岳興宇
(鐵法煤業(yè)集團(tuán)鐵強(qiáng)環(huán)保材料股份有限公司,遼寧 調(diào)兵山 112700)
鐵法煤業(yè)集團(tuán)鐵強(qiáng)環(huán)保材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)鐵強(qiáng)環(huán)保公司)隸屬于鐵法能源公司,位于遼寧省鐵嶺市調(diào)兵山市。為充分利用鐵法礦區(qū)煤矸石資源,先后建成4 座現(xiàn)代化煤矸石制磚廠,其中大興磚廠坐落在鐵法煤業(yè)集團(tuán)大興煤礦東側(cè),與傳統(tǒng)紅磚不同的是,該廠全部生產(chǎn)空心磚,設(shè)計(jì)年產(chǎn)1.6 億萬(wàn)塊折標(biāo)磚,是一個(gè)自動(dòng)化程度較高的環(huán)保型企業(yè),生產(chǎn)的空心磚具有強(qiáng)度高、耐火、抗風(fēng)化、抗凍性能強(qiáng)的特點(diǎn),深受廣大用戶(hù)的青睞。隨著國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)的快速發(fā)展,煤矸石空心磚供不應(yīng)求,在增加產(chǎn)量的同時(shí),作為生產(chǎn)第一步的煤矸石初選效率也需提高。
因煤矸石大小不一,鐵強(qiáng)環(huán)保公司大興磚廠初選煤矸石采用人工篩選,首先在板式給料機(jī)上方制作一個(gè)鋼制料斗,在鋼制料斗上方使用16 號(hào)工字鋼制作2.1 m×1.9 m 的篦子板,中間橫豎間距均為200 mm。矸石上料時(shí),使用鏟車(chē)將煤矸石倒至篦子板上方后,由兩名工人用撬棍、鍬或鎬等工具將直徑小于200 mm 的煤矸石逐漸透到料斗內(nèi),再經(jīng)板式給料機(jī)向錘石破碎機(jī)均勻喂料,實(shí)現(xiàn)煤矸石原料的破碎過(guò)程。人工將直徑大于200 mm 的大塊煤矸石搬運(yùn)清走,積累一定數(shù)量后,使用鏟車(chē)再清運(yùn)至廢矸石堆處。整個(gè)工作過(guò)程中,工人勞動(dòng)強(qiáng)度非常大,煤矸石供應(yīng)效率非常低,錘式破碎機(jī)因無(wú)料經(jīng)常空運(yùn)轉(zhuǎn),造成電能浪費(fèi)。其次,透料過(guò)程中有被滑落的大塊煤矸石砸傷的重大安全隱患,磕手碰腳事件時(shí)有發(fā)生。針對(duì)以上問(wèn)題,鐵強(qiáng)環(huán)保公司大興磚廠研究決定自制一臺(tái)滾軸篩,由廠內(nèi)技術(shù)人員繪制圖紙,采購(gòu)鋼材、軸承等材料,利用3 個(gè)多月的時(shí)間自制加工了軸承瓦盒座、滾軸篩片、箱體等部件,利用廠內(nèi)閑置的電機(jī)、減速機(jī),于2017 年9 月將自制滾軸篩在生產(chǎn)線上安裝完畢并投入使用。
自制的滾軸篩分上、下級(jí),上級(jí)是鋼制儲(chǔ)料斗,下級(jí)是動(dòng)力篩分系統(tǒng)。上級(jí)儲(chǔ)料斗的殼體使用厚度6 mm 錳鋼板焊接而成,呈漏斗形,便于鏟車(chē)上料。同時(shí)使用錘式破碎機(jī)淘汰的廢舊襯板焊接在儲(chǔ)料斗內(nèi)壁,增加儲(chǔ)料斗耐磨壽命。下級(jí)動(dòng)力篩分系統(tǒng)中,動(dòng)力系統(tǒng)采用電機(jī)加二級(jí)圓柱齒輪減速器的驅(qū)動(dòng)方式,電機(jī)和減速器安裝在鏟車(chē)上料的另一側(cè),水平布置,篩分系統(tǒng)中篩軸平行排列,同步轉(zhuǎn)動(dòng)推動(dòng)物料向一個(gè)方向移動(dòng),逐漸將大塊矸石篩出,完成整個(gè)煤矸石篩分工作[1-3]??