倪化良
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)長(zhǎng)平煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 晉城 048000)
SAM 智能化控制系統(tǒng)是5302 綜采工作面智能化控制系統(tǒng)的核心組成部分[1-6],包括五個(gè)方面,如圖1 所示。其中工作面監(jiān)控中心組成控制系統(tǒng)的“大腦”,工業(yè)以太網(wǎng)構(gòu)成“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”,工作面視頻系統(tǒng)具備“眼睛”功能,語(yǔ)音通信系統(tǒng)具備“耳朵”功能,工作面控制模塊是思想的執(zhí)行者。
圖1 SAM 智能化控制系統(tǒng)組成
5302 智能化工作面設(shè)備配置見表1。
表1 5302 智能化工作面設(shè)備配置
5302 智能化重型放頂煤工作面作為長(zhǎng)平礦的首個(gè)智能化采煤工作面,該智能化工作面選用國(guó)內(nèi)一流智能化綜采裝備,設(shè)置了感知記憶能力、學(xué)習(xí)決策能力,該系統(tǒng)以自動(dòng)化控制為核心、以可視化遠(yuǎn)程監(jiān)控為主要手段,采取慣性導(dǎo)航、記憶截割、自動(dòng)跟機(jī)、遠(yuǎn)程干預(yù)控制技術(shù)。相對(duì)于傳統(tǒng)的放頂煤工作面,5302 智能化重型放頂煤具備以下優(yōu)勢(shì):
LSAC 慣性導(dǎo)航技術(shù),在采煤機(jī)上安裝基于專用慣性陀螺儀的采煤機(jī)位置測(cè)量系統(tǒng),通過(guò)確定采煤機(jī)位置,精確計(jì)算液壓支架推移量并與液壓支架電液控制系統(tǒng)協(xié)同配合,確保了工作面刮板輸送機(jī)處于直線狀態(tài),實(shí)現(xiàn)閉環(huán)的工作面直線度控制,杜絕出現(xiàn)工溜前后竄的情況,保障工作面的安全性和生產(chǎn)效率。
智能記憶截割采用自由曲線記憶截割方式,按照示范刀(圖2)所記錄的割煤工作參數(shù)和割煤軌跡進(jìn)行智能化運(yùn)算并自動(dòng)形成截割記憶模板,通過(guò)智能化計(jì)算達(dá)到自動(dòng)調(diào)整割煤參數(shù)的目的,按照實(shí)際學(xué)習(xí)的采煤工藝實(shí)現(xiàn)自動(dòng)截割運(yùn)行。
圖2 智能記憶截割示意圖
實(shí)現(xiàn)地面分控中心和井下順槽集控中心對(duì)綜采工作面采煤機(jī)、液壓支架、運(yùn)輸設(shè)備(工作溜、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)、帶式輸送機(jī))、供液設(shè)備(包括乳化液泵供液系統(tǒng)及相關(guān)電氣開關(guān)、電磁閥等)、供電設(shè)備(移動(dòng)變電站、組合開關(guān)、變頻器等)的運(yùn)行工況監(jiān)測(cè)、遠(yuǎn)程控制和自動(dòng)化控制。
