王學(xué)偉
(1.國家能源充填采煤技術(shù)重點實驗室 河北 邢臺 054000;2.河北煤炭科學(xué)研究院有限公司,河北 邢臺 054000;3.河北充填采礦技術(shù)有限公司,河北 邢臺 054000)
1885 年注漿技術(shù)首次應(yīng)用于礦山,德國人提琴斯采用向巖層裂隙注水泥漿防止涌水的方法取得成功。隨著注漿技術(shù)被礦山廣泛應(yīng)用,注漿材料也得到了較大的發(fā)展,各種注漿材料相繼問世。到目前為止,注漿材料分為有機和無機2 類,由于有機注漿材料對地下水會造成不同程度的污染,在使用上受到了限制。無機注漿材料多以水泥為主,雖然材料來源廣泛,施工方便,無毒無害,但是這種材料價格偏高,生產(chǎn)過程消耗能源資源,而且在煅燒水泥熟料時會釋放大量的溫室氣體,嚴(yán)重污染環(huán)境。煤矸石是采煤過程和洗煤過程中排放的固體廢物,其主要成分是Al2O3、SiO2、Fe2O3、CaO、MgO等。中國積存煤矸石達10 億t 以上,每年還將排出煤矸石1 億t。因此,對煤矸石進行注漿性能研究,用煤矸石替代部分水泥作為新型注漿材料。
原材料選用冀中能源股份公司葛泉礦注漿水泥和煤矸石,各原材料化學(xué)成分見表1。
表1 原料化學(xué)成分Table 1 Chemical components of rawmaterials
使用500 mm×500 mm 試驗室標(biāo)準(zhǔn)球磨機對葛泉礦煤矸石分別粉磨10、20、30、400 min,選用防治水注漿常用的20、60、100、190、320 目套篩篩網(wǎng),采用干法手工篩測量篩余。
葛泉礦煤矸石不同研磨時間篩余試驗記錄見表2。根據(jù)表2 可知,煤矸石的平均細(xì)度隨研磨時間的增加而變細(xì),但研磨時間40 min 的煤矸石中,除了20 目以上粗顆粒明顯減少外,其他細(xì)度的級配比例與研磨30 min 相比,并沒有較大變化,而在實驗中發(fā)現(xiàn),研磨40 min 的矸石粉中出現(xiàn)細(xì)片狀篩余物,說明此時出現(xiàn)過粉磨狀態(tài)。
表2 葛泉礦煤矸石不同研磨時間篩余試驗記錄Table 2 Test records of different grinding time sieve of gangue from Gequan Mine
借鑒水泥凈漿流動度測定方法,取200 g 成品漿液攪拌均勻后,緩慢倒入光滑平面(玻璃) 上,靜置5 min,測量自由擴散比率(單位質(zhì)量漿液中固體擴散的平均直徑),從而初步判斷漿液自由擴散性能。流動度試驗分2 組進行,第一組試驗保持水灰比1∶1 固定不變,矸石粉的摻加量從小到大按一定比例依次增加,結(jié)果如圖1 所示。第二組試驗保持矸石粉水泥比為2∶3 固定不變,水灰比從小到大按一定比例依次增加,結(jié)果如圖2 所示。
圖1 流動度隨矸石粉水泥比的變化Fig.1 Change of fluidity with gangue powder cement ratio
圖2 流動度隨水灰比的變化Fig.2 Change of fluidity with water cement ratio
根據(jù)圖1、圖2 可知,在水灰比相同的情況下,隨著煤矸石在固體物料中的比例不斷增加,漿液自由擴散比率減小;在水泥中煤矸石摻加量相同的漿液中,隨著漿液中水含量的不斷增大,漿液的自由擴散比率不斷增加。
按水固比3∶2 制備漿液,將成品漿液靜置,分別測量固體物質(zhì)在漿體中的沉降速度,并觀察其凝結(jié)狀態(tài),從而簡單分析其在防治水中的應(yīng)用效果。時間間隔取5、10、15、30 min,及1、2、4、8、24 h,結(jié)果見表3。
