夏春明,吉宜軍
(南通雙弘紡織有限公司,江蘇 南通 226600)
化學(xué)纖維條并卷機的主要任務(wù)是將纖維層制成梳理機所需的小卷,供化學(xué)纖維梳理機加工使用。化學(xué)纖維卷的成形效果,由化學(xué)纖維條并卷機加壓裝置中加壓氣缸的加壓力決定。在初始化學(xué)纖維層卷繞成小卷再卷繞成大卷的過程中,化學(xué)纖維卷應(yīng)盡量保持密度一致、層間不粘附、成卷不松散且質(zhì)量不勻率偏差低。
目前,化學(xué)纖維條并卷機存在的主要問題有:經(jīng)過預(yù)并條機生產(chǎn)的化學(xué)纖維條處于由后彎鉤向前彎鉤轉(zhuǎn)變的狀態(tài),纖維曲卷度大,需加大牽伸使其進一步伸直,以便錫林梳理;而牽伸區(qū)對多根化學(xué)纖維條進行牽伸后,纖維之間的抱和力變差,經(jīng)過臺面托板時,在高速下會產(chǎn)生斷層;成卷過程中化學(xué)纖維卷壓力存在內(nèi)緊外松問題,造成化學(xué)纖維卷的內(nèi)外層伸長率不一致,從而影響化學(xué)纖維卷的質(zhì)量不勻率[1-2]。筆者通過對條并卷機加壓機構(gòu)進行數(shù)學(xué)建模、力學(xué)分析、計算機編程,分析化學(xué)纖維卷在保持密度均勻時,不同長度化學(xué)纖維卷對應(yīng)的加壓量,通過對壓力曲線進行模擬,得到化學(xué)纖維卷壓力的在線控制方程;通過電子比例閥合理控制,實現(xiàn)壓力從成卷開始到成卷結(jié)束保持恒定的目標(biāo),消除了化學(xué)纖維卷內(nèi)緊外松的問題。
a) 運用成卷過程的基本理論、機構(gòu)設(shè)計與分析方法、計算機編程技術(shù)及設(shè)計方案,優(yōu)化化學(xué)纖維的新型加壓機構(gòu),以提高化學(xué)纖維卷的均勻度。
b) 結(jié)合化學(xué)纖維特性,研究優(yōu)化條并卷機的傳動系統(tǒng),以及各傳動件之間的張力和臺面纖條的張力,以增加絲網(wǎng)的抱合力,防止意外牽伸的產(chǎn)生。
c) 通過力學(xué)原理建立化學(xué)纖維卷成形過程中受力的數(shù)學(xué)模型,分析、其所受壓力的分布曲線,提出化學(xué)纖維卷壓力的控制方法,提高其均勻度指標(biāo)。
化學(xué)纖維條并卷機先將2個纖維層合并為1層后,經(jīng)4個緊壓羅拉壓緊,再由2個成卷羅拉卷繞成小卷(滌綸小卷凈重為12 kg~15 kg)。但由于化學(xué)纖維具有彈力大、卷曲性強、伸直后抱和力差、纖維回縮等特性,經(jīng)過牽伸后的滌綸化學(xué)纖維層進入壓輥會出現(xiàn)厚薄不勻的魚鱗斑,嚴重的會出現(xiàn)斷層,影響成卷質(zhì)量和效率。因此必須優(yōu)化牽伸羅拉直徑和羅拉到壓輥之間的傳動比。
棉型條并卷機臺面緊壓輥和車頭軋光輥之間的牽伸張力是常數(shù),牽伸倍數(shù)大于1,卷繞后的棉層光潔不粘層、便于梳理機梳理;如果牽伸倍數(shù)設(shè)置過大,則效果不佳。與棉纖維相反,化學(xué)纖維需要加大牽伸倍數(shù)才能將纖維伸直,且伸直后的纖維存在抱和力差、纖維回彈的問題。
