣油加氫柴油和渣油加氫石腦油,完成所有物料的引入。初期產(chǎn)品性質(zhì)見(jiàn)表2。
表2 初期產(chǎn)品性質(zhì)產(chǎn)品餾程/℃初餾點(diǎn)10%50%90%95%終餾點(diǎn)密度(20℃)/(kg·m-3)w(硫)/(μg·g-1)閉口閃點(diǎn)/℃十六烷指數(shù)銅片腐蝕石腦油45.966.7100.1134.1153.63.9精制柴油151.3205.3255.0318.7337.2338.0836.14.576.042.51a
完成所有物料的引入,經(jīng)過(guò)操作調(diào)整,初期生產(chǎn)的石腦油終餾點(diǎn)為153.6 ℃,硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3.9 μg/g(石腦油終餾點(diǎn)指標(biāo)≤170 ℃,硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤5 μg/g);精制柴油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為4.5 μg/g(指標(biāo)≤9 μg/g),95%餾程為337.2 ℃(指標(biāo)≤363 ℃),十六烷指數(shù)為42.5(指標(biāo)≥38),以上參數(shù)均滿足裝置技術(shù)指標(biāo)要求。
裝置開(kāi)車成功平穩(wěn)運(yùn)行半年后,為評(píng)估裝置催化劑性能、產(chǎn)品分布和產(chǎn)品性質(zhì)等情況,于2021年6月16—18日進(jìn)行48 h標(biāo)定,裝置設(shè)計(jì)處理量為214 t/h,標(biāo)定期間實(shí)際處理量為210 t/h。標(biāo)定主要操作條件見(jiàn)表3,產(chǎn)品性質(zhì)見(jiàn)表4,物料平衡見(jiàn)表5。
表3 主要操作條件加氫精制反應(yīng)器加氫改質(zhì)反應(yīng)器項(xiàng)目設(shè)計(jì)值標(biāo)定值項(xiàng)目設(shè)計(jì)值標(biāo)定值入口溫度/℃314.0316.1入口溫度/℃362.0368.3入口壓力/MPa10.510.7氫油體積比≥700.0672.0第一床層平均溫度/℃337.5345.2第一床層平均溫度/℃371.0369.4第一床層平均溫升/℃47.039.4第一床層平均溫升/℃18.02.2第二床層平均溫度/℃367.0368.3第二床層平均溫度/℃372.5362.7第二床層平均溫升/℃20.026.2第二床層平均溫升/℃21.013.2出口溫度/℃377.0381.4第三床層平均溫度/℃374.0374.1體積空速1.61.7第三床層平均溫升/℃24.026.2出口溫度/℃386.0395.6體積空速1.61.5
表4 產(chǎn)品性質(zhì)石腦油精制柴油項(xiàng)目設(shè)計(jì)值標(biāo)定值項(xiàng)目設(shè)計(jì)值標(biāo)定值原料值餾程/℃餾程/℃IBP5343.1IBP176179.7171.110%6373.210%205198.2235.450%110117.350%247224.2279.690%149151.690%316292.7337.6EP173170.4EP356341374.7w(總硫)/(μg·g-1)<0.5<0.5w(總硫)/(μg·g-1)<10<1.08.3w(氮)/(μg·g-1)<0.50.2w(氮)/(μg·g-1)<2<0.30.6密度(20℃)/(kg·m-3)723.8742.9密度(20℃)/(kg·m-3)840.8839.5823.6w(C6環(huán)烷烴)/%5.01十六烷指數(shù)44.940.360.3w(C7環(huán)烷烴)/%9.97閉口閃點(diǎn)/℃70.767.0w(C8環(huán)烷烴)/%9.38凝點(diǎn)/℃-32.0-5.0w(C9環(huán)烷烴)/%6.85銅片腐蝕(50℃,3h)/級(jí)1a1a1aw(C10環(huán)烷烴)/%1.25w(多環(huán)芳烴)/%1.33.3w(C11環(huán)烷烴)/%0.07運(yùn)動(dòng)黏度(20℃)/(mm2·s-1)2.5195.385w(C12環(huán)烷烴)/%0.00w(10%殘余物)/%<0.1<0.1w(苯)/%1.25w(甲苯)/%3.66w(C8芳烴)/%5.77w(C9芳烴)/%4.98w(C10芳烴)/%0.83w(C11芳烴)/%0.00
表5 物料平衡t/h原料催化柴油渣油石腦油渣油柴油焦化柴油焦化汽油精制循環(huán)油新氫總計(jì)109.6625.4325.2128.9211.1310.005.23215.58產(chǎn)品精制石腦油精制柴油酸性氣排放加工損失總計(jì)79.04128.865.282.40215.58
