杭光飛 胡強 王濤 田樺
(1.山東能源內(nèi)蒙古盛魯電力有限公司 2.中能建西北電力試驗研究院有限公司)
《中國電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》[1]中明確指出高度重視電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力建設。我國新能源發(fā)電的迅猛發(fā)展,以及煤電產(chǎn)能的過剩,煤電必須進行靈活性改造。隨著新能源的比例逐漸擴大,對調(diào)峰電源的需求也逐漸升高,而煤電具有較好的調(diào)峰性能[2]。我國主要以煤炭為一次能源,而高調(diào)節(jié)性的煤電廠將成為最可行的選擇[3]。
近年來,隨著我國大量的風電、光伏發(fā)電等新能源進入市場,電網(wǎng)負荷及峰谷差不斷增大[4-5],660MW、1000MW火電機組已為電網(wǎng)主力機組,并頻繁地承擔調(diào)峰任務[1-2]。一般機組在超低負荷下運行時,鍋爐風煤比、水煤比的協(xié)調(diào)關系會出現(xiàn)失衡,自動控制系統(tǒng)不能投入,特別是機組負荷在50%以下時,依靠人工手動操作,不但會造成鍋爐效率低,而且排放物會受到影響[3]。
對電廠來說,若長期深度調(diào)峰,不但要考慮電廠機組安全性,還要考慮電廠經(jīng)濟性[4-7]。因此國內(nèi)很多地方,為鼓勵電廠積極參與靈活性改造,均實施調(diào)峰補貼收入策略[9]。目前各省網(wǎng)公司對電廠調(diào)峰服務補償標準屬于階梯補償?shù)姆绞健?0%負荷以下進入深度調(diào)峰服務,50%~40%區(qū)間每kWh補貼0.38元,40%~30%區(qū)間每kWh補貼0.92元,機組深度調(diào)峰深度越深,可獲得利潤越高。
在不進行任何改造的前提下,通過試驗手段,對國內(nèi)某電廠1080MW超超臨界機組調(diào)峰能力進一步延伸。在保持機組原有的運行方式下,通過對機組低負荷段的控制協(xié)調(diào)優(yōu)化。證明機組可在24%~50%超低負荷段完成深度調(diào)峰的要求,提高鍋爐運行的經(jīng)濟指標。
某電廠鍋爐為1080MW超超臨界鍋爐,直流爐、雙切圓燃燒方式、固態(tài)排渣、單爐膛、一次再熱、平衡通風、全封閉、全鋼構架、全懸吊結構,Π型鍋爐。
鍋爐配6臺磨煤機,5用1備。燃燒系統(tǒng)配中速磨冷一次風直吹式制粉系統(tǒng)設計,48只直流式燃燒器分6層布置于爐膛下部,煤粉和空氣從二個面、八個角送入,在爐膛中呈雙切圓方式燃燒。鍋爐主要設計參數(shù)如表1所示,煤質(zhì)報告如表2所示。
表1 鍋爐設計參數(shù)
表2 實際燃煤分析報告
為使機組給水泵在任何負荷段安全運行,給水泵再循環(huán)閥需要滿足自動調(diào)節(jié),保證給水泵出口流量在安全范圍內(nèi)[6]。因此增加氣動給水泵再循環(huán)閥在深度調(diào)峰區(qū)域跟隨機組負荷指令調(diào)整邏輯。在50%負荷下增加降負荷再循環(huán)閥開度函數(shù)和升負荷再循環(huán)閥門開度函數(shù),降負荷時目標負荷達到280MW,循環(huán)閥全開,升負荷時目標負荷達到290MW,再循環(huán)閥全開。再循環(huán)閥開度取值如表3所示。
表3 再循環(huán)閥開度取值
主給水流量為經(jīng)溫度壓力修正后的省煤器入口給水流量,作為被調(diào)量。通過控制給水流量,來保證分離器出口溫度。在啟動階段,給水旁路調(diào)閥控制省煤器入口給水流量,分離器儲水箱水位由361閥控制。在鍋爐由濕態(tài)轉為干態(tài)后,給水主路打開,通過汽動給水泵來控制給水流量。給水量變化時會引起蒸發(fā)量、主汽溫度和主汽壓力的同步變化,相互牽制且關系密切。根據(jù)直流鍋爐的特點,直接采用鍋爐主控指令對應的給水流量函數(shù)作為給水設定值。針對鍋爐慣性大的特點,在鍋爐主控指令后面增加了三階慣性環(huán)節(jié),防止給水的大幅度波動,同時使給水流量與燃料的發(fā)熱量相對應。若煤質(zhì)變動而導致主蒸汽溫度變化,需采用過熱度修正,當過熱度變化時,可以通過增減相應給水流量,保持主蒸汽溫度及爐膛壁溫穩(wěn)定。優(yōu)化前,給水流量下限為1068t·h-1,無法滿足機組下降負荷的要求,通過試驗,將給水流量函數(shù)進行延伸。優(yōu)化前后數(shù)據(jù)如圖1所示。
圖1 給水流量優(yōu)化曲線
由于機組在低負荷下運行,原有的機組負荷協(xié)調(diào)曲線不能適用,因此煤量基準線需要向低負荷延伸,在投協(xié)調(diào)時,可以保證機組超低負荷穩(wěn)燃,機組能夠準確動作,電廠原始函數(shù)未考慮300MW以下的煤量,通過試驗對400MW以下區(qū)間的給煤量進行修改,數(shù)據(jù)如圖2所示。
圖2 優(yōu)化前后煤量基準數(shù)據(jù)
