黃長(zhǎng)勝,胡傳喜,杜紀(jì)棟,張 橋
(山東鐵雄新沙能源有限公司,山東巨野 274900)
獨(dú)立焦化廠采用回爐煤氣加熱是最基本的工藝流程,煤氣預(yù)熱器的作用是將回爐加熱的煤氣從常溫加熱到50℃,讓煤氣中的萘、焦油、洗油的蒸汽處于不飽和狀態(tài),降低其在主管的沉積和冷凝,減少堵塞總管、孔板、支管的概率,保持加熱穩(wěn)定,進(jìn)而穩(wěn)定焦?fàn)t生產(chǎn)達(dá)到經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的目的。煤氣預(yù)熱器在長(zhǎng)期使用后,由于堵塞等原因造成換熱不好,煤氣溫度遠(yuǎn)達(dá)不到要求,被迫退出清理,由于焦?fàn)t地下室相對(duì)密閉,煤氣泄漏后危險(xiǎn)大,有廠家因處理煤氣預(yù)熱器煤氣泄漏造成地下室爆炸的先例,因此如何安全順利做好隔絕和清理,過(guò)程控制十分關(guān)鍵,本工作中兩座焦?fàn)t先后安全順利完成了預(yù)熱器的清理,保證了焦?fàn)t的生產(chǎn),把處理過(guò)程進(jìn)行了總結(jié),期望同行能夠借鑒,實(shí)現(xiàn)預(yù)熱器清理安全順利。
3#地下室煤氣預(yù)熱器產(chǎn)生較大阻力,需對(duì)預(yù)熱器煤氣系統(tǒng)進(jìn)行清洗,同時(shí)更換主管末端防爆鉛板。為了檢維修期間施工安全順利進(jìn)行,特制定本方案。
預(yù)熱器的設(shè)備參數(shù):一類容器,材質(zhì)為碳鋼,換熱面積30m2,管板為焊接,外殼為φ1 000×10mm,換熱管為φ76×4×2 000mm,設(shè)備凈重3 550kg,煤氣接口φ720×10mm,蒸汽和凝水接口為DN50,設(shè)備總高4 227mm,具體參數(shù)如表1所示
表1 換熱器基本參數(shù)表
明確了檢修總負(fù)責(zé)人、工藝負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人和檢修人員等。
1.2.1 材料及工具
DN700×6盲板3塊、DN700金屬纏繞墊6片;DN50×5盲板1塊、DN50金屬纏繞墊2片(進(jìn)預(yù)熱器蒸汽閥門(mén));DN80×5盲板1塊、DN80金屬纏繞墊2片(預(yù)熱器排污閥門(mén));DN500×5法蘭鉛板1塊、DN500金屬纏繞墊2片;防爆扳手2套、防爆撬棍兩根、防爆錘1把、螺絲若干、手持鋼鋸一把、32噸千斤頂2個(gè)、375mm大活口1把、梅花扳手2套,鏟刀2把。
1.2.2 勞保及防護(hù)工具
正壓式空氣呼吸器4臺(tái)、高溫手套6副、防毒口罩6副、手提式干粉滅火器2具、推車(chē)式干粉滅火器2具、應(yīng)急水管一根、應(yīng)急蒸汽管一根、應(yīng)急照明燈1具,防爆軸流風(fēng)機(jī)2臺(tái),擔(dān)架一副、長(zhǎng)管呼吸器2套,雨衣3身、雨鞋3雙。
(1)檢修前現(xiàn)將檢修用工機(jī)具準(zhǔn)備齊全并運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)。
(2)檢修前帶領(lǐng)檢修人員認(rèn)真學(xué)習(xí)檢修方案。
(3)檢修前辦理相關(guān)作業(yè)票。
(4)二層回爐閥門(mén)插盲板處法蘭螺栓,預(yù)熱器前閥門(mén)及預(yù)熱器后閥門(mén)插盲板處法蘭螺栓,末端防爆鉛板處法蘭螺栓進(jìn)行置換。
(5)負(fù)壓管線南側(cè)大閥門(mén)提前潤(rùn)滑保養(yǎng)。
(6)相關(guān)聯(lián)水管、蒸汽管小閥門(mén)提前潤(rùn)滑保養(yǎng)試開(kāi)。
(7)盲板提前打磨除銹。
98加盲板的閥門(mén)牛腿、支架及管托提前預(yù)制保證強(qiáng)度可靠,二層間臺(tái)支架牛腿提前試頂。
(9)二層間臺(tái)回爐煤氣主管道一根注水管。
(10)地下室煤氣主管3根蒸汽管。
(11)地下室煤氣主管末端1根蒸汽管。
1.4.1 停止加熱前準(zhǔn)備
