高 政,郭曉蓓,徐 濤,張 振,尹奕玲
(南京玻璃纖維研究設計院有限公司,南京 211112)
隨著國民經濟快速發(fā)展,能源消耗日益增長,燃煤電廠、鋼鐵、水泥、垃圾焚燒等行業(yè)煙氣排放造成了嚴重的環(huán)境污染問題,粉塵、SO2、NOx和重金屬汞已被列為我國四種主要大氣污染物[1]。在綠色發(fā)展的大趨勢下,國家、各省市相繼推出了更為嚴格的排放標準,以水泥行業(yè)為例,多地要求粉塵、二氧化硫、氮氧化物排放量分別不高于10 mg/m3、35 mg/m3、50 mg/m3。目前各行業(yè)除塵主要依靠電除塵、袋除塵或電袋復合除塵的方式進行,其中袋除塵捕集效率高是除塵的主流技術[2],脫硝主要采用還原劑將其還原為氮氣,主要有選擇性非催化還原技術(SNCR)和選擇性催化還原技術(SCR)[3]。SNCR是在爐內燃燒后部的一定溫度區(qū)域內噴入氨水等還原劑將NOx還原為N2及H2O。該技術投資成本較低 ,但脫硝效率低,此外氨水揮發(fā)易造成二次污染。 SCR采用V2O5等催化劑催化NH3等還原劑將NOx還原為N2及H2O,該技術脫硝效率高但其系統(tǒng)復雜、占地面積大、改造工程復雜、投資與運行成本較高[4]。
本文開發(fā)的除塵脫硝一體化濾料技術以現有袋式除塵器作為脫硝反應器,可以同時實現脫除煙氣中的粉塵與NOx,滿足環(huán)保需求,市場應用前景廣闊。
1.1.1 原材料
玻纖/P84復合氈覆膜濾料:南京玻璃纖維研究設計院有限公司自制;
Mn-Ce催化劑:南京玻璃纖維研究設計院有限公司自制。
1.1.2 實驗儀器
濾料脫硝性能評價系統(tǒng):清華大學鹽城環(huán)境工程技術研發(fā)中心;
掃描電子顯微鏡:SU8000,日本日立公司;
粉塵過濾效率測試系統(tǒng):FEMA-1,德國FILTEQ 公司。
除塵脫硝一體化是集除塵與脫硝催化功能于一體的技術,將脫硝催化劑負載到除塵濾料上,進行除塵與脫硝協同治理。除催化劑外,載體選擇也至關重要。一方面,催化劑活性成分通過物理或化學方法附著在載體上,載體比表面積大、酸位點多,催化劑負載效果好;另一方面,載體可保護催化劑,對抑制催化劑的中毒具有積極作用[5,6]。對于除塵脫硝濾料,傳統(tǒng)的負載方式主要有以下幾種:一是將催化劑成品粉末分散至溶液中浸漬到濾料上,再通過發(fā)泡或覆膜方式固著;二是原位沉積法,通過氧化還原原理負載催化劑;三是將催化劑負載到PTFE微孔膜上,再將微孔膜覆到濾料表面[7,8]。本文中采用了第一種負載方式,即將催化劑粉末分散后浸漬到濾料上,然后進行覆膜。由于PTFE膜的保護,避免催化劑磨蝕及中毒,同時設計開發(fā)了內部結構存在孔徑連續(xù)變化的漸擴式PTFE膜,點陣式表面異構玻纖/P84復合氈針刺氈,降低了濾料阻力,提高過濾效率。Mn-Ce催化劑低溫下具備更高的活性及脫硝效率,因此該濾料實現了除塵的高效低阻及脫硝功能的有機統(tǒng)一,濾料結構如圖1所示。
圖1 除塵脫硝一體化覆膜濾料結構
圖2 除塵脫硝一體化玻纖/ P84復合氈覆膜濾料工藝流程圖
1.4.1 脫硝性能測試
