趙 偉,李 然
(國(guó)家能源集團(tuán)華北電力有限公司廊坊熱電廠,河北 廊坊 065000)
350 MW汽輪機(jī)為超臨界、單軸、一次中間再熱、兩缸兩排汽、抽汽、凝汽式汽輪機(jī),采用數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)控制。高中壓部分采用合缸反流結(jié)構(gòu)(高壓調(diào)節(jié)級(jí)為順流結(jié)構(gòu)),低壓缸采用雙流反向雙層缸結(jié)構(gòu)。主蒸汽經(jīng)兩根主蒸汽管分別送至高壓主汽門(mén)前,經(jīng)兩個(gè)高壓主汽門(mén)(臥式帶有預(yù)啟閥的高壓主汽門(mén))、四個(gè)高壓調(diào)門(mén)后,由四根高壓進(jìn)汽套管用滑動(dòng)接合連接方式送到各噴嘴室。蒸汽流經(jīng)調(diào)節(jié)級(jí)和壓力級(jí)葉片,通過(guò)高中壓外缸下側(cè)的一個(gè)排汽口排到再熱器。蒸汽流經(jīng)再熱器后同樣經(jīng)兩根蒸汽管送至中壓主汽門(mén)前,經(jīng)兩個(gè)中壓主汽門(mén)(內(nèi)部帶有預(yù)啟閥的單閥座式提升閥)、兩個(gè)中壓調(diào)門(mén)進(jìn)入中壓缸,通過(guò)中壓缸排汽口的中低壓連通管導(dǎo)入兩個(gè)低壓缸中部,然后分別流向兩端排汽口進(jìn)入下部凝汽器[1]。
汽輪機(jī)控制系統(tǒng)采用某數(shù)字電液DEH控制系統(tǒng),高中壓缸聯(lián)合啟動(dòng)方式(默認(rèn)):采用雙回路系統(tǒng),即高壓缸—高壓排汽通風(fēng)閥—凝汽器回路以及中低壓缸—凝汽器回路,600 rpm以前為中壓主汽門(mén)控制升速,600 rpm后以高壓主汽門(mén)與中壓調(diào)門(mén)共同控制升速至2 200 rpm,后在2 900 rpm進(jìn)行高壓主汽門(mén)與高壓調(diào)門(mén)切換至正常運(yùn)行方式。
此次停備進(jìn)行的相關(guān)檢修工作:3號(hào)高壓導(dǎo)管保溫滴水消漏、主汽右側(cè)支管疏水氣動(dòng)門(mén)內(nèi)漏閥門(mén)更換、1號(hào)、3號(hào)抽汽逆止門(mén)氣缸檢查。
設(shè)備存在的主要缺陷:2號(hào)機(jī)右側(cè)高壓主汽門(mén)內(nèi)漏,每次掛閘設(shè)完閥限后未升速前盤(pán)車自動(dòng)甩脫。
2020年3月26日,該機(jī)組按調(diào)度令要求進(jìn)行啟動(dòng)工作,2020年03月27日02∶53左右,機(jī)組具備掛閘條件,機(jī)組掛閘,中壓主汽門(mén)聯(lián)鎖打開(kāi),設(shè)定閥限100后,機(jī)組轉(zhuǎn)速上升,自動(dòng)甩脫盤(pán)車,值班員立即設(shè)定轉(zhuǎn)速目標(biāo)值600 rpm,升速率100進(jìn)行升速,定速600 rpm后,停留10 min左右(包括打閘摩擦檢查時(shí)間),1瓦振動(dòng)有小斜率緩慢上升,后設(shè)定升速目標(biāo)至2 200 rpm升速率100,通過(guò)第一個(gè)臨界區(qū)間時(shí)升速率自動(dòng)設(shè)為400,此時(shí)1瓦振動(dòng)有明顯上升且無(wú)緩解,至第二個(gè)臨界區(qū)間時(shí),因1瓦振動(dòng)超限導(dǎo)致機(jī)組掉閘,轉(zhuǎn)速正常惰走至600 rpm以下后重新掛閘定速至600 rpm,停留1小時(shí)20分左右,重新沖轉(zhuǎn)至2 200 rpm進(jìn)行中速暖機(jī),后正常并網(wǎng)。
