張小軍 ZHANG Xiao-jun;胡海龍 HU Hai-long;任月明 REN Yue-ming
(中海石油寧波大榭石化有限公司,寧波 315812)
中國(guó)石油化工股份有限公司石油化工科學(xué)研究院(石科院)與中石化洛陽(yáng)工程有限公司共同開(kāi)發(fā)的芳烴型移動(dòng)床輕烴芳構(gòu)化技術(shù),以C3~C7混合輕烴為原料,生產(chǎn)苯、甲苯和混合二甲苯,副產(chǎn)氫氣,已成功實(shí)現(xiàn)工業(yè)應(yīng)用。
500kt/a輕烴芳構(gòu)化裝置于2019年7月完成詳細(xì)設(shè)計(jì),2020年5月建成中交,2020年7月8日投料,7月10日產(chǎn)出合格甲苯產(chǎn)品,7月12日催化劑循環(huán)燒焦,一次開(kāi)車(chē)成功。原料包括DCC(深度催化裂解)石腦油、重整戊烷油、芳烴抽余油、加氫石腦油、液化石油氣及重整和加氫干氣。主要產(chǎn)品為苯、甲苯、C8+芳烴,副產(chǎn)氫氣、液化石油氣以及干氣。
裝置由芳構(gòu)化反應(yīng)部分、產(chǎn)品分離部分、催化劑連續(xù)再生部分及界區(qū)內(nèi)配套的公用工程設(shè)施組成。工藝流程示意見(jiàn)圖1。
圖1 生產(chǎn)工藝示意圖
裝投產(chǎn)以來(lái),粉塵量一直較大,對(duì)裝置長(zhǎng)周期生產(chǎn)運(yùn)行帶來(lái)了影響。分析和解決粉塵增多的原因和應(yīng)對(duì)措施成為該裝置目前階段的首要工作。
500kt/a輕烴芳構(gòu)化裝置,在2021年5月檢修開(kāi)工后,粉塵量一直較大,反映出催化劑損失量較大。運(yùn)行初期,單日最大粉塵卸出量為146.2kg,至9月合計(jì)卸出粉塵約9.2T。
卸出粉塵主要為催化劑粉末、非整顆粒催化劑和少量碳粉。開(kāi)工后每?jī)芍芷骄蹓m量如表1、圖2。
表1 生產(chǎn)周期平均粉塵量
圖2 平均粉塵量直方圖
考慮到在裝置檢修期間,對(duì)卸出的催化劑粉塵進(jìn)行除塵,催化劑具有一定量的損失,在本次開(kāi)工前裝劑時(shí),新補(bǔ)入催化劑10.0 T,集中存放在分離料斗。開(kāi)工后,隨著催化劑損耗,第十五周運(yùn)轉(zhuǎn)催化劑量進(jìn)入低值,開(kāi)始向系統(tǒng)內(nèi)補(bǔ)入新劑。
根據(jù)表1,可以看出,粉塵量在開(kāi)工后波動(dòng)較大,經(jīng)過(guò)不斷調(diào)整逐漸下降,在第五周逐漸趨于平穩(wěn),在第十五周添加新催化劑后,開(kāi)始增大并穩(wěn)定至約100kg/天,隨著運(yùn)行時(shí)間增長(zhǎng),又開(kāi)始逐漸增大。
裝置設(shè)計(jì)催化劑粉塵量每天≯15.0kg,而在穩(wěn)定期間,實(shí)際最低為每天50kg,遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)值。
1.2.1 一反、三反過(guò)濾器堵塞
催化劑提升,利用自產(chǎn)富氫干氣作為再生提升氣和二反提升氣,分別將催化劑提升至一反、三反上部料斗,提升氣完成催化劑的轉(zhuǎn)移后,再經(jīng)一反、三反過(guò)濾器返回一反、三反內(nèi)。
一反、三反過(guò)濾器壓差達(dá)到3.0kPa時(shí)進(jìn)行切換,開(kāi)工后,一反過(guò)濾器平均每48h切換1次,三反過(guò)濾器平均每8h切換1次;隨著運(yùn)行時(shí)間的增長(zhǎng),切換頻率逐漸增大。當(dāng)切換頻率達(dá)到每8h切換2次時(shí),進(jìn)行過(guò)濾器濾芯拆清。