除塵脫硝一體化玻纖/P84復合氈覆膜濾料的脫硝性能在清華大學鹽城環(huán)境工程技術研發(fā)中心自制脫硝性能評價裝置上進行,結構如圖3所示。試樣直徑為150 mm。試樣放置于反應器中。測試條件:體積分數5×10-4NH3、體積分數5×10-4NO、體積分數5% O2,體積分數5% H2O,體積分數2×10-4SO2,N2為載氣,反應溫度100~275 ℃。反應氣體在混合罐中充分混合后,經過預熱器預熱,最終進入反應器,采用Gasmet分析儀連續(xù)在線監(jiān)測固定床反應器進出口氣體的成分及含量。
圖3 脫硝評價裝置
1.4.2 除塵性能測試
采用德國FILTEQ 公司的粉塵過濾效率測試系統(tǒng)對濾料進行了過濾性能測試,該裝置可視為小型的袋式除塵器,將濾料置于一定粉塵濃度與流量的含塵氣流中,模擬實際工況,通過反復過濾與清灰來測試樣品的過濾性能。測試參照ISO 11057-2011《空氣質量,可清洗過濾介質的過濾特性的試驗方法》標準進行,測試粉塵為Sasol PURAL NF (Spec.-No. 502112)氧化鋁粉末,粉塵濃度5 g/m3,過濾風速2 m/min,濾料面積0.0154 m2,脈沖清灰壓力0.5 MPa,脈沖時間60 ms,溫度29 ℃,濕度<50%,測試周期,初始30 次過濾循環(huán),濾料壓差上升至1000 Pa, 脈沖閥自動開啟并清灰; 老化2500次,間隔20 s 強制清灰一次,10次穩(wěn)定期和最后30 次過濾循環(huán),濾料壓差上升到1000 Pa,脈沖閥自動開啟并清灰。
由圖4可見,覆膜濾料膜面完整,除了熱壓覆膜造成的印記外,并沒有破損痕跡,催化劑涂層成功附在了濾料表面,且涂層并沒有完全將濾料表面覆蓋,依然能看到纖維排布。
圖4 除塵脫硝一體化玻纖/P84復合氈覆膜濾料外觀及掃描電鏡圖
將試制樣品進行了除塵脫硝性能評測,由圖5可得知當溫度大于150 ℃時,催化劑活性增加,到 200 ℃時接近40%,225 ℃達到60%,275 ℃達到70%。
圖5 除塵脫硝一體化玻纖/ P84復合氈覆膜濾料脫硝性能
濾料除塵性能采用德國FILTEQ 公司的粉塵過濾效率測試系統(tǒng)進行測試評價。從圖 6可以看出除塵脫硝一體化玻纖/P84復合氈覆膜濾料每次清灰周期均較穩(wěn)定,清灰后的過濾阻力平穩(wěn)上升,測試結果表明,1000 Pa噴吹時,排放濃度為0.03 mg/m3,過濾效率為99.9994%,平均殘余壓差為158.23 Pa,平均清灰周期為581 s,過濾性能良好。
圖6 測量期阻力曲線
本文產品應用于某水泥廠旁路放風系統(tǒng),具體工況為:入口溫度250 ℃,風量3000 m3/h,粉塵濃度200 g/m3,過濾風速0.6 m/min,測試結果如表1、表2所示。
表1 旁路檢測結果
表2 煙氣排放檢測結果
由表1、表2結果可知,該水泥廠顆粒物排放4.36 mg/m3,氮氧化物排放38 mg/m3,結果高于目前國家環(huán)保要求。同時,檢測結果中SO2零排放,說明SO2被粉塵吸附,避免了催化劑硫中毒,確保了一體化濾料的穩(wěn)定使用。
本文制備的除塵脫硝一體化玻纖/P84復合氈覆膜濾料,實現了除塵、脫硝性能協同,并得到水泥廠旁路系統(tǒng)的應用證明,該濾料能夠滿足國家環(huán)保要求,但要進一步推廣至其他行業(yè),針對不同工況,還需要進行催化劑壽命驗證、脫硝效率提升等研究評價,并積極聯系應用廠家建立示范工程,獲得一體化技術工程運行的各項參數,推動行業(yè)變革,響應國家“雙碳”政策的實施。