文_楊洪良 兗州市銀河電力有限公司
NOx的產(chǎn)生機理可分為是熱力型、快速性和燃料型。循環(huán)流化床鍋爐是低氮燃燒型鍋爐,屬于燃料型。該鍋爐氮氧化物的熱分解溫度比燃燒溫度低,床溫在600~800℃時就會生產(chǎn)NOx。燃料型受燃燒溫度影響較小,主要取決于過量空氣系數(shù),即氧含量,氧含量越大,NOx生產(chǎn)量越大。
案例:某熱電廠1臺220t/h的循環(huán)流化床鍋爐,當二次風量及其電機電流、過熱器后氧含量按照表1的參數(shù)進行調(diào)整時,NOx濃度、氨水耗量明顯降低。
表1 氨水耗量對照表
噴槍損害嚴重,檢修更換不及時,噴槍霧化不好,造成煙氣與脫硝劑不能充分接觸反應。
燃料型NOx指燃料中的氮化合物在燃燒過程中經(jīng)過一系列的氧化-還原反應而生成的NOx,它是煤燃燒過程中所生成NOx的主要來源,在燃煤鍋爐中,燃料型NOx約占NOx生成總量的80%~90%。
因此,在確保鍋爐安全穩(wěn)定高效運行的前提下,可采取適當控制鍋爐床溫,壓低溫度,推薦值為850~920℃,以抑制NOx的產(chǎn)生,從而降低其初始含量。諸多資料及試驗證明,適當降低床溫,能夠有效減小NOx的生成量。對于床溫的控制及抑制NOx的產(chǎn)生,可以采用煙氣再循環(huán)的改造方案。創(chuàng)造主燃燒區(qū)域貧氧、燃燼區(qū)域富氧的燃燒氛圍,同時,使燃燒火焰區(qū)域拉長,且控制爐膛出口溫度盡量高些。如此,提高鍋爐效率,降低NOx的生成量,從而減少氨水使用量。有關資料顯示及經(jīng)驗數(shù)據(jù),床溫每下降10℃,NOx生成量下降20~30mg/Nm3。
鍋爐爐膛出口煙氣溫度偏低是影響脫硫效率的主要原因。通過在實踐中反復試驗的結(jié)果表明,在脫硝工藝操作中,由于NH3初期的消耗速度較低且能滿足后期動力的擴散需求,所以在反應區(qū)溫度為900℃時,脫氮效率最高。而在氨氮比固定的條件下,以氨水為反應劑,設定730~950℃的溫度區(qū)間,脫硝效率達到最高。
鍋爐本體,特別是尾部煙道密封不嚴密而造成的吸風現(xiàn)象以及空預器漏風,導致氧含量增高,從而造成NOx含量升高。濃度與氧含量成正比,控制煙氣中氧含量是降低氨水使用量的關鍵與核心。
在《火電廠氮氧化物防治技術政策》中指出,低氮燃燒技術應作為燃煤電廠氮氧化物控制的首選技術。循環(huán)流化床鍋爐是低氮燃燒鍋爐中最佳爐型之一,其低床溫燃燒是其他爐型所不能相比的。
加強爐本體、空預器及煙風系統(tǒng)的捉漏及堵漏工作,嚴格執(zhí)行巡檢制度,若運行期間不易處理,則做好記錄,在停爐檢修時,消除漏點。
運行中保持合理的系統(tǒng)負壓,嚴格控制鍋爐爐膛負壓在+100~-50Pa之間。
合理控制排煙溫度,以防止空預器的低溫腐蝕。通過鍋爐的實際運行狀況,找到一個最合理的運行參數(shù),能夠相互兼顧,相得益彰。
嚴格按規(guī)程操作,控制過??諝庀禂?shù)在合理范圍內(nèi):正常運行時控制鍋爐煙氣含氧量在3.1%~3.5%,根據(jù)氮氧化物變化情況盡量調(diào)整至氧量下限運行。
定期檢查儀表是否正常,一旦發(fā)現(xiàn)指示不正常,及時聯(lián)系維修。
經(jīng)常檢查噴頭是否損壞及調(diào)整噴槍的霧化最佳狀態(tài),插入噴槍時要注意讓扇形噴射面與煙氣方向成垂直狀態(tài)。
另外,檢查噴槍系統(tǒng)管路隔離閥門是否內(nèi)漏。采用母管制的供液系統(tǒng),一般操作人員在停爐時只關閉電動閥門,而忽視關斷手動隔離門。
對于循環(huán)流化床鍋爐而言,爐膛差壓值越大,爐膛內(nèi)的物料濃度越高,爐膛的傳熱系數(shù)越大,鍋爐帶負荷負荷努力越強。
因此,在鍋爐運行中應根據(jù)所帶負荷的要求,來調(diào)節(jié)爐膛差壓。一般爐膛差壓控制在500~2000Pa之間。
在鍋爐高負荷時,可以提高爐膛差壓,提高爐膛出口煙氣溫度,增大帶負荷能力,從而有效降低床溫,抑制氮氧化物的生成。同時,把二次風的上排風門盡量關小,把下排二次風全開,提高二次風的剛性,加強物料的擾動混合燃燒。
對于循環(huán)流化床鍋爐,一次風要確保床料的正常流化,因而降低煙氣氧含量通過調(diào)整一次風的范圍非常小。
本文要求通過調(diào)整二次風量來降低煙氣氧含量,同時調(diào)整二次風進入爐膛的上層風門保持在50%的開度,下層風門保持全開狀態(tài),以增加二次風的剛度,加強對燃燒物料的擾動,把煙氣氧含量控制在2.5%~3.5%之間。在保證燃燒正常的情況下,盡其所能的把二次風量壓低,這樣能夠把氮氧化物的濃度降低許多。
循環(huán)流化床鍋爐密封不好存在漏風現(xiàn)象,在正壓區(qū)會造成管壁磨損泄漏,負壓區(qū)造成吸風從而氧含量增加,加大氮氧化物的產(chǎn)生,氨水耗量增加。為此,電廠工作人員要在鍋爐停爐時必須加強爐墻的密封性檢查,有必要通過各種有效的試驗進行檢查,如飄紙條、噴石灰粉、放煙幕彈等方式,確保鍋爐密封性處于良好狀態(tài)。
本文針對電廠的節(jié)能降耗為主題,對脫硝劑氨水耗用量的降低進行經(jīng)驗分享,雖然重點對SNCR脫硝技術的氨水耗用量進行了解釋,但許多分析及處理措施在SCR脫硝技術也可以借鑒通用,二者之間有著許多關聯(lián)相通性。
通過重點對SNCR脫硝技術的氨水耗用量進行分析,許多結(jié)論及處理措施在SCR脫硝技術也可以借鑒通用,特別是在SNCR升級改造為SCR脫硝技術工藝方面。