馮軼驍
(光大環(huán)保技術(shù)裝備(常州)有限公司)
隨著國民經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,也帶來了日益嚴(yán)峻的環(huán)境問題,垃圾會對環(huán)境造成污染,通過焚燒垃圾進(jìn)行發(fā)電,是一種無害化的處理方式[1-2],國內(nèi)自主研發(fā)的焚燒爐自動燃燒控制系統(tǒng)僅限于對爐排本體的控制,對于垃圾熱量的計算是通過發(fā)電機組的蒸發(fā)量得到的,這就造成了控制的延遲,并且對進(jìn)料速度、爐排速度、燃燒進(jìn)風(fēng)量、垃圾層厚度沒有形成有效的閉環(huán)控制,導(dǎo)致了焚燒爐自動燃燒控制系統(tǒng)的不穩(wěn)定[3]。本文針對實際情況,將垃圾熱量和垃圾層厚度參數(shù)引入計算,擺脫了對發(fā)電機組蒸發(fā)量的依靠,減少了控制的延遲,增加了焚燒爐自動燃燒控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性,其各項參數(shù)均能夠達(dá)到國際先進(jìn)水平,適宜進(jìn)行大規(guī)模的推廣應(yīng)用[4-5]。
焚燒爐自動燃燒控制系統(tǒng),專門針對垃圾成分復(fù)雜性和熱量不穩(wěn)定性的特點,從鍋爐余熱中得到與垃圾處理量對應(yīng)的蒸汽量,參與閉環(huán)控制,從而實現(xiàn)對焚燒爐的自動燃燒控制[6]。
1)垃圾成分復(fù)雜,焚燒爐內(nèi)的熱量不穩(wěn)定,從而導(dǎo)致鍋爐負(fù)荷不穩(wěn)定;
2)垃圾焚燒時間長,從垃圾入爐到排盡爐渣耗時至少兩小時;
3)爐排料層厚度不均勻,垃圾需要經(jīng)歷三段燃燒工藝,退料及爐排動作不同步會造成偏料、空料情況;
4)燃燒狀態(tài)無法通過參數(shù)直接描述,只能通過爐排片溫度、風(fēng)壓以及人工檢查等間接手段確定;
5)垃圾焚燒爐的燃燒特性就有延遲性、多變量、參考變量少的特點[7-8]。
自動燃燒控制系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)對垃圾焚燒爐進(jìn)行運行穩(wěn)定性控制,避免由于外部異常原因?qū)е碌姆贌隣t停機[9-10]。正是基于此原因,焚燒爐的燃燒控制目標(biāo)為:
1)燃燒穩(wěn)定性;
2)蒸汽流量穩(wěn)定性;
3)焚燒爐內(nèi)高溫穩(wěn)定性;
4)熱灼率滿足要求;
5)排放指標(biāo)滿足要求。
自動燃燒控制系統(tǒng)的最終控制目標(biāo)為蒸發(fā)量,基本的控制條件為垃圾熱量,另外還包括了進(jìn)料速度控制、燃燒進(jìn)風(fēng)量控制、爐內(nèi)溫度控制、煙氣含氧量等,從而形成了對垃圾焚燒爐的自動化控制[11]。垃圾情況作為最基本的控制條件,具有不穩(wěn)定性和不可預(yù)知性的特點,所以本文將垃圾熱量估算和垃圾層厚度估算引入控制中,具體的控制系統(tǒng)架構(gòu)如圖1所示[12]。
圖1 自動燃燒控制系統(tǒng)架構(gòu)
自動燃燒控制系統(tǒng)可以根據(jù)垃圾入爐時的熱量估算值得到對應(yīng)的目標(biāo)蒸發(fā)量,在垃圾燃燒的過程中,通過實際蒸發(fā)量和目標(biāo)蒸發(fā)量的偏差來對燃燒進(jìn)風(fēng)量進(jìn)行調(diào)節(jié),總進(jìn)入風(fēng)量為:
式中,W為燃燒進(jìn)風(fēng)總量;α為垃圾熱量估算量相對應(yīng)的目標(biāo)蒸發(fā)量與實際蒸發(fā)量的比值;β為實際蒸發(fā)量;ε(O2)為煙氣含氧量,通常取值范圍為6%~10%之間;θ為燃燒進(jìn)風(fēng)總量的微調(diào)保留值W2為進(jìn)風(fēng)總量損耗補償值。
基于焚燒爐的熱平衡理論,垃圾熱量的估算基于以下三個方程實現(xiàn):
式中,Q2為垃圾燃燒產(chǎn)生的熱量;Q1為能夠被焚燒爐進(jìn)行有效利用的熱量;ρ為焚燒爐的熱轉(zhuǎn)換效率。
式中,M為實際蒸發(fā)量;QS為單位蒸汽具有的熱量。
式中,Q3為單位垃圾的熱量;N為垃圾的進(jìn)料量。
通過上述分析,能夠得到垃圾進(jìn)料量,垃圾熱量,垃圾蒸發(fā)量之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。蒸發(fā)量控制模塊的結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 蒸發(fā)量控制模塊結(jié)構(gòu)
由于無法通過直接的手段得到各個爐排段上的垃圾層厚度,所以料層控制模塊會根據(jù)計算得到的干燥段爐排上的目標(biāo)料層厚度來控制進(jìn)料速度以及干燥段爐排的出料速度,通過對這兩個速度進(jìn)行有效的控制就能夠保證干燥段料層厚度保持在合理的范圍內(nèi),不偏離目標(biāo)料層厚度。正比例調(diào)節(jié)燃燒段爐排的運動速度和燃盡段爐排的運動速度,其目標(biāo)料層厚度計算公式為:
式中,P2為一次風(fēng)的壓力;P3為焚燒爐內(nèi)的負(fù)壓;S為爐排片的面積;ρN為一次風(fēng)的密度;T為一次風(fēng)量;t為一次風(fēng)的溫度;k為補償參數(shù)。料層控制模塊的結(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖3 料層控制模塊結(jié)構(gòu)
焚燒爐的爐內(nèi)溫度通??刂圃?50~1000℃,這樣能夠抑制二英等有害物質(zhì)的生成。在垃圾焚燒爐的進(jìn)料和燃燒進(jìn)風(fēng)量總體處于平穩(wěn)狀態(tài)的前提下,需要通過對二次進(jìn)風(fēng)量進(jìn)行有效的控制,來實現(xiàn)對爐內(nèi)溫度的控制,維持在850~1000℃。在這個過程中,輔助燃燒器需要參與到爐內(nèi)溫度的控制,當(dāng)爐內(nèi)溫度持續(xù)10min低于855℃,啟動輔助燃燒器;當(dāng)爐內(nèi)溫度持續(xù)5min高于860℃,停止輔助燃燒器。
熱灼率控制模塊通過對燃盡段爐排片溫度和料層厚度進(jìn)行檢測,以及工作人員通過監(jiān)控查看爐內(nèi)實時狀態(tài),調(diào)節(jié)進(jìn)入到燃盡段的空氣量,同時對燃盡段爐排片的運動速度進(jìn)行適當(dāng)調(diào)節(jié)。當(dāng)燃盡段爐排上還有垃圾未燃盡,此時燃盡段爐排的溫度會升高,熱灼率控制模塊會調(diào)節(jié)進(jìn)入到燃盡段的空氣量,并控制燃盡段爐排的運動速度,以保證未燃盡垃圾能夠有足夠的燃燒溫度、燃燒空氣量和燃燒時間。
焚燒爐所產(chǎn)生的煙氣中,一氧化碳的含量與爐內(nèi)溫度和爐內(nèi)氧氣含量密切相關(guān)。當(dāng)燃燒進(jìn)風(fēng)量過低或二次進(jìn)風(fēng)量過高時,都會引起爐內(nèi)溫度過低,從而導(dǎo)致大量一氧化碳的產(chǎn)生;當(dāng)二次進(jìn)風(fēng)量過低時,由于空氣混合質(zhì)量交叉,會導(dǎo)致選擇性非催化還原的效率降低,當(dāng)二次風(fēng)量過高時,會引起爐內(nèi)噴氨處的溫度過低,導(dǎo)致氨逃逸的加劇。
基于目標(biāo)含氧量和實際含氧量的偏差,對控制二次進(jìn)風(fēng)量的電機進(jìn)行變頻控制,并將垃圾熱量的估算值和進(jìn)料量作為PID調(diào)節(jié)器的前饋信號,這樣能夠保證含氧量的穩(wěn)定性,并且使垃圾焚燒爐的環(huán)保指標(biāo)能夠達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。
某垃圾焚燒發(fā)電廠配備了垃圾處理能力達(dá)到30萬噸的垃圾焚燒爐,配備了功率達(dá)到15MW的汽輪發(fā)電機組,其滿負(fù)荷工作情況下蒸發(fā)量接近40t/h。垃圾焚燒爐中,多個位置都需要人工手動操作,進(jìn)料爐排的運動速度以手動控制為主,風(fēng)機的運行頻率也以手動控制為主。
自動燃燒控制系統(tǒng)投入運行前,汽輪發(fā)電機組的運行穩(wěn)定性較差,排出的煙氣溫度變化劇烈,汽輪發(fā)電機組的蒸發(fā)量變化也劇烈,排放污染不達(dá)標(biāo),操作人員的工作強度也大。在長達(dá)12h的運行過程中,汽輪發(fā)電機組的蒸發(fā)量變化十分劇烈,極大值和極小值的差值接近39t/h,最大振幅比例超過50%。投入自動燃燒控制系統(tǒng)后,在長達(dá)12h的運行過程中,汽輪發(fā)電機組的蒸發(fā)量變化程度明顯減小,在多次變負(fù)荷試驗中,將汽輪發(fā)電機組蒸發(fā)量的目標(biāo)平均值設(shè)定為34.2t/h,汽輪發(fā)電機組蒸發(fā)量的實際平均值為33.6t/h,從下表中的數(shù)據(jù)可以明顯發(fā)現(xiàn)自動燃燒控制系統(tǒng)對汽輪發(fā)電機組的蒸發(fā)量穩(wěn)定性實現(xiàn)了較好的控制,確實發(fā)揮了調(diào)節(jié)作用。具體的數(shù)據(jù)對比結(jié)果如表所示。
表 自動燃燒控制系統(tǒng)投入前后數(shù)據(jù)對比結(jié)果
自動燃燒控制系統(tǒng)在垃圾焚燒爐的穩(wěn)定運行控制中起到了關(guān)鍵作用,特別是在國內(nèi)垃圾成分復(fù)雜,垃圾熱量波動性大的前提下,更能夠突顯出其在控制方面的優(yōu)越性,既能夠保證垃圾焚燒爐的高效、穩(wěn)定工作,又能夠保證將對環(huán)境的污染程度降到最低,達(dá)到各項環(huán)境指標(biāo)要求。自動燃燒控制系統(tǒng)仍然具有進(jìn)一步優(yōu)化的空間,在某些方面仍然沒有擺脫人工判斷,這就造成了自動燃燒控制系統(tǒng)無法實現(xiàn)全天候全工況的無人值守。對自動燃燒控制系統(tǒng)進(jìn)行深入研究,有助于控制運營成本,實現(xiàn)垃圾焚燒發(fā)電廠的經(jīng)濟(jì)效益最大化。