根據(jù)表3 可知,靜置狀態(tài)下,在水泥中摻入矸石粉后,漿液泌水速度減慢,隨著矸石摻加量的增加,漿液泌水速度和最終泌水量都不斷減小,泌水量由35.7%分別降至14.3%和15.7%,沉淀穩(wěn)定所需時間分別由1 h 增加至2 h 和4 h。
表3 漿液沉降速度試驗記錄Table 3 Record table of slurry settling velocity test
按試驗方案制備的料漿倒入40 mm×40 mm×160 mm 的特制雙層可拆卸三聯(lián)試模中(下層為標(biāo)準(zhǔn)三聯(lián)試模,上層為無底座三聯(lián)試模,即取2 個標(biāo)準(zhǔn)三聯(lián)試模,將其中一個去掉底座后放置于下層三聯(lián)試模頂部),待泌水完成后,靜置6 h,再將上層無底座三聯(lián)試模移除,使用刮平尺將試塊刮平,放入恒溫恒濕養(yǎng)護箱中養(yǎng)護(溫度20±1℃,相對濕度大于等于90%),每組齡期試塊3 塊,養(yǎng)護3 d后,拆除試模,使用YAW4605 微機控制電液伺服壓力機測定3 d 試塊強度,將剩余7、14、28 d 齡期試塊放入恒溫恒濕養(yǎng)護箱中養(yǎng)護,試塊達到齡期后,按照相同方法測定相應(yīng)齡期試塊的抗壓強度與抗折強度。
料漿強度試驗分2 組進行,第一組試驗保持水灰比1∶1 固定不變,煤矸石的摻加量從小到大按一定比例依次增加,各齡期試塊按要求進行破碎并做好記錄,結(jié)果如圖3 和圖4 所示。第二組試驗保持煤矸石水泥比為2∶3 固定不變,水灰比從小到大按一定比例依次增加,各齡期試塊按要求進行破碎并做好記錄,結(jié)果如圖5 和圖6 所示。
圖3 不同組分抗壓強度(組分5~8)Fig.3 Compressive strength of different components(component 5~8)
圖4 不同組分抗折強度(組分5~8)Fig.4 Flexural strength of different components(component 5~8)
圖5 不同組分抗壓強度(組分1~4)Fig.5 Compressive strength of different components(component 1~4)
圖6 不同組分抗折強度(組分1~4)Fig.6 Flexural strength of different components(component 1~4)
在濃度不變的條件下,隨著矸石粉摻加量的增加,固結(jié)體的強度不斷降低,當(dāng)固體物料中加入80%矸石粉,沉淀物在7 d 內(nèi)無法固結(jié),后期雖然固結(jié),但14 d 強度僅為0.28 MPa,28 d 強度僅為0.39 MPa;當(dāng)固體物料中分別加入20%矸石粉,3 d 強度降低,28 d 強度降低28.1%;在不同濃度、相同煤矸石摻加量的漿液中,隨著加水量的不斷增加,固結(jié)體的強度也不斷降低。
通過對煤矸石粉磨進行物理化學(xué)分析可知,煤矸石中主要含有CaO、SiO2、AI2O3等成分,具有潛在的活性,通過適當(dāng)?shù)姆绞娇梢詫⑵浠钚约ぐl(fā)。煤矸石的粉磨時間應(yīng)控制在30 min 以下。隨著煤矸石摻加量的增加,注漿漿液流動度下降,可以通過添加減水劑來調(diào)節(jié)料漿的流動度,同時漿液泌水速度和最終泌水量都不斷減小,有利于漿液的輸送。在濃度不變的情況下,隨著矸石摻加量的增加,試塊的強度不斷降低。在不同濃度的漿液中、隨著加水量的不斷增加,試塊的強度也不斷降低。實際應(yīng)用中應(yīng)當(dāng)調(diào)整水泥和矸石粉的配比,以達到既處理了工業(yè)固廢、又保證了工程質(zhì)量的目的。