李凱凱,馮松林,陳世棟,安 然
(中國石油長慶油田分公司第六采油廠,陜西西安 710018)
A 區(qū)沉積環(huán)境主要為湖泊-三角洲前緣亞相[1-3],自生自儲(chǔ)、分布穩(wěn)定、儲(chǔ)量大,主力含油層系為三疊系長X 層,油層厚14.8 m(油層9.8 m,差油層5.0 m),油層連片性好,控制含油面積480 km2,地質(zhì)儲(chǔ)量2.2×108t。儲(chǔ)層孔隙度平均為8.9%,滲透率平均0.12 mD,屬低孔-特低孔、致密儲(chǔ)層,層間非均質(zhì)性強(qiáng)。油藏平均埋深2 223 m,原始地層壓力16.9 MPa,儲(chǔ)層壓力系數(shù)為0.75~0.85,溶解氣油比75.4 m3/t,在同類油藏中處于較低水平,自然能量嚴(yán)重不足,且該區(qū)天然微裂縫相對(duì)發(fā)育,早期注水開發(fā)油井見水比例高,常規(guī)注水開發(fā)難以形成有效水驅(qū),無法通過注水有效提高地層壓力,地層能量持續(xù)下降,開發(fā)效果逐年變差。
初期油井普遍進(jìn)行了大規(guī)模體積壓裂[4],產(chǎn)量相對(duì)較高,但后期該油藏?zé)o有效能量補(bǔ)充,目前主要依靠自然能量開發(fā),整體呈現(xiàn)“四低”的開發(fā)狀態(tài):區(qū)塊平均壓力保持水平僅37.6%;全區(qū)塊采油速度和采出程度分別為0.30%、2.63%。
整體上A 區(qū)頁巖油低產(chǎn)井比例很高,其中定向井開井402 口,日產(chǎn)油小于0.4 t 井占比36.8%,水平井開井224 口,日產(chǎn)油小于1.0 t 井占比36.6%。
1.3.1 定向井多輪次體積壓裂 2021 年在該區(qū)西部優(yōu)選22 口定向井實(shí)施大規(guī)模蓄能重復(fù)體積壓裂,壓前平均單井注水補(bǔ)能2 100 m3,單井加砂100 m3,施工排量8.0~10.0 m3/min,單井入地液量1 870 m3,單井費(fèi)用91.3 萬元,措施后單井初期日增油僅達(dá)到1.3 t,目前平均生產(chǎn)5 個(gè)月,單井日增油0.9 t,預(yù)計(jì)全年單井累增油194 t,投入產(chǎn)出比僅能達(dá)到1:0.47。
A 區(qū)定向井于2010 年開始投入開發(fā),目前已普遍進(jìn)行1~2 次大規(guī)模體積壓裂,前期實(shí)施效果較好,本次大規(guī)模蓄能體積壓裂為第三次大型壓裂,但該區(qū)前期壓裂已形成復(fù)雜縫網(wǎng),壓裂過程鄰井竄通嚴(yán)重,儲(chǔ)層有效改造體積小,每進(jìn)行一次體積壓裂,同期對(duì)比油井綜合含水就上升一個(gè)臺(tái)階(見圖1),說明剩余油有效動(dòng)用難度越來越大,現(xiàn)有技術(shù)條件下多輪次體積壓裂單井增油提升幅度有限,已難以實(shí)現(xiàn)效益增產(chǎn)。
圖1 22 口井三次體積壓裂后含水隨生產(chǎn)時(shí)間變化關(guān)系曲線
1.3.2 水平井重復(fù)壓裂 A 區(qū)水平井平均水平段長855 m,初期改造單井入地液量為3 000~7 000 m3,投產(chǎn)初期平均單井日產(chǎn)油11.7 t,但整體入地液量相對(duì)較小,遞減快,第一年自然遞減達(dá)到50%~60%,目前單井產(chǎn)量2.37 t,采出程度僅1.93%,剩余油豐富,近幾年通過試驗(yàn)水平井大規(guī)模蓄能體積壓裂措施提高單井產(chǎn)量[5],取得一定成效。
