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    ZGM113型中速磨煤機提高出力改造方案

    2022-06-10 01:57:34賈志軍
    黑龍江電力 2022年1期
    關鍵詞:煤管流化磨盤

    王 榮,賈志軍,王 耀

    (1.內(nèi)蒙古京隆發(fā)電有限責任公司,內(nèi)蒙古 豐鎮(zhèn) 012100;2.內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術學院,呼和浩特 015501;3.新疆油田公司應急搶險救援中心,新疆 克拉瑪依 834000)

    0 引 言

    近年來,受燃煤短缺及價格上漲等不利因素影響,越來越多的燃煤發(fā)電機組開始摻燒劣質(zhì)煤降低發(fā)電成本。由于實際燃用煤種偏離設計煤種,導致鍋爐制粉系統(tǒng)出現(xiàn)干燥出力不足、煤粉管堵塞、制粉系統(tǒng)磨損嚴重等一系列問題[1]。有的電廠根據(jù)實際燃用煤種特性對磨煤機進行了適當技術改造,提高劣質(zhì)煤摻燒比例,進一步降低發(fā)電成本。

    針對京隆發(fā)電公司磨煤機選型偏小、出力不足和制粉電耗偏高的問題,以優(yōu)化磨煤機內(nèi)部煤粉流場、提高磨盤研磨及煤粉分離效率為目的,采用大型氣固兩相流數(shù)值模擬等技術,創(chuàng)造性地提出在磨煤機內(nèi)部加裝切斷分離器裝置及噴嘴干燥風裝置[2],在保證制粉系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的前提下,增加磨煤機出力、降低制粉系統(tǒng)電耗,進一步提高劣質(zhì)煤摻燒比例,降低燃料成本,緩解企業(yè)經(jīng)營壓力。

    1 設備概況

    京隆發(fā)電公司2臺600 MW亞臨界空冷機組,鍋爐采用中速磨煤機冷一次風正壓直吹式制粉系統(tǒng),ZGM113型中速輥式磨煤機,最大通風量為100.87 t/h,轉(zhuǎn)速為24.2 r/min,分離器型式為靜態(tài)離心擋板式。磨煤機性能參數(shù)見表1。使用設計煤種,標準出力為64.66 t/h,磨煤機最大出力為72.78 t/h。每臺爐配6臺磨煤機,設計煤種為準格爾礦煤,校核煤種為晉北代表煤。燃燒設計煤種時,5臺運行,1臺備用。

    表1 磨煤機性能參數(shù)Table 1 Performance parameters of coal mill

    由于煤炭資源緊張,京隆發(fā)電公司近年來摻燒低成本、低熱值劣質(zhì)煤。因?qū)嶋H煤種遠偏離設計煤種,水分較大,導致鍋爐制粉系統(tǒng)干燥出力不足,磨煤機出口溫度在50~55 ℃左右,曾多次發(fā)生磨煤機滿煤、煤粉管堵塞的情況[3]。通過提高一次風壓、一次風速、增加磨煤機風煤比及開大磨煤機分離器出口擋板等手段,最大限度地增加磨煤機出力,加劇了磨煤機內(nèi)部磨輥架、筒體、噴嘴環(huán)、靜環(huán)和煤粉管道的磨損,同時磨煤機及一次風機電耗也會增加[4]。因此,根據(jù)現(xiàn)有煤種特性對磨煤機進行適當改造,提高出力、降低電耗,保證制粉系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的前提下,實現(xiàn)高負荷磨煤機五運一備的目的,對提升電廠安全性、經(jīng)濟性是非常必要的。

    2 改造思路

    在總結公司歷年來磨煤機進行增速、分離器內(nèi)部改造等經(jīng)驗的基礎上,提出充分優(yōu)化磨煤機內(nèi)部流場、提高磨盤研磨及煤粉分離效率的技術路線,以達到減少合格煤粉多次碾壓的目的,進一步提高磨煤機出力和降低制粉電耗,最終實現(xiàn)滿負荷磨煤機五運一備的運行方式。

    因B、C、D、E磨為主力磨,A磨作為等離子點火磨要保證煤質(zhì),F(xiàn)磨作為五運一備的備用磨,因此選擇對B、C、D、E共4臺磨煤機進行改造,改造主要分為三部分:中心干燥+磨盤流化+回粉錐體優(yōu)化。

