文_劉澤慶 上海環(huán)境衛(wèi)生工程設(shè)計院有限公司
工業(yè)廢液如垃圾滲瀝液濃縮液處理是行業(yè)痛點。這種液體含鹽,各類雜質(zhì)量高,同時有易于腐蝕及結(jié)垢的物質(zhì),采用傳統(tǒng)間壁式換熱器,加熱盤管容易結(jié)垢,運行極不穩(wěn)定,需要經(jīng)常性檢修。
本項目搭建一種循環(huán)熱風干化廢液中試設(shè)備,采用間接加熱廢液的方式(以熱風作為介質(zhì)),由于無加熱盤管與廢液直接接觸,可避免傳統(tǒng)加熱方式造成的結(jié)垢腐蝕。首先將干燥熱風加熱到60~80℃,與廢液噴霧對流接觸,熱風帶走蒸發(fā)的濕氣,進入降溫除濕器,通過降低溫度,熱風中的含水量降低,熱風冷凝出的冷凝水達標排放;降溫后的熱風再通過熱風加熱器加熱至60~80℃,由此解決了上述現(xiàn)有技術(shù)所存在的問題。
如表1、表2所示,本文對比了主要廢液蒸發(fā)方式的加熱方式、工藝原理、熱媒、能耗、工藝適用性。針對垃圾滲瀝液濃縮液,如采用MVC、低溫真空蒸發(fā)、多效蒸發(fā),由于加熱部件直接接觸廢液,容易因腐蝕、結(jié)垢等無法長期連續(xù)運行。以上海某廠滲瀝液濃縮液MVC蒸發(fā)為例,蒸發(fā)一周需進行換熱面清理,嚴重影響持續(xù)運行。
表1 廢液蒸發(fā)方式對比
表2 廢液蒸發(fā)方式對比
采用循環(huán)熱風蒸發(fā)、噴霧干燥、浸沒式燃燒,由于氣態(tài)蒸發(fā)干化介質(zhì)與廢液接觸,無腐蝕結(jié)垢等問題。其中噴霧干燥一般采用廢煙氣,接觸后的廢煙氣如含有廢液蒸發(fā)出的揮發(fā)性污染物,需要進一步回爐燃燒處理;浸沒式燃燒一般在臨近垃圾處理設(shè)置、有沼氣可利用的場所;循環(huán)熱風蒸發(fā)采用熱泵供熱,能耗低,適應(yīng)范圍廣。
圖1 滲瀝液熱風蒸發(fā)技術(shù)工藝圖
處理對象:滲瀝液濃縮液。
中試設(shè)備處理量:600L/d。
滲濾液濃縮試驗臺主要包括蒸發(fā)室殼體、霧化噴嘴、除霧隔板、循環(huán)水泵、閥門管件、傳感器及控制柜。
熱泵的熱風,經(jīng)過轉(zhuǎn)換接口及軟連接,和直段風管連接,并進入蒸發(fā)室。熱風與蒸發(fā)室內(nèi)的滲瀝液霧化液滴接觸,增加濕度。高濕度熱風經(jīng)過蒸發(fā)室頂部除霧片后,離開蒸發(fā)室進入直段風管。直段風管經(jīng)過軟連接及熱泵轉(zhuǎn)換接口,回到熱泵。高濕度熱風在熱泵中冷凝除濕,然后升溫形成熱風,進入再循環(huán)。冷凝產(chǎn)生冷凝清液,經(jīng)檢測合格后排放。
熱泵為工業(yè)上常規(guī)設(shè)備,熱端作為熱風加熱的熱源;冷端作為高濕度熱風冷凝設(shè)備,吸收冷凝熱作為熱泵的熱源。
蒸發(fā)室采用玻璃鋼材質(zhì)。蒸發(fā)室設(shè)置液位計接口、噴槍接口、溫度、壓力接口,和液位計、噴槍及溫度、壓力傳感器匹配。
直段風管設(shè)置溫度測點、濕度測點、流量測點及壓差測點。熱風直管設(shè)置有風量調(diào)節(jié)閥。
對熱源參數(shù)進行核算,由于采用熱泵機組,制熱的耗電較少,計算結(jié)果如表3所示。
表3 熱源參數(shù)核算表
對廢液蒸發(fā)量進行核算,計算結(jié)果如表4所示。
表4 蒸干需熱核算表
用飽和濕度算法核算風量最大攜帶水量能力,計算結(jié)果如表5所示。
表5 蒸干濕度計算表
對風管、蒸發(fā)室入口、蒸發(fā)室塔體的氣體流速進行核算,計算結(jié)果如表6所示。
表6 流速計算表
對滲濾液的循環(huán)流量進行核算,計算結(jié)果如表7所示。
表7 循環(huán)量計算表