其中2019 年優(yōu)選3 口相鄰邊部低產(chǎn)水平井實(shí)施壓前注水補(bǔ)能+段間加密布縫+原層重復(fù)壓裂的連片蓄能體積壓裂工藝,平均單井改造10.3 段,單段加砂120~150 m3,施工排量7.0~8.0 m3/min,單段入地液量1 500~1 800 m3,單井費(fèi)用1 308 萬元,單井日產(chǎn)油由1.2 t 大幅提高至11.2 t,但后期液量下降快、遞減大,目前生產(chǎn)616 d,單井日增油2.7 t,單井累增油2 480 t,預(yù)計(jì)有效期內(nèi)單井增油3 600 t,投入產(chǎn)出比1:0.79,無法實(shí)現(xiàn)效益開發(fā)。
2020 年通過優(yōu)化壓前注水補(bǔ)能液量、優(yōu)化壓裂液體系和提升工具性能等手段持續(xù)降本增效,在單段壓裂參數(shù)相較2019 年實(shí)施井提升20%的基礎(chǔ)上,單段措施費(fèi)用降至100 萬元,共實(shí)施8 口,單井均采用段間加密補(bǔ)孔體積壓裂5 段改造方式,初期單井日增油6.0 t,目前生產(chǎn)270 d,單井日增油4.0 t,單井累增油875 t,但在注水補(bǔ)能和壓裂過程中有42%的鄰近油井見水,共損失油量1 380 t,影響較大。
整體上大規(guī)模蓄能體積壓裂能大幅提高水平井單井產(chǎn)量,但整體費(fèi)用高,單段措施費(fèi)用超過100 萬元,施工周期長,平均占井時(shí)間6~7 個(gè)月,鄰井影響大,效益水平低,現(xiàn)階段難以規(guī)模推廣。
A 區(qū)原油組分中C18以上飽和烷烴占比達(dá)到33.6%~43.7%,C23~C27等硬蠟比例占到石蠟總質(zhì)量的88.4%,而有天然防蠟劑之稱的膠質(zhì)、瀝青質(zhì)比例卻僅4.6%,導(dǎo)致該區(qū)原油易結(jié)蠟且析蠟點(diǎn)溫度較高(26 ℃),整體結(jié)蠟比例高達(dá)51.6%,平均結(jié)蠟周期僅102 d,且后期油井普遍放壓生產(chǎn),油層脫氣嚴(yán)重,近幾年原油物性測試顯示該區(qū)原油密度和黏度逐漸增高(見表1),說明地層原油中重質(zhì)組分占比升高,地層流體滲流阻力增加。
表1 A 區(qū)油藏近幾年原油測試物性
A 區(qū)注入水或壓裂、修井用水為洛河層水,水型為MgCl2型,富含SO42-,該區(qū)地層水為CaCl2型,富含Ba2+、Sr2+等離子,兩者配伍性很差,混合后極易生成BaSO4、SrSO4等酸不溶垢(見表2),造成地層孔隙堵塞,該區(qū)油井結(jié)垢井比例高達(dá)59.9%,平均結(jié)垢周期121 d,遠(yuǎn)超全廠平均水平。
表2 A 區(qū)注入水及地層水主要離子成分對(duì)比
各種因素導(dǎo)致A 區(qū)長X 油層普遍存在有機(jī)和無機(jī)堵塞,通過該區(qū)垢樣分析,該區(qū)垢型主要為有機(jī)和無機(jī)混合垢,其中垢樣中有機(jī)組分占比14.9%,酸溶性無機(jī)組分占比15.6%,不溶組分占比69.6%,對(duì)依靠自然能量開發(fā)的油藏影響較大,影響油井正常生產(chǎn)(見表3)。
表3 A 區(qū)垢樣組分
該區(qū)水平井井筒長期未處理、井筒狀況復(fù)雜,2015-2020 年共實(shí)施各類水平井措施45 口,其中井筒處理困難井38 口,放棄處理5 口,共額外產(chǎn)生磨鉆、刮削、套銑等各類工序205 次,同時(shí)由于水平井初期壓裂改造規(guī)模相對(duì)較大,單井加砂量400~1 200 m3,溶解氣油比相對(duì)較高,造成部分水平井在生產(chǎn)過程中存在出砂影響,近幾年共實(shí)施沖砂措施8 口,其中6 口存在出砂現(xiàn)象,平均單井出砂1.7 m3。
