武鵬程
(汾西礦業(yè)南關(guān)煤業(yè),山西 靈石 031300)
帶式輸送機(jī)是采掘作業(yè)面開采的原煤主要運輸設(shè)備,帶式輸送機(jī)運輸系統(tǒng)能否可靠運行直接影響到礦井產(chǎn)能[1-2]。山西某礦井運輸系統(tǒng)由10 臺帶式輸送機(jī)搭接組成,受采購、安裝及使用時間等因素差異影響,運輸系統(tǒng)中各臺帶式輸送機(jī)驅(qū)動方式各不相同,主要驅(qū)動方式有CST、液力耦合器、變頻器+減速器、永磁電機(jī)+變頻器等。隨著礦井技改工作推進(jìn),煤炭產(chǎn)能由原有的240 萬t/年增至480 萬t/年,同時隨著礦井采掘范圍的不斷增加,帶式輸送機(jī)鋪設(shè)不斷延伸,運輸系統(tǒng)壓力增大,普遍面臨超負(fù)載運行情況。帶式輸送機(jī)在高負(fù)載下驅(qū)動系統(tǒng)故障頻發(fā),從而給礦井原煤運輸帶來較大制約。
山西某礦經(jīng)技改后產(chǎn)能增加至480 萬t/年,可采煤層包括2、3、4 號和5 號等煤層。根據(jù)礦井開拓及回采巷道掘進(jìn)設(shè)計,礦井運輸巷道主要集中在煤層中并通過煤倉、帶式輸送機(jī)實現(xiàn)煤炭轉(zhuǎn)運,具體井下帶式輸送機(jī)運輸系統(tǒng)布置情況如圖1 所示。
圖1 原煤運輸系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
礦井原煤運輸系統(tǒng)由10 臺帶式輸送機(jī)搭接而成,其中2 臺輸送機(jī)通過液力耦合器+減速器+電機(jī)驅(qū)動、3 臺輸送機(jī)通過CTS+減速器+電機(jī)驅(qū)動、2 臺采用變頻器+減速器+永磁電機(jī)驅(qū)動、3 臺輸送機(jī)采用變頻永磁電機(jī)+聯(lián)軸器驅(qū)動。受到原煤運輸任務(wù)繁重、運輸距離長等因素影響,原煤運輸系統(tǒng)中帶式輸送機(jī)驅(qū)動裝置不同程度存在故障率高、能耗大及機(jī)械沖擊等問題,已不能滿足煤炭高效運輸需要。為此,本文依據(jù)礦井運輸需要對驅(qū)動方案進(jìn)行設(shè)計分析,以期提高礦井原煤運輸系統(tǒng)工作效率。
為提高礦井帶式輸送機(jī)運輸系統(tǒng)工作效率,本文提出下述三種驅(qū)動方案,具體如下[3-5]:
1)將帶式輸送機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)統(tǒng)一改造為CTS+減速器+電機(jī)驅(qū)動方式。
2)將驅(qū)動系統(tǒng)統(tǒng)一更換為永磁電機(jī)+變頻器驅(qū)動方式。
3)將驅(qū)動系統(tǒng)統(tǒng)一更換為變頻永磁電機(jī)直驅(qū)方式。
2.1.1 CTS+減速器+電機(jī)驅(qū)動方案
采用此種驅(qū)動方案時,需要改造7 臺帶式輸送機(jī),雖然CTS+減速器+電機(jī)驅(qū)動方案可滿足帶式輸送機(jī)軟啟動及重載運輸需要,但是面臨驅(qū)動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、傳動效率低及能耗高等問題。
2.1.2 永磁電機(jī)+變頻器驅(qū)動方案
采用此種驅(qū)動方案時,需要對7 臺帶式輸送機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)進(jìn)行改造,具體驅(qū)動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)采用變頻器+聯(lián)軸器+永磁電機(jī)+驅(qū)動滾筒連接方式,具體驅(qū)動系統(tǒng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖2 所示。在具體改造時需要在帶式輸送機(jī)上增設(shè)驅(qū)動裝置支架,更換原有的聯(lián)軸器并新增硐室放置變頻器。
圖2 永磁電機(jī)+變頻器驅(qū)動方案拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖
2.1.3 變頻永磁電機(jī)直驅(qū)方案
