王 錦,彭 年,徐燕飛,2,3,陶鵬飛,2,3,陳永春,2,3
(1.淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司,安徽 淮南 232001;2.煤礦生態(tài)環(huán)境保護(hù)國家工程實(shí)驗(yàn)室,安徽 淮南 232001;3.平安煤炭開采工程技術(shù)研究院有限責(zé)任公司,安徽 淮南 232001)
我國礦井水產(chǎn)生量每年達(dá)100億m3,其利用率僅約70%;大量礦井水外排造成水資源浪費(fèi),同時(shí)礦井水中存在的溶解性鹽類會造成土壤板結(jié)、水體富營養(yǎng)化等一系列環(huán)境污染問題[1-3]。2015年國務(wù)院印發(fā)《水污染防治行動計(jì)劃》對煤礦礦井水排放和利用提出了專項(xiàng)整治要求;2020年11月生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)展改革委等聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)煤炭資源開發(fā)環(huán)境影響評價(jià)管理的通知》(環(huán)評〔2020〕63號),要求外排的礦井水應(yīng)滿足或優(yōu)于受納水體環(huán)境功能區(qū)劃規(guī)定的地表水環(huán)境質(zhì)量對應(yīng)值,含鹽量不得超過1 000 mg/L。可見,開展高鹽礦的井水處理與利用研究具有迫切的現(xiàn)實(shí)需求。
目前,國內(nèi)外對礦井水處理利用的傳統(tǒng)方法通常是將礦井水抽排到地面,在地面建設(shè)礦井水處理廠,將礦井水凈化處理后出水作為井下用水、地面工廠用水或達(dá)標(biāo)外排[4-7]。傳統(tǒng)的礦井水在地面凈化處理方式,需要用管道向井下供水,不但增加了維護(hù)成本,而且長距離管路輸水線易造成水體污染,影響生產(chǎn)使用。在井下建立礦井水凈化處理站,并在井下將凈化后的礦井水向供水系統(tǒng)補(bǔ)水,可減少礦井水抽排工作量,降低礦井水提升費(fèi)用。國內(nèi)外煤礦礦井水井下深度處理與回用技術(shù)處于剛起步階段。國外礦井水處理利用技術(shù),主要集中在歐美發(fā)達(dá)國家和俄羅斯等,這些國家的水資源相對較豐富,主要以煤礦礦井水無害化處理工藝為主,直接排入地表水體,以避免地表水體受到污染為最終目標(biāo)[8-12]。礦井水回用技術(shù)較少,目前還停留在去除懸浮物的水平上,礦井水中去除離子的深度處理技術(shù)報(bào)道較少。我國的煤水資源分布不協(xié)調(diào),煤炭資源豐富的地區(qū)往往缺水,特別是內(nèi)蒙古、寧夏、山西、陜西和新疆等省區(qū)水資源需求和供給缺口巨大,上述五省(自治區(qū))煤炭資源豐富,煤炭保有儲量約占全國的76%,但水資源總量僅占全國的6.14%,整體上存在水資源匱乏問題。煤礦生產(chǎn)需要大量的水資源作為保障,煤礦生產(chǎn)同時(shí)也排放大量礦井水,造成巨大的水資源浪費(fèi)[13-14]。面對煤炭產(chǎn)區(qū)水資源匱乏的現(xiàn)實(shí)環(huán)境和礦井水利用率低的現(xiàn)實(shí)情況,開展煤礦礦井水井下深度處理與回用技術(shù)研究,符合煤礦綠色開采的理念。目前,在兗州礦區(qū)、神東礦區(qū)的個(gè)別煤礦井下已有小型的軟化器,小規(guī)模嘗試性地將礦井水處理后作為煤礦井下生產(chǎn)用水。綜采工作面用水主要是乳化液用水的井下局部用水,是水質(zhì)要求比較高的用水,需要對原水的硬度、硫酸根和氯化物指標(biāo)進(jìn)行控制,小型軟化器顯然不能滿足要求[15-18]。因此,開發(fā)適合煤礦井下巷道工作環(huán)境,滿足不同用水需求的深度技術(shù)和處理成套設(shè)備,對礦井水的分質(zhì)處理、分級利用有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。
