彭富霞 滕官宏偉
摘要:介紹了某渦軸發(fā)動機(jī)停車冒煙故障,通過建立故障樹,對停車冒煙原因進(jìn)行逐層剖析,結(jié)合分解檢查和試驗手段,展開了詳細(xì)的分析,最終查明故障原因,并采取了相應(yīng)排故措施。經(jīng)過試驗驗證,故障得到排除。
關(guān)鍵詞:渦軸發(fā)動機(jī);冒煙;碳石墨密封裝置
Keywords:turboshaft engine;smoking;graphite seal
1 故障現(xiàn)象
某渦軸發(fā)動機(jī)在停車過程中,尾噴管出現(xiàn)大量冒煙現(xiàn)象。在燃?xì)獍l(fā)生器轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速(Ng轉(zhuǎn)速)下降至15%~20%左右時,發(fā)動機(jī)尾噴管開始冒煙并逐漸增多,彌漫整個試車間,給發(fā)動機(jī)研制和試驗造成了困擾,影響發(fā)動機(jī)使用和試車安全。正常情況下,發(fā)動機(jī)停車過程中不會出現(xiàn)冒煙現(xiàn)象,當(dāng)有燃油或滑油泄漏至流道中時,才會引起發(fā)動機(jī)冒煙現(xiàn)象。
2 建立故障樹
以發(fā)動機(jī)停車冒煙為頂事件,建立故障樹,如圖1所示。從燃油泄漏、A腔滑油泄漏、B腔滑油泄漏、C腔滑油泄漏四個方面查找故障原因,通過對發(fā)動機(jī)進(jìn)行分解檢查、測試、試驗等研究分析,確認(rèn)故障原因。
3 故障排查
3.1 分解檢查情況
觀察停車冒煙為白色煙霧,可排除底事件X1(燃油泄漏)。
對發(fā)動機(jī)進(jìn)行分解檢查,對供、回油油路、供油噴嘴等零組件進(jìn)行密封性及流量流向試驗檢查,均符合設(shè)計要求,可排除底事件X2(供油過量)、X5(回油路堵塞);對管路連接處進(jìn)行設(shè)計復(fù)查,并在分解后進(jìn)行管路連接專項密封試驗,未見滲漏油現(xiàn)象,可排除底事件X9(B腔管路連接處密封失效)、X13(C腔管路連接處密封失效)。
對分解后各軸承腔前、后零組件進(jìn)行觀察分析,發(fā)現(xiàn)故障發(fā)動機(jī)B腔后、C腔前部位多個零件有明顯積炭,A腔前、后零件無明顯積炭,由此可排除底事件X3(A腔碳石墨密封裝置失效)、X4(A腔篦齒密封失效)、X8(B腔篦齒密封失效)、X12(C腔后蓋板處密封失效)。
通過以上分析,仍有4個底事件X6(滑油泵回油能力不足)、X7(B腔碳石墨密封裝置失效)、X10(封嚴(yán)壓差不足)、X11(C腔碳石墨密封裝置失效)不能排除。
3.2 軸承腔積油測量
發(fā)動機(jī)分解檢查過程中,拆卸B、C腔回油管時,管路和軸承腔中有過多滑油流出。通過分析,軸承腔積油的原因是停車過程中B、C軸承腔的滑油泵回油能力不足,導(dǎo)致積油較多,再加上管路中的余油回流,使軸承腔滑油液面進(jìn)一步升高,當(dāng)滑油液面超過碳石墨密封面時,可能造成滑油泄漏。
為了減少軸承腔的積油,對回油管路進(jìn)行改制,增大管徑,重新布置加工管型,增強(qiáng)回油管收油能力,避免停車后管路中余油回流至軸承腔。在某臺份發(fā)動機(jī)上進(jìn)行了對比試驗驗證,停車冒煙現(xiàn)象沒有得到改善。發(fā)動機(jī)分解檢查后,對管路和軸承腔中的余油進(jìn)行收集,約60ml,與軸承腔容量進(jìn)行對比,未超過碳石墨密封主密封面。因此認(rèn)為,軸承腔的積油不是導(dǎo)致停車冒煙的原因,可排除底事件X6(滑油泵回油能力不足)。
3.3 封嚴(yán)壓力測試
隨著發(fā)動機(jī)狀態(tài)的變化,各腔壓力也隨之變化,當(dāng)軸承腔外與腔內(nèi)的壓差不能滿足碳石墨密封裝置的封嚴(yán)要求時,可能導(dǎo)致滑油泄漏。在發(fā)動機(jī)停車過程中,各腔壓力均快速下降,下降速度不盡相同,當(dāng)壓差出現(xiàn)逆向,則可能導(dǎo)致滑油泄漏。
為了保證軸承腔的密封效果,發(fā)動機(jī)設(shè)計要求慢車以上轉(zhuǎn)速時封嚴(yán)壓差≥3kPa。對B、C腔工作過程中的腔壓進(jìn)行測量,結(jié)果表明,發(fā)動機(jī)慢車以上工作轉(zhuǎn)速時,B、C腔封嚴(yán)壓力均滿足設(shè)計要求;停車過程中,由于氣流作用,軸承腔外封嚴(yán)腔壓力隨轉(zhuǎn)速快速下降,軸承腔腔內(nèi)壓力相對恒定,封嚴(yán)壓差減小,但與同類無故障發(fā)動機(jī)數(shù)據(jù)基本一致。故可排除底事件X10(封嚴(yán)壓差不足)。