采用此方案時,需要將井下7 臺帶式帶式輸送機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)統(tǒng)一更改為變頻永磁電機(jī)直驅(qū),具體驅(qū)動系統(tǒng)連接方式為變頻永磁電機(jī)+聯(lián)軸器+驅(qū)動滾筒,具體驅(qū)動系統(tǒng)拓?fù)溥B接方案如圖3 所示。選用此種方案時,需給驅(qū)動系統(tǒng)增設(shè)新的支架及冷卻裝置,取消原驅(qū)動系統(tǒng)中的減速器、高速聯(lián)軸器,同時需要對驅(qū)動結(jié)構(gòu)地基進(jìn)行重新改造。
圖3 變頻永磁電機(jī)直驅(qū)驅(qū)動方案拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖
CTS+減速器+電機(jī)驅(qū)動方案具有改造成本低的優(yōu)點,但是面臨技術(shù)不先進(jìn)、故障發(fā)生率高、傳動效率低及能耗高等問題;永磁電機(jī)+變頻器驅(qū)動方案具有驅(qū)動系統(tǒng)運行可靠性強(qiáng)、故障發(fā)生率低、后期維護(hù)工作量小等優(yōu)點,但是由于永磁電機(jī)、變頻器相互獨立,需要有單獨的空間放置變頻器,設(shè)備占用空間大;變頻永磁電機(jī)直驅(qū)方案具有后期維護(hù)工作量小、傳動效率高、能耗低、占用空間小等優(yōu)勢,但是存在設(shè)備價格昂貴等問題。具體不同驅(qū)動方案對比見表1[6]。
表1 驅(qū)動方案對比
綜合考慮改造成本、帶式輸送機(jī)全壽命周期能耗及后期礦井智能化建設(shè)方面,最終選擇使用變頻永磁直驅(qū)方案對礦井帶式輸送機(jī)驅(qū)動方案進(jìn)行改造。具體采用的變頻永磁直驅(qū)方案技術(shù)特點如下:
1)故障發(fā)生率低、后續(xù)維護(hù)簡單:由于變頻永磁直驅(qū)系統(tǒng)通過變頻永磁電機(jī)、聯(lián)軸器直接與轉(zhuǎn)動滾筒連接,系統(tǒng)內(nèi)部無減速機(jī)、液力耦合器等,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)更為簡單,故障點以及故障發(fā)生率降低。
2)調(diào)速范圍更寬:變頻永磁電動較異步電機(jī)調(diào)速范圍更寬,可實現(xiàn)高轉(zhuǎn)矩、超低速運行速度在0.5 m/s以內(nèi)運行,最高2 倍額定轉(zhuǎn)矩軟啟動。
3)實現(xiàn)多機(jī)功率平衡:變頻永磁直驅(qū)系統(tǒng)采用主從控制方式,可有效避免多機(jī)驅(qū)動時由于功率不平衡導(dǎo)致電機(jī)損壞問題,實現(xiàn)功率平衡。同時通過內(nèi)置的各種傳感器實現(xiàn)電機(jī)過熱、過壓、過流以及欠壓等保護(hù),提高運輸系統(tǒng)運輸穩(wěn)定性。
4)環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng):真空灌封后變頻永磁直驅(qū)電機(jī)繞組在耐電暈、導(dǎo)熱性、機(jī)械強(qiáng)度方面均有所提升,并在防塵、防水及防污染方面效果明顯。
5)冷卻方式好:永磁直驅(qū)電機(jī)外殼為雙層設(shè)計,外殼中間有蛇形散熱通道,冷卻效果好,在有水環(huán)境中即可采用水冷方式降溫,冷卻水要求為:流量>2.8 t/h,水壓0.3~0.8 MPa。井下壓水管路即可滿足冷卻水需求。
本文結(jié)合山西某礦帶式輸送機(jī)運輸系統(tǒng)現(xiàn)狀,提出CTS+減速器+電機(jī)、變頻器+永磁電機(jī)、變頻永磁直驅(qū)系統(tǒng)三種驅(qū)動系統(tǒng)改造方案,并對不同驅(qū)動方案進(jìn)行比對分析。綜合礦井后續(xù)運輸需要、經(jīng)濟(jì)性等方面,最終選擇采用技術(shù)先進(jìn)、能耗低的變頻永磁直驅(qū)系統(tǒng)?,F(xiàn)場改造完成后,帶式輸送機(jī)工作效率得以提升,同時由于井下10 臺帶式輸送機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)均改造為變頻永磁直驅(qū)系統(tǒng),后續(xù)可通過構(gòu)建監(jiān)控系統(tǒng)實現(xiàn)各臺設(shè)備的智能化控制,進(jìn)一步提升運輸系統(tǒng)可靠性及工作效率。