從過(guò)濾器切換頻次上,可以看出提升氣中攜帶有大量粉塵,在氣體通過(guò)過(guò)濾器時(shí),在濾芯上快速聚集,引起過(guò)濾器前后壓差增大。
1.2.2 再生氣出口過(guò)濾器堵塞
在裝置運(yùn)行的第一周期(9個(gè)月),受粉塵影響,再生氣出口過(guò)濾器前后壓差逐漸增大至7.0kPa,此過(guò)濾器為單一過(guò)濾器,在停工后檢修時(shí)拆清,粉塵堵塞嚴(yán)重。
再生氣出口過(guò)濾器粉塵堵塞,由于處在再生器氣相出口,說(shuō)明再生器在燒焦再生過(guò)程中有一定的催化劑消耗,產(chǎn)生粉塵。
1.2.3 粉塵對(duì)反應(yīng)器內(nèi)件影響
如圖3,大量的粉塵積聚會(huì)堵塞內(nèi)網(wǎng),易引起通過(guò)催化劑床層的反應(yīng)氣體氣速不均勻,催化劑局部“貼壁”結(jié)焦。
圖3 反應(yīng)器內(nèi)件粉塵和結(jié)焦
在2021年停工檢修進(jìn)行反應(yīng)器內(nèi)構(gòu)件檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)在二反、四反上蓋板均有黑色粉末堆積,扇形筒與反應(yīng)器壁和間隙也有少量結(jié)焦和粉末聚集,同時(shí)在四合一爐各入口集合管封頭處也有黑色粉塵堆積,取樣通過(guò)掃描電鏡分析,主要為催化劑粉末和碳,如圖4。反應(yīng)器中的粉塵對(duì)后路流程中的塔、罐和機(jī)泵均有不同程度的影響。
圖4 粉塵和結(jié)焦掃描電鏡分析
1.2.4 損壞系統(tǒng)閥門(mén)的密封面
粉塵會(huì)損壞催化劑循環(huán)系統(tǒng)各閥門(mén)的密封面,使閥門(mén)開(kāi)關(guān)故障不能動(dòng)作,對(duì)生產(chǎn)造成一定影響,同時(shí)增加維修次數(shù),尤其是程控球閥,常會(huì)引起卡澀和開(kāi)關(guān)閥故障。
在裝置開(kāi)工運(yùn)行初期,檢查發(fā)現(xiàn)閉鎖料斗壓差控制閥卡澀,隨后停止催化劑循環(huán),切出調(diào)節(jié)閥后拆清,對(duì)磨損的閥芯和閥座進(jìn)行打磨拋光處理,投用后閥門(mén)動(dòng)作恢復(fù)正常。
2021年檢修后開(kāi)工期間,在進(jìn)行卸粉塵操作時(shí),粉塵收集器與粉塵收集罐連通程控閥開(kāi)閥故障,經(jīng)拆檢發(fā)現(xiàn)為粉塵引起卡澀,清理閥芯和閥座后回裝恢復(fù)正常。
1.2.5 粉塵引起催化劑料腿堵塞
催化劑攜帶大量粉塵,在循環(huán)提升出現(xiàn)異常情況時(shí),極易引起催化劑料腿堵塞。
芳構(gòu)化裝置投產(chǎn)后,檢查發(fā)現(xiàn)四反下部7#、9#料腿堵塞,現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)木錘敲擊,堵塞料腿空管聲音清脆,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)堵塞料腿溫度只有約40℃,而其它料腿溫度在200℃左右;通過(guò)對(duì)料腿敲擊和關(guān)閉隔離閥后利用密封氣反吹均無(wú)法疏通,在停工檢修時(shí)檢查,為四反底部與7#、9#料腿連接處大量粉塵和催化劑聚集堵塞,人工清理并進(jìn)行疏通后,開(kāi)工檢查恢復(fù)正常。
1.2.6 粉塵對(duì)儀表影響
