程翔銳,徐國(guó)鵬,趙佳偉,于 波
(1.唐山國(guó)華科技國(guó)際工程有限公司,河北 唐山 063020;2.北京國(guó)華科技集團(tuán)有限公司,北京 101310)
位于粵北地區(qū)的A選煤廠是唐山國(guó)華科技國(guó)際工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)華科技”)于2014年設(shè)計(jì)并建成的年處理能力為0.9 Mt的選煤廠。該廠采用的是典型的不脫泥、不分級(jí)無(wú)壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器選煤工藝。由于當(dāng)?shù)孛禾抠Y源已近枯竭,近年來(lái),業(yè)主改選由印度尼西亞進(jìn)口的無(wú)煙末煤。根據(jù)該原料煤的可選性及市場(chǎng)需求,生產(chǎn)灰分≤12%的精煤、中煤和矸石,進(jìn)入三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器第一段的合格重介質(zhì)懸浮液密度隨之調(diào)高至1.73 kg/L,隨之產(chǎn)生了一系列生產(chǎn)難題。為此業(yè)主邀請(qǐng)國(guó)華科技派人員參加整改工作,以適應(yīng)生產(chǎn)要求。筆者應(yīng)邀前去,經(jīng)歷3個(gè)月生產(chǎn)實(shí)踐,圍繞問(wèn)題,查找原因,認(rèn)真分析,進(jìn)行方案論證,提出合理對(duì)策,逐一解決,取得圓滿成果。
為了探究A選煤廠所配制的合格懸浮液不能持續(xù)穩(wěn)定地保持在1.73 kg/L密度范圍內(nèi)以致無(wú)法正常生產(chǎn)的難題,筆者深入生產(chǎn)實(shí)際,發(fā)現(xiàn)常常在磁選機(jī)滾筒下方產(chǎn)生磁團(tuán)聚(位置見(jiàn)圖1),經(jīng)常堵塞礦漿過(guò)流通道,使得攜帶煤泥的尾礦從磁選機(jī)精礦排出端溢出,自流到合格介質(zhì)桶,不但使合格重介質(zhì)懸浮液中煤泥含量增高,更嚴(yán)重的是稀釋的重懸浮液導(dǎo)致桶內(nèi)液位升高,密度處于低位。
所謂的磁團(tuán)聚結(jié)構(gòu)化現(xiàn)象是居于磁選機(jī)里的磁性物顆粒,在濃度較高、粒度較粗的情況下,受到磁感應(yīng)作用,顆粒本身產(chǎn)生了“剩磁”,相互吸引成團(tuán)的現(xiàn)象,這在選礦界的刊物中早有介紹。據(jù)檢索,在公開(kāi)發(fā)行選煤專(zhuān)業(yè)的刊物中未曾報(bào)導(dǎo)過(guò),也可以說(shuō)A選煤廠磁團(tuán)聚現(xiàn)象是在選煤生產(chǎn)企業(yè)首先發(fā)現(xiàn)的。其對(duì)策有二,一是稀釋磁選機(jī)入料濃度,二是外購(gòu)粒度細(xì)的磁鐵礦粉(本文后面還要詳述)。
圖1 逆流式磁選機(jī)工作原理示意
A選煤廠改選無(wú)煙煤之初,介耗高達(dá)2.50~3.00 kg/t,其原因是面對(duì)高密度的合格懸浮液攜帶大量的重介質(zhì),脫介和磁選作業(yè)卻按入選煉焦煤那樣的操作條件來(lái)應(yīng)對(duì)所造成的。經(jīng)實(shí)地核算,在設(shè)計(jì)A選煤廠時(shí),脫介和磁選設(shè)備的選型上留有余地,所以改選無(wú)煙煤后,在整改工作中,主要從改變操作條件來(lái)著手。
三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選出的精煤、中煤攜帶重懸浮液,首先由各自脫介弧形篩預(yù)先脫介。在生產(chǎn)中要及時(shí)翻轉(zhuǎn)弧形篩篩面,盡量避免弧形篩竄料,杜絕高濃度重懸浮液進(jìn)入脫介振動(dòng)篩,導(dǎo)致后續(xù)磁選機(jī)入料量和濃度的增加。