表1 淮南礦區(qū)典型煤礦井下水源水質(zhì)指標(biāo)Table 1 Water quality indicators of typical coal mines in Huainan mining area
煤礦井下生產(chǎn)用水量占煤礦總用水量70%~80%,不同用水地點(diǎn)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)對水質(zhì)要求也不同。常規(guī)混凝、沉淀、過濾工藝處理后的礦井水滿足一般防塵、冷卻要求;但乳化液配制用水等對水質(zhì)要求較高,水中的氯離子會影響乳化液的乳化性能,降低乳化液的防腐蝕及潤滑能力,給設(shè)備運(yùn)行帶來一定危害,增加了故障率,縮短了大修間隔,目前礦井水出水水質(zhì)無法滿足井下乳化液配制、高壓噴霧等高品質(zhì)用水需求設(shè)備,造成煤礦礦井水得不到有效利用。
針對淮南礦區(qū)煤礦礦井水回用利用率低的問題,本著就地處理、就地利用的原則。根據(jù)煤礦實(shí)際生產(chǎn)情況,構(gòu)建了淮南礦區(qū)礦井水處理利用技術(shù)體系,如圖1所示。當(dāng)井下不具備處理?xiàng)l件,則全部礦井水抽排至地面,按要求處理后部分地面利用,部分送至井下利用;當(dāng)井下具備處理?xiàng)l件,以井下處理利用為主,多余礦井水抽排到地面處理利用。其中,礦井水在井下處理的部分要先進(jìn)行井下水倉前預(yù)處理,以去除較大顆粒物和大部分懸浮物為主,出水滿足井下凈化處理要求,然后降低鐵錳含量,可以作為井下一般生產(chǎn)用水,而井下特殊設(shè)備冷卻和配置乳化液用水則需要進(jìn)一步降低氯離子和硫酸根等離子含量。
圖1 淮南礦區(qū)礦井水處理利用技術(shù)體系Fig.1 Technical system of mine water treatment and utilization in Huainan mining area
煤礦綜采、綜掘設(shè)備的大量采用,對水質(zhì)也提出了新的要求?;茨系V區(qū)大部分煤礦礦井水中的硬度、溶解性總固體含量都比較高,超出相關(guān)用水標(biāo)準(zhǔn)的要求,限制了礦井水的回用。因此在井下開展煤礦礦井水井下深度處理與回用技術(shù)研究,進(jìn)行原本需要升井外排的礦井水在井下處理并回用,可為礦區(qū)開辟井下用水的第二水源;同時(shí)減少了污水的排放量,減輕了受納水體的污染,是礦區(qū)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。
對淮南礦區(qū)礦井水取樣分析,研究采用混凝、沉淀、過濾等常規(guī)處理工藝前后的礦井水懸浮物含量及粒徑特征。圖2為礦井水中顆粒物粒徑分布圖,從圖中可以看出未經(jīng)處理的礦井水所含顆粒物的粒徑主要分布在0.1~20 μm,其中0.25~15 μm直徑的顆粒含量都高于0.5%,是其主要分布區(qū)。3~10 μm的顆粒物所占比例最大,含量都超過2%,最高達(dá)到4.5%以上。
圖2 處理前后礦井水顆粒物粒徑分布Fig.2 Particle size distribution of mine water before and after treatment
與未經(jīng)處理的礦井水相比,經(jīng)過凈化處理后的礦井水中顆粒物含量大于0.5%的最小顆粒物出現(xiàn)在2 μm。最大顆粒物直徑達(dá)到600 μm,含量最高的顆粒出現(xiàn)在250 μm左右,處理后的礦井水中顆粒物的直徑明顯變大。這是因?yàn)榈孛鎯艋幚磉^程中加入了混凝劑PAC、絮凝劑PAM,同時(shí)管路輸送過程中摻雜進(jìn)來的顆粒物普遍也較大,導(dǎo)致處理后的礦井水顆粒增大,甚至達(dá)到毫米級別。
為了保持反滲透系統(tǒng)的性能和運(yùn)行,保證膜的使用壽命,需對原水進(jìn)行適當(dāng)?shù)念A(yù)處理,即降低水中懸浮物的含量,保證進(jìn)入膜系統(tǒng)的水濁度小于3 NTU。