通過設(shè)備初步試驗,熱泵冷端的冷凝液與滲瀝液原液污染組分濃度相近,未達到蒸發(fā)濃縮與冷凝液直接排放效果。主要由于蒸發(fā)室內(nèi)熱風流速相對較高,攜帶大量噴霧顆粒進去蒸發(fā)冷凝器,導(dǎo)致冷凝水質(zhì)較差,與原液相近。
表征顆粒是否被熱風攜帶,采用顆粒拽力計算方法,該算法認為拽力與顆粒直徑平方、氣固兩項的流速差平方成正比:
式中F-氣體對顆粒的拽力,即顆粒對氣流的阻力;C-拽力系數(shù);d-顆粒直徑,非球形顆粒時采用當量直徑;v-熱風與顆粒相對速度。不同流動雷諾數(shù)(表征流體湍流狀態(tài))下,拽力系數(shù)受流體微團脈動影響較大,且通過理論計算存在一定誤差。項目通過實驗進行拽力測試分析(本文中呈現(xiàn)形式為噴霧壓力與熱風最大流速,更具工程實用價值)。
對于確定型號噴霧頭,通過現(xiàn)場噴霧試驗,調(diào)整噴霧壓力(即噴霧粒徑調(diào)整)與熱風相對速度,最終確定不同噴霧壓力下,保證顆粒不被攜帶出蒸發(fā)設(shè)備的熱風最大流速:噴霧壓力(Mpa)為0.2、0.4、0.6時,熱風最大流速(m/s)分別為0.58、0.45、0.4。
改造升級措施:①熱風從蒸發(fā)室進入后,設(shè)置導(dǎo)流板,實現(xiàn)均勻布風;②改造蒸發(fā)室,擴大蒸發(fā)室截面積,降低熱風流速;③改造除霧板形式;④改造噴霧頭個數(shù)及形式,調(diào)節(jié)噴霧壓力,使噴霧顆粒在適中范圍。
為評價熱泵循環(huán)低溫蒸發(fā)設(shè)備的效果,進行不同廢液循環(huán)量下的蒸發(fā)速率及冷凝液水質(zhì)分析,如表8所示。中試試驗采用滲濾液納濾濃縮液作為蒸發(fā)處理對象,原液中COD、TN、TP分別為1430、118、5.14mg/L。
試驗蒸發(fā)溫度設(shè)定60℃,廢液循環(huán)流量設(shè)定為0.5m3/h、1.0m3/h和1.5m3/h。如表8所示,隨著循環(huán)噴淋量增大,熱風與噴淋霧滴接觸面增大,蒸發(fā)效果提升。循環(huán)量從0.5增加至1.0m3/h,蒸發(fā)速率提升20.9%;循環(huán)量從1.0m3/h增加至1.5m3/h,蒸發(fā)速率提升3.1%。隨著循環(huán)噴淋量增加,蒸發(fā)速率的提升速率降低,主要是由于熱風在與液滴接觸過程中,接近濕度飽和,再增加循環(huán)量已經(jīng)不能有效增加熱風攜帶水分。
表8 滲瀝液濃縮液蒸發(fā)試驗結(jié)果
3種工況下,冷凝液均滿足《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標準》中的表1C級排放標準。隨著循環(huán)量增大,冷凝液中的污染物有不明顯增大趨勢,可能由于循環(huán)量增大,噴霧粒徑變小,被熱風攜帶一部分噴霧進入冷凝蒸發(fā)設(shè)備,因顆粒中含有較高的污染組分,影響冷凝液品質(zhì)。
工業(yè)廢液如垃圾滲瀝液濃縮液處理是行業(yè)痛點。這種液體含鹽,各類雜質(zhì)量高,同時有易于腐蝕及結(jié)垢的物質(zhì),采用傳統(tǒng)間壁式換熱器,加熱盤管容易結(jié)垢,運行極不穩(wěn)定,需要經(jīng)常性檢修。本項目搭建了一種循環(huán)熱風干化廢液中試設(shè)備,采用間接加熱廢液的方式,以熱泵為熱源,以熱風作為蒸發(fā)干化介質(zhì),完成滲瀝液蒸發(fā)。
為評價熱泵循環(huán)低溫蒸發(fā)設(shè)備的效果,進行不同廢液循環(huán)量下的蒸發(fā)速率及冷凝液水質(zhì)分析。廢液循環(huán)流量設(shè)定為0.5m3/h、1.0m3/h和1.5m3/h,隨著循環(huán)噴淋量增大,熱風與噴淋霧滴接觸面增大,蒸發(fā)效果提升。在3種工況下,冷凝液均滿足《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標準》中的表1C級排放標準。