停止加熱前30min,將3#焦?fàn)t機(jī)焦煙道窗戶全部打開(kāi),地下室風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,防爆軸流風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,保持空氣流通;準(zhǔn)備好停止加熱用的風(fēng)門(mén)蓋板、通蒸汽橡膠管、水管綁扎好就位,并匯報(bào)調(diào)度中心及安全環(huán)保處。
1.4.2 停止加熱
(1)交換機(jī)工將交換考克交換到關(guān)閉位置。
(2)調(diào)火工關(guān)閉加減考克、放散水封及主管末端冷凝液水封閥門(mén)。
(3)中控室減小機(jī)焦側(cè)分煙道吸力。
(4)調(diào)火工遮蔽機(jī)焦側(cè)開(kāi)閉器空氣進(jìn)氣口,只留10mm。
(5)停止加熱超30min,廢氣正常交換。
(6)關(guān)閉主管與水封連接的所有閥門(mén)。
(7)關(guān)閉預(yù)熱器蒸汽閥門(mén)和凝水排放閥門(mén)。
(8)通知停止出焦。
1.4.3 通水形成水封、插堵盲板,蒸汽置換煤氣
(1)逐漸關(guān)閉3#爐二層間臺(tái)回爐煤氣閘閥,同時(shí)通過(guò)該閘閥下部蒸汽預(yù)留口、地下室主管第76排和第60、44處蒸汽口,共4處緩慢向地下室煤氣主管內(nèi)通入蒸汽,用蒸汽置換煤氣,保持管道不低于500Pa,保持管道正壓的同時(shí)逐漸打開(kāi)主管末端放散。
(2)在二層間臺(tái)回爐煤氣閘閥上方預(yù)留口處通水,使閘閥上方形成約50cm水封。
(3)待煤氣放散冒出大量蒸汽,先關(guān)旁通置換預(yù)熱器10mm后,再關(guān)閉預(yù)熱器前后閥門(mén),打開(kāi)旁通閥門(mén)置換旁通管。
(4)從煤氣主管末端防爆鉛板處蒸汽口通入蒸汽,吹掃盲端。
(5)主管末端放散15min,檢測(cè)儀檢測(cè)無(wú)報(bào)警后方可對(duì)二層平臺(tái)閘閥插盲板作業(yè)。
(6)二層平臺(tái)閘閥插盲板完畢,預(yù)熱器前后煤氣管道法蘭插盲板,主管末端更換鉛板作業(yè)。
插盲板檢修步驟:
(1)提前將二層平臺(tái)DN700回爐煤氣閘閥,預(yù)熱器前后閘閥螺栓,末端鉛板法蘭螺栓,每間隔一個(gè)進(jìn)行拆卸潤(rùn)滑重新安裝,保證插盲板時(shí)安全快捷。
(2)工藝吹掃合格,確認(rèn)閘閥前水封有效后,開(kāi)始二層煤氣閘閥下插盲板。
(3)二層平臺(tái)閘閥下盲板插到位后進(jìn)行預(yù)熱器前后閥門(mén)插盲板及更換末端鉛板更換。
(4)預(yù)熱器前后閥門(mén)插盲板,將預(yù)熱器完全從煤氣系統(tǒng)切換出來(lái),主管末端鉛板更換完畢。
(5)插完預(yù)熱器盲板、鉛板更換完畢后,再次安排專人檢查所有連接處螺栓緊固和法蘭漏氣情況。
(6)將與預(yù)熱器連接的蒸汽閥門(mén)與排污閥門(mén)加盲板,與恢復(fù)加熱后煤氣系統(tǒng)完全隔絕。
(1)預(yù)熱器前后插盲板切出煤氣系統(tǒng),對(duì)二層平臺(tái)的回爐煤氣閥門(mén)抽盲板作業(yè)。
(2)煤氣主管通入蒸汽,逐漸關(guān)閉末端放散進(jìn)行試漏。
(3)試漏合格后,確認(rèn)二層間臺(tái)回爐煤氣閘閥水封是否有效。
(4)二層平臺(tái)回爐煤氣閘閥抽盲板,抽完盲板后,緊好法蘭連接螺栓。
(5)從煤氣管線始端通入蒸汽,打開(kāi)末端放散,防爆板盲端蒸汽開(kāi)啟,待蒸汽從末端放散冒出后5min,關(guān)閉盲端蒸汽進(jìn)行吹掃。
(6)重新確認(rèn)地下室加減考克處于關(guān)閉位置,水封注滿水,管道內(nèi)積水放凈。
(7)排放二層間臺(tái)煤氣閥門(mén)上面的水封,緩慢打開(kāi)煤氣閥門(mén),向管道內(nèi)送入煤氣,用煤氣趕蒸汽放散10min。逐漸關(guān)閉蒸汽,放散10min,主管末端取樣做爆發(fā)實(shí)驗(yàn)3次合格,準(zhǔn)備恢復(fù)加熱。
(8)調(diào)火工恢復(fù)廢氣盤(pán)進(jìn)風(fēng)門(mén)開(kāi)度。
(9)根據(jù)煤氣主管壓力控制放散閥,保持壓力為2 500~3 000Pa。
(10)恢復(fù)煙道吸力。
(11)交換機(jī)工將交換考克切換至加熱狀態(tài)。從主管末端逐漸開(kāi)啟加減旋塞,同時(shí)逐漸關(guān)閉放散,逐漸全開(kāi)二層平臺(tái)煤氣閘閥,并隨時(shí)觀察U型管壓力始終保持2 500Pa左右。