根據(jù)礦井水中顆粒物的粒徑分析結(jié)果,綜合考慮現(xiàn)有的技術(shù)手段及經(jīng)濟(jì)條件,選用過濾等級50 μm、20 μm、10 μm、5 μm的圓形過濾介質(zhì)對綜采工作面供水進(jìn)行顆粒物的去除試驗(yàn)研究,截取直徑為10 cm。分別測量待濾液和濾過液的濁度,從而研究不同孔徑單獨(dú)過濾及多種孔徑組合過濾工藝對礦井水中顆粒物的去除能力。表2是用50 μm、20 μm、10 μm、5 μm等級過濾介質(zhì)分別單獨(dú)過濾綜采工作面供水的試驗(yàn)結(jié)果。從表中可以看出,在進(jìn)水濁度67 NTU左右時(shí),5 μm濾材的濾過液濁度在0.5 NTU以下,可以滿足反滲透進(jìn)水要求,但是濾速很慢;10 μm濾材的濾過液1個(gè)數(shù)據(jù)超過3.0 NTU,其他2個(gè)數(shù)據(jù)在3.0 NTU以下,平均為2.87 NTU,基本可以滿足反滲透進(jìn)水要求;20 μm、50 μm濾材單獨(dú)過濾濾過液濁度均超過3 NTU,不能滿足反滲透進(jìn)水要求,但是過濾速度較快。從工業(yè)實(shí)現(xiàn)及經(jīng)濟(jì)、可靠的角度,5 μm濾材雖然出水滿足要求,但是由于過濾速度很慢,一定過濾流量要求下,會導(dǎo)致過濾設(shè)備很龐大,不利于工業(yè)實(shí)現(xiàn),所以本項(xiàng)目選用50 μm、20 μm、10 μm濾材繼續(xù)進(jìn)行組合過濾試驗(yàn)。
表2 不同等級材質(zhì)單獨(dú)過濾試驗(yàn)結(jié)果Table 2 Separate filtration test results for different grades of materials
表3為綜采工作面供水經(jīng)過50 μm、20 μm、10 μm濾材過濾,并分別測量濾過液濁度的試驗(yàn)結(jié)果。從表中可以看出待濾液依次過濾,過濾速度普遍提高,分別為快、快、較快;并且經(jīng)過10 μm濾材后的濾過液濁度普遍降低,最高為1.8 NTU,最低為1.3 NTU,平均為1.53 NTU,濁度去除率為97.71。因此選擇“50 μm+20 μm+10 μm”組合過濾,可以保證出水濁度小于3 NTU,滿足反滲透進(jìn)水需要。
表3 不同等級材質(zhì)組合過濾試驗(yàn)結(jié)果Table 3 Combination filtration test results of different grades of materials
膜處理是去除原水中溶解性鹽類的主要技術(shù),膜處理脫鹽主要包括反滲透和納濾2種技術(shù)手段,其區(qū)別主要在于膜元件的孔徑不同,從而去除的溶解性鹽類的離子價(jià)位不同。反滲透膜孔徑較小,可以去除幾乎所有的溶解性鹽類;納濾膜孔徑較大,主要去除二價(jià)及以上的溶解性鹽類。開展礦井水膜處理試驗(yàn),以探索反滲透/納濾技術(shù)處理該類礦井水的經(jīng)濟(jì)高效的途徑。
反滲透/納濾試驗(yàn)采用定流量變壓力的試驗(yàn)方法,進(jìn)水流量為1 300 L/h,進(jìn)水電導(dǎo)3 461 μS/cm。通過條件濃水側(cè)壓力實(shí)現(xiàn)淡水出水流量變化。部分反滲透部分試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表4,納濾部分試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表5。
表4 反滲透處理礦井水部分試驗(yàn)數(shù)據(jù)Table 4 Some experimental data of mine water treated by reverse osmosis
由表4可知,反滲透系統(tǒng)對于礦井水電導(dǎo)率的去除率基本在87%~96%之間,在較低回收率時(shí),濾膜對離子截留主要通過網(wǎng)撲作用實(shí)現(xiàn),脫鹽率較低,甚至只達(dá)到87%。當(dāng)操作壓力逐步升高時(shí),回收率也相應(yīng)升高,此時(shí),截留離子主要為網(wǎng)撲、架橋,對可溶性物質(zhì)的去除率升高到94%~95%。