對(duì)于入選無(wú)煙末原煤的A選煤廠,根據(jù)其合格重懸浮液密度高、濃度大,篩面上料層厚,顆粒表面粘附的磁性物多的情況,必須采用強(qiáng)力噴水和增加噴水量的操作條件,才能達(dá)到有效脫介的目的。
A選煤廠對(duì)此采用的措施是增大噴水壓力,由原先的0.15 MPa提高到0.25 MPa以上。因?yàn)閲娝畨毫μ岣?,噴水量也隨之增大,如單個(gè)噴嘴流量Q的計(jì)算式為:
式(1)中:S為噴嘴出口截面積,m2;V為噴嘴出口流速,m/s;μ為流量系數(shù),μ=0.96-0.32H;d為噴嘴出口直徑,m;g為重力加速度,m2/s;H為噴嘴出口壓力,MPa。
由式(1)可知,由于噴嘴壓力的提高,噴水量增加了30%左右。
上文已提出,降低入料濃度可避免產(chǎn)生磁團(tuán)聚結(jié)構(gòu)化現(xiàn)象,另外降低磁選機(jī)入料濃度,可提高磁性物趨向永磁筒的運(yùn)動(dòng)速度。在眾多的磁選機(jī)制造商所提供的安裝使用說(shuō)明書(shū)中,明確提出為保證磁性物回收率達(dá)到99.8%,入料濃度最好調(diào)整到10%~20%的范圍內(nèi),最高不得超過(guò)25%。對(duì)于這一點(diǎn),無(wú)論是選煤工程設(shè)計(jì)單位,還是生產(chǎn)單位,往往注意不夠。
在A選煤廠整改階段,將澄清的循環(huán)水引入到磁選機(jī)入料中,將其稀釋到25%以下的濃度。
針對(duì)設(shè)置多臺(tái)精煤磁選機(jī)的情況,還要在入料管道布置方面考慮到入料流量、濃度的均勻性問(wèn)題。為此,在整改工作中設(shè)置了精煤磁選機(jī)入料分配箱(見(jiàn)圖2)。
磁選機(jī)入料從入料口進(jìn)入分配箱的內(nèi)筒,然后再經(jīng)過(guò)內(nèi)筒上的3個(gè)長(zhǎng)方形出料孔進(jìn)入分隔好的3個(gè)出料區(qū),再由出料區(qū)進(jìn)入對(duì)應(yīng)的磁選機(jī)。分配箱的內(nèi)筒具有穩(wěn)定流態(tài)的作用,長(zhǎng)方形的出料孔能保證入料盡量分配均勻,出料區(qū)的分隔板只分割出料孔的部分高度,液位超過(guò)該高度時(shí),使3個(gè)出料區(qū)的液位保持一致,進(jìn)一步保證進(jìn)入各磁選機(jī)物料的均勻性。
圖2 磁選機(jī)入料分配箱示意
磁鐵礦粉的質(zhì)量指標(biāo)直接影響重介質(zhì)懸浮液的穩(wěn)定性,雖然國(guó)華科技始終如一強(qiáng)調(diào)其重要性,但發(fā)現(xiàn)有部分選煤廠對(duì)這方面問(wèn)題重視不夠,本文為此作一重申。
分選無(wú)煙煤的重介質(zhì)選煤廠,首先要解決的生產(chǎn)關(guān)鍵就是高密度懸浮液的穩(wěn)定性問(wèn)題。重介質(zhì)懸浮液是固液兩相的粗分散體系,固相顆粒在水體中受重力或離心力作用,發(fā)生沉降,破壞了懸浮液的穩(wěn)定性。而重懸浮液的穩(wěn)定性是指懸浮液保持其本身密度不變的性質(zhì)。這個(gè)穩(wěn)定性包含兩方面含義:
(1)在重介質(zhì)選煤設(shè)備內(nèi)部的各位置密度分布是均勻的或是比較均勻的。
(2)在生產(chǎn)時(shí)間段內(nèi)密度大小的波動(dòng)范圍小,始終是平穩(wěn)的。
前者是指合格重介質(zhì)懸浮液的本身,磁性物在設(shè)備內(nèi)沉降分離所產(chǎn)生的密度變化是否在允許值范圍之內(nèi),這與介質(zhì)的質(zhì)量指標(biāo)以及重介質(zhì)懸浮液中煤泥含量有關(guān)。