5302 工作面生產(chǎn)期間設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)良好,實(shí)現(xiàn)了以采煤機(jī)記憶割煤、液壓支架跟隨采煤機(jī)自動(dòng)動(dòng)作、運(yùn)輸設(shè)備集中自動(dòng)化控制、設(shè)備數(shù)據(jù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)為主,人工遠(yuǎn)程干預(yù)為輔的自動(dòng)化采煤模式。正常生產(chǎn)期間,工作面皮帶輸送機(jī)1 人,泵站1 人,三機(jī)1 人,機(jī)組割煤1 人,拉架作業(yè)1 人,放煤作業(yè)1 人,電纜看護(hù)1 人,清煤1 人(此8 人均為設(shè)備巡查),端頭維護(hù)2 人,集控中心監(jiān)護(hù)1 人,工作面11 人可滿足正?;夭勺鳂I(yè)要求。實(shí)現(xiàn)“少人跟機(jī)作業(yè)、有人安全巡視”的安全高效開采模式。
“心跳”功能:當(dāng)操作臺(tái)檢修時(shí),將自動(dòng)化集成控制系統(tǒng)設(shè)為“閉鎖”模式,防止人為誤操作。
人員識(shí)別具有主動(dòng)防護(hù)功能:保證人員所在支架不能被操控。人員識(shí)別器在工作面的位置信息可在集控主機(jī)上顯示。
互鎖功能:具備就地操作、遠(yuǎn)程分機(jī)控制、遠(yuǎn)程集成自動(dòng)化控制模式。在遠(yuǎn)端分機(jī)自動(dòng)控制模式下,不允許遠(yuǎn)端集成自動(dòng)控制;遠(yuǎn)端分機(jī)、集成自動(dòng)化控制模式下均允許就地控制,保證采煤機(jī)操作安全性。
采煤機(jī)保護(hù)鎖:通信檢測(cè)及校驗(yàn),通信失敗或者校驗(yàn)出錯(cuò),采煤機(jī)鎖定,不允許啟動(dòng)和操作(就地模式除外)。
采煤機(jī)每次過(guò)機(jī)頭(移兩次機(jī)頭)需停機(jī)約40min,條件復(fù)雜時(shí)停機(jī)時(shí)間更長(zhǎng),需開展端頭回柱、上網(wǎng)及鋼絲繩、剪網(wǎng)、穿工字鋼、拉轉(zhuǎn)載機(jī)等工作。解決措施:使用柔性網(wǎng)代替金屬網(wǎng)維護(hù)兩端頭,減少掛網(wǎng)時(shí)間;端頭架增加回柱千斤,提高回柱效率;改進(jìn)端頭架的尾部掩護(hù)梁結(jié)構(gòu),通過(guò)加大掩護(hù)梁立柱直徑、適當(dāng)后延頂梁長(zhǎng)度等措施,盡可能縮小端頭架切頂線與排頭架切頂線之間的距離,從而縮小三角區(qū)懸頂面積,逐步取消排頭1 號(hào)架后方打木垛的工序。
1)采煤機(jī)割煤后,機(jī)道浮煤較多,尤其是在工作面機(jī)頭、機(jī)尾,為最大限度地將兩端浮煤裝入刮板輸送機(jī),減少兩端頭溜子上漂程度,采煤機(jī)每次過(guò)機(jī)頭或機(jī)尾時(shí)需往返3~5 次裝煤,浪費(fèi)割煤時(shí)間5~10min;
2)工作面中間區(qū)域,采煤機(jī)割煤后,機(jī)道浮煤基本在1 m 左右,影響刮板輸送機(jī)正常推移速度;
3)機(jī)頭、機(jī)尾刮板輸送機(jī)下方浮煤多,必要時(shí)還需在機(jī)頭、機(jī)尾過(guò)程中使用單體柱壓溜,防止溜子上漂。
4)針對(duì)采煤機(jī)裝煤效果一般,采取采煤機(jī)滾筒結(jié)構(gòu)、刮板輸送機(jī)與采煤機(jī)相對(duì)位置關(guān)系及尺寸配套等方面進(jìn)行優(yōu)化,優(yōu)化重型放頂煤工作面支護(hù)設(shè)備設(shè)計(jì),提高生產(chǎn)效率。
1)采煤機(jī)割煤至機(jī)尾附近,由于接近上隅角,受到工作面瓦斯涌出不均衡、粉塵大等因素制約,為保證均衡穩(wěn)定生產(chǎn),現(xiàn)場(chǎng)采用放慢采煤機(jī)牽引速度及降低后溜放煤頻率等措施,這在一定程度上制約了生產(chǎn)效率。
