王小楠,張光偉,蔣鋼正,翟德平,葛家君,丁紀(jì)禹,汪 強(qiáng)
(1.濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)有限公司,山東 濟(jì)寧 272000;2.威海市海王旋流器有限公司,山東 威海 264203;3.濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)有限公司 安居煤礦選煤廠,山東 濟(jì)寧 272000)
安居煤礦選煤廠為設(shè)計(jì)年入洗能力120萬(wàn)t的礦井型煉焦煤選煤廠,隸屬于濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)。原煤經(jīng)洗選后作煉焦配煤,副產(chǎn)品作為動(dòng)力煤?,F(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)工藝為大于50 mm塊煤動(dòng)篩排矸,動(dòng)篩塊精煤破碎至50 mm以下,50~0 mm選前1.0 mm脫泥,50~1 mm原煤采用無(wú)壓三產(chǎn)品重介旋流器分選,1~0.25 mm采用TBS干擾床分選機(jī)分選,小于0.25 mm浮選。浮選精煤壓濾回收;浮選尾煤濃縮+壓濾回收。
無(wú)壓三產(chǎn)品重介旋流器是目前煉焦煤選煤廠最常用的主選設(shè)備,利用阿基米德原理在離心力場(chǎng)中完成三種產(chǎn)品的分離[1]。其由兩段兩產(chǎn)品重介旋流器串聯(lián)組合,低密度懸浮液以一定壓力沿切線給入一段旋流器,實(shí)現(xiàn)精煤和中矸產(chǎn)品的分離[2]。懸浮液經(jīng)一段旋流器的濃縮作用密度升高,并與中矸產(chǎn)品一起進(jìn)入二段旋流器,實(shí)現(xiàn)中煤、矸產(chǎn)品的分離。其工藝流程簡(jiǎn)單、基建成本低且對(duì)煤質(zhì)適應(yīng)性較強(qiáng)[3]。
生產(chǎn)過(guò)程中,安居煤礦選煤廠存在中煤帶精量偏高的問(wèn)題,最高可達(dá)6%~10%,同時(shí),因原煤中大于1.8 kg/L密度級(jí)矸石含量較大,生產(chǎn)過(guò)程中易出現(xiàn)一二段通道、矸石口堵塞的問(wèn)題,限制了現(xiàn)場(chǎng)的處理能力。
通過(guò)對(duì)入洗原煤進(jìn)行浮沉分析,得到表1。
表1 入料可選性分析
從表1可以看出,現(xiàn)場(chǎng)入洗原煤中中矸含量偏高,可達(dá)50%以上,原煤中小于1.4 kg/L累計(jì)灰分為7.59%。
當(dāng)精煤灰分為8.0%時(shí),理論精煤產(chǎn)率為39.61%,理論分選密度為1.410 kg/L,±0.1含量為30.31%,屬于難選煤。
當(dāng)精煤灰分為9.0%時(shí),理論精煤產(chǎn)率為44.35%,理論分選密度為1.463 kg/L,±0.1含量為17.42%,屬于中等可選煤。
當(dāng)精煤灰分為10.0%時(shí),理論精煤產(chǎn)率為47.77%,理論分選密度為1.522 kg/L,±0.1含量為10.81%,屬于中等可選煤。
除煤質(zhì)因素和帶煤量外,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及探討,發(fā)現(xiàn)造成中煤帶精煤的主要原因如下[4]。
重介懸浮液主要由磁鐵礦粉、煤泥和水組成,磁鐵礦粉是懸浮液密度的支撐,煤泥起到維持懸浮液穩(wěn)定性的作用,煤泥含量過(guò)低會(huì)導(dǎo)致磁鐵礦粉沉降速度過(guò)快,造成懸浮液密度不穩(wěn),精煤指標(biāo)波動(dòng)較大的問(wèn)題。煤泥含量過(guò)高,造成懸浮液系統(tǒng)的粘度增加,物料顆粒的運(yùn)動(dòng)穿層效果變差,影響煤粒進(jìn)入到相應(yīng)密度層中。
由于煤質(zhì)改變,旋流器各出口直徑配置差異會(huì)導(dǎo)致各出口量分配不合理,導(dǎo)致旋流器內(nèi)部密度場(chǎng)分布與精煤管、中煤管所截取密度差異,造成產(chǎn)品中錯(cuò)配較多,產(chǎn)生中煤帶精煤?jiǎn)栴}。通過(guò)對(duì)各出口直徑重新配置,可優(yōu)化旋流器各出口的產(chǎn)品分配量。鑒于原煤中中矸含量較高,適當(dāng)改變二段尺寸和錐角大小,在不改變離心強(qiáng)度的同時(shí),提高旋流器整體通過(guò)能力。
三產(chǎn)品重介旋流器在實(shí)際分選過(guò)程也存在由于離心力不足或入料量過(guò)大導(dǎo)致的中煤帶精問(wèn)題。物料在旋流器中的分選主要受產(chǎn)品密度差、旋流器內(nèi)的離心力場(chǎng)和密度場(chǎng)影響。一般認(rèn)為,物料在旋流器內(nèi)受力為自身重力、離心力和阻力三部分,由于自身重力要遠(yuǎn)小于物料在旋流器內(nèi)部所受離心力,所以一般忽略重力的影響。
假設(shè)被選顆粒質(zhì)量為m,g;密度為δ,g/cm3;旋流器直徑為D,cm;入料切向速度為v,m/s;
假設(shè)被選顆粒在旋流器內(nèi)部所處密度層懸浮液密度為ρ,g/cm3;離心力場(chǎng)中顆粒的向心加速度為a,m/s2;顆粒粒徑d,cm;
可以看出,當(dāng)被選顆粒的密度與懸浮液密度值差值很小時(shí),此時(shí)被選顆粒的運(yùn)動(dòng)位于旋流器內(nèi)外旋流分界附近,由于所受合力較小,被選顆粒出現(xiàn)錯(cuò)配的可能性較大,造成中煤損失。此時(shí)應(yīng)增加入料壓力,提高被選入料在旋流器內(nèi)所受合力,增強(qiáng)被選物料運(yùn)動(dòng)的穩(wěn)定性,降低其發(fā)生錯(cuò)配的概率。