后者是指在生產(chǎn)全過(guò)程中,各種因素造成的重介質(zhì)懸浮液中磁性物數(shù)量隨時(shí)間的變動(dòng)是否符合工藝操作的要求。
選煤廠介質(zhì)實(shí)際是指外購(gòu)的磁鐵礦粉,其質(zhì)量好壞直接影響生產(chǎn)能否正常進(jìn)行。
4.2.1 鐵礦粉的粒度
眾所周知,磁鐵礦粉粒度越粗,其沉降速度越快,在重懸浮液中就易分層,越不穩(wěn)定,顆粒沉降速度與其直徑的3次方成正比例。例如粒徑為0.125 mm的磁鐵礦顆粒的沉降速度是0.045 mm顆粒的21.4倍。
為降低分選設(shè)備的分選下限,也必須要求更細(xì)的磁鐵礦粉。國(guó)華科技設(shè)計(jì)理念是重介質(zhì)旋流器與煤泥重介質(zhì)旋流器相結(jié)合,將重力選煤下限降至≤0.25 mm,以減少生產(chǎn)費(fèi)用較高的浮選系統(tǒng)的負(fù)荷,在這種情況下,對(duì)磁鐵礦粉的粒度有更為嚴(yán)格的要求。
按照重介質(zhì)旋流器專(zhuān)家彭榮任的理念,“被選煤粒所排開(kāi)的重懸浮液體積中,至少應(yīng)包含一個(gè)介質(zhì)顆粒,以保證煤粒能在懸浮液中按密度大小進(jìn)行分層”,其推導(dǎo)出以下關(guān)系式:
式(2)中:D為煤粒的分選下限直徑,mm;dmin為磁鐵礦粉顆粒臨界直徑,mm;λ為重懸浮液的體積濃度(以小數(shù)表示);k為修正系數(shù)。所計(jì)算的體積濃度與磁鐵礦粉顆粒臨界直徑見(jiàn)表1。
體積濃度是指固體體積占懸浮液體積的比值。研究者們認(rèn)為煤炭只能在(1-λ)的空間中才能實(shí)現(xiàn)分選。
根據(jù)表1,A選煤廠外購(gòu)的磁鐵礦粉粒度指標(biāo)應(yīng)該為≤0.045 mm(325 網(wǎng)目)粒級(jí)的含量在90%以上。
表1 重懸浮液的體積濃度與磁鐵礦粉顆粒臨界直徑(當(dāng)D≤0.25 mm時(shí))
4.2.2 磁鐵礦粉的真密度和磁性物含量
磁鐵礦粉的真密度與磁性物含量這兩項(xiàng)指標(biāo)是相互關(guān)聯(lián)的。磁鐵礦是天然礦物,具有立方晶體結(jié)構(gòu),屬于尖晶石類(lèi)型,其真密度范圍是4.3~5.2 kg/L。外購(gòu)磁鐵礦粉中的非磁性物實(shí)為磁選精礦中夾雜的礦物雜質(zhì)。因此,外購(gòu)的磁鐵礦粉密度實(shí)際上是包含有磁性物和非磁性物的密度。磁性物含量低,必然導(dǎo)致其真密度低,在配制合格重懸浮液中添加量必然增高,其體積濃度λ也隨之增大,這時(shí)煤粒分選運(yùn)動(dòng)空間隨之減小,因阻力損失,分選速度也隨之減緩。
配制高密度重懸浮液時(shí),需要添加更多的磁鐵礦粉,如果密度較高,則其體積就小(體積濃度就小)為煤炭留出了較大的分選空間。
因此在入選無(wú)煙煤時(shí),選煤廠外購(gòu)的磁鐵礦粉真密度應(yīng)該大于4.50 kg/L,磁性物含量高于90%。
A選煤廠為民營(yíng)企業(yè),技術(shù)力量較薄弱,在外購(gòu)磁鐵礦粉質(zhì)量監(jiān)控上認(rèn)識(shí)不足,整改前礦粉粒度較粗,≤0.045 mm粒級(jí)含量只為80%,真密度僅為4.20 kg/L,磁性物含量只有85%,致使噸煤介耗在2.50~3.00 kg范圍波動(dòng)。后經(jīng)筆者的工作,接納了合理建議,噸煤介耗降到了1.80 kg以下,更為重要的是合格懸浮液的穩(wěn)定性大為提高,為分選無(wú)煙煤創(chuàng)造了必要條件。