紤]到篩分期間有大塊煤矸石卡住的情況,為保護(hù)動(dòng)力系統(tǒng)和傳動(dòng)系統(tǒng)不被損壞,使用廢舊皮帶自制十字聯(lián)軸器進(jìn)行軟連接,使用三角帶將相鄰兩根篩軸進(jìn)行軟連接,具體工作原理是工人啟動(dòng)設(shè)備電源按鈕,電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),通過(guò)十字聯(lián)軸器聯(lián)接減速機(jī)高速軸,經(jīng)減速機(jī)減速后,從減速機(jī)低速軸通過(guò)帶輪和三角帶聯(lián)接到瓦盒座Ⅰ軸處,瓦盒座上4根滾軸平行排列,每?jī)筛鶟L軸間由三角帶連接,Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ軸為從動(dòng)軸(下頁(yè)圖1),每根滾軸上有5 個(gè)滾軸篩片(下頁(yè)圖2),相鄰兩根滾軸間的滾軸篩片交錯(cuò)排列,不同滾軸上的相鄰滾軸篩片的縱向間隙為160mm,橫向間隙為200 mm,此種尺寸設(shè)計(jì)可用來(lái)保證大于該尺寸的大塊物料順利篩出,直徑符合要求的物料落入板式給料機(jī)用于生產(chǎn),不符合要求的大塊物料被滾軸篩篩出,積累一定數(shù)量后用鏟車(chē)清走。
圖1 傳動(dòng)系統(tǒng)圖(單位:mm)
圖2 滾軸篩片圖(單位:mm)
1)定期對(duì)滾軸篩各緊固件進(jìn)行檢查,如果有松動(dòng)應(yīng)及時(shí)緊固,對(duì)破損的角帶及時(shí)更換。
2)每10 d 對(duì)減速機(jī)進(jìn)行檢查注油,保證設(shè)備的平穩(wěn)運(yùn)行。
3)設(shè)備啟動(dòng)前,必須打開(kāi)安全信號(hào),確認(rèn)人員處于安全位置后,方可開(kāi)機(jī)。
4)設(shè)備啟動(dòng)時(shí)必須先開(kāi)啟滾軸篩,人員撤至安全位置后,再由鏟車(chē)進(jìn)行上料;停機(jī)之前,鏟車(chē)先停止上料,待料倉(cāng)內(nèi)物料轉(zhuǎn)空后停機(jī)。
5)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),滾軸篩出料口正前方5 m 內(nèi)嚴(yán)禁站人,以免被蹦出的石塊砸傷。
6)鏟車(chē)上料時(shí),與滾軸篩料斗保持約0.5 m 的距離,以免撞壞儲(chǔ)料斗。倒料時(shí),將鏟斗內(nèi)的物料分3 次進(jìn)行傾倒,以免一次性料量過(guò)大造成設(shè)備跳停。
7)清理下料口、檢查檢修及處理故障時(shí),必須在配電柜處切斷設(shè)備主電源,并掛牌加鎖、設(shè)專(zhuān)人監(jiān)護(hù),嚴(yán)格執(zhí)行自停、自檢、自送電原則,嚴(yán)禁單人進(jìn)行檢修及清理工作。
自制滾軸篩使用至今,設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),操作簡(jiǎn)單,整機(jī)未出現(xiàn)較大故障。滾軸上的滾軸篩片使用廢舊的耐磨襯板自制加工,十分耐用。如果需更換,需拆下防護(hù)罩,卸下一側(cè)帶輪,抽出對(duì)應(yīng)滾軸,將滾軸篩片插入后重新安裝滾軸和帶輪即可。此外,為提高員工工作的安全系數(shù)和設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化程度,在上料口處搭設(shè)平臺(tái)并安設(shè)護(hù)欄,并制作多個(gè)防護(hù)罩,將各滾軸和三角帶罩住,不留安全隱患;同時(shí)對(duì)滾軸篩各部件噴涂防銹漆,一是進(jìn)行了美化,二是延緩了設(shè)備的銹蝕速度。