無(wú)壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器的分選指標(biāo)優(yōu)越與否取決于其結(jié)構(gòu)參數(shù)和入選原煤的煤質(zhì)情況是否匹配。針對(duì)安居煤礦選煤廠的煤質(zhì)情況,對(duì)無(wú)壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器的結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn),以保證旋流器的分選精度及生產(chǎn)穩(wěn)定性。
(1)對(duì)精煤、中煤、矸石出料口徑進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),側(cè)重于提高細(xì)粒級(jí)原煤在旋流器內(nèi)的離心強(qiáng)度,降低錯(cuò)配率。
(2)對(duì)一段介質(zhì)入口、一二段連接管口徑重新設(shè)計(jì),保證介質(zhì)入料切線速度的同時(shí),滿足大粒度、大矸石量的物料通過(guò)要求,提升離心強(qiáng)度,進(jìn)一步強(qiáng)化分選。
(3)優(yōu)化設(shè)計(jì)一段旋流器長(zhǎng)徑比,延長(zhǎng)原煤在旋流器內(nèi)的分選時(shí)間,提高分選精度,減少損失。
(4)中煤溢流管的插入深度可調(diào),提高旋流器的適應(yīng)性。可通過(guò)調(diào)整中煤管插入深度改變旋流器內(nèi)部的分離錐面,改善分選效果。
(5)錐段角度在一定范圍內(nèi)微調(diào),可對(duì)旋流器的分選指標(biāo)產(chǎn)生明顯影響。
安居煤礦選煤廠在原有設(shè)備的土建基礎(chǔ)上,按照上述改造方案,對(duì)無(wú)壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器進(jìn)行了重新定制,改造后的主要技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表2。
表2 無(wú)壓三產(chǎn)品重介旋流器技術(shù)參數(shù)
為分析無(wú)壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器的各項(xiàng)工藝指標(biāo),檢測(cè)旋流器的分選效果,依據(jù)《煤炭浮沉試驗(yàn)方法》、《煤用重選設(shè)備工藝性能評(píng)定方法》[5]等標(biāo)準(zhǔn)操作,對(duì)該重介質(zhì)旋流器進(jìn)行單機(jī)檢查工作。入料及產(chǎn)品浮沉結(jié)果如表3所示,根據(jù)入料繪制入洗原煤可選性曲線,見(jiàn)圖1。
表3 重介旋流器入料及產(chǎn)品密度組成分析
圖1 入洗原煤可選性曲線
表3可知,重介旋流器單機(jī)檢測(cè)精煤灰分為7.90%。從圖1原煤可選性曲線可知,精煤理論產(chǎn)率為39.03%,理論分選密度為1.41 kg/L,±0.1含量(去大于2.0 kg/L矸石)為53.92%,為極難選煤[6]。
本次取樣過(guò)程中,旋流器精煤實(shí)際產(chǎn)率為38.74%,中煤產(chǎn)率為15.55%,矸石產(chǎn)率為45.71%。
三產(chǎn)品重介旋流器的數(shù)量效率:38.74÷39.03×100%=99.26%。
可見(jiàn)本旋流器洗選效果較為理想。根據(jù)產(chǎn)品浮沉及計(jì)算入料的密度組成分析,編制一二段分配率計(jì)算表格,見(jiàn)表5,根據(jù)表5繪制分配率曲線,見(jiàn)圖2。
表5 一二段分配率計(jì)算
圖2 分配曲線
從分配曲線中可讀出,一段Ep值為0.027 kg/L,二段Ep值為0.045 kg/L。旋流器整體分選效果較好,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,分選指標(biāo)達(dá)到了行業(yè)技術(shù)要求[7-10]。
從安居煤礦選煤廠重介旋流器工藝效果評(píng)定中可以看出,現(xiàn)場(chǎng)入洗原煤在精煤灰分要求為7.90%時(shí),±0.1 kg/L含量為53.92%,為極難選煤。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)指標(biāo),現(xiàn)場(chǎng)精煤灰分在7.90%時(shí),精煤實(shí)際產(chǎn)率為38.74%,精煤數(shù)量效率為99.26%?,F(xiàn)場(chǎng)中煤中小于1.4 kg/L含量為1.84%,矸石中小于1.8 kg/L含量為0.04%,各項(xiàng)指標(biāo)均在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),一段旋流器Ep值為0.027 kg/L,二段旋流器Ep值為0.045 kg/L,均符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。
針對(duì)安居煤礦選煤廠中矸含量大、精煤產(chǎn)率低及入選原煤可選性差所導(dǎo)致的中煤帶精問(wèn)題,對(duì)旋流器結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),經(jīng)調(diào)試生產(chǎn)后,工藝系統(tǒng)取得了良好的運(yùn)行效果,設(shè)備整體較好地滿足了生產(chǎn)要求,洗選精度達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。