王子軍,夏云凱
(唐山神州機(jī)械集團(tuán)有限公司,河北 唐山 063001)
2020年9月22日,國(guó)家主席習(xí)近平在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上表示,中國(guó)將力爭(zhēng)于2030 年前達(dá)到碳排放峰值,2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。在此背景下,中國(guó)的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中煤炭占比將逐步下降,從能源應(yīng)用上直接降低碳排放量。但由于受到儲(chǔ)能技術(shù)及非化石能源產(chǎn)能的限制,從長(zhǎng)遠(yuǎn)看,煤炭仍將是我國(guó)主體和基礎(chǔ)能源,雖然比例會(huì)有所下降,但預(yù)計(jì)未來(lái)20年煤炭在我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中仍將長(zhǎng)期占據(jù)主體地位。2030年煤炭占一次能源消費(fèi)比重仍在50%以上,年消費(fèi)量將達(dá)45 億t左右。
我國(guó)煤炭資源開(kāi)發(fā)條件差,53%的煤炭資源埋深在1 km以下,優(yōu)質(zhì)煤炭資源逐年減少。褐煤和低變質(zhì)程度煙煤占55%,由于其水洗困難,動(dòng)力煤仍然有50%以上未經(jīng)任何洗選加工提質(zhì),原煤灰分高,含大量矸石,運(yùn)力浪費(fèi)嚴(yán)重,電廠直接燃燒后污染十分嚴(yán)重,廢氣處理成本高。有統(tǒng)計(jì)顯示,在我國(guó)主要污染物排放中,燃煤排放的二氧化硫占90%,碳氧化物占75%,總懸浮顆粒物占60%,二氧化碳占75%。同時(shí),每年還要排放數(shù)億噸渣塵,重金屬超過(guò)2 萬(wàn)t,對(duì)人體危害很大。由于電煤質(zhì)量較差,煤炭利用效率低。發(fā)電及供熱平均綜合利用效率僅為40%左右,比發(fā)達(dá)國(guó)家低10個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)單位GDP能耗是世界平均水平的1.4~1.5倍,在以煤炭為主體的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,煤炭利用過(guò)程的節(jié)能提效才是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的第一優(yōu)選。
我國(guó)的基本國(guó)情和發(fā)展階段決定了煤炭能源轉(zhuǎn)型的重要任務(wù)之一是煤炭清潔高效利用。煤炭清潔高效利用技術(shù)涉及煤炭高效綠色洗選、煤清潔高效利用等諸多環(huán)節(jié)。因此煤炭洗選行業(yè)在碳達(dá)峰與碳中和政策下應(yīng)積極做出自己的貢獻(xiàn)。雖然采用高效節(jié)能設(shè)備及加強(qiáng)能源管理能夠降低選煤廠噸煤電耗,但采用合理高效的分選技術(shù)更具有節(jié)能效益[1-3]。因此,應(yīng)加速研發(fā)及應(yīng)用先進(jìn)的煤炭洗選節(jié)能減排工藝和技術(shù),在提高煤炭入選率同時(shí)淘汰落后的洗選工藝和產(chǎn)能,早日實(shí)現(xiàn)動(dòng)力煤全部入選。通過(guò)提高商品煤特別是電煤的質(zhì)量,進(jìn)而提高能電廠燃煤利用效率,減少污染物排放,為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)提供煤炭洗選行業(yè)人的智慧和貢獻(xiàn)。