由表5可知,納濾系統(tǒng)對礦井水可溶性鹽類的脫鹽率較低,在25%~40%之間,這主要是由于淮南礦區(qū)潘北煤礦礦井水所含可溶性鹽類以鈉離子、氯化物等一價(jià)離子為主決定的。而納濾膜對一價(jià)離子的去除率較低,對二價(jià)及以上離子有較高的去除率,達(dá)到95%以上,因此,導(dǎo)致納濾處理的出水脫鹽率較低、電導(dǎo)率較高。
表5 納濾處理礦井水部分試驗(yàn)數(shù)據(jù)Table 5 Some experimental data of nanofiltration treatment of mine water
針對反滲透/納濾技術(shù)的工作特點(diǎn),設(shè)計(jì)一種由反滲透和納濾組成的離子去除單元。先利用納濾系統(tǒng)對礦井水中的二價(jià)離子進(jìn)行過濾,以減輕反滲透的處理壓力,然后再利用反滲透對礦井水離子進(jìn)行全面的去除。
離子去除單元試驗(yàn)裝置反滲透膜與納濾膜聯(lián)合使用,采用定流量變壓力的試驗(yàn)方法,進(jìn)水流量為10 t/h,進(jìn)水電導(dǎo)3 461 μS/cm,通過調(diào)節(jié)排污側(cè)壓力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品水出水流量變化,試驗(yàn)過程中檢測出水電導(dǎo)率的變化,從而確定出水含鹽量。部分試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表6??梢钥闯?,離子去除單元對于電導(dǎo)率的去除率基本在90%~96%之間,較低回收率時(shí),由于對離子截留主要通過網(wǎng)撲作用實(shí)現(xiàn),脫鹽率較低約87%。當(dāng)操作壓力逐步升高時(shí),回收率也相應(yīng)升高,此時(shí),截留離子主要為網(wǎng)撲、架橋,脫鹽率升高到93%~96%。
表6 離子去除單元工業(yè)試驗(yàn)數(shù)據(jù)Table 6 Industrial test data of ion removal unit
綜合考慮系統(tǒng)穩(wěn)定、可靠以及經(jīng)濟(jì)因素,綜采工作面給水處理系統(tǒng)回收率在50%左右比較合適,平時(shí)運(yùn)行控制在45%~55%。長時(shí)間運(yùn)行后,由于膜表面可溶性鹽類的堆積,其透過孔徑減小,脫鹽率將進(jìn)一步升高,可以穩(wěn)定保持在95%以上。
通過前述試驗(yàn)研究,試驗(yàn)確定綜采工作面用水處理流程為水源→壓力調(diào)節(jié)單元→過濾單元A→過濾單元B→過濾單元C→反滲透/納濾處理單元,如圖3所示,P為壓力調(diào)節(jié)單元,通過該單元,系統(tǒng)水壓被調(diào)節(jié)到適合壓力、流量,保證后續(xù)處理過程的穩(wěn)定運(yùn)行。A1、A2為懸浮物去除單元,通過前述試驗(yàn)研究,確定了50 μm、20 μm、10 μm的三級過濾預(yù)處理方案,A、B單元組件采用MK-FB系列過濾器,C單元組件采用MK-FC系列過濾器。D為離子去除單元,由MK-R336反滲透膜與MK-N940納濾膜等核心組件組成。MK-R336為低壓苦咸水膜元件,適用于工作壓力極低且脫鹽率要求高的場合。MK-N940為大通量納濾膜元件,工作壓力低,產(chǎn)水通量大。
圖3 成套設(shè)備工藝流程Fig.3 Process flow chart of the complete set of equipment