首先從振幅的變化來(lái)說(shuō),沖轉(zhuǎn)至600 rpm以后,振幅明顯隨著時(shí)間的推移而有變大的趨勢(shì),第一次沖轉(zhuǎn)在一階臨界轉(zhuǎn)速時(shí)有明顯的上升,且在掉閘惰走至一階臨界轉(zhuǎn)速區(qū)時(shí)振動(dòng)有明顯的回頭,按照振動(dòng)的機(jī)理來(lái)說(shuō),必然存在軸系的不平衡,但在第二次沖轉(zhuǎn)時(shí),振動(dòng)又恢復(fù)至正常狀態(tài),則可以明確判斷此振動(dòng)為轉(zhuǎn)子暫時(shí)性熱彎曲所致,第二次沖轉(zhuǎn)時(shí)的暫時(shí)性熱彎曲得到很大緩解甚至消除[2]。
轉(zhuǎn)子暫時(shí)性熱彎曲(不排除產(chǎn)生軸徑碰磨可能)的產(chǎn)生由不均勻受熱的溫度梯度決定,溫度梯度越大,熱彎曲越大,因無(wú)法直接檢測(cè)轉(zhuǎn)子溫度,以高中壓調(diào)閥內(nèi)壁溫度與內(nèi)外缸壁溫為觀測(cè)點(diǎn)對(duì)轉(zhuǎn)子受熱(冷)進(jìn)行參數(shù)進(jìn)行分析。
為更好地找到此次啟動(dòng)振幅大掉閘的問(wèn)題所在,從該機(jī)組的歷史啟動(dòng)次數(shù)中,取出兩種較為典型的冷態(tài)啟動(dòng)過(guò)程曲線和參數(shù)作為比對(duì)。分別為2020-03-27、2019-10-23、2017-10-16三次冷態(tài)啟動(dòng),其中2019年次距離此次啟動(dòng)最近且與此次啟動(dòng)最相似,2017年次則為相對(duì)較理想的啟動(dòng)。啟動(dòng)參數(shù)對(duì)比見(jiàn)表1。
通過(guò)表1的參數(shù)比對(duì),得出以下簡(jiǎn)要分析:沖車參數(shù)方面,三次啟動(dòng)的主汽壓與再熱汽壓基本維持在相同水平,與冷態(tài)啟動(dòng)要求相符,本次沖轉(zhuǎn)初始的再熱汽溫大于主汽溫32℃,2019年次啟動(dòng)主汽溫大于再熱汽溫6℃,2017年次啟動(dòng)主汽溫大于再熱汽溫23℃;1X振幅方面,本次啟動(dòng)與2019年次啟動(dòng),振動(dòng)在定速600 rpm后均表現(xiàn)出了一定程度的不穩(wěn)定,隨時(shí)間振幅緩慢上升,區(qū)別是本次啟動(dòng)進(jìn)入二階臨界到跳閘振幅的斜率在快速升速,而2019年次在一階臨界前后僅有小幅度上升且在二階臨界后振幅峰值94μm后快速回落至正常值且持續(xù)穩(wěn)定,2017年次啟動(dòng)的振幅在定速600后則較為穩(wěn)定,在一階臨界轉(zhuǎn)速后振幅有小幅的下降,在二階臨界后振幅峰值63μm后回落并穩(wěn)定,在整個(gè)沖轉(zhuǎn)過(guò)程中未見(jiàn)明顯的振動(dòng)惡化趨勢(shì);調(diào)閥內(nèi)壁溫度方面,本次啟動(dòng)與2019年次啟動(dòng)的調(diào)閥內(nèi)壁溫度左右側(cè)均有較大的溫差且過(guò)程中內(nèi)壁溫均有不同幅度的下降,而2017次啟動(dòng)左右側(cè)內(nèi)壁溫偏差很小且內(nèi)壁溫在沖轉(zhuǎn)過(guò)程中均為上升;內(nèi)外汽缸上下壁溫方面,本次啟動(dòng)的內(nèi)外缸壁溫同樣出現(xiàn)一定程度的下降,2019年次啟動(dòng)則內(nèi)缸出現(xiàn)一定程度的下降,而2017年次的啟動(dòng)內(nèi)外缸壁溫度均僅有0.5℃的溫度下降。
表1 啟動(dòng)過(guò)程相關(guān)參數(shù)匯總表
本次啟動(dòng)的再熱汽溫度大于主汽溫32℃,峰值達(dá)40℃,汽輪機(jī)說(shuō)明書(shū)(限制值,預(yù)防措施和試驗(yàn))要求75%額定負(fù)荷以下,不允許再熱汽溫大于主汽溫,但主汽溫可以大于再熱汽溫83℃以內(nèi),高中壓缸合缸機(jī)組,高中壓缸進(jìn)汽部分為沖轉(zhuǎn)初期承受的熱應(yīng)力最大部分,需主汽溫度高于再熱汽溫度來(lái)維持高壓轉(zhuǎn)子與低壓轉(zhuǎn)子一致的膨脹量,確保高中壓缸及其轉(zhuǎn)子的金屬應(yīng)力最小,所以沖轉(zhuǎn)過(guò)程中再熱汽溫明顯大幅大于主汽溫是轉(zhuǎn)子不平衡受熱的一個(gè)原因;本次在沖轉(zhuǎn)初期,再熱汽溫度大于425℃,峰值達(dá)450℃,參照說(shuō)明書(shū)(啟動(dòng)蒸汽參數(shù))要求冷態(tài)再熱汽門(mén)前蒸汽溫度不超過(guò)410℃,空負(fù)荷與低負(fù)荷運(yùn)行導(dǎo)則里的真空值為7 