王敬峰
(河南能源化工集團鶴壁煤化工有限公司, 河南鶴壁 458000)
Shell廢鍋流程干粉煤氣化技術(shù)中,由于激冷氣氣量的增加,飛灰過濾器(S1501)負荷越來越大,達到了設(shè)計處理能力的150%,過濾器面速達到1.8 m/min以上,超過1.2 m/min的設(shè)計工況,造成過濾器開車初始壓差高、壓差上漲過快,導(dǎo)致濾棒壓差上漲加快的惡性循環(huán)。同時,引起濾棒管板漏灰,造成后序設(shè)備水洗塔結(jié)垢、變換分離器堵塞、激冷氣濾網(wǎng)堵塞、氣化爐的激冷盒堵塞燒壞。S1501負荷成為氣化裝置長周期穩(wěn)定運行的瓶頸問題。
原料煤經(jīng)過氣化裝置發(fā)生氣化反應(yīng)制成粗合成氣,其主要技術(shù)路線為:原料煤經(jīng)過磨煤加壓進入氣化爐進行半氧化反應(yīng)產(chǎn)生粗合成氣,然后經(jīng)過廢熱鍋爐回收余熱,經(jīng)高溫高壓過濾器除灰、濕洗單元洗滌掉氣體雜質(zhì)后,合格的粗合成氣送甲醇裝置變換單元[1]。
S1501可過濾合成氣夾帶的固體飛灰,其設(shè)計運行溫度為340 ℃、壓力為3.88 MPa。S1501中的濾材使用1152根長度為1.5 m的鐵鋁合金燒結(jié)濾棒,每48根為一組,分為24組,每組配置1個脈沖角閥進行反吹,反吹壓力為過濾器運行壓力的2倍。S1501運行時,合成氣進入濾棒的外側(cè),飛灰被擋在濾棒外側(cè)并形成濾餅層,過濾后的合成氣進入水洗單位,濾餅層不斷增厚,24個脈沖角閥每15 s進行1次輪流反吹,反吹時角閥啟閉在300 ms內(nèi)完成,飛灰在瞬間高壓氣流作用下,從濾餅層分離后進入收集罐[2]。
自2013年投產(chǎn)后,氣化裝置因氣化爐積灰、堵渣問題運行不穩(wěn)定且負荷率低。2016年6月2日,氣化裝置加至滿負荷,伴隨著激冷氣流量提高,S1501的過氣質(zhì)量流量達到170 kg/s,大幅超過設(shè)計值(113 kg/s)。氣化裝置達到滿負荷時,S1501運行瓶頸問題突顯[3]。
氣化爐負荷增加,所生產(chǎn)的合成氣量增加,同時需要激冷降溫的激冷氣量也增加,S1501負荷增加。在過濾面積不變的情況下,過濾器的面速較高,反吹效果不佳,飛灰在濾棒表面快速累積,造成壓差上升。新的金屬濾棒使用時長為103 d時,壓差達到39 kPa;清洗一次后僅運行41 d,壓差就漲到38 kPa,制約裝置長周期運行。
管板密封點在壓差達到30 kPa左右時出現(xiàn)漏灰,漏灰將不可避免引起管道、設(shè)備結(jié)垢堵塞,最終導(dǎo)致氣化裝置被迫停車檢修。分析失效原因可知:大小管板密封墊片泄漏以及濾芯配套密封墊片失效或漏放,導(dǎo)致飛灰由密封處進入潔凈氣一側(cè),對下游造成污染(見圖1和圖2)[4]。
圖1 大小管板密封墊片泄漏位置
1—花盤;2—定位銷;3—套管;4—定距管;5—六角螺母;6—拉桿。
(1) 增加飛灰過濾面積。
面速增高是裝置高負荷運行后的主要變化因素。研究開發(fā)并應(yīng)用新型濾棒,通過增加過濾面積從而降低濾棒的面速,提升過濾器的處理能力,根本解決過濾器運行不穩(wěn)定的問題。
(2) 降低進氣的流速和氣體粉塵濃度。
通過改變飛灰過濾器的進氣分布形式,降低合成氣噴出流速,從而減小對空間內(nèi)部的擾動影響,提升飛灰在容器內(nèi)的降落速度,降低空間粉塵濃度,同時緩解對濾棒的沖刷。
(3) 改進反吹系統(tǒng)。
正常情況下,濾棒的濾餅層應(yīng)該是達到平衡態(tài)的。當(dāng)面速增加時,平衡就會偏移,灰層變厚,壓差上升,此時調(diào)整反吹間隔和反吹壓力,提高反吹能力,從而穩(wěn)定過濾器壓差。
(4) 優(yōu)化密封和固定方式。
原固定方式為壓夾,當(dāng)壓差上升時,密封失效,出現(xiàn)漏灰。現(xiàn)增加拉筋以加強固定,對管板密封點進行焊接處理,使密封更可靠。
(1) 開發(fā)與應(yīng)用新型濾材,通過應(yīng)用2050型鐵鋁合金燒結(jié)濾棒,配套使用內(nèi)件相關(guān)硬件拉桿、彈簧,增加100 m2過濾面積,從而降低濾棒的面速,提升過濾器處理能力,降低運行壓差。
(2) 改造進氣管,將原直筒等徑的4支進氣分布管改造成喇叭口型進氣分布管,降低了氣體進入過濾器時的流速和合成氣噴出流速,提升飛灰在容器內(nèi)的降落速度,降低空間粉塵濃度,同時緩解對濾棒的沖刷。
(3) 反吹系統(tǒng)對濾棒工作面的再生至關(guān)重要。確保反吹氣壓力和溫度合格,調(diào)整脈沖角閥反吹間隔為15 s、脈沖時間為300 ms,從而提升反吹能力,提高工作面的再生性。
(4) 加強大小管板的密封焊接,避免壓差高時漏灰。
在氣化爐滿負荷下,S1501初期壓差為8.0 kPa,實施前壓差為25.0 kPa左右;經(jīng)過優(yōu)化改造S1501并運行7 d后,其壓差為8.5 kPa,與原1.5 m濾棒壓差接近30.0 kPa,同時水洗塔水質(zhì)較好,濁度為5 mg/L。實施綜合優(yōu)化后,S1501壓差穩(wěn)定,過濾精度優(yōu)于設(shè)計方案,裝置運行更加穩(wěn)定,成功解決漏灰問題,保證裝置全年運行天數(shù)達到330 d以上,日產(chǎn)量連續(xù)穩(wěn)定在2 000 t以上(見表1)。
表1 實施前后運行效果對比
針對S1501壓差上漲快的問題,通過增加過濾器過濾面積以降低面速、改造進氣管以降低進氣流速、調(diào)整優(yōu)化反吹系統(tǒng)以提高再生效果,以及改變固定方式,S1501運行周期大幅延長且運行更加穩(wěn)定可靠,實現(xiàn)裝置安穩(wěn)長滿優(yōu)運行。