基于上述工藝流程,開發(fā)了MK-RHY-BP2型乳化液配制用水處理站(圖4),并在煤礦井下工作面開展工業(yè)試驗(yàn),對該設(shè)備進(jìn)出水水質(zhì)進(jìn)行分析。工業(yè)試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表7,主要溶解性鹽類含量及去除率對比如圖5所示。由表7可以看出,處理后礦井水的各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)出水水質(zhì)要求,更滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,主要溶解性鹽類去除率都在85%以上。從圖5可以看出,溶解性鹽類以氯離子、鈉離子為主,碳酸氫根、硫酸根次之,其他離子很少。除鉀離子含量極低(≤15 mg/L),導(dǎo)致去除率在85%左右,其他一價(jià)離子去除率都超過90%;二價(jià)離子的去除率都在99%以上,優(yōu)于反滲透技術(shù)指標(biāo)的要求,一價(jià)、二價(jià)離子去除率的分布規(guī)律也符合反滲透系統(tǒng)的技術(shù)特性。
圖4 乳化液配制用水處理站現(xiàn)場運(yùn)行照片F(xiàn)ig.4 On-site operation photos of the water treatment station for emulsion preparation
圖5 主要溶解性鹽類含量及去除率對比Fig.5 Comparison of main dissolved salt content and removal rate
表7 礦井水現(xiàn)場試驗(yàn)去除率計(jì)算結(jié)果Table 7 Calculation results of removal rate of mine water field test
在近7個(gè)月的實(shí)際運(yùn)行中,該設(shè)備處理運(yùn)行穩(wěn)定、可靠,抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng),離子去除單元運(yùn)行穩(wěn)定正常,脫鹽率一直保持在95%以上。研發(fā)設(shè)計(jì)的MK-RHY-BP2型乳化液配制用水處理站的使用大大減少了水中雜質(zhì)的含量,減少了液壓支架冒液、竄液現(xiàn)象的發(fā)生。而且,綜采工作面未使用水處理站前,每個(gè)開采周期支架拆解大修率約為80%~85%;使用水處理站后,每個(gè)開采周期支架拆解大修率將為55%左右,拆解大修率降低25%~30%,安全和經(jīng)濟(jì)效益顯著。
(1)煤礦礦井水作為重要的非常規(guī)水資源,存在懸浮物、硫酸鹽、氯化物等超標(biāo)問題,限制了礦井水的回收和利用;將礦井水在井下處理并回用,針對井下不同用水需求,開發(fā)相應(yīng)礦井水處理技術(shù)和裝備,實(shí)現(xiàn)礦井水就地處理、就地利用,具有顯著的經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益,可作為煤礦礦井水開發(fā)和利用的一種途徑。
(2)針對礦井水懸浮物去除,采用常規(guī)混凝、沉淀、過濾處理工藝處理后,由于混凝劑PAC、絮凝劑PAM投加和管道運(yùn)輸污染,導(dǎo)致礦井水凈化處理后水中的顆粒物直徑普遍增大,處理后的礦井水所含剩余顆粒物粒徑普遍增大1到2個(gè)數(shù)量級。采用濾材為“50 μm+20 μm+10 μm”組合過濾方案,進(jìn)水濁度在130 NTU以下時(shí),實(shí)現(xiàn)了出水濁度小于3 NTU,滿足深度處理進(jìn)水需要。
(4)針對煤礦井下綜采工作面乳化液配置用水要求,研發(fā)了由“壓力調(diào)節(jié)單元、懸浮物去除單元、離子去除單元”組成的礦井水井下處理后回用為綜采工作面乳化液配制用水工藝。開發(fā)了MK-RHY-BP 2型乳化液配制用水處理設(shè)備,實(shí)現(xiàn)綜采工作面液壓支架拆解大修率降低25%~30%,同時(shí)提高了礦井水利用率,減少地表取水,安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境效益顯著。