通過研發(fā)團隊多次反復(fù)設(shè)計、驗證,最終確定化學(xué)纖維條并卷機臺面緊壓輥和車頭軋光輥之間的張力牽伸倍數(shù)小于1,且將其前、后牽伸頭之間的跨距縮短,解決了問題。
2.2.1 加壓機構(gòu)的力學(xué)分析
2.2.1.1 化學(xué)纖維卷受力分析
從圖1中可以看出,化學(xué)纖維卷有3個共點力(質(zhì)量忽略不計)。其中,F(xiàn)1和F2為后、前成卷羅拉對棉層的支承力(即成卷羅拉對棉層的壓力);Q為升降臂通過夾持圓盤施加到化學(xué)纖維卷上的拉力;θ1,θ2和θ3分別為3個力與x軸的夾角。
圖1 化學(xué)纖維卷壓力分析
根據(jù)運動學(xué)分析中點的位置坐標(biāo)[3],求得:
(1)
(2)
(3)
根據(jù)理論力學(xué)建立平衡方程,得到化學(xué)纖維卷的方程式:
∑x=0,即-Qcosθ3-F2cosθ2+F1cosθ1=0
(4)
∑y=0,即-Qsinθ3+F2sinθ2+F1sinθ1=0 (5) 通過式(1)~(5)得出成卷羅拉對化學(xué)纖維卷的支承力F1,F(xiàn)2與升降臂拉力Q間存在的關(guān)系為:
Q=F1(cosθ2sinθ1+cosθ1sinθ2)/
(sinθ3cosθ2+sinθ2cosθ3)
(6)
Q=-F2(cosθ2sinθ1+cosθ1sinθ2)/
(sinθ1cosθ3-sinθ3cosθ1)
(7)
2.2.1.2 剛體O3AB受力分析
將氣缸活塞桿與升降臂的結(jié)合體視為剛體,如圖2所示。剛體O3AB以支點O3做擺動運動,F(xiàn)O3x和FO3y分別為O3點的支座約束反力;Q為B點的升降臂拉力;U為A點的氣缸活塞桿壓力。設(shè)拉力Q對O3點的力臂為l1,壓力U對O3點的力臂為l2。由理論力學(xué)知識建立平衡方程:
Q×l1-U×l2=0
(8)
可得出氣缸活塞桿壓力U與升降臂拉力Q之間的關(guān)系為:
(9)
圖2 剛體受力分析
2.2.2 加壓機構(gòu)優(yōu)化
圖3為優(yōu)化后的化學(xué)纖維卷加壓機構(gòu)示意。夾卷圓盤夾持化學(xué)纖維卷筒管與成卷羅拉同時旋轉(zhuǎn),氣缸固定,升降臂的下部與氣缸活塞桿剛性聯(lián)接,與地平線成固定夾角[4-5]。這樣,當(dāng)化學(xué)纖維卷卷繞直徑增加時,氣缸連桿會跟隨化學(xué)纖維卷上升。在氣缸的驅(qū)使下,有向下的拉力施加到化學(xué)纖維卷上使其成形良好。升降臂的直線運動,使運動中的爬行問題消失,加壓更穩(wěn)定、機械效率更高,也使氣缸磨損變小、漏氣消失;同時,避免了化學(xué)纖維卷被揉搓的問題,壓力更加均勻、成形更好。
1—夾卷圓盤及化纖卷筒管(兩者為同心圓,圓盤夾住筒管);2—前成卷羅拉;3—氣缸;4—升降臂;5—后成卷羅拉。圖3 化學(xué)纖維卷加壓機構(gòu)示意
2.2.3 加壓氣缸壓力在線控制
2.2.3.1 壓力曲線
通過前文的力學(xué)分析,針對新加壓機構(gòu)建立化學(xué)纖維卷卷繞壓力與氣缸壓力的力學(xué)關(guān)系式[6],通過程序計算出不同定量化學(xué)纖維卷的氣缸壓力并繪制曲線,見圖4。