整機(jī)制作過(guò)程耗時(shí)約3 個(gè)月,除三角帶、軸承等部件采購(gòu)?fù)?,其余部件均是廠內(nèi)現(xiàn)有材料的利用,如廢舊鐵板、廢舊襯板、閑置的電機(jī)和減速機(jī)等,節(jié)約各項(xiàng)材料采購(gòu)資金總計(jì)約10 萬(wàn)元。
通過(guò)使用了滾軸篩,工人勞動(dòng)強(qiáng)度大大降低,提高了安全系數(shù),人工費(fèi)用有所減少。原來(lái)原料車(chē)間篩選煤矸石需2 名工人,現(xiàn)只需1 名工人操作滾軸篩設(shè)備,減少了1 人,按每人每月3 000 元工資計(jì)算,每年降低人工費(fèi):1 人×3 000 元×10 個(gè)月=3 萬(wàn)元。
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì),鏟車(chē)鏟斗容積3 m3,人工透一鏟煤矸石約需用時(shí)20 min,滾軸篩篩選一鏟煤矸石平均需10 min,磚廠按每年生產(chǎn)300 d,鏟車(chē)每班上料約3 h,折標(biāo)磚尺寸0.24 m×0.115 m×0.053 m,每塊折標(biāo)磚凈利潤(rùn)0.05 元計(jì)算如下:
每年人工透料:300 d×3 h×60 min/h×3 m3/20 min=8 100 m3;
滾軸篩篩料:300 d×3 h×60 min/h×3 m3/10 min=16 200 m3;
標(biāo)磚體積:0.24m×0.115m×0.053m=0.0014628m3;
每年增加產(chǎn)量為:(16200m3-8100m3)/0.001 462 8 m3=553.73 萬(wàn)塊;
每年增加收入:553.73 萬(wàn)塊×0.05 元/塊=27.69萬(wàn)元。
滾軸篩電機(jī)功率為22 kW,平均每天工作8 h,為節(jié)約成本,鐵強(qiáng)環(huán)保公司大興磚廠執(zhí)行“躲峰填谷”用電制度,原料車(chē)間在夜間谷時(shí)用電,電價(jià)約為0.4 元/kW·h,全年耗電費(fèi):22 kW×0.4 元/kW·h×8 h×300 d=2.11 萬(wàn)元。
每年增效:27.69 萬(wàn)元+3 萬(wàn)元-2.11 萬(wàn)元=28.58萬(wàn)元,通過(guò)效益分析可以看出,自制滾軸篩對(duì)煤矸石的篩選工藝改造后,是十分必要和成功的。
通過(guò)這次自制滾軸篩,一方面減少了鐵強(qiáng)環(huán)保公司大興磚廠工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了安全系數(shù);另一方面提高了煤矸石原料的供應(yīng)效率,進(jìn)而提高了產(chǎn)量,創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。該滾軸篩的自制加工,為鐵強(qiáng)環(huán)保公司其他磚廠和鐵法能源公司各生產(chǎn)礦井積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn),為進(jìn)一步篩分煤矸石和篩選煤提供了技術(shù)支持。科技是第一生產(chǎn)力,只有不斷提高技術(shù)水平,提高自動(dòng)化程度,才能將員工從繁重的體力勞動(dòng)中解放出來(lái),才能給員工創(chuàng)造一個(gè)溫馨和諧的生產(chǎn)環(huán)境。