催化劑粉塵在移動(dòng)過(guò)程中,容易堵塞壓力(壓差)表引壓管堵塞;裝置發(fā)生多次引壓管堵塞,通過(guò)拆清后恢復(fù)。
原料中含有的水,在反應(yīng)器高溫條件下汽化,與催化劑長(zhǎng)時(shí)間接觸,引起催化劑表面金屬組分聚集,脫氫活性下降;同時(shí)水在催化劑孔道內(nèi),容易引起擔(dān)體結(jié)構(gòu)性坍塌,即形成吸水粉化,直接引起催化劑強(qiáng)度下降,并伴隨著催化劑的移動(dòng),磨損損失加大,進(jìn)而產(chǎn)生大量粉塵,易堵塞反應(yīng)器內(nèi)網(wǎng)。
同樣,醇、醚等含氧化合物,在高溫、高酸條件下,也會(huì)反應(yīng)產(chǎn)生水,同樣會(huì)降低催化劑強(qiáng)度,從而增加磨損,產(chǎn)生粉塵。
輕烴芳構(gòu)化裝置反應(yīng)進(jìn)料中含水如表2。
表2 反應(yīng)進(jìn)料雜質(zhì)含量
通過(guò)表2,反應(yīng)進(jìn)料雜質(zhì)含量可以看出,原料中微量水均值為130.35mg/kg,醇含量為149.03mg/kg左右,二烯烴含量0.07%,現(xiàn)由含醚原料“醚后C4”未引入裝置,故原料不含醚。
催化劑再生燒焦主要是再生時(shí)帶入或產(chǎn)生的水,會(huì)影響催化劑強(qiáng)度,在高溫下產(chǎn)生熱崩和磨損,進(jìn)而產(chǎn)生粉塵;其主要過(guò)程可總結(jié)為以下兩處:
第一,燒焦時(shí)產(chǎn)生水。在燒焦區(qū)反應(yīng)如下:
即壓縮空氣中的氧與催化劑上的碳燃燒生成水,并吸附在催化劑上,隨著催化劑下移至干燥區(qū);在干燥區(qū)內(nèi)進(jìn)行脫水,反應(yīng)如下:
通過(guò)反應(yīng)可以看出,燒焦時(shí)利用干燥氣將催化劑中的水汽提至干燥氣中,向上隨燒焦氣一起排出,隨后帶水氣體經(jīng)換熱冷卻后,在干燥系統(tǒng)脫除水分,作為循環(huán)氣使用。
所以,燒焦產(chǎn)生的水無(wú)法避免,但可以利用干燥系統(tǒng)脫除,將影響降到最低。
第二,燒焦時(shí)所用的凈化風(fēng)中的微量水。
凈化風(fēng)在公用工程生產(chǎn)時(shí)雖已經(jīng)過(guò)脫水,但仍有微量水存在,同樣影響催化劑強(qiáng)度。
催化劑流通經(jīng)過(guò)的管道應(yīng)保證內(nèi)壁光滑,無(wú)凸起和毛刺,防止催化劑在流動(dòng)過(guò)程中因?yàn)榧怃J棱角等導(dǎo)致的磨損損失。
淘析氣流量的調(diào)整,對(duì)裝置長(zhǎng)周期平穩(wěn)、安全運(yùn)行至關(guān)重要。如果淘析氣流量不足,則導(dǎo)致催化劑循環(huán)系統(tǒng)中夾雜著粉塵,對(duì)于催化劑正常輸送、燒焦、料位控制、儀表引壓線等都會(huì)帶來(lái)一定影響;如淘析氣流量過(guò)大,則使部分完整顆粒的催化劑被淘析除去,造成裝置運(yùn)行成本增加。
催化劑循環(huán)過(guò)程中,在發(fā)生異?;蛱嵘龤庾兓^大時(shí),也容易引起粉塵量增加。在操作上,要保證各提升器提升連續(xù)且平穩(wěn),盡量避免操作波動(dòng)。
