王好鵬
(西山煤電馬蘭礦,山西 古交 030205)
通風(fēng)系統(tǒng)為煤礦生產(chǎn)的呼吸系統(tǒng),其主要功能是降低采掘工作面的瓦斯、粉塵濃度,為工作面的安全生產(chǎn)以及為工作面人員提供一個健康舒適的工作環(huán)境具有重要意義。但是,隨著工作面的推進,最初設(shè)計的通風(fēng)系統(tǒng)不能完全滿足實際生產(chǎn)的需求,主要表現(xiàn)為由于通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜所導(dǎo)致的分風(fēng)困難、通風(fēng)阻力增大、通風(fēng)構(gòu)筑物破壞嚴重以及風(fēng)流調(diào)節(jié)難度大等問題[1]。因此,為了保證煤礦安全生產(chǎn),需根據(jù)實際通風(fēng)情況對通風(fēng)系統(tǒng)進行優(yōu)化,而且還需對工作面風(fēng)流進行合理調(diào)節(jié)。
本礦井生產(chǎn)能力為220 萬t/年。目前,該礦井采用豎井和斜井聯(lián)合開拓方式進行開采,采用側(cè)翼對角抽出式通風(fēng)方式實現(xiàn)通風(fēng)功能。為掌握該礦井的通風(fēng)情況,具體對其中3 個回風(fēng)井中所布置通風(fēng)機的效率進行測定,測定結(jié)果如表1 所示。
表1 礦井通風(fēng)機效率測定
2 號風(fēng)井由兩臺相同的通風(fēng)機并聯(lián),除了3 號回風(fēng)井所布置通風(fēng)機的效率偏高外,其他回風(fēng)井所布置的通風(fēng)機的工作效率非常低,此種情況對于整個礦井的回風(fēng)能力非常不利[2]。
通過現(xiàn)場測量可知,礦井的總進風(fēng)量為355.71m3/s,總的回風(fēng)量為378.94 m3/s。對整個礦井不同位置的風(fēng)量進行監(jiān)測可知,該礦井整個通風(fēng)系統(tǒng)的風(fēng)流比較紊亂,存在非常多的通風(fēng)問題,具體可歸納如下:
1)礦井通風(fēng)機的效率偏低,導(dǎo)致該現(xiàn)象的主要原因與工作面風(fēng)流短路和紊亂的情況相關(guān);
2)礦井工作面出現(xiàn)了較為嚴重的漏風(fēng)現(xiàn)象和風(fēng)流短路的現(xiàn)象。
3)由于工作面大型設(shè)備和粉塵的影響,導(dǎo)致工作面合格風(fēng)流率僅為26.8%。
4)由于當(dāng)前工作面通風(fēng)構(gòu)筑物不完善且通風(fēng)系統(tǒng)復(fù)雜導(dǎo)致現(xiàn)場風(fēng)量分配不合理。
5)由于工作面的通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜且通風(fēng)線路過長導(dǎo)致通風(fēng)阻力較大[3]。
為解決礦井通風(fēng)系統(tǒng)所存在的問題,需要對當(dāng)前通風(fēng)系統(tǒng)進行優(yōu)化。具體需通過對通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行優(yōu)化研究,并結(jié)合通風(fēng)機工況的綜合評估和實踐經(jīng)驗得出幾種優(yōu)化方案。最后,通過對各方案的經(jīng)濟性、技術(shù)性等進行綜合對比得出最佳優(yōu)化方案[4]。
實際掌握現(xiàn)場需風(fēng)量是通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化的基礎(chǔ)。結(jié)合實際生產(chǎn)需求,對該礦井各類工作面的實際需風(fēng)量進行計算,并得出如表2 所示的結(jié)果。
表2 礦井各工作面實際需風(fēng)量
但是,考慮到實際生產(chǎn)中存在漏風(fēng)情況,需在理論需風(fēng)量的基礎(chǔ)上乘以一定的備用系數(shù)。備用系數(shù)一般取1.4 倍。綜上所述,整個礦井所有工作面的需風(fēng)總量為283.36 m3/s。
根據(jù)當(dāng)前礦井的通風(fēng)情況,礦井的地質(zhì)條件、巷道布置等實際特點,重點需對礦井的細脈帶、采區(qū)以及溜破回風(fēng)系統(tǒng)特擬定如下優(yōu)化方案。
2.2.1 優(yōu)化方案一
細脈帶的優(yōu)化:將細脈帶的主斜道與其他水平通道封閉;為避免有毒氣體進入細脈帶中,將其中的輔扇停止運轉(zhuǎn);在3 號風(fēng)井處的通風(fēng)通道上設(shè)置風(fēng)窗,將回風(fēng)量控制在50 m3/s.