一次風的主要作用是輸送煤粉,并提供煤粉燃燒最初所需的氧氣。進入磨煤機及供給每只燃燒器的一次風都從一次風母管供應,為了保證煤粉的正常輸送,并以適當?shù)乃俣葟娜紵鲊娙霠t膛,以穩(wěn)定燃燒,必須保證在任何負荷下均有一定的一次風壓,需要將一次風母管的壓力控制在一定的值。低負荷運行下,盡量縮減一次風量,提高二次風壓,保持二次風動量,使爐膛燃燒更穩(wěn)定。原始一次風壓函數(shù)低負荷段設定值較大,通過優(yōu)化將一次風壓在低負荷段適當降低。優(yōu)化數(shù)據(jù)如圖3所示。
圖3 一次風壓基準線優(yōu)化前后對比曲線
機組采用定-滑-定壓的運行方式,20%~90%額定負荷階段采取滑壓運行方式。當機組投入CCS方式時,操作員可選擇定壓、滑壓運行方式,在滑壓運行方式下,主汽壓力設定值由負荷指令經(jīng)函數(shù)發(fā)生器產(chǎn)生,同時設有滑壓偏置設定,運行人員可以小幅修正壓力設定值。當機組為TF或BF控制方式時處于定壓運行方式,壓力設定值由運行人員手動給出。機組負荷對應主汽壓力優(yōu)化前后數(shù)據(jù)如圖4所示。
圖4 滑壓曲線優(yōu)化前后對比曲線
試驗用作測試經(jīng)協(xié)調(diào)優(yōu)化后的深度調(diào)峰能力以及機組在干態(tài)運行下所能達到的最低負荷。適應電網(wǎng)負荷變化要求,當機組負荷降低至50%額定負荷以下時,鍋爐、汽機、電機及相關輔助設備均可安全、可靠和穩(wěn)定運行。
1)鍋爐低負荷穩(wěn)燃試驗,由500MW降至400MW采用協(xié)調(diào)控制方式進行,400MW穩(wěn)定4h運行后切換為TF方式,由400MW降至300MW,300MW穩(wěn)定4h后,負荷由300MW降至240MW,穩(wěn)定后進行觀察。
2)降負荷過程中采用多次、少量的方式進行,每次減少2~3t/h給煤量之后穩(wěn)定3~5min,觀察機組各運行參數(shù)是否穩(wěn)定,同時逐漸調(diào)整機前壓力設定值在15MPa,直至負荷降低至240MW。
3)機組負荷降至240MW且脫硝系統(tǒng)運行穩(wěn)定后,入口煙溫322℃,機前壓力13.5MPa,主熱蒸汽584.9℃,再熱蒸汽587.5℃,火檢信號穩(wěn)定。
4)400MW負荷以下由于二次風箱壓力降低,極易出現(xiàn)兩側汽溫偏差的情況。將未投入二次風門關至5%,同時保留最上層燃盡風門#1~#4角風門開度40%,其余燃盡風門關至5%,因煤量較少將托底風關至60%,已投運燃燒器對應啟旋風關至20%,有效緩解兩側汽溫偏差。
5)為保證脫硝入口煙氣溫度在450MW負荷以下,逐漸將再熱器煙氣擋板開至100%,過熱器煙氣擋板逐漸關至30%,保證脫硝入口煙氣溫度大于310℃。
6)機組在投入AGC下,設定降負荷速率為15.5MW/min,負荷由500MW降至240MW,穩(wěn)定后由240MW升至500MW。
按照上述試驗步驟,在機組240MW超低負荷穩(wěn)燃下,機組各項參數(shù)穩(wěn)定,試驗期間負荷曲線和火檢信號如圖5、圖6所示。
圖5 機組干態(tài)協(xié)調(diào)深度調(diào)峰曲線
機組在AGC協(xié)調(diào)運行的方式下,負荷由500MW降至240MW時,給水流量為777t/h,接近鍋爐本生流量;給煤量127t/h,水冷壁溫最大偏差10℃,最高溫度360℃,機組處于干態(tài)運行;280MW時再循環(huán)閥開至100%,給水泵正常運行。主汽壓力采用滑壓運行,最低壓力為13.5MPa。
優(yōu)化前,后墻水冷壁溫與其余三側水冷壁溫差高達60℃,通過將A、B、C、D磨組運行切換為A、B、C、E磨組運行后,后墻水冷壁溫偏差下降,溫差消除。
對于尾部雙煙道布置結構機組(前側布置低溫再熱器、后側布置低溫過熱器+省煤器),通過調(diào)整尾部煙氣擋板開度,能夠保證機組低負荷工況下SCR入口煙氣溫度大于310℃,滿足脫硝要求。
通過水煤比控制,提高主蒸汽壓力,保持過熱度在10℃以上,保證機組在30%負荷工況下保持干態(tài)運行。
通過試驗確定機組最低負荷達到240MW,調(diào)峰深度達到22.2%(以1080MW為基準)創(chuàng)國內(nèi)百萬機組未經(jīng)改造調(diào)峰最低紀錄。機組連續(xù)運行4h,火檢信號穩(wěn)定、爐膛負壓無明顯波動,脫硝煙溫維持在310℃附近,環(huán)保指標正常,490MW以下開啟再循環(huán)閥,240MW時再循環(huán)閥開至100%,保證給水泵的正常運行。通過對二次風箱壓力調(diào)整與燃盡風擺角調(diào)整可以消除兩側汽溫和煙溫偏差。
經(jīng)過超低負荷段鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整,確定24%~40%負荷段鍋爐運行方案,不僅對目前深度調(diào)峰低負荷及超低負荷段運行具有指導意義,也為該負荷段實現(xiàn)自動控制提供目標。