    第一部分:中心干燥。采用多級配風方式,在給煤機下插板后1 m的位置,增加原煤干燥風,提高原煤的可磨性。該部分改造是將磨煤機熱一次風提前與原煤混合,經(jīng)計算此部分風量約占單臺磨煤機入口總風量的5%,接入落煤管可提高原煤溫度約15 ℃,能有效提高磨煤機研磨出力、降低磨煤機電機電耗[5]。經(jīng)計算,抽取熱一次風總量的5%,對噴嘴環(huán)風速的影響可忽略不計。混合風室見圖1。

    圖1 落煤管新增混合風室示意圖Fig.1 Schematic diagram of newly added mixing air chamber in falling coal pipe

    第二部分:磨盤流化。從落煤管下落的原煤經(jīng)過磨輥磨盤研磨,細粉混合在原煤里,不易分離。通過加裝磨盤吹掃風,原煤在一次熱風吹掃、干燥、流化擾動作用下,合格煤粉被分離卷吸從分離器進入爐膛燃燒,避免合格煤粉多次碾壓,增加電機出力[6]。

    第三部分:回粉錐體優(yōu)化。切斷分離器分離粗顆粒再次循環(huán)途徑。由于原煤水分存在不確定性,根據(jù)現(xiàn)場實際,延長分離器下錐體管,將分離器分離粗粉直接與原煤混合,阻斷分離器粗粉在磨煤機內(nèi)部再次循環(huán),直接回到磨輥主研磨區(qū)進行研磨,有效降低風阻。對磨煤機內(nèi)部煤粉濃度流場進行模擬,這部分一次風由于沒有經(jīng)過噴嘴環(huán),通風風阻略有減小,速度略有增加,致使磨煤機的阻力降低約350 Pa[7]。通風攜帶煤粉能力有所提高,煤粉濃度則由原來的0.53 kg/m3增加到0.60 kg/m3,煤粉濃度可提高約13.2%。

    3 改造方案

    改造結合機組檢修進行,改造及后續(xù)調(diào)試總工期約20天。

    1)在給煤機出口插板門后落煤管上加裝干燥流化風裝置,增加原煤干燥風,提高原煤可磨性。熱一次風取自磨煤機入口熱風調(diào)門后熱一次風道,開Φ530 mm孔,接Φ530 mm金屬膨脹節(jié),安裝DN500高溫蝶閥及DN500電動調(diào)節(jié)風門,電動調(diào)節(jié)風門后接Φ530 mm×5 mm無縫鋼管至落煤管混合風室,新增熱風管道增加100 mm厚保溫,見圖2。

    圖2 落煤管加裝中心干燥風管路系統(tǒng)Fig.2 Installation central drying air pipeline system of coal fall pipe

    2)如圖3所示,在磨煤機入口水平段開Φ219 mm孔,加裝1個DN200耐高溫手動蝶閥及1個DN200開關型電動蝶閥。在磨煤機外筒壁切開Φ219 mm的孔接入熱一次風管,與磨煤機外粉錐密封風管下Φ159 mm環(huán)形風管相連。在三角壓架處引Φ95 mm×10 mm鑄造熱一次風管,下部開Φ8 mm噴嘴,噴嘴向下將研磨合格細粉擾動、揚起,由旋轉(zhuǎn)一次風帶向分離器[8]??拷涿汗芪恢眉友b3個向上噴頭形成旋轉(zhuǎn)氣流向上,擾動、吹掃原煤,將原煤中合格煤粉進行分離,隨旋轉(zhuǎn)氣 流帶向出口粉管,既可以降低磨煤機出口煤粉混合物溫度,降低煤粉發(fā)生爆炸的幾率,還能降低一次風阻力,降低一次風機電耗。

    圖3 磨煤機磨盤吹掃風改造Fig.3 Windswept transformation for grinding plate of coal mill

    3)將磨煤機分離器下錐體延長與Φ630 mm×10 mm落煤管相連接,中間連接部位為法蘭連接,便于磨煤機大修或在線堆焊時拆除延長管,見圖4部分。

    圖4 落煤管延長減少煤粉磨內(nèi)再循環(huán)Fig.4 Coal fall pipe extension to reduce coal recycling in pulverized coal mill