本文從干選技術(shù)現(xiàn)狀,各種干選設(shè)備應(yīng)用實(shí)例,干選工藝流程的優(yōu)化設(shè)計(jì)等方面梳理了干選工藝在煤炭洗選過(guò)程節(jié)能減排中的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
煤炭分選可以有效地降低原煤灰分、硫分,提高煤炭發(fā)熱量,從而降低運(yùn)輸負(fù)荷,減少燃煤過(guò)程中重金屬元素、CO2、NOx和粉塵等污染物的排放量,減輕大氣污染。從煤炭分選工藝上看,濕法分選技術(shù)如重介和跳汰分選技術(shù)非常成熟,精度高,目前在煤炭分選加工領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。濕法分選,特別是重介選工藝仍然是我國(guó)煤炭洗選加工的主流工藝,具有處理能力大,有效分選粒度范圍寬,分選精度高,降灰顯著等優(yōu)勢(shì)。但濕法分選也存在較大的局限性。
(1)能耗高。工藝流程復(fù)雜,設(shè)備多,投資大,運(yùn)營(yíng)成本高,噸煤電耗達(dá)到5~10 kW·h,水耗、介耗和煤泥水處理藥劑消耗量大。
(2)水洗效果差。動(dòng)力煤精煤水分增加,抵消了部分降灰效果,熱值提升不顯著。
(3)環(huán)保壓力。處理易泥化煤產(chǎn)生大量高水分煤泥。低階煤自身遇水易泥化,采用濕法分選后,煤泥水處理系統(tǒng)負(fù)荷增加,煤泥產(chǎn)品水分高,冬季儲(chǔ)運(yùn)困難。
(4)水資源壓力。我國(guó)煤炭分布不均衡,70%以上分布在干旱缺水的西部地區(qū),采用耗水量較大的濕法分選,加劇地方水資源短缺的困難,就重介質(zhì)選煤而言,入洗1 t原煤耗水量約0.03~0.06 m3。
為提高選煤企業(yè)節(jié)能減排技術(shù)水平,降低單位產(chǎn)品電力消耗,國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)于2019年發(fā)布了GB 29446-2019《選煤電力消耗限額》的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定了動(dòng)力煤選煤廠電力消耗限額指標(biāo),見(jiàn)表1?,F(xiàn)有的動(dòng)力煤選煤企業(yè)電力單耗限定值應(yīng)符合表1中的3級(jí),新建或改擴(kuò)建的動(dòng)力煤選煤廠電力單耗準(zhǔn)入值應(yīng)符合表1中的2級(jí)。
表1 動(dòng)力煤選煤企業(yè)選煤電力消耗限額
表1所示限定值和準(zhǔn)入值為強(qiáng)制性指標(biāo),限定值為現(xiàn)有企業(yè)限額指標(biāo),準(zhǔn)入值為新建企業(yè)限額指標(biāo)。根據(jù)這項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)于新建動(dòng)力煤選煤廠設(shè)計(jì)提出了嚴(yán)格要求,即噸煤電耗不能超過(guò)3.0 kW·h,動(dòng)力煤分選電耗先進(jìn)值為2.0 kW·h。在生產(chǎn)實(shí)踐中,采用濕法分選工藝的動(dòng)力煤生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)采用先進(jìn)分選工藝和加強(qiáng)節(jié)能管理[4-6],可以降低選煤廠電力消耗。但事實(shí)上,濕法分選動(dòng)力煤選煤廠的噸煤電耗一般遠(yuǎn)高于干法分選,不能滿足噸煤電耗限額2級(jí)的要求。