3.4 碳石墨密封裝置失效原因查找
根據(jù)上述分析,判斷B腔、C腔碳石墨密封裝置失效是導(dǎo)致停車冒煙的主要原因。重點對B腔、C腔碳石墨密封裝置進(jìn)行研究分析,以查找失效原因。
1)密封原理
碳石墨密封裝置主要密封構(gòu)件為石墨密封環(huán),由三段分瓣環(huán)搭接組成,在其外徑溝槽中設(shè)置周向拉伸彈簧,保證密封環(huán)與轉(zhuǎn)動體之間的接觸,形成主密封面;在卡圈與密封環(huán)之間設(shè)置軸向壓縮彈簧,保證密封環(huán)與碳密封殼體之間的接觸,形成輔助密封面。初始密封依靠拉伸彈簧和壓縮彈簧實現(xiàn),工作時密封環(huán)與轉(zhuǎn)動體間隙內(nèi)的流體產(chǎn)生動壓浮升力,密封環(huán)浮起,密封環(huán)與轉(zhuǎn)動體之間的間隙被剛性流體膜隔開,可減小固體間的摩擦接觸,同時阻止高壓側(cè)氣體向低壓側(cè)泄漏。
在發(fā)動機(jī)軸承腔中,軸承和軸上元件的滾動及密封跑道倒角的驅(qū)動力可激起強(qiáng)烈的油氣渦旋,引起局部壓力增大,在封油壓力不足時會造成滑油泄漏。為消除或減緩油氣渦旋的影響,將裝配倒角延伸到密封殼體內(nèi)的凸邊以外,并遠(yuǎn)離石墨密封環(huán),在倒角和密封殼體內(nèi)凸邊的近倒角側(cè)設(shè)計1個環(huán)槽,以此形成離心力場來截斷由倒角形成的沖擊油膜;還在碳密封殼體的內(nèi)徑表面上設(shè)計寬齒槽窄齒尖的粗牙反螺紋,借助密封跑道工作面的攪風(fēng)作用,利用旋轉(zhuǎn)的慣性,使拋到螺旋槽中的油滴返回到油腔;為了提高慢車或風(fēng)車轉(zhuǎn)速下的攪風(fēng)作用,在倒角的邊緣外徑表面上,設(shè)計了深度為0.3~0.5mm、寬度為3~5mm的軸向甩油槽[1]。
2)失效原因排查
B、C腔碳石墨密封裝置結(jié)構(gòu)示意圖如圖2所示。通過對B、C腔碳石墨密封裝置的結(jié)構(gòu)分析,發(fā)現(xiàn)該發(fā)動機(jī)的碳石墨密封裝置裝配倒角延伸在碳密封殼體的凸邊以內(nèi),且在凸邊的近倒角側(cè)沒有設(shè)計環(huán)槽,未能截斷由倒角形成的沖擊油膜。粗牙反螺紋的設(shè)計是為了在攪風(fēng)作用下收集密封轉(zhuǎn)動體表面的油滴并利用慣性使其返回油腔,以避免滑油從密封環(huán)處滲漏,而該發(fā)動機(jī)的粗牙反螺紋位于轉(zhuǎn)動體的外側(cè),無法起到收集并驅(qū)趕油滴的作用。
綜上所述,碳石墨密封裝置失效的原因為:
a.轉(zhuǎn)動體與碳密封殼體相對位置設(shè)計不合理,包括裝配倒角與密封殼體、粗牙反螺紋與轉(zhuǎn)動體的相對位置設(shè)計不合理;
b.碳密封殼體凸邊近倒角側(cè)未設(shè)計環(huán)槽。
4 故障機(jī)理分析
通過對故障現(xiàn)象分析、發(fā)動機(jī)分解檢查、軸承腔積油測量及封嚴(yán)壓力測試等,判定停車冒煙是由B腔、C碳石墨密封裝置失效導(dǎo)致的,故障機(jī)理如下:
在停車過程中軸承腔由油氣渦旋引起的局部壓力增大,由于B腔、C腔碳石墨密封裝置轉(zhuǎn)動體與碳密封殼體相對位置設(shè)計不合理,以及碳密封殼體凸邊近倒角側(cè)未設(shè)計環(huán)槽,無法達(dá)到消除減緩油氣渦旋的作用,導(dǎo)致在發(fā)動機(jī)停車過程中外部封嚴(yán)壓力不斷減小時滑油泄漏?;屯ㄟ^B腔、C腔碳石墨密封裝置泄漏,經(jīng)彈支表面向下方滲漏,一部分經(jīng)隔板組件與彈支之間的通氣槽進(jìn)入隔板與過渡段之間的腔室,另一部分順著隔板組件外表面向下進(jìn)入流道,在流道的高溫燃?xì)庾饔孟禄吞蓟?,因此發(fā)動機(jī)出現(xiàn)冒煙現(xiàn)象。
5 排故及驗證情況
針對故障原因,制定如下排故措施:
1)對B腔、C腔碳石墨密封殼體進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計,確保裝配倒角延伸在殼體凸邊以內(nèi);
2)在殼體凸邊近倒角側(cè)設(shè)計卸油槽,以截斷由倒角形成的沖擊油膜。
將改制后的碳石墨密封裝置裝機(jī)驗證試車,發(fā)動機(jī)停車過程中無冒煙現(xiàn)象,故障得以排除。
參考文獻(xiàn)
[1]王偉,趙宗堅,張振生.單環(huán)圓周密封裝置設(shè)計和應(yīng)用研究[J].航空發(fā)動機(jī),2009,35(4):6-10