2)割煤過(guò)程,粉塵大,可視度低,影響割煤速度。一是由于前滾筒司機(jī)在割煤時(shí)需負(fù)責(zé)收支架護(hù)幫板,不宜過(guò)快;二是由于不能準(zhǔn)確辨識(shí)工作面煤層走勢(shì),精準(zhǔn)對(duì)機(jī)組進(jìn)行操作,達(dá)到“頂、底板平直”等工程質(zhì)量要求,需要放緩采煤機(jī)牽引速度。
5302 智能化工作面經(jīng)地面安裝調(diào)試、井下工作面安裝、初采試驗(yàn)、六大功能調(diào)試、應(yīng)用推廣等幾個(gè)階段。已基本掌握了智能化設(shè)備的操作應(yīng)用,但實(shí)際應(yīng)用過(guò)程還是暴露出較多問題,結(jié)合各崗位實(shí)際,進(jìn)一步完善六大功能系統(tǒng),逐步發(fā)揮系統(tǒng)實(shí)際優(yōu)勢(shì)。
智能化工作面的最大亮點(diǎn)就是集中控制?,F(xiàn)階段由于天瑪集控臺(tái)軟件問題,前后溜電機(jī)電流顯示不穩(wěn)定且數(shù)據(jù)有誤,皮帶電機(jī)電流顯示無(wú)數(shù)據(jù),破碎機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)均無(wú)電流顯示,所以下一步應(yīng)該考慮如何完善以上設(shè)備的電流數(shù)據(jù)使其集中顯示。
5302 自動(dòng)跟機(jī)可以在很大程度上提高拉架效率,并且可以減輕人員勞動(dòng)強(qiáng)度。實(shí)際跟機(jī)試驗(yàn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)插板打不到位、支架跳架拉架、護(hù)幫板自動(dòng)伸收等問題。針對(duì)此類情況,應(yīng)班班匯總,定期總結(jié)分析數(shù)據(jù),根據(jù)割煤實(shí)際情況會(huì)同自動(dòng)跟機(jī)情況,進(jìn)一步完善電液控程序。
調(diào)整工作面直線度是所有綜采工作面工程質(zhì)量的重點(diǎn)工作。LASC 技術(shù)可在一定時(shí)間內(nèi)通過(guò)分析數(shù)據(jù)逐漸調(diào)整工作面直線度,但是這需要一段較長(zhǎng)時(shí)間的過(guò)程,同時(shí)需要電液控程序上的配合,由于長(zhǎng)平地質(zhì)條件復(fù)雜,頂板破碎,支架工人為干預(yù)較多,人為因素對(duì)曲線的執(zhí)行程度影響較大大,導(dǎo)致自動(dòng)找直的執(zhí)行不徹底、不準(zhǔn)確,不能完全印證自動(dòng)找直功能。所以,直線度調(diào)直工作需在有計(jì)劃的基礎(chǔ)上,每日觀察分析LASC 直線度數(shù)據(jù),前期依照數(shù)據(jù)進(jìn)行人工找直,待工作面彎曲度不大時(shí),打開電液控的自動(dòng)找直功能,在前期人工找直的基礎(chǔ)上通過(guò)電液控進(jìn)行微調(diào),最終逐步實(shí)現(xiàn)工作面調(diào)直。
長(zhǎng)平公司5302 工作面配套選用智能化綜采裝備,配備了具有感知記憶能力、學(xué)習(xí)決策能力的自動(dòng)化綜采設(shè)備,實(shí)踐應(yīng)用了“有人巡視、無(wú)人操作”的智能化采煤模式。通過(guò)自動(dòng)化控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)采煤設(shè)備的遠(yuǎn)程操控,將工人從危險(xiǎn)的工作面采場(chǎng)轉(zhuǎn)移到順槽監(jiān)控中心或地面,實(shí)現(xiàn)采煤工作的標(biāo)準(zhǔn)化安全。