劉常利,張占勝,張 浩,王發(fā)民
(1.中鐵隧道集團(tuán)一處有限公司,重慶 401123;2.盾構(gòu)及掘進(jìn)技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,河南 鄭州 450001;3.中鐵隧道局集團(tuán)有限公司,廣東 廣州 511458)
頂管是一種利用隧道掘進(jìn)機(jī)和始發(fā)井內(nèi)的推進(jìn)系統(tǒng)在地下進(jìn)行隧道開(kāi)挖的技術(shù),已廣泛應(yīng)用于下給排水管道、油氣管道、電力電信管道、人行通道及公路隧道等工程。矩形頂管隧道與圓形頂管隧道相比,面積利用率高20%左右,更為實(shí)用和經(jīng)濟(jì)。因此,目前矩形頂管越來(lái)越普遍,并朝著超大斷面發(fā)展。
嘉興市市區(qū)快速路下穿南湖大道頂管隧道,開(kāi)挖斷面14.82m×9.446m,是已建成斷面最大的天津新八大里黑牛城道頂管隧道(10.40m×7.55m)的1.8 倍,覆跨比僅為0.44,屬超大斷面淺埋矩形頂管隧道。隧道長(zhǎng)度100.5m,隧道南北線凈間距1.2m,先施工北側(cè)隧道,頂管到達(dá)接收井后拆運(yùn)至始發(fā)井二次始發(fā)施工南側(cè)隧道。隧道埋深5.68~6.54m,穿越地層主要有④1 粉質(zhì)黏土和④2 砂質(zhì)粉土,地下穩(wěn)定水位埋深為0.50~2.90m。
超大斷面頂管掘進(jìn)時(shí)將面臨更大的地層摩擦阻力,本文從觸變泥漿、頂管減摩注漿系統(tǒng)、管節(jié)注漿結(jié)構(gòu)及注漿參數(shù)等方面進(jìn)行了研究和優(yōu)化,形成了超大斷面頂管減阻控制技術(shù),有效降低了掘進(jìn)過(guò)程中的總推力,研究成果將為今后大斷面頂管工程減摩注漿提供理論基礎(chǔ)和借鑒。
本工程頂管主要穿越粉質(zhì)黏土和砂質(zhì)粉土地層,結(jié)合室內(nèi)泥漿配比試驗(yàn)結(jié)果及類(lèi)似工程觸變泥漿應(yīng)用情況,提出本工程觸變泥漿性能指標(biāo):黏度>60s、濾失量<15mL/30min、24h 析水率為零。
選擇市場(chǎng)上頂管工程常用的3 種復(fù)合膨潤(rùn)土制漿劑進(jìn)行觸變泥漿配比試驗(yàn),材料A 為復(fù)合型納基膨潤(rùn)土,材料B 為復(fù)合型鈣基膨潤(rùn)土,材料C 為復(fù)合型普通膨潤(rùn)土,3 種制漿劑還添加有一定比例的純堿、CMC、PHP 等外加劑。試驗(yàn)時(shí)控制泥漿固液比從2%逐漸增加至16%,測(cè)試不同固液比下泥漿黏度、濾失量及析水率,試驗(yàn)結(jié)果如圖1 所示。由黏度、濾失量及析水率隨時(shí)間變化曲線可以得出,不同制漿劑配制的泥漿黏度均隨固液比的增大逐漸增加,同時(shí)濾失量逐漸減小,在固液比為8%時(shí)24h 析水率均降至零。對(duì)比泥漿性能指標(biāo)可知制漿劑A 在固液比為10%時(shí)黏度、濾失量和失水量均達(dá)到要求,制漿劑B、C 固液比分別為12%、14%時(shí)性能達(dá)到要求,綜合成本、產(chǎn)量等多方面因素考慮,本工程最終選擇制漿劑A 配制觸變泥漿,泥漿固液比為12%。
圖1 泥漿黏度、濾失量和析水率變化情況
人工控制觸變泥漿具有不確定性和盲目性,注漿壓力、注漿量、注漿時(shí)間均無(wú)法得到精準(zhǔn)控制。本工程頂管機(jī)采用自動(dòng)減摩系統(tǒng),利用上位機(jī)及自動(dòng)球閥控制,可設(shè)置固定的注漿間隔時(shí)間及不同的注入模式,實(shí)現(xiàn)觸變泥漿按設(shè)定參數(shù)自動(dòng)注入。系統(tǒng)自動(dòng)控制減少注漿時(shí)的人為控制誤差,節(jié)約泥漿用量,提高注漿減摩效果,從而提高大斷面矩形頂管施工效率。