裝置加工的原料由催化柴油、渣油石腦油、渣油柴油、焦化柴油、焦化汽油、精制循環(huán)油按照52.13∶12.09∶11.98∶13.75∶5.29∶4.75的質(zhì)量比組成,其中,催化柴油比例比設(shè)計(jì)值高1.39%(w),是由于受疫情影響,催化裂化裝置由多產(chǎn)汽油改為增產(chǎn)柴油方案;渣油石腦油質(zhì)量分?jǐn)?shù)比設(shè)計(jì)值高7.74%(w),渣油柴油質(zhì)量分?jǐn)?shù)比設(shè)計(jì)值低6.8%(w),是由于受加工海外重質(zhì)化原油及渣油加氫催化劑運(yùn)轉(zhuǎn)到末期的影響,渣油加氫裝置反應(yīng)器溫度升高,裂解功能增加,使得渣油石腦油比例增加;焦化柴油和焦化汽油質(zhì)量比設(shè)計(jì)值降低了2.88%和4.21%,是由于受疫情影響,常減壓裝置多產(chǎn)瀝青,延遲焦化原料進(jìn)一步變重,焦化汽柴油收率降低;本次標(biāo)定增加了4.75%(w)的精制循環(huán)油,主要是考慮全廠氫氣平衡,降低新氫耗量,增加了精制柴油作循環(huán)油。混合原料的密度、硫、氮、十六烷指數(shù)與設(shè)計(jì)值接近,表明標(biāo)定期間的混合原料油具有很好的代表性。
標(biāo)定期間,當(dāng)裝置處理量為210.3 t/h時(shí),氫油體積比為672,低于設(shè)計(jì)值(設(shè)計(jì)值≥700),為降低氫油比減少對(duì)催化劑壽命的影響,未再進(jìn)行提量。表3主要操作條件中加氫精制反應(yīng)器第一床層平均溫度為345.2 ℃,比設(shè)計(jì)溫度高7.7 ℃,但溫升比設(shè)計(jì)溫度低7.6 ℃,是考慮由于加氫精制反應(yīng)器裝入的多為再生催化劑,催化劑堆密度大,體積空速比設(shè)計(jì)值高0.1,由于再生催化劑活性相比新劑有一定的降低,適當(dāng)提高了反應(yīng)器入口溫度;加氫精制反應(yīng)器第二床層平均溫度為368.3 ℃,比設(shè)計(jì)溫度高1.3 ℃,溫升比設(shè)計(jì)溫度高6.2 ℃,是考慮第一床層反應(yīng)溫升低,適當(dāng)增加了第二床層反應(yīng)深度。
加氫改質(zhì)第一床層、第二床層平均溫度及溫升較設(shè)計(jì)值低,第三床層平均溫度和溫升與設(shè)計(jì)值接近;是基于疫情影響,為提質(zhì)增效,僅運(yùn)轉(zhuǎn)了12×104m3/a(以0 ℃、101.325 kPa計(jì))制氫裝置,對(duì)汽柴油改質(zhì)裝置耗氫進(jìn)行限制,減少裝置耗氫和反應(yīng)深度。
從表4和表5可以看出,標(biāo)定期間石腦油和柴油總液收為98.85%,化學(xué)氫耗為2.49%(w),經(jīng)過(guò)計(jì)算,精制石腦油餾分的芳烴潛含量(w)為47.16%,是優(yōu)質(zhì)的催化重整進(jìn)料。經(jīng)過(guò)計(jì)算,催化劑裂解柴油產(chǎn)生石腦油42.48 t/h,石腦油收率達(dá)到20.4%。
對(duì)采用直餾柴油原料加工生產(chǎn)的直餾精制柴油和改質(zhì)精制柴油進(jìn)行了對(duì)比,由表4可以看出,改質(zhì)精制柴油餾分的硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)<1 μg/g,十六烷指數(shù)為40.3,相比原料提高了7.6個(gè)單位。從表4可以看出,精制柴油產(chǎn)品50%餾程比設(shè)定值降低了22.8 ℃,與直餾柴油加氫裝置生產(chǎn)的直餾精制柴油相比,50%餾程低了55.4 ℃,改質(zhì)精制柴油十六烷指數(shù)相比直餾精制柴油低了20個(gè)單位,根據(jù)十六烷指數(shù)計(jì)算公式,十六烷指數(shù)主要影響因素是柴油密度和50%餾出溫度[5],輕組分含量多是十六烷指數(shù)降低的主要原因;改質(zhì)精制柴油初餾點(diǎn)相比直餾柴油高,改質(zhì)柴油閉口閃點(diǎn)達(dá)到70.7 ℃,比直餾精制柴油閃點(diǎn)高3.7 ℃;改質(zhì)精制柴油凝點(diǎn)為-32 ℃,比直餾精制柴油凝點(diǎn)降低了27 ℃,說(shuō)明汽柴油改質(zhì)裝置將柴油餾分中的長(zhǎng)鏈正構(gòu)烷烴等高凝點(diǎn)組分裂化為小分子產(chǎn)物[6],而直餾柴油加氫裝置這部分裂解功能少,使得直餾精制柴油凝點(diǎn)比改質(zhì)柴油高;改質(zhì)精制柴油產(chǎn)品20 ℃密度為839.5 kg/m3,相比直餾精制柴油增加15.9 kg/m3,達(dá)到柴油調(diào)合標(biāo)準(zhǔn)的要求。
180×104t/a汽柴油改質(zhì)裝置的改造結(jié)果表明,使用FF-36A加氫再生精制劑、FF-66加氫精制劑和FC-52加氫裂化催化劑,在裝置加工負(fù)荷為98.3%的條件下,生產(chǎn)的精制石腦油芳烴潛含量(w)為47.16%,硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)<0.5 μg/g,終餾點(diǎn)為170.4 ℃,是優(yōu)質(zhì)的重整原料;精制柴油閃點(diǎn)為70.7,硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)<1 μg/g,十六烷指數(shù)為40.3,可以滿足調(diào)合柴油產(chǎn)品的要求。裝置能耗為617 MJ/t,低于設(shè)計(jì)值816 MJ/t。