kPa對(duì)應(yīng)的440℃,取低值為410℃,本次再熱汽溫度超上限較多,對(duì)于轉(zhuǎn)子來(lái)說(shuō),會(huì)形成更大的溫度梯度,即更大的彎曲。本次檢修工作涉及到汽缸周圍的組件較多,包括3號(hào)高壓導(dǎo)氣管、高壓缸抽汽管道和右側(cè)主蒸汽支管疏水管道,均進(jìn)行了保溫拆除工作,汽缸部分進(jìn)汽管道金屬溫度水平較低,而主機(jī)右側(cè)高壓主汽閥內(nèi)漏導(dǎo)致無(wú)法進(jìn)行前期的掛閘暖閥暖管工作,導(dǎo)致本次與2019年次啟動(dòng)均存在一定程度的負(fù)溫差啟動(dòng),即進(jìn)入汽缸的蒸汽溫度先降后升(尤其是高壓缸),但本次的降幅大于2019年次的降幅,且高調(diào)后左右側(cè)進(jìn)汽管道金屬溫度的不匹配程度會(huì)加大左右側(cè)進(jìn)汽的偏差,是造成轉(zhuǎn)子不平衡受熱的另一個(gè)原因。
主再熱汽溫度控制不佳、未充分暖閥暖管是高中壓缸和轉(zhuǎn)子不平衡受熱的主要原因,產(chǎn)生可逆的暫時(shí)性熱彎曲,導(dǎo)致1瓦的振動(dòng)在升速時(shí)迅速惡化并掉閘。應(yīng)對(duì)措施主要針對(duì)嚴(yán)格控制再熱汽溫度等沖車參數(shù),在沖轉(zhuǎn)前高效的對(duì)進(jìn)汽管道和閥門(mén)預(yù)暖,建議采取如下措施:
1)沖轉(zhuǎn)過(guò)程中嚴(yán)格控制主、再熱汽溫度,尤其是再熱汽溫度冷態(tài)不大于410℃且不大于主汽溫度。
2)有機(jī)會(huì)盡快消除中壓調(diào)門(mén)內(nèi)漏缺陷,沖轉(zhuǎn)前進(jìn)行充分掛閘暖閥,將各進(jìn)主調(diào)節(jié)汽門(mén)和汽缸的管道充分暖管。
3)無(wú)法消除中壓調(diào)門(mén)內(nèi)漏缺陷時(shí),采取600 rpm定速暖閥暖管,高壓調(diào)門(mén)設(shè)閥限100全開(kāi)后,蒸汽通過(guò)高壓主汽門(mén)預(yù)啟閥進(jìn)入調(diào)門(mén)蒸汽室,通過(guò)高壓導(dǎo)氣管疏水、進(jìn)汽通風(fēng)閥疏水和汽缸本體疏水進(jìn)行主蒸汽支管、調(diào)節(jié)汽門(mén)蒸汽室和高壓導(dǎo)氣管暖管,疏水溫度達(dá)到要求后再進(jìn)行2 200 rpm目標(biāo)升速(具體溫度在下次啟動(dòng)過(guò)程中確認(rèn)),進(jìn)行后續(xù)正常中速暖機(jī)和并網(wǎng)等操作,或在一階臨界轉(zhuǎn)速與二階臨界轉(zhuǎn)速區(qū)之間停留一個(gè)暖機(jī)轉(zhuǎn)速,進(jìn)行適當(dāng)停留暖閥暖管。
采取上述措施后,后期機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中未再發(fā)生由于振動(dòng)大導(dǎo)致機(jī)組跳閘的事故,說(shuō)明措施行之有效。機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中,我們應(yīng)及時(shí)消除設(shè)備缺陷,加強(qiáng)主、再熱汽溫的調(diào)整,密切監(jiān)視缸溫及脹差變化,確保各項(xiàng)參數(shù)嚴(yán)格按照啟動(dòng)曲線進(jìn)行,保證汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)安全平穩(wěn)。