由圖4得知:① 隨著化學(xué)纖維卷長度(卷繞直徑、定量)增長,氣缸壓力增長;② 氣缸壓力增長和化學(xué)纖維卷直徑增長非線性關(guān)系,在卷繞初期增長較快,在卷繞后期增長較慢;③ 當(dāng)化學(xué)纖維卷定量變化時,加壓曲線也發(fā)生變化,總體表現(xiàn)為在整個卷繞過程中壓力隨化學(xué)纖維卷定量增長而增大,當(dāng)化學(xué)纖維卷定量均勻增長時,壓力變化趨勢相同;從成卷開始到成卷結(jié)束,化學(xué)纖維卷壓力保持恒定,解決了化學(xué)纖維卷內(nèi)緊外松的問題。
圖4 不同定量化學(xué)纖維卷的壓力曲線
2.2.3.2 壓力在線控制技術(shù)
圖4的曲線近似多項式曲線,通過計算機模擬技術(shù)得出隨棉層長度變化的氣缸壓力的三次方程為:
Y=1.98×10-8×x3+(-1.25)×10-5×x2+
2.94×10-3×x+0.81+(K-3.5)×
1.36×10-9×x3+(-8.61)×10-7×x2+
2.09×10-4×x+0.062
(10)
式中:
Y——氣缸壓力;
K——化學(xué)纖維卷定量;
x——棉層長度。
將上述方程輸入可編程控制器PLC,由PLC控制電磁比例閥按照方程所示規(guī)律調(diào)節(jié)輸入氣缸的壓力,從而合理控制不同階段化學(xué)纖維卷所受的壓力。
運用該研究成果研制開發(fā)的化學(xué)纖維條并卷機,紡紗質(zhì)量好且穩(wěn)定。不同化學(xué)纖維條并卷機成卷速度下化學(xué)纖維卷的質(zhì)量不勻率、粘卷情況等測試結(jié)果,見表1。
表1 不同成卷速度下化學(xué)纖維卷質(zhì)量對比
通過優(yōu)化牽伸機構(gòu)及傳動速比,化學(xué)纖維條并卷機的成卷質(zhì)量不勻率達到了FZ/T 93045—2018標(biāo)準要求[7]。表2為不同化學(xué)纖維條并卷機成卷速度下的成卷及落卷時間對比。
表2 不同成卷速度下成卷及落卷時間對比
由表1和表2可知,在成卷速度為80 m/min時,雖然化學(xué)纖維卷質(zhì)量不勻率有所增加,但遠低于化學(xué)纖維卷質(zhì)量不勻率不大于1%的標(biāo)準,成卷無粘卷且成形良好;與低速或中速成卷相較,同定長、同定量的棉卷所用成卷總時間最短。因此,在速度為80 m/min的條件下,化學(xué)纖維條并卷機的成卷質(zhì)量和生產(chǎn)效率最為經(jīng)濟。
4.1通過優(yōu)化化學(xué)纖維條并卷機臺面緊壓輥和車頭軋光輥之間的張力牽伸倍數(shù)小于1,并縮短其前、后牽伸頭之間的跨距,可解決化學(xué)纖維伸直后存在抱和力差、纖維回彈問題。
4.2優(yōu)化設(shè)計后,加壓機構(gòu)的升降臂為直線運動,與原加壓機構(gòu)相比,消除了運動中的爬行問題,穩(wěn)定了加壓力,提高了機械效率。
4.3采用小卷壓力在線控制技術(shù),使化學(xué)纖維卷所受壓力從成卷開始到成卷結(jié)束保持恒定,解決了化學(xué)纖維卷內(nèi)緊外松問題。
4.4優(yōu)化設(shè)計的化學(xué)纖維條并卷機運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、故障率低,化學(xué)纖維卷質(zhì)量良好,生產(chǎn)效率較高,在成卷速度為80 m/min時成卷總時間最短、最經(jīng)濟。