劉志強
(中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300456)
某浮式生產儲油輪配備一套熱介質油加熱系統,該系統主要由2 臺熱介質鍋爐和相應的配套設施組成,單臺熱介質鍋爐(以下簡稱鍋爐),設計溫度為-10/350 ℃,壓力為1 000 kPaG,容量為8 140 kW。
熱介質加熱系統的主要作用是:鍋爐把熱介質油加到約220 ℃,再通過閉式循環(huán)泵,強制循環(huán)輸送到各原油艙、工藝艙、污水污油艙、燃料油箱、原油分離和處理模塊上的各種熱交換器,予熱器,加熱器等,滿足原油儲藏溫度恒定為45℃和油氣生產的供熱需求。
鍋爐控制系統主要由鍋爐安全保護鏈、燃燒程序控制器(以下簡稱控制器)安全鏈、控制器(LFE1/8851)、溫度控制器(KFM)和檢測、報警模塊組成。
當按下起動按鈕后控制器開始工作,在鍋爐安全鏈路閉合的情況下,鼓風機開始運轉,比例調節(jié)機構的伺服電機將風門開至最大,開始向爐膛內送風掃膛,清除空氣管線、天然氣管線及爐膛內的廢氣。掃氣完成后,比例調節(jié)機構的伺服電機將風門關閉。
控制器繼續(xù)運行,點火變壓器通電使火花塞發(fā)火,同時點火天然氣閥打開,點火天然氣在爐膛內燃燒形成點火火焰?;鹧嫣綔y器開始工作,確認點火火焰形成5 s 后,燃氣或燃油電磁閥打開,天然氣或經霧化的柴油進入爐膛與點火火焰相遇形成主火焰。然后點火變壓器斷電,點火電磁閥關閉,點火程序完成。
控制器繼續(xù)運行,鍋爐進入正常燃燒程序,由溫度控制器根據熱介質油的溫度控制比例調節(jié)機構自動調節(jié)。當鍋爐安全保護鏈斷裂或鍋爐運行參數異常時,鍋爐控制系統會觸發(fā)不同級別的系統關斷并發(fā)出相應的報警。
鍋爐原有電氣控制系統為20 世紀80 年代,在浮式生產儲油輪建造時,配套引進的繼電器-接觸器控制系統,限于當時的技術條件,控制系統所要求的各種關聯、鎖定關系、報警功能均由傳統繼電器、按鈕和指示燈實現[1]??刂乒駜雀黝惱^電器、接觸器和控制盤上的指示燈、按鈕有兩百多個,接線繁雜。圖紙缺失、控制線無線號,報警點少,出現故障時,維修人員查找排除故障困難。隨著25 年的連續(xù)使用,元器件和內部線路出現老化、松動現象,運行繼電器、接觸器的線圈溫度在90℃左右,觸點溫度高達110 ℃,密集的熱源,使控制柜內溫度升高,控制柜內溫度的升高加劇了繼電器-接觸器控制系統的老化速度,造成鍋爐故障連續(xù)不斷,給浮式生產儲油輪安全穩(wěn)定生產造成了很大的威脅。
隨著對PLC 和觸摸屏技術的深一步了解、學習及其運用技術的日漸成熟,改造成本不斷下降,同時鑒于爐膛和相應的配套設施狀態(tài)良好。并經過對原鍋爐控制系統進行評估、研究和分析,于2015 年6月對鍋爐控制系統進行了全新的升級改造。
通過對原鍋爐控制系統進行分析、梳理,除去觸摸屏可以代替的輸入輸出信號,得出新系統PLC 的I/O 類型及點數,如下頁表1 所示。
表1 PLC I/O 類型及點數
根據PLC I/O 類型及點數,對控制系統進行硬件設計,PLC系統配置及網絡拓撲結構,如下頁圖1 所示。
圖1 PLC 系統配置及網絡拓撲圖
根據PLC 系統配置及網絡拓撲結構和現場使用需求,確定PLC、觸摸屏等材料明細表,見表2。
表2 PLC、觸摸屏材料明細表
其中,S7-300 是西門子S 系列一種中小型PLC,因其不錯的性價比,使之成為各類中小型控制系統的較好的選擇[3];KTP 1200 PN 觸摸屏,配備可調光、12 英寸屏幕、1 個以太網接口(TCP/IP,PROFINET)和10 個觸覺功能鍵,可以很好地滿足現場需求。
新設計操作界面結構如圖2 所示,主要分為主畫面、參數設定和趨勢、報警三部分。
圖2 操作界面結構
主畫面主要用于熱介質爐操作、設備狀態(tài)、運行監(jiān)控;參數設定畫面,用于熱介質爐運行參數設定;趨勢曲線,可監(jiān)視熱介質爐的加熱溫度動態(tài)趨勢;報警記錄,用于查詢當前或歷史報警信息;報警記錄逆序排列,即最后出現的在最上面。
在觸摸屏強大功能的支持下,消化吸收原有鍋爐控制系統基本原理和電路圖的基礎上,通過梯形圖程序設計,在實現原有控制系統所有功能的前提下,新系統只保留6 個功能按鈕、9 個斷路器、9 個接觸器和部分輸出繼電器,使繼電控制系統得到了最大的簡化。簡化繼電控制系統的同時,增加了12 個安全鏈監(jiān)控和5 個報警監(jiān)控,鍋爐系統所有附屬設備的選擇、起動、停止、運行狀態(tài)都融入到了觸摸屏上。系統所涉及到的所有開關量輸入、輸出觸點狀態(tài),都通過觸摸屏畫面進行直觀地顯示,很好的改善了人際界面,極大地方便了電氣人員對系統的日常檢查、維護。
以S7-300 系列可編程序控制器為核心,原有鍋爐控制邏輯為基礎,結合觸摸屏技術,完成鍋爐控制系統的改造,使控制系統電氣元器件和開關數量比原系統減少了4/5,接線變得更簡單,可視化更強。從2015 年至今5 年多的運行時間,鍋爐控制系統有記錄的故障4 起,故障率下降到改造以前的2.7%,可靠性有了很大程度的提高。
故障記錄統計、趨勢曲線、關鍵參數實時監(jiān)測等功能的增加,能使維護人員很快地確認鍋爐故障原因,一定程度地減少了維護的工作量。PLC 與觸摸屏結合,比繼電控制系統安全、方便、可靠,和集散控制系統[4]相比結構簡單、操控方便。PLC 在熱介質鍋爐控制系統改造中的成功應用,對類似控制系統的改造具有一定的借鑒意義。