自動(dòng)注漿系統(tǒng)分為控制中心、制漿站,泵站,注漿管路(含壓力傳感器、閥門(mén))。注漿控制系統(tǒng)全部由PLC 系統(tǒng)控制,上位機(jī)操作;制漿站包括制漿機(jī)與膨化儲(chǔ)存罐,按照配合比制備完畢后,儲(chǔ)存與儲(chǔ)存罐中分別膨化備用;泵站連接儲(chǔ)漿罐與注漿管路,2 個(gè)泵站分別于兩路注漿管路相連;注漿管路分為頂管機(jī)及管節(jié)前5 環(huán)同步注漿管路系統(tǒng)與5 環(huán)之后的二次補(bǔ)充注漿管路系統(tǒng)。注漿口的傳感器對(duì)壓力進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),施工時(shí)根據(jù)壓力及注漿量監(jiān)測(cè)結(jié)果動(dòng)態(tài)調(diào)整注漿參數(shù)。同時(shí),頂管機(jī)及管節(jié)前5 環(huán)的每個(gè)孔注漿壓力和注漿量均可單獨(dú)控制,進(jìn)而提高了注漿質(zhì)量。
本工程對(duì)管節(jié)接頭部位注漿結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化,如圖2 所示,結(jié)構(gòu)一為鄭州市下穿中州大道隧道工程頂管管節(jié)注漿結(jié)構(gòu)形式,結(jié)構(gòu)二為本工程管節(jié)注漿結(jié)構(gòu)形式。結(jié)構(gòu)一注漿時(shí)泥漿經(jīng)過(guò)注漿孔單向閥后直接進(jìn)入管節(jié)與地層間隙,將對(duì)已形成的泥漿套產(chǎn)生一定的沖刷和破壞,甚至擊穿地層,造成地表冒漿問(wèn)題。結(jié)構(gòu)二將注漿孔出口隱藏在鋼套環(huán)下,可有效減緩泥漿對(duì)地層的沖擊;外壁上開(kāi)設(shè)有環(huán)繞管節(jié)一周的儲(chǔ)漿槽,注漿時(shí)泥漿首先充滿儲(chǔ)漿槽,之后沿鋼套環(huán)與管節(jié)之間的環(huán)向出漿口均勻進(jìn)入管節(jié)與地層之間的空隙中,完整覆蓋管節(jié)外壁,有效提高了泥漿套形成質(zhì)量。
圖2 管節(jié)接頭部位兩種形式注漿結(jié)構(gòu)對(duì)比
如圖3 所示,本工程采用A、B 兩種型號(hào)管節(jié)(環(huán)寬均為1.5m)交替拼裝,注漿孔最終呈梅花形交錯(cuò)分布,單孔漿液擴(kuò)散半徑1.08m 即可將管節(jié)外壁全部覆蓋,比僅采用單一A 型或B 型管節(jié)時(shí)漿液擴(kuò)散距離減少了13.6%,確保了泥漿套形成質(zhì)量和注漿減摩效果。
圖3 注漿孔交錯(cuò)布置示意圖
減摩注漿分為同步注漿和二次補(bǔ)充注漿,同步注漿范圍為頂管機(jī)及管節(jié)前5 環(huán),二次補(bǔ)充注漿范圍為5 環(huán)以后的各環(huán)管節(jié)。同步注漿確保頂管在掘進(jìn)過(guò)程中及時(shí)形成完整的泥漿套,二次補(bǔ)充注漿的作用是補(bǔ)充掘進(jìn)過(guò)程中泥漿滲透損失,維持泥漿套的穩(wěn)定和減磨效果。頂管注漿的原則:先壓后頂,隨頂隨壓,及時(shí)補(bǔ)漿。
3.3.1 注漿順序控制
頂管機(jī)及管節(jié)前5 環(huán)的同步注漿采用跳點(diǎn)循環(huán)壓注,圖4 為前盾和尾盾注漿孔布置,圖5 為管節(jié)注漿孔布置,按編號(hào)將注漿孔分為3 組,第一組為1、4、7…,第二組為2、5、8…,第組為3、6、9…,施工時(shí)3 組依次進(jìn)行循環(huán)注漿。5 環(huán)以后管節(jié)二次補(bǔ)充注漿時(shí)采取全斷面壓注方式。