水平井井筒出砂、結(jié)垢等因素嚴(yán)重影響已壓裂段簇產(chǎn)能貢獻(xiàn),根據(jù)水平井吸水和產(chǎn)液剖面測試統(tǒng)計(jì)分析,其中不產(chǎn)液/微產(chǎn)液段簇占比高達(dá)72%,僅有28%的射孔段簇正常產(chǎn)液。據(jù)統(tǒng)計(jì)日產(chǎn)液小于2.0 m3的水平井共75 口,平均僅1.2 m3/d,75 口井平均水平段長706 m,百米產(chǎn)液貢獻(xiàn)僅0.17 m3,與單井控制體積嚴(yán)重不匹配。
3.1.1 技術(shù)原理 針對(duì)A 區(qū)有機(jī)垢和無機(jī)垢的混合垢類型,優(yōu)化低成本解堵體系[6],采用多段塞復(fù)合解堵思路,同時(shí)清除井筒內(nèi)蠟、垢及炮眼和近井地帶的有機(jī)垢、無機(jī)垢堵塞,完成井筒、炮眼和近井地層的整體清潔疏通,恢復(fù)油井產(chǎn)量。
解堵劑1 為表面活性劑,主要依靠活性分子的滲透傳質(zhì)、膠束吸附和乳化降黏等作用,清除有機(jī)蠟質(zhì)、胍膠殘?jiān)?,同時(shí)降低膠質(zhì)、瀝青質(zhì)等重質(zhì)組分黏度,提高原油流動(dòng)性,室內(nèi)評(píng)價(jià)試驗(yàn)顯示在40 ℃條件下,1.5%~2.0%濃度的解堵劑1 能夠?qū)⒃宛ざ冉档?0%~90%,大幅提高原油流動(dòng)性(見圖2),解堵劑1 的濃度優(yōu)化為1.5%~2.0%。
圖2 原油降黏率隨解堵劑1 濃度變化曲線
解堵劑2 為酸性解堵劑,由氨基磺酸溶液、緩蝕劑、鐵離子穩(wěn)定劑、黏土穩(wěn)定劑和絡(luò)合物組成,通過酸溶、絡(luò)合等作用,清除碳酸鈣垢和部分鋇鍶垢等無機(jī)堵塞物,同時(shí)還具有防止二次沉淀、降低套管腐蝕等作用,測試腐蝕速率為2.3 g/(m2·h),小于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足從油套環(huán)空不動(dòng)管柱注入。通過對(duì)比不同濃度解堵劑2 對(duì)無機(jī)垢溶蝕作用(見表4),優(yōu)化解堵劑2 濃度為5.0%~10.0%。
表4 不同濃度解堵劑2 對(duì)無機(jī)垢溶蝕作用
3.1.2 實(shí)施效果 定向井共實(shí)施26 口,均采用不動(dòng)管柱實(shí)施,在套管注入過程中采取解堵劑1、解堵劑2 混合注入模式,充分接觸蠟垢等堵塞物,單井解堵劑用量為20~40 m3,初期日增油達(dá)到14.0 t,當(dāng)年生產(chǎn)200 d,年底日增油8.0 t,累增油達(dá)到1 206 t,并持續(xù)有效,生產(chǎn)動(dòng)態(tài)保持平穩(wěn),單井施工費(fèi)用為3.0 萬元,是體積壓裂費(fèi)用的3.3%,油價(jià)按60 美元/桶計(jì)算,當(dāng)年投入產(chǎn)出比為1:3.9,是體積壓裂的7.4 倍,實(shí)現(xiàn)利潤223 萬元,效果效益顯著。