(12)加減旋塞全部開(kāi)啟,主管壓力穩(wěn)定后,恢復(fù)調(diào)節(jié)煤氣主管自動(dòng)翻板和主管壓力正??刂?。
(13)恢復(fù)正常加熱后,組織對(duì)預(yù)熱器進(jìn)行清洗維修。
(1)按照相關(guān)規(guī)定辦理抽插盲板作業(yè)票及其他相關(guān)票證。
(2)作業(yè)人員勞保用品穿戴整齊。
(3)在停止加熱前30min將機(jī)、焦煙道兩側(cè)窗戶全部打開(kāi)進(jìn)行通風(fēng)。
(4)提前檢查確認(rèn)地下室通風(fēng)系統(tǒng)及各通風(fēng)口,確保通風(fēng)正常。
(5)提前檢查確認(rèn)地下室氣體固定檢測(cè)報(bào)警儀正常。
(6)更換過(guò)程中必須攜帶四合一可燃有毒氣體報(bào)警儀,出現(xiàn)漏氣、缺氧等報(bào)警現(xiàn)象,立即停止作業(yè),應(yīng)繼續(xù)用蒸汽置換,合格后方可進(jìn)行繼續(xù)作業(yè)。
(7)出現(xiàn)人員中毒,將中毒者用擔(dān)架安全地從地下室搶救出來(lái),迅速轉(zhuǎn)移到清新空氣中;若中毒者呼吸微弱甚至停止,立即進(jìn)行人工呼吸。
(8)開(kāi)啟蒸汽時(shí)要緩慢開(kāi)啟,防止管內(nèi)留有冷凝水產(chǎn)生憋壓現(xiàn)象,時(shí)常檢查蒸汽接口,防止有松動(dòng)出現(xiàn)燙傷。
(9)對(duì)作業(yè)過(guò)程進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)分析,明確了4個(gè)一般風(fēng)險(xiǎn)及需要相應(yīng)采取的防范措施。
待預(yù)熱器清理完畢后,按煤氣預(yù)熱器切出方案停止加熱、拆除盲板,將煤氣預(yù)熱器并入煤氣系統(tǒng),按恢復(fù)加熱程序操作,整個(gè)檢修過(guò)程全部完成。
總體思路是按照常規(guī)做法,預(yù)熱器內(nèi)部堵塞情況不明且清理時(shí)間難以把握的情況下,采取了先加盲板把預(yù)熱器隔絕出來(lái)后恢復(fù)焦?fàn)t正常加熱,對(duì)預(yù)熱器清理完畢后,再停止加熱把預(yù)熱器的盲板抽出并入系統(tǒng);通過(guò)對(duì)3#預(yù)熱器內(nèi)部的堵塞物清理情況看,清理過(guò)程相對(duì)容易,第二天就具備了并入系統(tǒng)的條件。
針對(duì)3#的實(shí)際情況,需要兩次停止加熱抽插盲板,且預(yù)熱器進(jìn)出口盲板在地下室,存在一定的安全風(fēng)險(xiǎn),工作量較大且影響焦?fàn)t加熱時(shí)間長(zhǎng),因此決定對(duì)后續(xù)的4#采取一次隔離方式,僅在焦?fàn)t二層平臺(tái)煤氣大閥后加盲板,預(yù)熱器進(jìn)出口不再加盲板,在隔離狀態(tài)完成預(yù)熱器的清理,隨后抽二層平臺(tái)盲板恢復(fù)加熱,避免了預(yù)熱器在地下室抽插盲板的工作,更加簡(jiǎn)潔高效。
2021年11月16—18日完成3#預(yù)熱器的清理,分兩次停止加熱,預(yù)熱器進(jìn)出口進(jìn)行抽插盲板操作;隨后采用優(yōu)化后的方案,僅在二層平臺(tái)加煤氣盲板于11月20日完成4#預(yù)熱器的清理。
預(yù)熱器列管堵塞情況如圖1和圖2所示,管內(nèi)壁堵塞物都較多,先后使用了DN40和DN50 兩個(gè)規(guī)格的管道進(jìn)行內(nèi)部清理,首先使用DN50的清理非常困難,改用DN40先清理出來(lái)主要通道,再用DN50清理效率才提高。
圖1 3#預(yù)熱器
圖2 4#預(yù)熱器
通過(guò)編制方案、優(yōu)化過(guò)程,安全順利地完成了預(yù)熱器的清理工作,清理完畢前后15d預(yù)熱器后的煤氣平均溫度變化情況如表2所示。
表2 預(yù)熱器清理前后煤氣溫度的變化數(shù)據(jù)表 單位:℃
清理后,預(yù)熱器后煤氣溫度都能夠達(dá)到要求的溫度指標(biāo),較清理前分別提升了7.3℃和12.3℃,實(shí)現(xiàn)了清理的預(yù)定目標(biāo),具體實(shí)施過(guò)程中優(yōu)化了方案,減少了工作量,達(dá)到了安全快捷的目的。