采區(qū)的優(yōu)化:對3 號風(fēng)井中的運轉(zhuǎn)頻率進行調(diào)節(jié),達到增加進風(fēng)量的目的;對采區(qū)的通風(fēng)構(gòu)筑物進一步完善,加強對采區(qū)各個水平風(fēng)流的調(diào)節(jié);封閉采區(qū)已經(jīng)開采完畢的巷道與其他聯(lián)絡(luò)道之間的通風(fēng);進一步完善通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)。
溜破回風(fēng)系統(tǒng)的優(yōu)化:及時排出回風(fēng)井口處的積水,避免積水潮濕影響設(shè)備的性能;對回風(fēng)井聯(lián)絡(luò)巷處的積石進行處理,減少通風(fēng)系統(tǒng)的阻力。
2.2.2 優(yōu)化方案二
細脈帶的優(yōu)化:與方案一相同。
采區(qū)的優(yōu)化:在方案一的基礎(chǔ)上在斜坡道上安裝多級并聯(lián)空氣幕引射風(fēng)流;
溜破回風(fēng)系統(tǒng)的優(yōu)化:與方案一相同。
2.2.3 優(yōu)化方案三
細脈帶的優(yōu)化:與方案一相同。
采區(qū)的優(yōu)化:在方案一的基礎(chǔ)上在住進風(fēng)井石門的位置增加空氣幕阻隔風(fēng)流。
溜破回風(fēng)系統(tǒng)的優(yōu)化:與方案一相同。
將上述三種優(yōu)化方案采用總突變隸屬函數(shù)值算法進行對比,三種優(yōu)化方案對應(yīng)的總突變隸屬函數(shù)值如表3 所示。
表3 不同通風(fēng)方案對應(yīng)總突變隸屬函數(shù)值
如表3 所示,選擇方案二對礦井通風(fēng)系統(tǒng)進行優(yōu)化。
方案二中針對采區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)的優(yōu)化,需要在斜坡道上安裝多級并聯(lián)空氣幕引射風(fēng)流。隨著工作面的推進,采用工作面的需風(fēng)量處于動態(tài)變化狀態(tài)[5]。為保證優(yōu)化效果需要采用合適的礦井風(fēng)流有效流動調(diào)節(jié)技術(shù)保證風(fēng)量滿足要求。針對方案二,具體需要為其增加增阻型空氣幕,增阻型空氣幕的選型和安裝為優(yōu)化的重點。
經(jīng)分析可知,在采區(qū)505 中段需設(shè)置增阻型空氣幕。505 中段的最小斷面面積為9.66 m2;通過實測可知:該區(qū)域在不增加空氣幕時對應(yīng)的通風(fēng)量為45.7 m3/s,增加空氣幕后對應(yīng)的通風(fēng)量為35.7 m3/s。因此,要求所選型的增阻型空氣幕具備10 m3/s 的控制效果,結(jié)合505 中段斷面面積為3.18,所配套的空氣幕的技術(shù)參數(shù)如表4 所示。
表4 505 中段空氣幕技術(shù)參數(shù)
增阻型空氣幕的具體安裝效果如圖1 所示。
圖1 增阻型空氣幕在505 中段安裝效果
通風(fēng)系統(tǒng)為煤礦采掘工作面生產(chǎn)的呼吸系統(tǒng),隨著工作面的不斷推進,生產(chǎn)能力的不斷提升,煤礦通風(fēng)系統(tǒng)面臨著通風(fēng)阻力增大、漏風(fēng)現(xiàn)象嚴重且通風(fēng)量不足的問題。因此,需根據(jù)礦井實際生產(chǎn)情況對通風(fēng)系統(tǒng)進行優(yōu)化,保證采掘工作面生產(chǎn)的安全性和生產(chǎn)效率。本文針對礦井實際通風(fēng)現(xiàn)狀對其細脈帶、采區(qū)以及溜破回風(fēng)系統(tǒng)進行優(yōu)化,并最終在優(yōu)化方案中采取505 中段增加增阻型空氣幕,以保證工作面的風(fēng)量滿足實際生產(chǎn)需求。