目前,主要含水原料為55萬(wàn)抽提裝置來(lái)抽余油,其量與原料罐V-101液位串級(jí)控制,含水量為150mg/kg,在其它原料滿足供給情況下,可以盡量減少或停止該股原料,以減少混合原料的含水量,同時(shí)要注意,長(zhǎng)時(shí)間停止該原料,再次投用時(shí)要置換排水,防止靜置產(chǎn)生大股明水進(jìn)入原料罐。另外,在2021大檢修期間,已對(duì)混合原料進(jìn)原料罐管線增加了甩頭,用于安裝脫水設(shè)施,需要盡快確定標(biāo)準(zhǔn),加緊采購(gòu)安裝脫水設(shè)施,以脫除原料中的水分,減少水對(duì)催化劑影響。
開(kāi)工初期,裝填好的催化劑在剛投入運(yùn)轉(zhuǎn)之后,粉塵量較大,要根據(jù)粉塵量及整顆粒度不斷調(diào)整淘析氣量,否則會(huì)使粉塵不能完全淘析分離,給后續(xù)生產(chǎn)及循環(huán)帶來(lái)不利影響。另外,在發(fā)現(xiàn)粉塵異常時(shí),先檢查反應(yīng)器各壓差、溫降,判斷是否有堵塞或發(fā)生“貼壁”后,再進(jìn)行淘析氣量的調(diào)整操作,防止盲目調(diào)整引發(fā)更嚴(yán)重后果。在開(kāi)工建立催化劑循環(huán)再生,或催化劑循環(huán)再生系統(tǒng)發(fā)生異常后恢復(fù)操作時(shí),要嚴(yán)格控制各提升器一、二次氣量,嚴(yán)禁大幅度操作,以減少催化劑的碰撞磨損。
在運(yùn)行穩(wěn)定后,在保證催化劑提升正常的情況下,盡量降低各提升氣量總量,將催化劑提升線速度降至最低,并平穩(wěn)控制。
對(duì)再生干燥氣新增的電加熱器H-303進(jìn)行投用測(cè)試,提高再生燒焦水分脫除效率。
需要對(duì)催化劑各項(xiàng)性能進(jìn)行評(píng)價(jià)和分析,比如機(jī)械強(qiáng)度、熱強(qiáng)度等,探索最適宜的工藝條件,或篩選適宜移動(dòng)床的輕烴芳構(gòu)化催化劑,以降低催化劑粉塵量。可以委托第三方進(jìn)行催化劑篩選評(píng)價(jià),對(duì)現(xiàn)有催化劑進(jìn)行不斷優(yōu)化和加強(qiáng)。
在設(shè)備管道安裝前,必須保證所有管道及設(shè)備內(nèi)部無(wú)尖銳棱角,所有焊縫必須打磨光滑。反應(yīng)器、再生系統(tǒng)所有設(shè)備在裝填催化劑及封人孔前,必須確保內(nèi)部檢查完畢,所有隱藏部位須用內(nèi)窺鏡檢查,無(wú)任何雜物之后再進(jìn)行下一步的操作。
①原料中的水、醇、醚等雜質(zhì)對(duì)催化劑粉塵增多有影響,在有條件的情況下,須將對(duì)催化劑有不利影響的雜質(zhì)含量降到最低。②設(shè)備、管線內(nèi)壁的平滑度對(duì)粉塵增加有影響,在停工檢修時(shí),對(duì)不平整光滑的內(nèi)壁、焊縫、“臺(tái)階”等進(jìn)行打磨,對(duì)于無(wú)法消除的位置須更換;在開(kāi)工前,做好檢查,將磨損降到最低。③控制適宜的淘析氣量,有利于減少粉塵;淘析氣量并不是一個(gè)固定值,開(kāi)工初期或出現(xiàn)異常時(shí)一定要根據(jù)粉塵量等參數(shù)及時(shí)調(diào)整,防止粉塵不能完全吹出,避免形成惡性循環(huán)。④催化劑在保證性能的基礎(chǔ)上,還需要增加強(qiáng)度;可以委托第三方進(jìn)行催化劑篩選評(píng)價(jià),對(duì)現(xiàn)有催化劑進(jìn)行不斷優(yōu)化和加強(qiáng)。⑤燒焦溫度要嚴(yán)格控制,在除焦同時(shí),防止催化劑熱崩壞;同時(shí)最大程度減少燒焦時(shí)產(chǎn)生的水對(duì)催化劑的影響。⑥優(yōu)化和平穩(wěn)操作,保證催化劑循環(huán)時(shí)的溫度等,都有利于減少粉塵生成。