水平井共實(shí)施6 口,平均單井費(fèi)用7.5 萬元,日增油7.2 t,累增油1 280 t,投入產(chǎn)出比1:6.6,實(shí)現(xiàn)利潤240 萬元,其中對(duì)2 口井實(shí)施沖砂/磨鉆+低成本解堵措施,單井日增油2.1 t,單井累增油380 t,效果最好,單井費(fèi)用12.0 萬元,投入產(chǎn)出比達(dá)到1:7.9。與重復(fù)壓裂水平井對(duì)比,低成本解堵單井增油幅度有限,但單井費(fèi)用僅為后者的1.5%,效益十分突出。
3.2.1 技術(shù)原理 針對(duì)A 區(qū)頁巖油地層能量低的關(guān)鍵問題,對(duì)部分油井試驗(yàn)增能解堵技術(shù)。該增能解堵體系由三種段塞體系構(gòu)成,其中a 體系主要由氟碳、烷基苯磺酸鈉等表面活性物質(zhì)組成,能夠同時(shí)起到降低界面張力和潤濕反轉(zhuǎn)作用,提高洗油效率,增加地層原油流動(dòng)性;b 體系主要由10%儲(chǔ)能劑YB 和1%高效起泡劑組成;c 體系為10%引發(fā)劑,與b 體系混合發(fā)生反應(yīng),生成大量N2、泡沫和熱量,一般1.0 m3儲(chǔ)能劑b 體系與0.1 m3引發(fā)劑c 體系混合后,2 h 即可充分反應(yīng),可生成12 m3氣體,大幅提高地層能量和排液能力。該體系pH 值為7.0~8.0,測試腐蝕速率為1.5 g/(m2·h),低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),滿足不動(dòng)管柱實(shí)施要求。
3.2.2 實(shí)施效果 該技術(shù)采用700 型洗井車從套管口將a、b、c 體系段塞式注入地層,每個(gè)段塞中間用2.0 m3活性水隔離,在地層進(jìn)行接觸反應(yīng),施工簡單方便,共實(shí)施9 口,單井解堵劑用量40.0 m3,見效8 口,措施后單井日產(chǎn)液量由0.7 m3提高至1.8 m3,累增油672 t,提液效果較好,平均生產(chǎn)140 d,動(dòng)態(tài)平穩(wěn),日增油穩(wěn)定在4.5 t,持續(xù)有效。單井措施費(fèi)用為4.0 萬元,投入產(chǎn)出比1:4.6,實(shí)現(xiàn)利潤131 萬元,相比單一的低成本解堵,增能解堵技術(shù)除解除地層堵塞外,還能提高地層能量,增油水平相對(duì)較高也更穩(wěn)定,整體上效果效益更加突出,適應(yīng)性更強(qiáng),是頁巖油效益增產(chǎn)較好的技術(shù)手段。
(1)A區(qū)頁巖油藏定向井已普遍進(jìn)行1~2 輪大規(guī)模體積壓裂,油層縫網(wǎng)發(fā)育,現(xiàn)有技術(shù)條件下多輪次體積壓裂有效儲(chǔ)層改造體積小、動(dòng)用剩余油難度大、費(fèi)用高、增油空間有限,已難以實(shí)現(xiàn)效益增產(chǎn),后期不建議實(shí)施。
(2)連片蓄能體積壓裂是大幅提高水平井單井產(chǎn)量和最終采收率的有力措施,但費(fèi)用很高、施工周期長、需連片補(bǔ)能實(shí)施、鄰井影響大、效益水平低,現(xiàn)階段難以規(guī)模推廣。
(3)由于存在結(jié)蠟、結(jié)垢和出砂等影響,A 區(qū)頁巖油目前存在較多產(chǎn)量很低的井,據(jù)統(tǒng)計(jì)約40%的油井自然產(chǎn)能未能充分發(fā)揮,低產(chǎn)井?dāng)?shù)量大、占比高,對(duì)該類井低成本解堵、增能解堵和沖砂+小型解堵等低成本措施適應(yīng)性強(qiáng)、增產(chǎn)潛力較大、單井費(fèi)用僅是體積壓裂的1.5%~3.3%,效益十分突出,可作為目前階段A 區(qū)頁巖油效益增產(chǎn)的首要方向。