近年來(lái),煤炭干選技術(shù)發(fā)展迅猛,通過(guò)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步,在單元設(shè)備處理能力,分選精度,環(huán)保效果和智能化方面取得重要進(jìn)展。涌現(xiàn)出大型復(fù)合式干法分選機(jī)、光電(智能)干選機(jī)、新一代干法重介質(zhì)流化床分選機(jī)等一系列干選設(shè)備。干選技術(shù)不用水、不用介質(zhì)、無(wú)水處理藥劑消耗,系統(tǒng)簡(jiǎn)單的優(yōu)勢(shì),彌補(bǔ)了濕法選煤的不足,響應(yīng)了當(dāng)下煤炭行業(yè)節(jié)能、減排、降耗等政策號(hào)召,其中復(fù)合式干選和光電類塊煤智能分選已經(jīng)在國(guó)內(nèi)選煤廠和煤礦井下獲得大規(guī)模應(yīng)用[7-11]。
干法動(dòng)力煤選煤廠不用水,使用簡(jiǎn)單的分選工藝和數(shù)量較少的設(shè)備即可達(dá)到濕法分選的效果,噸煤電耗一般在2.5~3.5 kW·h范圍內(nèi),干選節(jié)能優(yōu)勢(shì)明顯。因此在滿足分選指標(biāo)和精煤質(zhì)量要求的前提下,應(yīng)該優(yōu)先選擇合理的干法選煤工藝,以降低能耗滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,值得設(shè)計(jì)者思考。
現(xiàn)代選煤廠規(guī)模龐大,水洗工藝耗電量高,雖然可采取高效節(jié)能機(jī)電設(shè)備,但節(jié)能效果有限。采用干選工藝部分或全部替代水洗工藝,從而為選煤廠優(yōu)化設(shè)計(jì)進(jìn)一步挖潛節(jié)能潛力。干選廠能耗包括干選機(jī)、原煤和各產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備、機(jī)修、照明、化驗(yàn)室等電耗,以及與上述有關(guān)的線路和變壓器的電損失。雖然總體干選工藝單位能耗低于水洗,部分建或改擴(kuò)建的動(dòng)力煤干選廠企業(yè)電力單耗準(zhǔn)入值符合單耗限額2級(jí)標(biāo)準(zhǔn),但傳統(tǒng)干選廠單位電耗一般為3 kW·h左右,不能滿足先進(jìn)值的指標(biāo)要求。通過(guò)合理選擇干選設(shè)備及優(yōu)化分選工藝流程設(shè)計(jì)等手段可以達(dá)到進(jìn)一步降低干選單位能耗的目的。
大部分動(dòng)力煤選煤廠均設(shè)置有塊煤選矸系統(tǒng),大塊煤的篩分揀矸系統(tǒng)主要靠人工分選。檢出塊精煤后破碎進(jìn)入重介或跳汰水洗系統(tǒng)再分選。人工撿矸存在的問(wèn)題:① 環(huán)境惡劣。工人勞動(dòng)強(qiáng)度大,噪聲和粉塵大,生產(chǎn)效率低;② 分選效率低。在夾矸煤較多、矸石表面形狀及顏色與塊精煤差異不大時(shí)較難識(shí)別,手選塊煤中含矸率高、灰分高,必須破碎再洗選。另外,手選矸石中含煤率也常超標(biāo)。
近年來(lái)光電類塊煤智能干選機(jī)得到了大規(guī)模應(yīng)用,目前人工撿矸工藝正在被機(jī)械排矸所淘汰,其中以X射線類智能干選最為流行[12-13]。X射線智能干選機(jī)優(yōu)勢(shì)包括:① 最佳分選粒度范圍寬,處理量大,比較適合處理50~300 mm的原煤,原煤水分大小對(duì)塊煤分選沒(méi)有影響,單通道干選機(jī)處理量可達(dá)240 t/h;② 分選精度高,對(duì)易選及中等可選動(dòng)力煤的分選精度介于跳汰和重介淺槽之間;③ 自動(dòng)化程度高,設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中有人巡視無(wú)人值守;④ 分選費(fèi)用低,噸煤電耗低于2 kW·h;⑤ 模塊化設(shè)計(jì),建設(shè)周期短。典型塊煤光電分選工藝取代塊煤水洗工藝流程見(jiàn)圖1。部分X射線分選機(jī)耗電統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表2。在塊煤分選工藝選擇中,應(yīng)優(yōu)先選用X射線分選機(jī)替代人工撿矸,取消手選作業(yè)。在老廠改造中,光電分選機(jī)可全部或部分替代大于50 mm塊煤動(dòng)篩跳汰或重介淺槽分選,節(jié)省投資和電費(fèi)。