    4 性能試驗

    4.1 試驗方案

    為驗證磨煤機改造后的效果,通過開關落煤管加熱擾動風和磨盤吹掃風,對B、C、D、E磨煤機出口溫度、額定出力、最大出力及磨煤單耗與改造前運行狀況進行對比。試驗分為3個工況:工況1,將流化風門和干燥風門全部關閉(開度為0%),將磨煤機帶到最大出力;工況2,在保持原磨煤機的最大出力的同時,將流化風和干燥風打開;工況3,將流化風門和干燥風門全部打開(開度為100%),將磨煤機帶到最大出力。所有試驗工況期間,冷風門開度0%,熱風門開度100%。

    4.2 試驗結果

    磨煤機試驗數(shù)據(jù)見表2~7。

    表2 B磨煤機600 MW負荷試驗參數(shù)Table 2 600 MW load test parameters of B pulverizer

    表3 C磨煤機600 MW負荷試驗參數(shù)Table 3 600 MW load test parameters of C pulverizer

    表4 D磨煤機600 MW負荷試驗參數(shù)Table 4 600 MW load test parameters of D pulverizer

    表5 E磨煤機600 MW負荷試驗參數(shù)Table 5 600 MW load test parameters of E pulverizer

    表6 B、C、D、E磨煤機改造前后出力情況對比Table 6 Comparison of the output of B, C, D and E coal mills before and after the reform 單位:t/h

    試驗期間,先將改造后的流化風和干燥風全部關閉,B、C、D、E磨煤機最大出力分別為52.41 t/h、51.31 t/h、51.48 t/h、51.61 t/h。將干燥風和流化風全部打開,B、C、D、E磨煤機最大出力為62.51 t/h、62.03 t/h、65.35 t/h、61.85 t/h,磨煤機出力分別增加19.13%、20.13%、26.48%、19.75%。

    通過試驗數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)改造后磨煤機出力有所增加,煤粉細度略有下降。磨煤機干燥風、流化風全關至全開,B、C、D、E磨煤機煤粉細度R90平均值分別由29.50%、21.15%、36.96%、26.26%下降至24.70%、14.23%、28.43%、21.43%。

    表7 試驗期間各臺磨煤機煤粉細度對比Table 7 Comparison of pulverized coal fineness of each coal mill during the experiment 單位:%

    5 經(jīng)濟性計算

    該改造項目總投資115萬元,包括設備購置、材料及施工費。改造后磨煤機實現(xiàn)五運一備,F(xiàn)磨煤機可以長時間停備。每年機組運行約6 500 h,F(xiàn)磨煤機按照一年運行3 000 h統(tǒng)計,磨煤單耗按8(kW·h)/t計算,煤量按40 t/h估算,上網(wǎng)電價按0.29元/(kW·h)計算,全年預計節(jié)省電費約27.84萬元。改造后B、C、D、E磨煤機除D磨單耗增加外,其他3臺磨煤機磨煤單耗都有所下降。按B、C、D、E磨煤機每臺每年運行4 000 h,按每臺磨煤量50 t/h估算,全年節(jié)省電費約11.46萬元。改造后完全年節(jié)約電費約共計39.3萬元,改造后2.5年便可收回成本。

    6 結 語

    通過對ZGM113型中速磨煤機進行中心干燥+磨盤流化+回粉錐體優(yōu)化改造,有效切斷分離粗粉顆粒的再次循環(huán)途徑,將碾磨合格煤粉及時擾動分離出來,提高干燥分離效率,保證了煤粉的均勻性。從運行參數(shù)及性能試驗報告分析,改造后磨煤機出力增加約20%,個別磨煤機制粉單耗、煤粉細度下降明顯,既實現(xiàn)了磨煤機提高出力,機組高負荷五運一備的運行方式,又可降低制粉單耗,每年產(chǎn)生近40萬元的經(jīng)濟效益。

    該改造方案與更換減速機、改造動態(tài)分離器等其它改造方案相比成本低、效果好、檢修維護量小,代表了磨煤機改造的最新技術路線和方向。該技術為國內(nèi)首創(chuàng),市場應用前景非常廣闊,對于磨煤機出力不足、電耗偏高的電廠有推廣應用價值。

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