圖4 前盾和尾盾注漿孔布置
圖5 管節(jié)注漿孔布置形式
3.3.2 注漿時(shí)機(jī)控制
為確定頂管掘進(jìn)時(shí)的最佳注漿時(shí)間,在14~17 環(huán)進(jìn)行了注漿試驗(yàn),圖6 為各環(huán)總推力在注漿和停止注漿后的變化情況。由圖6(a)可以看出,總推力隨著注漿時(shí)間的增加而逐漸減小,第14 環(huán)在注漿80s 時(shí)總推力降至4 500t 左右,之后趨于平穩(wěn),第15 環(huán)在注漿100s時(shí)、第16、第17環(huán)在注漿120s 時(shí),總推力下降至較小值,因此,設(shè)定觸變泥漿注入時(shí)間為上述4 環(huán)最大值120s。由圖6(b)可知,在停止注漿后的30s 內(nèi)總推力緩慢增加,30~45s 內(nèi)總推力迅速增大,增大幅度為100~200t,45s后總推力在較大值附近波動(dòng)。因此,根據(jù)停止注漿后總推力變化情況,設(shè)定注漿間隔時(shí)間為30s。綜上,在頂管掘進(jìn)過(guò)程中同步注漿采取每注漿120s,間歇30s 的方式循環(huán)注漿。
圖6 總推力隨時(shí)間變化規(guī)律
3.3.3 注漿量和注漿壓力控制
頂管機(jī)外殼直徑較管節(jié)大2cm,留有建筑空隙由觸變泥漿填充,在減阻的同時(shí),依靠自身承壓性支撐土體以及降低背土效應(yīng),注漿量和注漿壓力也是影響泥漿減摩效果的關(guān)鍵因素。
頂管掘進(jìn)過(guò)程中為有效填充建筑空隙,同時(shí)考慮頂管頂部3cm 的超挖量,每掘進(jìn)1 環(huán)的同步注漿量取理論空隙體積的2.5~4 倍,即控制在3.12~5.15m3之間,注漿壓力取注漿孔所在位置地層土壓力的1.2~1.35 倍,不同區(qū)域同步注漿量和注漿壓力范圍如表1 所示。施工過(guò)程中當(dāng)實(shí)際出渣量大于理論出渣量時(shí)注漿量和注漿壓力均取較大值,出渣量正常時(shí)取較小值;當(dāng)開(kāi)挖地層砂性土層占比大時(shí),由于砂性地層泥漿滲透損失大,因此注漿量取較大值,同時(shí)注漿壓力取較小值,而當(dāng)粘性土地層占比大時(shí)注漿量取較小值,注漿壓力取較大值。5 環(huán)之后的二次補(bǔ)充注漿量為單環(huán)同步注漿量的1/30~1/20,注漿壓力為地層土壓力的1.3 倍。
表1 管節(jié)外不同區(qū)域注漿參數(shù)
總推力由推進(jìn)機(jī)前端的迎面阻力和管壁外周摩阻力決定,總推力隨頂進(jìn)距離的增加而增大。在正常推進(jìn)中,總推力的增大是緩慢的,在到達(dá)接收端時(shí)達(dá)到最大。
本工程頂管機(jī)自重7 700kN,單環(huán)管節(jié)自重1 350kN,通過(guò)計(jì)算掘進(jìn)不同距離時(shí)所需的總推力,得到總推力隨掘進(jìn)距離變化曲線(圖7),其中開(kāi)挖面地層反力為23 424.25kN。頂管隧道掘進(jìn)完成時(shí)的最大總推力為138 136.39kN。
圖7 頂管掘進(jìn)期間各環(huán)總推力均值變化曲線