圖1 大于50 mm大塊煤光電分選替代水洗工藝流程
3.2.1 50~13 mm中塊煤分選對(duì)比
2019年我國(guó)原煤入選量為39 億t,入選率71%,動(dòng)力煤入選量17.7 億t,其中主要入選大于13 mm塊煤。各類用戶對(duì)煤炭品種的需求各有不同,一些工業(yè)用煤和民用煤行業(yè)歡迎塊煤產(chǎn)品。依據(jù)GB/T 9143—2008《常用固定床煤氣發(fā)生爐用煤標(biāo)準(zhǔn)》可知,煤氣發(fā)生爐用煤適宜的粒度范圍為13~100 mm。塊煤分選設(shè)備的選型和入料上下限的選擇應(yīng)綜合考慮各種相關(guān)因素。
常用的50~13 mm中塊煤分選工藝有重介質(zhì)分選機(jī)選矸和跳汰排矸以及復(fù)合式干選。重介質(zhì)分選機(jī)分選精度高,但系統(tǒng)復(fù)雜。動(dòng)篩跳汰機(jī)選矸具有工藝系統(tǒng)簡(jiǎn)單、輔助設(shè)備少、占地面積小、加工成本低等優(yōu)點(diǎn)。但重介分選和跳汰分選均需配備煤泥水系統(tǒng),不適合易泥化或褐煤等低階煤的塊煤分選;水洗低密度不粘煤時(shí),由于其密度低,硬度較低,強(qiáng)度較小,在水洗和脫水過(guò)程中塊煤易破碎,一般塊煤破碎率可達(dá)5%左右。復(fù)合干法選煤與水洗分選方法相比優(yōu)點(diǎn)有:① 該法可在2.0 g/cm3密度以上分選,矸石產(chǎn)品灰分高、熱值低;② 對(duì)80~6 mm物料分選精度較高,可以達(dá)到水洗跳汰分選精度,適合80~6 mm中塊煤分選排矸;③ 床面振動(dòng)幅度小,對(duì)塊煤破碎率低(小于1%),干選降低了塊煤破碎率。
為比較重介分選和復(fù)合式分選的分選效果,以同煤集團(tuán)色連一礦大于13 mm塊煤分選對(duì)比為例,該礦原煤高密度物含量高、灰分高、易泥化,高密度排矸時(shí)中間密度物含量少,可選性為易選。色連一礦選煤廠現(xiàn)采用重介淺槽分選大于25 mm塊精煤,2018年部分月份生產(chǎn)化驗(yàn)結(jié)果如表3所示。
表2 部分X射線塊煤分選機(jī)耗電統(tǒng)計(jì)
表3 重介淺槽濕法分選大于25 mm煤質(zhì)分析
濕法分選后塊精煤全水分接近28%,水分較原煤增加約4.5%,由于灰水相抵,影響了塊精煤發(fā)熱量(表3)。而同期干選試驗(yàn)結(jié)果(表4)表明,干選后大于25 mm塊精煤全水在24%~25%范圍內(nèi),在灰分接近的情況,干選塊精煤水分比重介塊精煤水分低2~3個(gè)百分點(diǎn),干選精煤發(fā)熱量比水洗精煤高約0.84~1.26 MJ/kg??紤]到投資運(yùn)營(yíng)成本和電耗高的問(wèn)題,重介水洗方案和干選相比沒(méi)有優(yōu)勢(shì)。因此,在分選可選性為易選且易泥化的50~13 mm塊煤時(shí),應(yīng)該優(yōu)先選用干法分選設(shè)備,以降低能耗。
表4 干法分選塊煤效果分析
3.2.2 小于30 mm末煤復(fù)合式干選
動(dòng)力煤中大于13 mm原煤一般矸石含量高,灰分高、發(fā)熱量低,不洗選無(wú)法滿足市場(chǎng)要求。為避免末煤洗選后精煤水分增加和煤泥問(wèn)題,傳統(tǒng)動(dòng)力煤重介選煤廠大多采用部分入洗工藝,只使用塊煤分選設(shè)備處理大于13 mm原煤,小于13 mm末煤旁路不洗。許多設(shè)計(jì)了原煤全粒級(jí)水洗工藝的重介選煤廠也因?yàn)槟┟核淳簾嶂堤岣哂邢薜仍虿捎媚┟翰糠秩胂垂に嚮蛉磕┟号月凡幌垂に?,造成末煤分選系統(tǒng)閑置和很大的投資損失。
