滿 飛, 楊 波, 張 超, 宋 敏
(山東明泉新材料科技有限公司, 山東濟(jì)南 250204)
山東明泉新材料科技有限公司煤氣化項目設(shè)計以“三高”煤為主要原料,可磨性指數(shù)為43,磨煤系統(tǒng)采用北方重工MPS265G型加重型磨煤機(jī),液壓加載系統(tǒng)采用背壓式液壓加載油缸[1-2]。實際運行中,因煤種變化較大,可磨性指數(shù)波動,導(dǎo)致磨煤機(jī)液壓加載系統(tǒng)自開車以來一直存在加載力大、振動大的問題,多次調(diào)整效果不明顯。因原液壓系統(tǒng)加載力大(13~14 MPa),造成液壓站彈性體經(jīng)常性磨損[3]。原液壓系統(tǒng)對液壓油品質(zhì)要求較高(顆粒指標(biāo)為NASA7級),液壓油過濾處理難度大。經(jīng)過前期考察以及對同類磨煤機(jī)運行經(jīng)驗總結(jié),決定對現(xiàn)有煤種采用定加載方式。
本次改造最主要目標(biāo)是提高磨煤機(jī)負(fù)荷,為下一步氣化爐提負(fù)荷打好基礎(chǔ)[4-5]。同時,使設(shè)備使用壓力保持在5 MPa以內(nèi),以提高設(shè)備安全性及穩(wěn)定性,降低設(shè)備壓力負(fù)擔(dān);降低液壓油品質(zhì)(顆粒指標(biāo)為NASA13級),普通液壓油出廠就可達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),不需再次過濾。
原油路、油缸不動,新增一套液壓加載油站與系統(tǒng)連接,同時調(diào)整PLC控制系統(tǒng),油路控制圖見圖1。改造后編號15系列閥門為系統(tǒng)旁路卸荷閥門系列,其中15.1、15.2為加載路卸荷閥門,15.3為抬輥路卸荷閥門。編號25系列為系統(tǒng)溢流閥閥門,編號26系列為抬輥溢流閥閥門,編號27系列為比例溢流閥閥門。主回路控制系統(tǒng)由電磁換向閥2(YV2)控制加載回路,電磁換向閥1(YV1)控制抬輥回路,電磁換向閥3(YV3)為電磁卸荷閥門。油站處于加載狀態(tài)時得電,處于抬輥狀態(tài)時失電。
改造后具體操作:關(guān)閉15.2左側(cè)閥門,打開15.2右側(cè)閥門,打開15.1閥門,關(guān)閉15.3閥門,打開25溢流閥,關(guān)閉19.0、28.0閥門,啟動電機(jī)。查看電機(jī)運轉(zhuǎn)方向,如順時針運轉(zhuǎn)則方向正確。
加載工作,YV2得電,YV1失電,YV3得電,遠(yuǎn)程給定壓力信號到比例閥。此時系統(tǒng)壓力升高,直到工作壓力值。
抬輥工作,打開26.0溢流閥,啟動電機(jī),YV2失電,YV1得電,YV3失電,緩慢調(diào)節(jié)26.0溢流閥直到磨輥動作,升輥到位后YV2失電,此時磨輥保持在升輥位置。
改造后,設(shè)備使用壓力由原來的13~14 MPa降至8~9 MPa,運行壓力約為8 MPa,減少了設(shè)備振動,提高了設(shè)備的整體安全性、穩(wěn)定性。改造后液壓油品質(zhì)要求降低,不需單獨過濾,可降低對高精度比例溢流閥的依賴,減少比例溢流閥的損耗,降低檢修及備件成本。通過本次改造,液壓站壓力降低,磨輥有效加載力增加,磨煤機(jī)負(fù)荷由原來的50 t/h提高至70 t/h,完成目標(biāo)要求。
1—放油球閥; 2—液位液溫計; 3—電加熱器(防爆); 4—吸油濾油器; 5—齒輪泵; 6—電機(jī)(防爆); 7—單向閥; 8—溫度計; 9—鉑熱電阻(防爆); 10—防爆液位繼電器; 11—空氣濾清器; 12—回油過濾器; 13—水冷; 14—高壓過濾器; 15—高壓截止閥; 16—測壓接頭; 17—壓力表(軸向帶邊); 18—測壓軟管; 19—高壓截止閥; 20—防爆壓力變送器; 21—防爆電磁換向閥1; 22—防爆電磁換向閥2; 23—液控單向閥; 24—防爆電磁水閥; 25—溢流閥1; 26—溢流閥2; 27—比例閥; 28—高壓截止閥1; 29—高壓截止閥2; 30—防爆接線箱; 31—油箱。
在粉煤氣化領(lǐng)域,定加載油缸使用效果更為理想,可降低油缸壓力,提高系統(tǒng)安全性和穩(wěn)定性,有良好的經(jīng)濟(jì)效益。