圖8 為頂管掘進(jìn)期間各環(huán)總推力平均值變化曲線。由圖8 可知,在頂管通過(guò)始發(fā)和接受加固區(qū)時(shí),由于地層加固的原因,總推力急速增大,通過(guò)加固區(qū)后推力迅速下降。其中,北線最大推力116 732kN,南線最大推力118 768kN。南北線最大總推力均小于理論計(jì)算最大值138 136.39kN。總推力理論值與實(shí)際值在出8~30環(huán)二者吻合度較高,30 環(huán)之后理論值大于實(shí)際值,且隨著掘進(jìn)距離的增加二者差值逐漸加大,說(shuō)明采取的各項(xiàng)減阻措施減阻效果較好。
圖8 頂管總推力擬合結(jié)果
對(duì)10~60 環(huán)內(nèi)的總推力進(jìn)行線性擬合,得到北線、南線總推力與掘進(jìn)距離L(包括頂管主機(jī)長(zhǎng)度)的關(guān)系如下。
北線:T北線=(41934.9+468.2L)kN
南線:T南線=(43710.0+487.5L)kN
上式中兩個(gè)常數(shù)41 934.9kN 和43 710.0kN分別為頂管掘進(jìn)過(guò)程中開(kāi)挖面地層反力,是理論計(jì)算值的1.8 倍左右,原因是為控制超挖和地表沉降,掘進(jìn)期間倉(cāng)內(nèi)渣土壓力均設(shè)置在較高值,因此增大了頂管所受地開(kāi)挖面地層反力。頂管每掘進(jìn)1m 總推力增加468.2~487.5kN,即每米管節(jié)受地層摩擦阻力468.2~487.5kN,每米管節(jié)表面積為41.4m2,計(jì)算算得到管節(jié)與地層的實(shí)際平均摩擦系數(shù)為0.086,鄭州市紅專(zhuān)路下穿中州大道頂管隧道計(jì)算的實(shí)際摩擦系數(shù)為0.132,對(duì)比可知本工程觸變泥漿減阻效果較好。
為提高注漿減摩效果,超大斷面矩形頂管下穿南湖大道隧道工程采用了自動(dòng)注漿系統(tǒng),同時(shí)優(yōu)化了管節(jié)注漿結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),通過(guò)觸變泥漿配比試驗(yàn)最終選擇復(fù)合型納基膨潤(rùn)土作為本工程觸變泥漿制漿劑,泥漿固液為12%。對(duì)比分析理論推力和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際推力得出如下主要結(jié)論。
1)本工程頂管機(jī)采用自動(dòng)注漿系統(tǒng),頂管掘進(jìn)時(shí)注漿壓力、注漿量、注漿時(shí)間均可得到精準(zhǔn)控制,并能結(jié)合注漿孔分布設(shè)定不同的注漿模式。使用自動(dòng)注漿系統(tǒng)避免了人工注漿的不確定性和盲目性,有效節(jié)約了泥漿用量,提高了注漿減摩效果,從而提高頂管施工效率。
2)對(duì)管節(jié)注漿結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化,在各環(huán)管節(jié)外側(cè)設(shè)計(jì)了沿管節(jié)一周的儲(chǔ)漿槽,避免了漿液直接沖刷地層,同時(shí)采用A、B 兩種注漿孔交替布置的管節(jié),減小了單孔覆蓋范圍,進(jìn)而提高了注漿的均勻性和泥漿套形成質(zhì)量。通過(guò)分析不同注漿時(shí)間下總推力變化情況,確定了泥漿的注入時(shí)間和間隔時(shí)間,保障注漿減摩效果的同時(shí)降低了泥漿用量。
3)頂管頂進(jìn)總推力均隨掘進(jìn)距離線性增加,左、右線最大值分為116 732kN和118 768kN,開(kāi)挖面地層反力的大小約為41 934.9~43 710.0kN,管節(jié)與地層實(shí)際摩擦系數(shù)僅有0.086。對(duì)比總推力理論值和實(shí)際值可以得出,本工程采用的各項(xiàng)措施提高了注漿減摩效果,有效降低了超大斷面矩形頂管的總推力,可為今后同類(lèi)大斷面頂管工程提供借鑒和參考。