使用末煤干選技術(shù)可以避免水洗弊端,在高密度排矸時(shí),原煤可選性為易選或中等可選的動(dòng)力煤選煤廠可采用末煤干選工藝,其精煤產(chǎn)率和熱值可能高于濕法分選的精煤產(chǎn)率和熱值。以霍洛灣煤礦小于40 mm末煤分選工藝設(shè)計(jì)方案對(duì)比為例,規(guī)模260萬(wàn)t/a小于40 mm末煤干選廠,裝機(jī)功率1 819 kW,投資2 501.63萬(wàn)元,單位電耗為3.14 kW·h;作為對(duì)比,40~0 mm脫粉后采用重介旋流器分選,裝機(jī)功率3 000 kW,投資9 668萬(wàn)元,單位電耗為5.18 kW·h。因此在同等分選效果的前提下,應(yīng)采用干選代替重介旋流器分選,節(jié)省投資和電費(fèi)。
末煤干選技術(shù)電耗低,特別適合末煤含量大或易泥化煤的分選,是動(dòng)力煤分選節(jié)能降耗的一項(xiàng)重要補(bǔ)充。對(duì)部分入選的選煤廠添加末煤干選[14],干濕結(jié)合,可實(shí)現(xiàn)原煤全部入選(圖2)。
圖2 干濕結(jié)合分選工藝流程舉例
3.2.3 小于80 mm混煤復(fù)合式干選
鑒于大于30 mm塊煤和小于30 mm末煤分選工藝已經(jīng)成熟,可根據(jù)原煤性質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量要求,靈活選用不同粒度上限原煤干選工藝方案。對(duì)老廠改造時(shí)可采用大于30 mm塊煤濕法分選+ 小于30 mm末煤干選流程。新廠設(shè)計(jì)則可采用小于80 mm全粒級(jí)干選流程,實(shí)施煤泥減量化生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)動(dòng)力煤全粒級(jí)分選,可達(dá)到穩(wěn)定煤質(zhì)、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高廠礦經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益的目的[15-17]。典型小于80 mm全粒級(jí)干選工藝流程見(jiàn)圖3。
圖3 典型小于80 mm混煤干選工藝流程
小于80 mm混煤分選時(shí),有效分選粒度下限為3 mm,入料粒度為小于30 mm時(shí),有效分選粒度下限為1 mm。小于80 mm混煤分選時(shí)對(duì)干選機(jī)分選效果檢測(cè)數(shù)據(jù)表明,小于6 mm分選效果差,小于3 mm基本沒(méi)有分選效果。小于3 mm煤粉粒度細(xì),會(huì)顯著增加除塵系統(tǒng)負(fù)荷,占用干選機(jī)分選床面,降低干選機(jī)單位面積處理能力,浪費(fèi)電能。因此對(duì)粉煤含量較大的原煤應(yīng)采用選前脫粉的工藝。采用原煤脫粉工藝的優(yōu)勢(shì)如下。
(1)提高分選效果。2020年榆樹(shù)井選煤廠生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)表明,在原煤熱值相近的情況下,干選效果優(yōu)于鄰近的一號(hào)井選煤廠,其中主要原因是榆樹(shù)井原煤粒度較粗,入料粒度為80~0 mm,而一號(hào)井原煤粒度較細(xì),入料粒度為50~0 mm。榆樹(shù)井原煤小于6 mm含量為33.74%,一號(hào)井原煤小于6 mm含量為48.86%。為減少原煤中煤粉含量,提高分選效果,應(yīng)盡可能降低干選機(jī)入料中小于3 mm煤粉量。2021年一號(hào)井選煤廠脫粉改造后分選效果初步檢測(cè)發(fā)現(xiàn),在同等原煤熱值的前提下,精煤熱值提高約0.29~0.42 MJ/kg。
(2)提高設(shè)備處理能力。按照脫粉 20%計(jì)算,分選機(jī)床面單位面積處理能力可提高25%,改造后如每天生產(chǎn)16 h,全廠年處理能力達(dá)到700萬(wàn)t,如每天生產(chǎn)20 h,全廠年處理能力達(dá)到900萬(wàn)t。