煤泥含量是指煤泥占重介質(zhì)懸浮液中固體總量的百分比,在適量時(shí),可提高重懸浮液的穩(wěn)定性,避免磁性物在分選設(shè)備中沉降分層。但煤泥含量過(guò)大時(shí),增加了重懸浮液的粘度,阻滯了煤炭按密度分層的運(yùn)動(dòng)速度,使分選效果變差。
粘度是由于懸浮液質(zhì)點(diǎn)間各種內(nèi)力造成的,導(dǎo)致運(yùn)動(dòng)顆粒粘滯阻力增加。煤粒運(yùn)動(dòng)使懸浮液的流體層產(chǎn)生內(nèi)力,內(nèi)力的存在就會(huì)使位移過(guò)程消耗能量,即消耗煤粒的動(dòng)能或位能,使其運(yùn)動(dòng)速度降低。研究者認(rèn)為懸浮液的固體(包括煤泥)體積濃度的極限值λmax應(yīng)為0.20~0.25。
式(3)中:δ1為介質(zhì)粉密度,kg/L;δ2為煤泥密度,kg/L;N為煤泥含量,%。
平均固體(包括介質(zhì)粉和煤泥)體積濃度λ計(jì)算式如下:
式(4)中:Δ為重懸浮液密度,kg/L。
設(shè)介質(zhì)粉密度δ1=4.5 kg/L,無(wú)煙煤煤泥密度δ2=1.60 kg/L,合格介質(zhì)懸浮液密度Δ=1.73 kg/L,按式(3)(4)計(jì)算出在不同煤泥含量時(shí)的λ值(表2)。
表2 不同煤泥含量時(shí)的重懸浮液固體體積濃度
由表2可知,密度為1.73 kg/L的高密度重介質(zhì)懸浮液中,當(dāng)煤泥含量?jī)H為10%時(shí),固體體積濃度就超出極限值上限了。在實(shí)際生產(chǎn)時(shí)很難將合格重懸浮液的固體體積濃度控制在0.25以下,其中一個(gè)重要原因是選煤廠常選用的是逆流式磁選機(jī),該類(lèi)磁選機(jī)主要功能是強(qiáng)化磁性物回收兼顧精礦品位,所以精礦并不完全純凈,尤其是精煤磁選機(jī)的精礦中混雜有一定數(shù)量的非磁性物(煤泥)。
A選煤廠的原料煤(無(wú)煙煤)以細(xì)粒為主,其中≤0.045 mm細(xì)煤泥在進(jìn)入重介質(zhì)旋流器后就變成了高密度懸浮液中固相顆粒了,雖然可提高懸浮液的穩(wěn)定性,但增加了懸浮液的粘度,對(duì)煤炭分選產(chǎn)生負(fù)面效應(yīng)。
強(qiáng)化分流的目的,就是將合格重介質(zhì)懸浮液中煤泥含量降低。為此,筆者將精煤弧形篩篩下濃懸浮液足夠多地分流到精煤磁選機(jī)進(jìn)行脫泥凈化,即比整改前增加了約15%的分流量。
A選煤廠原設(shè)計(jì)為分選煉焦煤的選煤廠,近年改選以末煤為主的無(wú)煙煤,合格重懸浮液密度由1.45 kg/L上升到1.73 kg/L,致使其中固相數(shù)量增加近20%,導(dǎo)致正常生產(chǎn)發(fā)生了問(wèn)題。
筆者應(yīng)邀參加了該廠的技術(shù)整改工作,作好以下幾方面工作,取得了顯著成效,使其能在設(shè)計(jì)處理量的條件下正常生產(chǎn)。
(1)在不增加脫介、磁選設(shè)備的條件下,改善操作條件。① 及時(shí)翻轉(zhuǎn)脫介弧形篩篩面,保持篩條對(duì)煤流的切割能力,避免其竄料、跑水;② 提高脫介篩噴水壓力,噴水量增加30%左右,以增加脫介能力;③ 引入濃縮機(jī)澄清的溢流水,將磁選機(jī)入料濃度降到25%以下,杜絕了結(jié)構(gòu)化磁團(tuán)聚現(xiàn)象,并提高了磁性物回收率,保持了高密度合格懸浮液的穩(wěn)定性。
(2)加大了精煤脫介弧形篩濃懸浮液到精煤磁選機(jī)的分流量(約增加15%),盡量將高密度懸浮液中煤泥含量控制在10%的水平,減小重懸浮液的粘度,提高重介質(zhì)旋流器的分選精度。
(3)購(gòu)用小于0.045 mm粒級(jí)產(chǎn)率≥90%、真密度≥4.50 kg/L、磁性物含量≥90%的磁鐵礦粉,保證高密度重懸浮液的穩(wěn)定性。