(3)節(jié)能降耗。榆樹(shù)井改造前總裝機(jī)功率3 100 kW,最大裝機(jī)處理能力850 t/h,單位電耗3.1 kW·h/t;改造后總裝機(jī)功率3 594 kW,全系統(tǒng)最大裝機(jī)處理能力1 136 t/h,單位電耗2.69 kW·h/t,噸煤電耗節(jié)約13.3%。一號(hào)井選煤廠改造前總裝機(jī)功率4 786 kW,單位電耗3.58 kW·h/t;改造后總裝機(jī)功率5 912 kW,單位電耗3.32 kW·h/t,噸煤電耗節(jié)約7.3%。榆樹(shù)井選煤廠干選工藝流程見(jiàn)圖4。
表5為近年投入使用的一些復(fù)合式干選項(xiàng)目,平均電耗低于3 kW·h/t,取得了較好的節(jié)能效果。
表5 入料粒度小于80 mm的煤炭干選廠電耗統(tǒng)計(jì)
圖4 選前深度脫粉小于80 mm混煤干選工藝流程
露天礦臟雜煤塊煤含量大,矸石含量大,灰分較高,為合理利用煤炭資源,減少環(huán)境污染,必須對(duì)臟雜煤進(jìn)行洗選加工。我國(guó)露天煤礦大多集中在內(nèi)蒙古和新疆等干旱高寒地區(qū),水洗所需的水資源稀缺,水洗煤泥產(chǎn)品冬天也易凍結(jié),影響產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)。干法分選技術(shù)更適合臟雜煤的分選,符合露天礦資源節(jié)約與綜合利用以及節(jié)能減排的國(guó)家政策,有利于實(shí)現(xiàn)露天煤礦生態(tài)化建設(shè)[9]。X射線塊煤干選機(jī)和復(fù)合式干選機(jī)配合可以實(shí)現(xiàn)300~0 mm寬粒級(jí)干選。X射線智能分選對(duì)大于50 mm大塊煤分選精度高,可替代人工手選。但智能分選對(duì)小于50 mm塊煤分選精度差。復(fù)合式干選不能處理大于100 mm大塊煤,但對(duì)小于50 mm末煤分選精度高于智能分選,同時(shí)投資低,設(shè)備模塊化,建設(shè)速度快。使用X射線智能分選機(jī)和ZM分選機(jī)分別處理大于50 mm和小于50 mm塊煤,可充分發(fā)揮各自分選工藝的特長(zhǎng),盡可能降低煤炭洗選能耗,實(shí)現(xiàn)動(dòng)力煤全粒級(jí)干法分選。典型露天礦寬粒級(jí)干選工藝流程見(jiàn)圖5,實(shí)際應(yīng)用項(xiàng)目耗電情況見(jiàn)表6。
圖5 露天礦300~0 mm寬粒級(jí)干選工藝流程
在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)我國(guó)煤炭的主體能源地位不會(huì)變化,順應(yīng)雙碳戰(zhàn)略下低碳節(jié)能發(fā)展趨勢(shì),動(dòng)力煤選煤行業(yè)應(yīng)加強(qiáng)煤炭綠色分選,通過(guò)合理采用低能耗的干選工藝,淘汰落后的洗選加工方式,可達(dá)到降低選煤能耗,提高商品煤煤質(zhì),實(shí)現(xiàn)清潔高效可持續(xù)開(kāi)發(fā)利用的目的。多項(xiàng)干選項(xiàng)目工程實(shí)踐證明,首先,干選替代水洗,可以克服水洗的弊端,變易泥化煤不能入選為可能入選,降低噸煤電耗;其次,X射線智能干選噸煤電耗低于復(fù)合式干選,采用不同干選組合以較低的電耗實(shí)現(xiàn)臟雜煤300~0 mm寬粒級(jí)干選,臟雜煤干選典型工程應(yīng)用案例表明,干法選煤設(shè)施的建設(shè)對(duì)于回收煤炭資源、降低環(huán)境污染、增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益都具有積極的意義;第三,在混煤分選過(guò)程中,如煤粉含量過(guò)大,可采用選前3 mm脫粉工藝進(jìn)一步降低單位電耗。
表6 露天礦臟雜煤寬粒級(jí)干選案例